程利振
(銅陵有色金冠銅業(yè)分公司,安徽銅陵 244100)
由銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司投資的銅陵有色奧爐改造工程200 kt/a 礦產(chǎn)銅項(xiàng)目于2016 年3月18 日開工建設(shè)[1],2018 年5 月18 日正式投產(chǎn)。 項(xiàng)目熔煉主工藝為銅精礦倉式配料—圓盤制?!敶禒t熔煉—電爐貧化—渣水淬[2]。 截至日前,頂吹爐投料量已經(jīng)穩(wěn)定在135 t/h,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。
國產(chǎn)銅精礦通過堆式配料—倉式配料與進(jìn)口銅精礦、返塵、混煤、石英砂一起通過皮帶送入制粒機(jī)進(jìn)行制粒。制粒后的混合料通過皮帶送入頂吹爐,與噴槍鼓入的富氧空氣進(jìn)行反應(yīng)生成冰銅、 爐渣和煙氣。其中,煙氣通過余熱鍋爐—電收塵送往硫酸工序制酸, 冰銅和爐渣的混合熔體通過銅溜槽流入電爐進(jìn)行二次澄清分離[3]。澄清分離后的冰銅通過包子—行車送往P-S 轉(zhuǎn)爐吹煉, 爐渣通過渣口銅溜槽—沖渣水淬后外銷給造船廠。 熔煉工藝流程圖見圖1。
圖1 頂吹爐工藝流程
考慮頂吹爐處理原料以國產(chǎn)礦為主,礦源多、成分雜, 本項(xiàng)目按照銅精礦中硫銅比高低進(jìn)行區(qū)域劃分和堆存,設(shè)高硫礦區(qū)、高雜礦區(qū)、正常礦區(qū)以及進(jìn)口礦區(qū),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行堆式配料和倉式配料,從而確保入爐物料成分的均一性。
利用皮帶機(jī)將配比后的混合料送入3 臺(tái)(2 用1備)Φ 6 000 mm 的圓盤制粒機(jī)進(jìn)行制粒,單臺(tái)制粒機(jī)能力60 t/h。 根據(jù)原料含水量決定在制粒過程中補(bǔ)加的水量以降低煙塵發(fā)生率,3 臺(tái)制粒機(jī)單排布置,經(jīng)制粒后的混合料被皮帶機(jī)送至頂吹爐爐頂下料口。
熔煉工序建有1 臺(tái)Φ 5 m×16.5 m 的頂吹爐,制粒后的混合料由移動(dòng)加料皮帶通過加料口連續(xù)加入頂吹爐內(nèi)。噴槍將天然氣和氧氣、工藝風(fēng)吹入渣層,工藝風(fēng)為富氧空氣,富氧濃度約63%。 頂吹爐共設(shè)置3個(gè)排放口,一個(gè)為直接排放冰銅的堰口,一個(gè)為排放渣和冰銅混合熔體的堰口,另一個(gè)為事故排放口。爐頂設(shè)置1 個(gè)排煙口,煙道尺寸為5.16 m×3.45 m,同時(shí)噴槍口、加料口和檢尺口均設(shè)置于爐頂。頂吹爐爐內(nèi)砌筑SA 尖晶石耐火材料,所有爐體耐火材料外壁由鋼板組成,并在鋼板外設(shè)置夾套對爐體進(jìn)行冷卻保護(hù)。
頂吹爐配套1 臺(tái)88 m2的電爐,長型結(jié)構(gòu),其中端部采用圓弧型設(shè)計(jì),渣線面積88 m2,爐膛寬6.2 m,總長15.5 m,高3.4 m(其中,冰銅層800 mm、渣層1 000 mm、煙氣空間高度1 600 mm)。爐體內(nèi)部采用鎂鉻耐火材料砌筑而成,爐內(nèi)渣線區(qū)設(shè)置銅水套,通過銅水套對該區(qū)域耐火材料進(jìn)行冷卻保護(hù)。 電爐側(cè)墻共設(shè)置有4 個(gè)冰銅排放口,端墻設(shè)置有2 個(gè)渣溢流排放口,另一側(cè)端墻設(shè)置有1 個(gè)頂吹爐的事故排空溜槽入口。 電爐爐頂設(shè)置有1 個(gè)加料口、3 個(gè)電極口以及9 個(gè)預(yù)留口。加料口主要接受頂吹爐混合熔體進(jìn)入;9 個(gè)預(yù)留口主要布置于各排放口上方,平時(shí)加蓋密閉,在需要使用時(shí)才打開。預(yù)留口設(shè)置將有利于造熔池和加入還原劑需要。
