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        推鋼爐產(chǎn)能提升實(shí)踐探索

        2020-05-12 11:32:42沈勝節(jié)
        中國(guó)設(shè)備工程 2020年6期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)量

        沈勝節(jié)

        (中冶南方(武漢)熱工有限公司,湖北 武漢 430205)

        1 概述

        加熱爐是對(duì)坯料進(jìn)行軋制前的設(shè)備,是軋鋼生產(chǎn)線(xiàn)的重要組成部分,加熱爐的產(chǎn)量直接關(guān)系到軋線(xiàn)的生產(chǎn)能力。某廠(chǎng)在2017年投產(chǎn)了一條帶鋼生產(chǎn)線(xiàn),原設(shè)計(jì)年產(chǎn)120萬(wàn)噸帶鋼,配套一座冷裝額定產(chǎn)量200t/h的推鋼式加熱爐,年生產(chǎn)時(shí)間6500h。投產(chǎn)時(shí),坯料條件為全部冷裝,與軋線(xiàn)的生產(chǎn)能力相匹配。從2018年開(kāi)始,軋線(xiàn)經(jīng)過(guò)一年的調(diào)試、生產(chǎn),潛力得到開(kāi)發(fā),已經(jīng)具備年產(chǎn)150萬(wàn)噸帶鋼的能力,加熱爐產(chǎn)量已經(jīng)跟不上軋線(xiàn)產(chǎn)能。廠(chǎng)里采取了提高坯料熱裝溫度和熱裝率、強(qiáng)化加熱、提升供料速度等措施,短期內(nèi)取得了一定效果,但也造成了加熱爐裝料輥道軸承卡死、輥道底座基礎(chǔ)拉裂、水梁拉桿斷裂等一系列問(wèn)題,長(zhǎng)此以往,對(duì)生產(chǎn)非常不利。

        本文根據(jù)此軋線(xiàn)的實(shí)際情況,針對(duì)性的提出了加熱爐改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施,最終取得了較好的效果。

        2 加熱爐問(wèn)題分析

        2.1 產(chǎn)量提高的瓶頸

        加熱爐有效爐長(zhǎng)39.5m,再加上熱裝率提高到了70%、熱裝溫度≥600℃,結(jié)合坯料條件計(jì)算得知,本加熱爐在熱裝條件滿(mǎn)足300t/h的加熱能力。因此,提升熱裝產(chǎn)能的瓶頸不在于加熱爐供熱能力的配置和爐長(zhǎng)限制,而在于加熱爐區(qū)設(shè)備能否跟上生產(chǎn)節(jié)奏和設(shè)備能否承受高強(qiáng)度的連續(xù)生產(chǎn)。

        坯料單重4.2t,若產(chǎn)量提高到300t/h,計(jì)算得出加熱爐每小時(shí)出鋼70根,折算單根坯料出鋼節(jié)奏為50s。

        2.2 設(shè)備分析

        (1)推鋼機(jī)。產(chǎn)量提升后,推鋼節(jié)奏加快。根據(jù)計(jì)算,推鋼機(jī)最慢推鋼節(jié)奏為12s(重新開(kāi)始推一排料),遠(yuǎn)低于出鋼節(jié)奏。因此,推鋼機(jī)的現(xiàn)有配置不影響此次產(chǎn)量提升。

        (2)裝料輥道。坯料由冷裝改為≥600℃的熱裝,熱坯通過(guò)熱輻射干油潤(rùn)滑管,潤(rùn)滑油在高溫下變稀和蒸發(fā),僅剩殘?jiān)氯捎凸埽垢捎蜐?rùn)滑無(wú)法正常給每個(gè)軸承加油;熱坯也通過(guò)輥身對(duì)輥道軸承進(jìn)行熱傳導(dǎo)。由于原設(shè)計(jì)條件是冷裝,因此,也沒(méi)有設(shè)計(jì)水冷軸承座,軸承長(zhǎng)期在高于200℃的環(huán)境下工作且得不到潤(rùn)滑,容易卡阻。

        表1 加熱爐基本參數(shù)

