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        尿素裝置高壓氨泵長周期運(yùn)行措施

        2020-05-15 10:12:28
        化工設(shè)計(jì)通訊 2020年4期
        關(guān)鍵詞:機(jī)封液氨跳車

        劉 平

        (海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)

        海洋石油富島有限公司化肥二期裝置采用斯塔米卡邦2000+二氧化碳汽提法工藝,由中國成達(dá)化學(xué)工程公司設(shè)計(jì),生產(chǎn)能力為2 700t/d。高壓氨泵是尿素裝置的核心動(dòng)力設(shè)備之一,其作用是將合成來的液氨從2.5MPa 提升至18.0MPa 送入尿素高壓合成系統(tǒng)。高壓氨泵是日本EBARA 制造的十級中速離心泵,泵體為雙殼結(jié)構(gòu),外殼圓柱形內(nèi)包豎向剖分的內(nèi)部渦殼,在外殼和內(nèi)殼之間的空間充滿了高壓(壓力為泵出口壓力)液氨,內(nèi)殼只承受壓縮壓力。葉輪為閉式葉輪,5級葉輪為一組,兩組葉輪為背靠背設(shè)計(jì),以抵消軸向力,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子軸向力的平衡。其附屬系統(tǒng)有密封水系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)以及聯(lián)鎖控制系統(tǒng),由高壓電機(jī)驅(qū)動(dòng)。

        1 工藝流程簡述

        液氨由合成裝置提供,正常生產(chǎn)中熱氨、冷氨分別由熱氨泵、冷氨泵提壓后送入氨過濾器,經(jīng)過濾后進(jìn)入高壓氨泵入口,經(jīng)過氨泵提壓到18.0MPa 后送到高壓噴射器,作為動(dòng)力源將高壓甲銨洗滌器甲銨液送入高壓甲銨冷凝器,氨泵副線回流至合成氨冷凍系統(tǒng)。其密封水由密封水泵提供,密封水壓力為3.0MPa,驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端密封水流量為1.8m3。

        2 高壓氨泵長周期運(yùn)行影響因素

        我廠高壓氨泵自投用以來,整體運(yùn)行情況良好,泵體及輔助系統(tǒng)未進(jìn)行大的改造,兩端軸承和增速箱的振動(dòng)、溫度參數(shù)都在較低的水平。

        高壓氨泵聯(lián)鎖或故障跳車,將直接導(dǎo)致尿素裝置聯(lián)鎖封塔停車。歷年來因高壓氨泵跳車導(dǎo)致尿素裝置停車的情況共有10次,詳細(xì)情況如表1所示。從表1中可以看出,造成氨泵跳車的原因可以分為兩個(gè)方面,一個(gè)是電氣、儀表方面的故障,一個(gè)是工藝操作及機(jī)械故障。其中因氨泵密封水壓力低聯(lián)鎖是氨泵跳車的主要原因,占總跳車次數(shù)的50%。在裝置開車初期,工藝人員對設(shè)備的特性掌握不夠,技能不夠熟練,操作不當(dāng)造成聯(lián)鎖跳車,近年來主要是機(jī)械原因或外部因素導(dǎo)致氨泵跳車。

        另外,影響高壓氨泵長周期運(yùn)行的因素還有以下兩點(diǎn):1)高壓氨泵在線到泵風(fēng)險(xiǎn)高

        因工藝原設(shè)計(jì)氨泵入口無液氨儲槽,液氨直接從合成熱氨泵或冷氨泵送入氨泵入口,因倒泵時(shí)備用泵啟動(dòng)導(dǎo)致氨泵入口壓力大幅度波動(dòng),氨泵入口壓力低聯(lián)鎖動(dòng)作跳車,導(dǎo)致尿素裝置停車的風(fēng)險(xiǎn),所以在線倒泵操作風(fēng)險(xiǎn)較高。

        2)高壓氨泵密封使用周期短

        我廠高壓氨泵的機(jī)械密封采用了集裝式雙端面背靠背結(jié)構(gòu),早期一直使用進(jìn)口機(jī)封,機(jī)封壽命在1a 以上。在機(jī)封進(jìn)行了國產(chǎn)化改造后,雖運(yùn)行周期有所縮短,但整體運(yùn)行基本能夠滿足要求。近幾年平均使用周期下降至半年左右,裝置運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及成本上升,對裝置的長周期運(yùn)行帶來較大的隱患。

