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        一起220 kV 彈簧機(jī)構(gòu)斷路器合閘故障分析

        2020-05-20 09:32:12苗全堂王佳輝王大鵬于永進(jìn)
        山東電力技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:分閘滾輪凸輪

        苗全堂,王 凱,王佳輝,王大鵬 ,于永進(jìn)

        (1.國(guó)網(wǎng)山東省電力公司東營(yíng)供電公司,山東 東營(yíng) 257100;2.山東科技大學(xué),山東 青島 266590)

        0 引言

        高壓斷路器是電網(wǎng)中重要的一次設(shè)備,能夠閉合、斷開電網(wǎng)運(yùn)行中的正常電流和故障電流,是電網(wǎng)控制和保護(hù)的主要執(zhí)行設(shè)備。操動(dòng)機(jī)構(gòu)是決定斷路器性能的關(guān)鍵部件之一,主要有彈簧機(jī)構(gòu)、電磁機(jī)構(gòu)、液壓機(jī)構(gòu)3 種型式[1]。其中彈簧機(jī)構(gòu)由于結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)簡(jiǎn)單、檢修次數(shù)少等諸多優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于220 kV 及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)中。但分閘、合閘操作失靈仍是彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)比較常見的故障,一旦發(fā)生類似故障,就會(huì)嚴(yán)重影響電力系統(tǒng)安全運(yùn)行[2]。文獻(xiàn)[3-4]介紹了由于分閘摯子及其復(fù)位彈簧老化引起的斷路器合后即分故障,文獻(xiàn)[5-6]介紹了由于主軸卡澀導(dǎo)致的斷路器拒合故障,文獻(xiàn)[7-8]介紹了由于分閘脫扣器卡死導(dǎo)致的斷路器拒分故障,但對(duì)于凸輪和滾輪距離不合格導(dǎo)致的合閘故障,現(xiàn)有文獻(xiàn)涉及很少。

        針對(duì)上述問(wèn)題,就一起由凸輪和滾輪距離不合格導(dǎo)致的典型220 kV 彈簧斷路器合閘故障,進(jìn)行分析。在進(jìn)行故障處理及分析過(guò)程的基礎(chǔ)上,對(duì)今后設(shè)備施工、驗(yàn)收、檢修提出相應(yīng)措施與建議。

        1 故障概況

        某220 kV 新建變電站投運(yùn)送電過(guò)程中,第5 次沖擊變壓器時(shí),1 號(hào)主變壓器201 斷路器合閘后立即跳開,無(wú)法合閘,檢查變壓保護(hù)裝置無(wú)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作信息,排除勵(lì)磁涌流引起保護(hù)誤動(dòng)的情況。設(shè)備轉(zhuǎn)檢修后,對(duì)設(shè)備進(jìn)行初步檢查,發(fā)現(xiàn)斷路器A 相無(wú)法合閘,B、C 兩相可以正常合閘,但隨后非全相保護(hù)動(dòng)作跳開其他兩相,初步確定為斷路器機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部故障,故障設(shè)備為三相電氣聯(lián)動(dòng)斷路器,型號(hào)為ZF11B-252(L),其單相機(jī)構(gòu)如圖1 所示。

        2 處理過(guò)程

        將非全相保護(hù)停用后,現(xiàn)場(chǎng)操作斷路器,A 相機(jī)構(gòu)合閘不成功,B、C 兩相可以正常合閘。通過(guò)對(duì)斷路器動(dòng)作過(guò)程進(jìn)行錄像后發(fā)現(xiàn),A 相機(jī)構(gòu)輸出連桿可以向合閘方向動(dòng)作,但是隨后立即返回分閘位置。

        圖1 故障相單相機(jī)構(gòu)

        斷路器的分閘機(jī)構(gòu)如圖2 所示。將斷路器分閘線圈兩端接線全部從端子排解除后,再次試合,A 相仍然合閘不成功,排除了分閘電磁鐵誤動(dòng)的可能性。對(duì)斷路器A 相分閘電磁鐵進(jìn)行拆除,再次對(duì)斷路器進(jìn)行試合閘,A 相仍然合不上,排除了分閘電磁鐵頂桿過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致的合閘后立即分閘。

        隨后,對(duì)合閘保持摯子及其壓緊彈簧進(jìn)行了更換,如圖3 所示。更換后,機(jī)構(gòu)缺陷仍然未消除。

        通過(guò)對(duì)與儲(chǔ)能棘輪同軸的凸輪和主拐臂上的滾輪進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主拐臂滾輪卡死(正常情況下可以靈活轉(zhuǎn)動(dòng)),且滾輪與凸輪表面有凹凸不平的撞擊灼傷痕跡如圖4 所示,判定滾輪與凸輪損壞。

        找出故障點(diǎn)后,對(duì)主拐臂及其滾輪、凸輪進(jìn)行更換,隨后,對(duì)斷路器進(jìn)行試合閘,可以進(jìn)行正常合閘,故障消除。

        圖2 分閘機(jī)構(gòu)

        圖3 合閘保持機(jī)構(gòu)

        圖4 損壞的凸輪和滾輪

        故障處理完成后,使用KoCoS ACTAS 特性測(cè)試儀對(duì)該斷路器進(jìn)行了機(jī)械特性試驗(yàn)如圖5 所示,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1 所示,與出廠標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)比,試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。

        圖5 機(jī)械特性試驗(yàn)

        表1 機(jī)械特性主要測(cè)試參數(shù)