        (3)爐口輥道。針對(duì)爐口輥道的改進(jìn)是重點(diǎn)。產(chǎn)量提升對(duì)爐口輥道影響主要有:①與裝料輥道相同軸承卡阻問(wèn)題;②坯料運(yùn)行速度加快,原設(shè)計(jì)電機(jī)沒(méi)有變頻控制,對(duì)固定擋板和輥道本身的沖擊較大,擋板和輥道的地腳螺栓松動(dòng),基礎(chǔ)出現(xiàn)裂紋和粉化現(xiàn)象。一部分電機(jī)與輥道的聯(lián)軸器螺栓已被切斷。③正對(duì)爐門(mén)口的軸承長(zhǎng)期處于熱坯下方,又是非水冷軸承座,熱量無(wú)法散發(fā),環(huán)境溫度相比裝料輥道區(qū)更高。④輥道上表面與軸承座頂部間隙過(guò)小,僅有14.5mm。產(chǎn)量提升后輥道磨損加速,輥面與軸承的間隙減小,而有些坯料有一定的彎曲度,導(dǎo)致坯料撞彎軸承座,軸承完全卡死。⑤輥道架設(shè)計(jì)單薄,生產(chǎn)節(jié)奏加快后底座變形較嚴(yán)重。

        (4)出鋼機(jī)。出鋼機(jī)的節(jié)奏能否滿(mǎn)足要求和出鋼臂能否承受長(zhǎng)期高溫是制約產(chǎn)量提升的關(guān)鍵。理論計(jì)算后,得出出鋼機(jī)的電機(jī)和減速機(jī)功率滿(mǎn)足生產(chǎn)節(jié)奏要求。不過(guò),提產(chǎn)后出料爐門(mén)大部分時(shí)間處于開(kāi)啟狀態(tài),出鋼機(jī)長(zhǎng)期處于出料口高溫輻射環(huán)境中,而且設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝精度、人員操作習(xí)慣等均對(duì)電機(jī)的功率提出了更高的要求。出鋼臂主體原設(shè)計(jì)采用Q345,設(shè)計(jì)最大合應(yīng)力≈16MPa。產(chǎn)量提升前,出鋼節(jié)奏50根·坯/h,額定出鋼周期70s/根·坯,出鋼臂完成一個(gè)出鋼周期(含出料爐門(mén)開(kāi)閉時(shí)間)有較長(zhǎng)的爐外冷卻時(shí)間,此時(shí),出鋼臂的平均溫度可以控制在400℃以下。產(chǎn)量提升后,出鋼節(jié)奏70根·坯/h,出鋼周期50s/根·坯,出鋼臂極限出鋼周期35s,爐外冷卻時(shí)間答復(fù)減少,長(zhǎng)期溫度累積后,出鋼臂的平均溫度將超過(guò)600℃。當(dāng)材料溫度在400℃時(shí),還能保持~150MPa的屈服強(qiáng)度,超過(guò)450℃以后,Q345鋼的屈服強(qiáng)度開(kāi)始明顯下降,到600℃時(shí),屈服強(qiáng)度低于60MPa。選用2.5的安全系數(shù)計(jì)算許用應(yīng)力,可以得出提產(chǎn)前出鋼臂材質(zhì)使用Q345的許用應(yīng)力為60MPa,遠(yuǎn)大于最大合應(yīng)力16MPa,完全滿(mǎn)足使用要求;而提產(chǎn)后Q345的許用應(yīng)力降低為20MPa,已經(jīng)相當(dāng)接近于16MPa,設(shè)備長(zhǎng)期高強(qiáng)度生產(chǎn)存在高溫蠕變,因此,出鋼臂也需要采用更耐高溫的材料制作。

        (5)出料爐門(mén)提升機(jī)構(gòu)。原設(shè)計(jì)采用一個(gè)電磁比例換向閥控制兩個(gè)出料爐門(mén)提升。因平面布置問(wèn)題,爐門(mén)閥臺(tái)設(shè)置于加熱爐一側(cè),導(dǎo)致閥臺(tái)與兩個(gè)爐門(mén)提升油缸的距離有差別,兩爐門(mén)上升明顯不同步。這在產(chǎn)量提高前問(wèn)題不大,但產(chǎn)量提高后,兩爐門(mén)不同步的問(wèn)題就成了瓶頸。

