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        粉煤氣化絕熱變換技改等溫變換的利與弊

        2020-05-15 10:15:48劉天亮李蒙蒙
        化工設計通訊 2020年4期
        關鍵詞:催化劑

        劉天亮,李蒙蒙,范 坤

        (安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)

        1 技改背景

        安徽晉煤中能化工股份有限公司,氣化裝置采用航天爐粉煤氣化裝置,氣化來的粗煤氣(T:210.5℃、P:3.72MPa、氣體組成CO:70.16%、H2:20.27%、CO2:7.97%、N2:1.42%、Ar:0.037%、H2S:0.11%、COS:0.019%、NH3:0.004%),制得合格的變換氣(T:40℃、P:3.3MPa、氣體組成CO:19.61%、H2:43.95%、CO2:35.31%、N2:0.99%、Ar:0.026%、H2S:0.09%、COS:0.001%、NH3:0.002%)送往低溫甲醇洗脫硫脫碳工段。變換裝置采用絕熱爐,規(guī)格直徑DN2600,觸媒分上下兩段,上為11m3觸媒,下段裝26m3,觸媒型號為QDB-03,2013年因觸媒活性降低,系統(tǒng)阻力增大,需要提高入爐汽氣比維持床層溫度,提高變換率,消耗部分過熱蒸汽,增加了觸媒粉化速度,系統(tǒng)冷凝液相應增加,造成后序分離冷凝液量增加。由于系統(tǒng)阻力增加,后序甲醇進口壓力降低,吸收效果差,為確保凈化氣合格,需要增加甲醇循環(huán)量,醇耗、動力電耗增加,造成后序合成壓縮機汽耗也增加。為降低系統(tǒng)阻力,合理回收變換反應熱,經(jīng)綜合考慮,為操作方便,避免催化劑床層超溫,催化劑在≤300℃的溫度下運行,延長催化劑使用壽命長;盡可能地提高變換系統(tǒng)熱能回收率;將系統(tǒng)阻力降到0.15MPa 以下,結(jié)合絕熱爐運行工況,對粉煤氣化變換崗位進行工藝技改,采用等溫爐變換工藝,消除現(xiàn)裝置設備及管道安全隱患。

        2 技改前工藝流程

        技改前工藝流程圖如圖1所示。

        3 改造后的流程

        技改后流程簡述:從氣化來的3.72MPa(G),210℃的粗煤氣,首先經(jīng)凈化氣分離器,分離粗煤氣冷凝液、粉塵后進入低壓蒸氣發(fā)生器(E-2001),利用粗煤氣的熱量副產(chǎn)0.4MPa(G)的低壓飽和蒸汽,副產(chǎn)的低壓飽和蒸汽送入界區(qū)外低壓蒸汽管網(wǎng)。粗煤氣經(jīng)低壓蒸汽發(fā)生器(E-2001)降溫后(194℃)進入變換爐進料分離器(S-2001)分離液體后,氣相從分離器頂端排出,在變換爐進料分離器頂部氣相管線上設置了溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)低壓蒸汽發(fā)生器的產(chǎn)氣壓力來調(diào)節(jié)粗煤氣的溫度,相應改變了粗煤氣中的氣相水含量,以保證粗煤氣在對應溫度、壓力下的H2O/氣=0.6。如圖2所示。

        圖1 技改前流程圖

        粗煤氣隨后進入變換爐進料換熱器(E-2002),在此被來自等溫變換爐的變換氣加熱至240℃后,進入脫毒槽在爐內(nèi)除塵及有毒氣體HCN、氯、P 元素,進入變換爐,粗煤氣中的部分CO 和H2O 發(fā)生變換反應,并放出大量的熱,反應溫度控制在280℃。從變換爐出來的變換氣283℃進入變換爐進料換熱器(E-2002),與變換爐進料分離器(S-2001)來的粗煤氣換熱冷卻至220℃進入鍋爐給水預熱器(E-2005),通過加熱脫氧水回收變換氣中的余熱,并使變換氣的溫度降至約180℃然后進入脫鹽水預熱器(E-2006)進一步冷卻至70℃后,再經(jīng)變換氣水冷器(E-2007)用循環(huán)水冷卻至40℃進入變換氣分離器(S-2002)進行氣液分離,分離液相后約40℃,3.30MPa(G)的變換氣送入脫硫、脫碳單元。

