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        某電廠脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分區(qū)噴氨改造淺談

        2020-05-15 03:54:22
        應(yīng)用能源技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥閥門測量

        (重慶松藻電力有限公司,重慶 401443)

        0 引 言

        NOX是火力發(fā)電廠三大主要污染物之一,其排放濃度主要靠脫硝系統(tǒng)控制。目前,大部分燃煤電廠脫硝系統(tǒng)采用SCR、SNCR、SCR+SNCR工藝技術(shù)[1-3],為滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)、提高脫硝系統(tǒng)的效率,還通過燃燒器低氮改造、噴氨優(yōu)化調(diào)整、增加催化劑層數(shù)等方法[4-6],降低NOX生成量和排放量。因煤質(zhì)、燃燒工況、負荷等因素的改變,NOX生成量波動較大;加之,如文獻6所述:SCR系統(tǒng)入口邊界條件的非均勻性對煙氣中NOx與NH3均勻混合的影響,使氨逃逸增加,與SO3反應(yīng)生產(chǎn)NH4HSO4堵塞空氣預(yù)熱器,對脫硝系統(tǒng)實施精準(zhǔn)分區(qū)噴氨至關(guān)重要。文中以某燃煤電廠3號機組為例,闡述了脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分區(qū)噴氨改造的方案、調(diào)試方法、調(diào)試中出現(xiàn)的問題,通過優(yōu)化控制后,脫硝效率大于94.2%,優(yōu)于改造前6.2%,氨逃逸率小于2.28%。

        1 概述

        某燃煤電廠3號鍋爐型號為:DG2141/25.31-Ⅱ12,超臨界參數(shù)變壓直流爐、單爐膛、“W”型火焰燃燒、一次再熱、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置。機組同步建設(shè)脫硝裝置,脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝,催化劑層數(shù)按3+1模初裝3層預(yù)留1層,采用高塵布置,如圖1所示。脫硝效率為88%,氮氧化物排放濃度小于200 mg/m3。

        為滿足國家及地方環(huán)保要求,該公司對脫硝裝置實施超低排放改造。因SCR系統(tǒng)進口NOX濃度較高,且斷面不同區(qū)域存在較大偏差。為改善上層催化劑截面處的氨氮摩爾比分布,控制氨逃逸,減輕空預(yù)器堵塞風(fēng)險,擬采取優(yōu)化脫硝系統(tǒng)流場、實施分區(qū)噴氨改造技術(shù)方案[7]。

        圖1 SCR高塵布置系統(tǒng)圖

        2 改造方案

        SCR系統(tǒng)分區(qū)噴氨系統(tǒng)包括測量層、執(zhí)行層和控制層,主要涉及NOx濃度分布式巡測和混合采樣測量、氨氮摩爾比分區(qū)在線調(diào)平以及多維度決策的噴氨總量控制等技術(shù),通過執(zhí)行層“總量控制閥+分區(qū)調(diào)節(jié)閥+支管調(diào)節(jié)閥”三級閥門的串聯(lián)控制和調(diào)節(jié),全面提升噴氨控制的品質(zhì),使SCR性能適應(yīng)NOx超低排放要求,達到節(jié)約噴氨量、降低NOx排放濃度、降低空預(yù)器堵塞幾率、減輕尾部設(shè)備(如電除塵極線、除塵濾袋、低壓省煤器)積灰等綜合效果。

        2.1 測量層

        測量層實現(xiàn)SCR出口NOx、O2濃度的分布式巡測和混合采樣測量,為執(zhí)行層和控制層提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),其核心部件包括:多點取樣槍(插入SCR出口截面)、取樣管路與控制閥門、噴氨支管混合氣流量計、NOx、O2在線分析儀以及管路吹掃子系統(tǒng)。