        (6)水梁。推鋼爐推鋼機(jī)產(chǎn)生的推力用來(lái)克服鋼坯與水梁間幾百?lài)嵉哪Σ亮?,這部分力也需要水梁通過(guò)進(jìn)料端設(shè)置的拉桿來(lái)消除。產(chǎn)量提升后,加大了水梁的疲勞損傷;同時(shí),水梁拉桿長(zhǎng)期被熱坯覆蓋,工作環(huán)境溫度過(guò)高,普通材質(zhì)拉桿和螺栓無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間工作,容易折斷,還不容易被發(fā)現(xiàn)。此廠(chǎng)就在其中一根拉桿螺栓斷裂一星期后才發(fā)現(xiàn),對(duì)水梁造成了一定程度的損傷。

        3 改進(jìn)措施

        針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)有問(wèn)題的各類(lèi)設(shè)備提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并予以實(shí)施。

        3.1 裝料輥道

        裝料輥道采取以下改進(jìn)措施:(1)輥道兩頭均改成水冷軸承座。(2)軸承改為耐高溫的大游隙軸承軸承24122 CC/W33-C4(C4游隙),防止軸承內(nèi)、外圈抱死。(3)干油潤(rùn)滑管道更換,更換后的干油管增加套管,避免高溫直接輻射。

        3.2 爐口輥道

        除了3.1裝料輥道改進(jìn)措施外,增加以下措施:(1)水冷軸承座本體高度降低,增加與輥道上表面的高度差,以適應(yīng)彎鋼坯的生產(chǎn)。(2)水冷軸承座上方增加隔熱板,用于隔絕高溫對(duì)流和輻射。(3)輥道架加固,并增加輥道架之間的支撐,同時(shí),輥道架底座與推鋼機(jī)底座連接在一起形成整體。(4)輥道電機(jī)改成變頻控制,控制鋼坯撞擊固定擋板時(shí)的速度,以減小沖擊。

        3.3 出鋼機(jī)

        出鋼機(jī)采取以下改進(jìn)措施:(1)電機(jī)功率由11kw加大到18.5kW,相應(yīng)變更減速機(jī)設(shè)計(jì),并使新設(shè)計(jì)的減速機(jī)能夠與現(xiàn)有聯(lián)軸器和軸配合。(2)出鋼臂伸入爐內(nèi)部分采用Cr25Ni20Si2材質(zhì),采用螺栓連接板與出鋼臂主體鉚接,既增強(qiáng)了出鋼臂的抗高溫蠕變性能,又方便了臂頭損壞后的更換。

        3.4 出料爐門(mén)提升機(jī)構(gòu)

        出料爐門(mén)提升機(jī)構(gòu)采取以下改進(jìn)措施:出料爐門(mén)升降閥臺(tái)增加一臺(tái)比例控制閥,與原有的比例閥一起分別參與兩個(gè)爐門(mén)的升降控制,保持爐門(mén)升降的同步性。

        3.5 水梁

        水梁采取以下改進(jìn)措施:(1)水梁拉桿直徑由Φ56加粗至Φ80。(2)拉桿與水梁之間的連接螺栓直徑由Φ36加粗至Φ50,并將材質(zhì)改為Cr25Ni20Si2。

        4 效果與結(jié)語(yǔ)

        某廠(chǎng)在2019年3月停爐,對(duì)此加熱爐采取以上改進(jìn)措施,重新啟爐后加熱爐產(chǎn)量已提升至70根·坯/h以上,近幾個(gè)月更是達(dá)到了75根·坯/h,超過(guò)了300t/h的預(yù)定目標(biāo),并穩(wěn)定生產(chǎn)至今,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。本文所述的改進(jìn)措施,也是與本文類(lèi)似的加熱爐項(xiàng)目改造的總結(jié),有較大的參考價(jià)值。

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