鄧文剛
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司年產300kt 合成氨、520kt 尿素(下稱3052項目),氨合成工序采用丹麥托普索公司低壓氨合成工藝,液氨罐區(qū)采用2臺5 000m3的單壁常壓低溫氨罐,用于貯存中間產品液氨,單罐貯存時間為3d,罐區(qū)由2臺小冰機維持氨罐壓力。當尿素停車或低負荷生產造成液氨不能平衡時,氨合成工序的液氨通過氨閃蒸罐和合成氨泵(P04601A/B)送至氨罐貯存。尿素裝置恢復生產后,低溫液氨需將常壓氨儲罐中-33.9℃的低溫液氨用冷氨泵(P40101)以連續(xù)流量經氨加熱器(E40101)加熱至25℃后送至尿素裝置。圖1是液氨貯存和外送尿素工藝流程示意圖。
圖1 液氨貯存和外送圖
開車后3052項目各裝置進行了性能考核,根據(jù)各工藝包設計要求,公用工程、空分、氣化和合成氨等裝置實際安全運行中都可以保持高負荷運行,合成氨釋放產能后,所產液氨除了滿足尿素用氨后還有剩余,這部分液氨只能暫時貯存氨罐中,為保證滿負荷長周期運行,需要將剩余液氨移出系統(tǒng),否則會被迫降低生產負荷。
原始開車初期合成氨裝置開車后,液氨用戶尿素裝置開車稍晚或者偶爾清洗造粒,都使液氨貯存到氨罐中,氨罐液位居高不下,合成裝置被迫降負荷甚至停車,給安全生產和經濟運行帶來巨大挑戰(zhàn)。
3052項目地處東北,尿素用量有明顯的季節(jié)性,一般冬季是淡季,尿素價格偏低,但是東北熱電廠較多,熱電廠常年用液氨作為脫硝原料,并且東北液氨產量少,因其不便長距離運輸,本地液氨價格可觀,經過計算相比尿素銷售液氨利潤更高。
面對以上問題,需要在保持合成裝置高負荷運行時,還要平衡全系統(tǒng)產能,所以將剩余外送銷售,經過研究論證,決定對原始開車進氨管線改造、新建液氨充裝系統(tǒng)外送液氨進行銷售,這樣既解決了高負荷下合成氨和尿素產能不平衡問題,并且可以在尿素停車或者負荷低時保證合成裝置的正常運行,最大限度地增加了公司利潤,還能產生無形的邊際效益。
改造圖見圖2。
本技術改造是利用原始開車進氨管線進行反向(原管道閥門是閘板閥,不影響反向流通)外送液氨,實現(xiàn)行業(yè)第一次用進氨管線進行外送充裝移動式壓力容器售氨。
利用原始開車進液氨管線作為充裝站外送管線,解決源頭問題,并且不用重新開口,避免了停車重新置換碰口。
用氨罐液氨送尿素部分流程,不增加充裝泵、氨加熱器、儀表等設備。充裝泵設計流量45t/h,日常送尿素裝置液氨較少,完全可以滿足充裝量,不存在充裝泵超負荷現(xiàn)象。
將充裝管道末端引到原有的地下收集槽,充裝后打開排至地下槽泄壓,最終回收殘液到氨罐,達到無排放損失,還可以防止不充裝時緊急切斷閥和充裝鶴管之間超壓。
充裝移動式壓力容器(罐車)的氣相排放接入小冰機入口,回收充裝移動式壓力容器揮發(fā)出的氣氨。
(1)將出口設置緊急切斷閥,遠程和就地都可以隨時打開關閉,并且設置氨濃度檢測報警和聯(lián)鎖,檢測到濃度高于100×10-6自動聯(lián)鎖關閉切斷閥,實現(xiàn)了充裝過程中發(fā)生泄漏時與充裝設備有效及時隔離,保證充裝的安全。
(2)此改造經過具有甲級資質的設計院充分論證評價,并得到認可,出具了設計證明。
(3)經過系統(tǒng)的安全和環(huán)境評價,已拿到充裝銷售許可證明。
萬向鶴管需要水泥基礎,當時環(huán)境溫度近-30℃,無法保證現(xiàn)場施工的水泥基礎的強度和質量,作業(yè)人員創(chuàng)新思路,在環(huán)境溫度高的室內完成水泥基礎的澆筑,將做好的水泥基礎放進挖好的基礎坑,再回填、調整,解決了此問題。
整個改造都是在重大危險源氨罐附近施工,并且氣相排放、殘液回收等管道都與運行系統(tǒng)相連,但是克服了這些困難,進行了有效隔離,整個施工過程未出現(xiàn)任何安全問題。
將原來冷氨泵返回管線增加了遠程氣動閥,易于操作,用人也少。
裝車站還設置了防移動式壓力容器側滑的設備,保證了充裝安全。
技術人員編寫了《液氨充裝操作規(guī)程》、《液氨充裝質量保證手冊》及各臺賬、規(guī)定等,保證了充裝的操作安全。
由于本次改造充分利用了原有的設備,關鍵的機泵、換熱器等設備沒有新加,只是新上了充裝鶴管,節(jié)約了大量設備成本。
本改造已經投用運行進行液氨銷售,沒有對原系統(tǒng)產生任何影響,安全可靠。解決了整個裝置的液氨不能平衡的問題,保證了前系統(tǒng)滿負荷長周期運行,創(chuàng)造了較好的經濟效益。同時滿足了周邊電廠液氨需求,不用長距離運輸,突顯了地域優(yōu)勢,產生了無形的社會效益。