        2.2 執(zhí)行層

        執(zhí)行層主要通過在噴氨總管和噴氨支管之間增加噴氨分區(qū)調(diào)平閥和噴氨分區(qū)小母管,實現(xiàn)分區(qū);根據(jù)測量層反饋,對“總量控制閥+分區(qū)調(diào)節(jié)閥+支管調(diào)節(jié)閥”三級閥門進行串聯(lián)控制和調(diào)節(jié),總量控制閥、支管調(diào)節(jié)閥及其管路利用原有設(shè)備(待液氨改尿素項目完工后利用新的設(shè)備),噴氨分區(qū)母管和噴氨分區(qū)調(diào)節(jié)閥需要通過對現(xiàn)場管道進行改造,噴氨分區(qū)調(diào)節(jié)閥為氣動閥,系統(tǒng)根據(jù)測量層反饋自動調(diào)節(jié)。

        2.3 控制層

        控制層的實現(xiàn)方式:將噴氨總量控制邏輯直接寫入DCS組態(tài),控制原理及方案與PLC方式基本相同。

        根據(jù)原有系統(tǒng)脫硝出口的NOx、O2濃度以及鍋爐相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)進行綜合分析后,對總量控制閥進行自動調(diào)整,與原有總閥控制系統(tǒng)同時存在,可實現(xiàn)無擾切換。

        根據(jù)測量層反饋的NOx、O2濃度分布式巡測值對分區(qū)調(diào)節(jié)閥進行定期調(diào)整,分區(qū)調(diào)節(jié)閥設(shè)定上、下限,僅在設(shè)定范圍內(nèi)小幅度調(diào)節(jié),且調(diào)節(jié)過程保證各分區(qū)調(diào)節(jié)閥總開度基本不變,避免對噴氨總量控制閥的自動調(diào)節(jié)造成擾動。

        3 調(diào)試過程

        3.1 蒸汽、聲波吹灰器

        本次改造增加了一層催化劑,同時配套增加蒸汽吹灰器,每側(cè)3臺,共6臺,其運行參數(shù)同原蒸汽吹灰器、控制方式并入原蒸汽吹灰器。

        原脫硝系統(tǒng)無聲波吹灰器,改造后增加了40臺聲波吹灰器(每層催化劑5臺,為一組)。聲波吹灰器氣源壓力控制0.6 MPa左右,每組工作8 s,間隔64 s進行下一組,每10 min循環(huán)一次。

        3.2 脫硝出口巡測表

        根據(jù)廠家建議及現(xiàn)場實際情況,單測點測量時間為2 min,巡測一個周期10 min,反吹間隔為60 min。

        3.3 噴氨分區(qū)閥門自動

        分區(qū)閥門特性試驗確認,分區(qū)閥1動作,影響巡測點2的NOx濃度;分區(qū)閥2動作,影響巡測點1的NOx濃度;分區(qū)閥3動作,影響巡測點4的NOx濃度;分區(qū)閥4動作,影響巡測點3的NOx濃度。

        根據(jù)以上特性及分區(qū)測量情況,分區(qū)閥自動按以上對應(yīng)方式設(shè)定,同時閥門開度控制在65%~85%之間,每10分鐘調(diào)整1次,每次調(diào)整閥門幅度5%。

        3.4 噴氨自動

        影響噴氨自動的因素主要有負荷、NOx濃度、一二次風(fēng)量、燃料量等一系列因素,測點的準(zhǔn)確性及靈敏度影響噴氨自動調(diào)整的效果[8]。由于原出入口CEMS裝置測量結(jié)果不穩(wěn)定,將原有控制邏輯中主調(diào)節(jié)量:單側(cè)反應(yīng)器出口NOx濃度改為單側(cè)分區(qū)NOx測量值與煙囪入口NOx濃度的平均值。NOx預(yù)測部分主體為總風(fēng)量,兼有風(fēng)煤比、鍋爐氧量等因素測點組成。

        4 調(diào)試中出現(xiàn)的問題及采取的措施

        4.1 調(diào)試中出現(xiàn)的問題

        4.1.1 測點不準(zhǔn)確

        機組啟動后發(fā)現(xiàn),原系統(tǒng)入出口CEMS測點不準(zhǔn)確,雖然進行了消缺處理,但偏差仍然較大。主要表現(xiàn)如下:

        CEMS裝置取樣管容易堵塞,造成測量數(shù)值偏差及反應(yīng)遲鈍;從采樣浮子流量計可見,浮子波動劇烈且偏低,證明取樣管線不通暢。

        4.1.2 供氨系統(tǒng)不合理

        噴氨總量調(diào)節(jié)閥死區(qū)為1.5%左右,對出口NOx的影響卻在20~30 mg/m3左右,嚴重影響了噴氨的精準(zhǔn)控制。

        4.1.3 原有邏輯不合理

        原邏輯中脫硝出口NOx低于10 mg/m3,延時10 s,速關(guān)閥關(guān)閉。在排放標(biāo)準(zhǔn)為200 mg/m3時,脫硝出口濃度過低,短暫關(guān)閉速關(guān)閥,對小時均值影響不大,而超低排放條件下,速關(guān)閥動作,很容易引起NOx排放超標(biāo)。

        4.1.4 供氨系統(tǒng)氨泄漏

        在整套啟動運行期間,SCR系統(tǒng)多次出現(xiàn)氨泄漏情況。

        4.1.5 供氨流量不準(zhǔn)

        在整套啟動運行期間,測算氨流量計數(shù)值與理論計算值偏差較大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氨流量計安裝方式和參數(shù)設(shè)置不正確。

        4.2 采取的措施

        (1)加強聲波吹灰器的巡檢,發(fā)現(xiàn)聲音異常后及時聯(lián)系檢修處理,更換膜片;

        (2)原蒸汽吹灰為每值投運一次,本次改造增加了聲波吹灰器,根據(jù)實際情況,減少蒸汽吹灰的頻次,有利于延長催化劑的使用壽命;

        (3)加強儀表的維護,確保測點的準(zhǔn)確性,加強對脫硝入出口CEMS的維護,以保證NOx測量的準(zhǔn)確性;

        (4)分區(qū)閥門2對應(yīng)分區(qū)測點1、閥門1對應(yīng)測點2、閥門3對應(yīng)測點4、閥門4對應(yīng)測點3,手動調(diào)整時需特別注意;

        (5)對供氨系統(tǒng)改造,增加供氨控制小旁路,入口NOx較波動不大時,主路開度不變,采用小旁路精準(zhǔn)控制控制;入口NOx較波動較大時,主路粗調(diào),小旁路精準(zhǔn)控制噴氨量,以利于出口NOx的穩(wěn)定;

        (6)取消“出口NOx低于10 mg/m3,延時10 s,速關(guān)閥關(guān)閉”的邏輯,建議修改為“只要SCR區(qū)溫度滿足脫硝投運要求,稀釋風(fēng)機運行,速關(guān)閥禁關(guān)”;

        (7)反應(yīng)器出入口NOx濃度、煙囪入口NOx濃度、分區(qū)測量NOx濃度、總風(fēng)量、燃料量、鍋爐氧量等對噴氨自動影響較大,在處理與之相關(guān)的測點缺陷時,需注意解除噴氨自動,以防止出口NOx大幅波動。

        5 改造后的效果

        針對脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,采用上述措施后對其試驗,試驗結(jié)果見表1。通過改造后,NOX排放濃度滿足超低排放要求,脫硝效率提高6.2%,氨逃逸率教改造前降低1.02,長時間運行觀察,較改造前降低1.02,長時間運行觀察,空氣預(yù)熱器堵塞問題得到緩解,說明精準(zhǔn)分區(qū)噴氨優(yōu)化可實現(xiàn)NOx與NH3混合均勻。

        表1脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造后試驗結(jié)果

        (注:NOX排放濃度及氨逃逸系干基,6% O2狀態(tài)下數(shù)據(jù))

        6 結(jié)束語

        脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造同時還不僅能提高脫硝效率,還能減緩空氣預(yù)熱器因NOx與NH3混合不均勻,氨逃逸率大,生成大量NH4HSO4堵塞的問題,不必因此頻繁停機對空氣預(yù)熱器進行沖洗,提高了機組運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,值得推廣,對改造調(diào)試過程中會出現(xiàn)一些問題,可參照文中所述措施解決。

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