        3 原因分析

        3.1 彈簧機(jī)構(gòu)原理

        合閘過(guò)程。斷路器機(jī)構(gòu)分閘已儲(chǔ)能的狀態(tài)如圖6 所示,斷路器接收到合閘信號(hào)后,合閘電磁鐵帶電動(dòng)作,頂桿沖擊合閘摯子,合閘摯子順時(shí)針旋轉(zhuǎn),釋放儲(chǔ)能保持摯子,儲(chǔ)能保持摯子逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)釋放儲(chǔ)能保持銷,棘輪在合閘彈簧的作用下逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)同軸的凸輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),凸輪撞擊主拐臂上的滾輪,推動(dòng)主拐臂順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),動(dòng)觸頭拉桿向上運(yùn)動(dòng)完成合閘[9],同時(shí),壓縮分閘彈簧儲(chǔ)能。合閘到位后,斷路器通過(guò)合閘保持摯子卡住主拐臂上的合閘保持銷使斷路器保持在合閘位置。

        圖6 機(jī)構(gòu)分閘已儲(chǔ)能狀態(tài)

        分閘過(guò)程。斷路器機(jī)構(gòu)合閘狀態(tài)如圖7 所示,斷路器接收到分閘信號(hào)以后,分閘電磁鐵帶電動(dòng)作,頂桿沖擊分閘摯子,分閘摯子順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)釋放合閘保持摯子,合閘保持摯子順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)釋放合閘保持銷,主拐臂在分閘彈簧力的作用下逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),動(dòng)觸頭拉桿向下運(yùn)動(dòng)完成分閘[10]。

        3.2 故障原因分析

        本次故障原因分析如圖8 所示,正常情況下,斷路器合閘時(shí),棘輪在合閘彈簧的作用下開始轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng),凸輪轉(zhuǎn)到一定位置時(shí)撞擊主拐臂上的滾輪,滾輪由于內(nèi)部軸承作用,將滑動(dòng)摩擦變?yōu)闈L動(dòng)摩擦[11-12],減小了表面摩擦分力,其軸向分力推動(dòng)主拐臂向合閘方向運(yùn)動(dòng)。主拐臂滾輪內(nèi)的軸承損壞卡死后,凸輪撞擊滾輪時(shí),滾輪受力全部集中在很小的區(qū)域,凸輪與滾輪之間摩擦分力消耗的功增大,導(dǎo)致凸輪傳遞給主拐臂的合閘功減少,主拐臂運(yùn)動(dòng)速度減慢、行程減小,還未過(guò)合閘死點(diǎn)時(shí)(合閘保持摯子卡住主拐臂上合閘保持銷的位置)即在分閘彈簧作用力下開始返回,從而合閘保持不住。

        圖7 機(jī)構(gòu)合閘狀態(tài)

        圖8 故障原因分析

        造成上述問(wèn)題的根本原因是廠家裝配工藝控制不合格。儲(chǔ)能狀態(tài)時(shí),滾輪與凸輪之間的間隙有嚴(yán)格的要求,ZF11B-252(L)型GIS 斷路器機(jī)構(gòu)滾輪與凸輪間隙出廠值合格范圍為(1.5±0.2)mm,本次故障發(fā)生時(shí)測(cè)得滾輪與凸輪間隙為0.5 mm,不符合出廠值要求。凸輪為偏心輪,間隙的改變導(dǎo)致凸輪與滾輪接觸時(shí)間和接觸點(diǎn)改變,從而改變了滾輪受力大小和方向,隨著分合次數(shù)增加,滾輪內(nèi)部軸承由于受力不均而損壞。

        4 結(jié)語(yǔ)

        介紹了一起220 kV 組合電器彈簧斷路器因機(jī)構(gòu)滾輪與凸輪間隙距離不合格導(dǎo)致的合閘故障,為了防止類似故障再次發(fā)生,總結(jié)了以下幾點(diǎn)建議。

        加強(qiáng)設(shè)備驗(yàn)收管理。到貨驗(yàn)收,應(yīng)逐一檢查斷路器的生產(chǎn)記錄、核心零部件檢測(cè)合格證等出廠資料,仔細(xì)檢查斷路器的機(jī)構(gòu),對(duì)于滾輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或卡澀的彈簧斷路器給予返廠處理。交接驗(yàn)收時(shí),用塞尺檢查機(jī)構(gòu)的滾輪與凸輪之間的間隙距離應(yīng)合格,要求施工方提供設(shè)備交接機(jī)械特性試驗(yàn)報(bào)告,并對(duì)調(diào)試過(guò)程中的機(jī)械特性試驗(yàn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)見證,防止斷路器帶缺陷投運(yùn)。

        合理安排斷路器維護(hù)、檢修計(jì)劃,對(duì)同批次的斷路器進(jìn)行排查,檢查是否有類似問(wèn)題并進(jìn)行機(jī)械特性試驗(yàn)。

        提高設(shè)備運(yùn)檢質(zhì)量。結(jié)合設(shè)備停電檢修,查看各傳動(dòng)組件有無(wú)異常磨損、變形,檢查彈簧機(jī)構(gòu)凸輪與滾輪間隙是否正常,對(duì)機(jī)構(gòu)傳動(dòng)軸承涂抹潤(rùn)滑脂,檢修完后進(jìn)行機(jī)械特性試驗(yàn),確保機(jī)構(gòu)特性參數(shù)合格。

        做好設(shè)備檢修數(shù)據(jù)記錄。每次檢修后的各項(xiàng)測(cè)試參數(shù)應(yīng)建檔留存,注意比較機(jī)械特性參數(shù)與往年測(cè)試數(shù)據(jù)。有的測(cè)試參數(shù)雖然在合格范圍內(nèi),但與歷史數(shù)據(jù)相比發(fā)生了趨勢(shì)性、較大的變化,應(yīng)分析其原因,以便對(duì)出現(xiàn)劣化傾向的設(shè)備做出針對(duì)性處理。

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