        表1 尿素裝置因高壓氨泵跳車停車情況統(tǒng)計(jì)表

        對于雙端面密封,一級密封端面泄漏可以直接觀察到,泄漏介質(zhì)為密封水,少量泄漏對系統(tǒng)及環(huán)境影響不大,但是,大量泄漏會造成密封水壓力降低,進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)的密封水流量降低,機(jī)械密封產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)帶走,造成機(jī)封損壞。如果二級密封泄漏,由于密封水壓力高于氨壓力,密封水泄漏到泵體內(nèi),泵內(nèi)介質(zhì)密度升高,氨泵負(fù)荷增大,同時(shí)造成高壓系統(tǒng)水碳比升高,對系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率及能耗有較大影響。

        3 高壓氨泵長周期運(yùn)行措施

        以下主要從工藝及設(shè)備維護(hù)方面探討提高高壓氨泵運(yùn)行周期的措施和辦法。

        1)針對高壓氨泵密封水系統(tǒng),一方面從本質(zhì)安全角度提升系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,增設(shè)密封水箱在線液位監(jiān)測,設(shè)置報(bào)警提示,防止密封水箱液位低未及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。一方面加強(qiáng)培訓(xùn),提高崗位人員操作技能,防止因操作不當(dāng)導(dǎo)致密封水壓力低聯(lián)鎖。

        2)通過分析高壓氨泵在線倒泵存在的風(fēng)險(xiǎn),制定在線倒泵操作方案,經(jīng)過多次實(shí)踐優(yōu)化完善,目前已實(shí)現(xiàn)在線平穩(wěn)倒泵,氨泵倒泵操作風(fēng)險(xiǎn)大大降低。

        3)機(jī)封國產(chǎn)化后,加強(qiáng)機(jī)封備件檢修質(zhì)量管理,確保機(jī)封備件檢修質(zhì)量,與同類型裝置開展技術(shù)交流,學(xué)習(xí)技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)機(jī)封結(jié)構(gòu)及材料等級,增強(qiáng)抗波動(dòng)能力,延長使用壽命。

        4)高壓液氨泵對尿素裝置穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,保持其備用泵隨時(shí)完好可投用狀態(tài)非常關(guān)鍵。所以,氨泵備用泵應(yīng)定期檢查備用情況,確認(rèn)其密封水、潤滑油等輔助系統(tǒng)投用正常,檢查機(jī)械密封泄漏情況以及定期盤車等,以確保備用泵能在較短時(shí)間投入運(yùn)行。

        5)將原有密封水由裝置蒸汽冷凝液供應(yīng),改為純凈度更高的脫鹽水供應(yīng),確保密封水無固體雜質(zhì),并及時(shí)切換清洗密封水過濾器,連續(xù)排放置換密封水箱。同時(shí)密封水箱補(bǔ)水閥保持部分開度,密封水箱保持連續(xù)排放,確保密封水潔凈度。

        6)嚴(yán)格按氨泵維護(hù)規(guī)程控制密封水壓力、溫度、流量,并適當(dāng)提高密封回水流量,降低機(jī)封水溫度,以加強(qiáng)機(jī)封換熱,改善機(jī)封運(yùn)行工況。

        7)穩(wěn)定合成裝置供氨壓力,控制氨泵入口壓力在2.5MPa以下,機(jī)封水壓力控制在2.7MPa 以下。裝置緊急停車封塔時(shí),通過全開副線調(diào)節(jié)閥,盡快切斷液氨閥門等措施避免氨泵入口壓力超壓,確保機(jī)封水壓力不超過機(jī)封設(shè)計(jì)壓力。

        4 結(jié)語

        通過對高壓氨泵聯(lián)鎖跳車原因分析,總結(jié)相應(yīng)的預(yù)防措施。在日常生產(chǎn)中應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制,提高日常維護(hù)質(zhì)量,確保在較好的工藝條件下運(yùn)行,提高氨泵運(yùn)行周期,降低因氨泵故障造成裝置停車的風(fēng)險(xiǎn)。

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