水淬工序主要利用沖渣水將電爐溢流渣冷卻、打碎,然后經(jīng)撈渣機(jī)撈至渣倉進(jìn)行外售。 配置2 臺(tái)180 t/h 撈渣機(jī)(1 用1 備);沖渣水全部采用硫酸車間回用水;沖渣冷水泵2 臺(tái),單臺(tái)能力1 050 m3/h;沖渣熱水泵2 臺(tái),單臺(tái)能力1 050 m3/h;沖渣冷卻塔2 臺(tái),單臺(tái)冷卻塔能力500 m3/h;抓渣行車1 臺(tái)及附屬?zèng)_渣管道及沖渣水嘴。
頂吹爐噴槍風(fēng)量為19 712 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,下同),進(jìn)噴槍閥組前風(fēng)壓為155 kPa,頂吹爐套筒風(fēng)量為6 500 m3/h,進(jìn)套筒風(fēng)閥組前風(fēng)壓約為155 kPa,工藝風(fēng)和套筒風(fēng)均由1 臺(tái)風(fēng)機(jī)供應(yīng)。
本項(xiàng)目氧氣供應(yīng)采用外購方式, 入噴槍閥組氧氣流量平均24 164 m3/h,壓力0.25 MPa,氧氣質(zhì)量濃度99.6%,連續(xù)運(yùn)行,管道供氧。
頂吹爐產(chǎn)生的蒸汽(6.0 MPa)進(jìn)入飽和蒸汽抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組, 抽取0.6 MPa 飽和蒸汽供生產(chǎn)使用,其余蒸汽凝汽發(fā)電,回收凝結(jié)水,1.25 MPa 的蒸汽直接使用。
設(shè)置1 套雙室四電場電收塵器用于收集頂吹爐余熱鍋爐出口煙氣中的煙塵,斷面積160 m2,處理氣量95 050 m3/h(367 ℃),極板間距400 mm,附高壓直流整流機(jī)組72 kV 8 臺(tái),埋刮板輸送機(jī)8 臺(tái),星型卸料閥8 臺(tái);奧爐高溫排風(fēng)機(jī)1 臺(tái),處理氣量137 415 m3/h,電機(jī)功率560 kW,變頻調(diào)速。
奧爐改造工程于2018 年5 月18 日投料試生產(chǎn),投料量從最初的60 t/h 逐步提升至現(xiàn)今的135 t/h,基本達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力。
頂吹爐處理原料成分及產(chǎn)物成分見下表1。
表1 頂吹爐處理原料及產(chǎn)物成分 %
通過表1 可知,入爐混合料硫銅比較高,主要原因?yàn)楣咀援a(chǎn)礦銅含量低、 硫含量過高, 硫銅比在1.4 左右,產(chǎn)出冰銅成分銅、硫、鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值分別為57.39%、22.58%、15.61%,接近設(shè)計(jì)指標(biāo),產(chǎn)出爐渣成分銅含量平均值0.73%低于設(shè)計(jì)指標(biāo)。 此外,由于入爐原料硫銅比偏高,煙氣中二氧化硫濃度偏高,電收塵進(jìn)口煙氣含水均值在208.8 g/m3,煙氣露點(diǎn)溫度較高。
本項(xiàng)目操作主要操作控制參數(shù)如下表2 所示。
表2 熔煉工藝操作控制參數(shù)
原設(shè)計(jì)國產(chǎn)礦配料倉為方形料倉, 料倉粘接嚴(yán)重,不能順利下料。堵料的情況需要很多工人用大錘擊打料倉出料口周邊鋼板, 導(dǎo)致料倉下料口變形嚴(yán)重。 采取的措施是將所有國產(chǎn)礦方形料倉改為圓形料倉, 并加大圓盤給料機(jī)盤面直徑至1 750 mm,并在料倉內(nèi)部襯高分子襯板。 目前,本項(xiàng)目已經(jīng)完成1臺(tái)料倉的改造,使用效果較好,后面將陸續(xù)對其它方形料倉進(jìn)行優(yōu)化整改。
試生產(chǎn)初期,操作人員對水渣比認(rèn)識(shí)不夠,因此出現(xiàn)了水渣比控制參數(shù)不當(dāng)、 沖渣水壓力低導(dǎo)致的多次沖渣溜槽渣粘結(jié)放炮問題。 采取的對應(yīng)措施是優(yōu)化沖渣水嘴大小、角度、形狀;此外,加強(qiáng)熱水池水位、抓砂頻次等管理,基本解決了沖渣溜槽渣粘接放炮問題。