        圖2 技改后流程圖

        4 具體技改措施

        1)增加并聯(lián)的二臺規(guī)格為Φ3 000*~7 000的脫毒槽,裝填吸附劑、脫毒劑以脫除粉塵等毒物。

        2)增加控溫爐規(guī)格為Φ2 800/Φ3 200*~20 000,取代原絕熱變換爐,并增加汽包一臺。

        3)現(xiàn)有進料換熱器(E-2002)面積偏小且有安全隱患,因此需新做一臺面積約334m2的進料換熱器(E-2002)。

        4)利用現(xiàn)有的升溫硫化設備對脫毒槽及控溫變換爐預先進行升溫、硫化。為滿足循環(huán)硫化要求,需要一臺硫化冷卻器

        5)改造時,切除中溫水解槽、絕熱爐變換爐、兩臺中壓鍋爐換熱器

        5 技改后效果檢查

        1)操作方便,避免平時操作時,因氣量波動或氣體成份變化,催化劑床層超溫現(xiàn)象的發(fā)生。

        2)催化劑在≤300℃的溫度下運行,延長催化劑使用壽命長。

        3)等溫變換爐在≤300℃的溫度下運行,變化率可以達到98%,滿足生產(chǎn)需要,提高了變換系統(tǒng)熱能回收率。

        4)系統(tǒng)阻力由原來的0.45MPa 下降到0.15MPa 以下,降低了后序的能耗。

        5)消除了裝置設備及管道安全隱患,因絕熱變換爐特別在開停車過程中,超溫現(xiàn)象比較嚴重,縮短了設備使用壽命。

        6 技改后的弊端

        1)由于等溫變換爐氣體采用徑向分布,經(jīng)徑向氣體分布器分布后沿徑向通過催化劑床層,在等溫床層頂部存在變換反應的死區(qū),變換反應熱不易移走,因發(fā)生甲烷化副反應,浪費了原料氣。

        2)由于氣化粗煤氣一氧化碳吧含量正常生產(chǎn)時在65%左右,要確保變換出口一氧化碳含量合格,提高變換率時,需要適當提高入爐汽氣比,增加了蒸汽消耗。

        3)變換觸媒在低溫活性下,易生成硫醇硫醚的副反應,這種物質(zhì)易溶于甲醇,且在甲醇溶液再生過程中,不易釋放出來,造成甲醇吸收效果差,污染甲醇,排放氣異味重現(xiàn)象的發(fā)生。

        7 結(jié)語

        今后煤化工發(fā)展的趨勢,控溫變換爐的結(jié)構比較有優(yōu)勢,熱應力消除充分,避免應力腐蝕,不僅提高運行安全性,設備維護保養(yǎng)簡單,同時易于大型化。根據(jù)工藝需要,換熱管按照變換催化劑的熱力學和動力學特性進行非均勻布局,外圈及內(nèi)圈采用不同管徑,充分發(fā)揮催化劑的變換及凈化功能。新的等溫變換爐設計徑向分布器及水動力循環(huán),確保氣體分布均勻,管程的水汽混合介質(zhì)無動力循環(huán),保證工藝指標,從根本上保障了長周期運行的可靠性,延長催化劑的使用壽命,整個設備及催化劑阻力小??刹捎酶呖账?,增加反應器能力,使用小顆粒催化劑,減少催化劑顆粒內(nèi)擴散過程對反應速率的影響,提高轉(zhuǎn)化率。反應器采用落地裙座設計,省卻了土建承臺;汽包直接支撐于反應器頂部,其支架鋼構件、承臺與反應器外筒體進行整體設計制造(包含在供貨范圍內(nèi)),可大幅降低水相上升下降管熱應力及阻力,簡化工藝配管,且反應器不用另建外框架,達到降低節(jié)約建設投資的目的。新技術、新工藝在運行過程中,經(jīng)過不斷的完善、改進會逐步取代工業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展。

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