吳延銳,趙紅洲,于 磊,畢鳳紅,王 穩(wěn)
(山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)
山東鐵雄新沙能源有限公司為配套干熄焦裝置,于2016年建設(shè)了深度處理中水回用系統(tǒng),設(shè)計處理量為3600m3/d,產(chǎn)水作為循環(huán)水系統(tǒng)的補充水,主要工藝流程包含錳砂和多介質(zhì)過濾器、超濾、納濾、反滲透等。系統(tǒng)運行三年來,先后出現(xiàn)了超濾、納濾、反滲透污堵快,納濾、反滲透后絮凝等問題,導(dǎo)致化學(xué)清洗頻率高;一臺超濾反洗,超濾產(chǎn)水停止,有效運行時間減少,回收率低等問題。
1)超濾過濾精度在 0.005~0.1μm,截留分子量為1~500K道爾頓,對水體中的顆粒物、膠體、細(xì)菌、病毒、大分子有機物等污染物有很好的去除效果,本系統(tǒng)有3套超濾裝置,每套產(chǎn)水量在90m3/h。
2)納濾過濾精度在1~5nm,主要的作用在于過濾二價離子,給反滲透減輕壓力,本系統(tǒng)有3套納濾裝置,每套納濾產(chǎn)水量在64m3/h。
3)反滲透過濾精度在0.1nm,能夠攔截除了水分子之外的所有物質(zhì),脫鹽率較高,本系統(tǒng)有3套反滲透,每套產(chǎn)水量在50m3/h。
為保護(hù)深度處理中水回用裝置,在保證系統(tǒng)安全運行的情況下,根據(jù)裝置設(shè)計及實際運行情況,對進(jìn)水泵變頻器、精密過濾進(jìn)行了改造,通過摸索,實現(xiàn)了過濾裝置在線檢修和更換濾芯,超濾反洗不停機運行,提高了深度處理中水回用的處理效率,延長了膜使用壽命,實現(xiàn)了系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
生化處理后的廢水經(jīng)過高級氧化進(jìn)一步降低COD 和氨氮后,進(jìn)入深度處理中水回用裝置,首先進(jìn)入錳砂過濾器,除去水中懸浮物、膠體及鐵離子等,出水進(jìn)入多介質(zhì)過濾器(適用于濁度1~10NTU),進(jìn)一步去除水中的懸浮物和膠體,降低水的濁度和SDI,再進(jìn)入外壓式超濾膜系統(tǒng),超濾產(chǎn)水進(jìn)入超濾水箱經(jīng)過高壓提升泵進(jìn)入納濾系統(tǒng),除去水中的二價離子,脫鹽率約50%,產(chǎn)水進(jìn)入納濾水箱,經(jīng)過提升泵、高壓泵,進(jìn)入反滲透系統(tǒng),脫鹽率約95%,產(chǎn)水補充至循環(huán)水系統(tǒng)。如圖1所示。
圖1 深度處理工藝流程簡圖
原設(shè)計超濾前有100μm 的自清洗過濾器,納濾、反滲透前各有一臺5μm 的保安過濾器,超濾前的自清洗過濾器攔污能力有限,造成超濾污堵快,反洗周期短,化學(xué)清洗頻繁;納濾、反滲透5μm 保安過濾只有一臺,每次更換濾芯時需要停運;納濾、反滲透開停機都需要程序性沖洗,浪費水源;由于焦化廢水的特殊性,超濾后產(chǎn)水經(jīng)常會出現(xiàn)后絮凝的狀況,導(dǎo)致納濾進(jìn)水濁度高、段間壓差增大,納濾運行狀態(tài)不佳,5μm濾芯更換周期最短為4h,開停機及更換濾芯時間長,設(shè)備有效運行時間短,納濾產(chǎn)水少。由于系統(tǒng)雜質(zhì)較多,污堵嚴(yán)重,也導(dǎo)致反滲透運行壓力升高,濃水量增大,反滲透也會出現(xiàn)不同程度的污堵,產(chǎn)水量最小只有600m3/d。
針對以上問題,在操作方面優(yōu)化的基礎(chǔ)上,嘗試在超濾前增加50μm 大流量濾芯過濾器兩套,一用一備,根據(jù)濾芯的運行壓差(0.1MPa)更換濾芯,更換下來的濾芯用鹽酸浸泡,清水沖洗后可以重復(fù)利用。
超濾產(chǎn)水箱后增加10μm 保安過濾器一用一備,防止水箱產(chǎn)生的后絮凝物進(jìn)入納濾污染納濾膜;在每臺納濾前增加一臺5μm 保安過濾器,實現(xiàn)不停機更換濾芯,增加運行時間,提高處理水量。
每套反滲透的各增加一套保安過濾器,實現(xiàn)不停運更換濾芯,增加正常運行時間,提高回用水量。改造后流程。如圖2所示。
原設(shè)計在一套超濾反洗時,為保護(hù)超濾膜,設(shè)計當(dāng)進(jìn)水壓力達(dá)到0.25MPa,錳砂過濾器、多介質(zhì)過濾器自動泄壓,進(jìn)水直接排放至地溝變成廢水,導(dǎo)致另一套超濾停止運行。一方面超濾反洗水使用超濾產(chǎn)水,另一方面反洗時所有超濾停止運行不產(chǎn)水,導(dǎo)致超濾水箱液位低,無法滿足自身和后續(xù)需求,導(dǎo)致納濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)經(jīng)常因為上一級水箱液位低停運。
圖2 改造后工藝流程簡圖(標(biāo)虛線處為本次改造處)
本次改造將三臺供深度處理中水回用供水泵增加變頻器,實現(xiàn)一臺超濾反洗時,變頻器根據(jù)壓力自動調(diào)整變頻,保證另外一臺超濾正常運行,不僅提高了超濾系統(tǒng)的正常運行時間,也使超濾產(chǎn)水量滿足了后續(xù)處理要求。
上述改造后系統(tǒng)產(chǎn)水量由原來的最大1200m3/d 增加到現(xiàn)在的平均2100m3/d。
深度處理中水回用的運行,通過增加三種膜裝置前的分級過濾和自動調(diào)壓,系統(tǒng)采用變頻調(diào)節(jié),有效提高系統(tǒng)運行效率,減緩了膜的污堵,降低了化學(xué)清洗頻率,延長了膜的使用壽命,避免了因更換濾芯檢修而停車的問題,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。