銅口溜槽由3 個(gè)部分組成,銅口周邊為耐火磚和搗打料砌筑的結(jié)合部,后接一段碳化硅溜槽,碳化硅溜槽后接一段銅溜槽,以防止熔體落點(diǎn)沖擊銅溜槽降低銅溜槽使用壽命。 但實(shí)際生產(chǎn)中碳化硅溜槽段粘結(jié)嚴(yán)重,清理極其困難。采取的針對性措施是將碳化硅溜槽更換為石墨溜槽,加強(qiáng)銅口排放管理,控制合適的銅溫,取得了滿意效果。
熔煉爐在試生產(chǎn)初期,投料量低,鍋爐出口溫度低,導(dǎo)致電收塵進(jìn)口煙氣溫度低,煙氣溫度低于露點(diǎn),多處出現(xiàn)淌酸水及灰泥現(xiàn)象;鍋爐水平段出口灰斗、電收塵灰斗、高溫排風(fēng)機(jī)葉輪及管道積灰較多,清理頻次較高,勞動(dòng)量大。采取的主要措施為拆除鍋爐水平段第四組管束,減少現(xiàn)場管道和設(shè)備漏風(fēng),提升頂吹爐處理量, 適當(dāng)提高頂吹爐混煤添加比例。 改進(jìn)后,情況得到改善。
渣水淬用水全部來自硫酸車間回用水, 水質(zhì)較差,水中鈉、鈣濃度較高。試生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)管道、閥門、沖渣冷熱水泵結(jié)垢嚴(yán)重,經(jīng)分析化驗(yàn),結(jié)垢物主要成分為硫酸鈉和碳酸鈣,清理困難。這導(dǎo)致沖渣水流量下降、壓力升高,撈渣機(jī)料斗堵塞嚴(yán)重。 采取的主要措施是添加合適的藥劑,定期清理、更換閥門、管道和葉輪,確保了正常生產(chǎn)。
頂吹爐冶煉過程中會(huì)出現(xiàn)鍋爐掉焦、 噴槍掉槍重、噴槍彎曲、掉片磚、噴槍頭部燒損等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象都會(huì)導(dǎo)致爐溫降低、噴槍背壓升高、堰口卡磚、熔池反應(yīng)不均勻,從而使氧氣利用率低。熔池氧氣利用率低會(huì)導(dǎo)致煙氣中殘氧濃度增加, 煙氣中三氧化硫濃度、氮氧化物濃度升高等問題。采取的主要措施為嚴(yán)格控制噴槍背壓的波動(dòng)范圍, 及時(shí)調(diào)整燃料使用量和噴槍槍位,必要的情況下更換噴槍,嚴(yán)格控制堰口流淌熔體的溫度波動(dòng), 降低爐內(nèi)溫度波動(dòng)造成的掉焦、掉槍重、掉片磚等現(xiàn)象的發(fā)生頻次。 該措施實(shí)施效果良好,截至日前,噴槍最長使用壽命20 d,平均在15 d 以上,爐磚使用時(shí)間已經(jīng)超過12 個(gè)月。
頂吹爐爐況控制主要基于銅陵有色自主研發(fā)的MetCal 數(shù)模進(jìn)行噴槍流體計(jì)算和控制。在MetCal 數(shù)模平臺(tái)中輸入原料配比及成分, 設(shè)定合適的冰銅品位、鐵硅比、冶煉溫度,即可自動(dòng)計(jì)算噴槍所需的風(fēng)量、氧量、天然氣量、混煤量和熔劑量,包括產(chǎn)出的冰銅量、爐渣量和煙氣量;根據(jù)產(chǎn)出的冰銅品位、鐵硅比和爐渣溫度進(jìn)行MetCal 數(shù)模的反饋及微調(diào)修正,從而實(shí)現(xiàn)熔煉爐三大參數(shù)的精準(zhǔn)控制, 自主研發(fā)的MetCal 數(shù)模平臺(tái)較為可靠,使用效果好。
銅陵有色試生產(chǎn)半個(gè)月內(nèi)打通了熔煉車間生產(chǎn)流程,產(chǎn)出了符合設(shè)計(jì)指標(biāo)的冰銅品位、和爐渣渣含銅,后續(xù)通過逐步提升頂吹爐處理量,對系統(tǒng)暴露出來的問題進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化, 并進(jìn)一步提升了頂吹爐處理量, 熔煉爐及配套貧化電爐基本實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。實(shí)踐證明,銅陵有色奧爐改造工程項(xiàng)目以質(zhì)量優(yōu)、投資省、創(chuàng)新多、達(dá)產(chǎn)快、安全好、環(huán)保好的優(yōu)異成績,成為成功案例。