黎關(guān)超,徐風(fēng)波,劉 坤,沈 水,曾小強(qiáng),李 偉
(北京京東方顯示技術(shù)有限公司,北京100176)
近年來(lái),以液晶顯示器為首的各種新型平板顯示器件得到了迅速發(fā)展,特別是以薄膜晶體管液晶顯示器 (TFT-LCD) 為代表的液晶顯示器件,因具備功耗低、顯示性能優(yōu)良、無(wú)輻射等一系列的優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用到人類(lèi)生活的每一個(gè)角落[1]。而FFS(Fringe Field Switching)技術(shù)作為兼?zhèn)鋸V視角和高透過(guò)率的唯一技術(shù),越來(lái)越受到制造廠商的青睞[2]。但是FFS技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中,易導(dǎo)致Zara類(lèi)不良高發(fā),降低產(chǎn)品良率,造成生產(chǎn)成本增加。
Zara來(lái)源于日語(yǔ),用于表示液晶顯示器顯示畫(huà)面的不良現(xiàn)象[3],多指液晶面板在暗態(tài)畫(huà)面下顯示區(qū)域發(fā)生的微小漏光現(xiàn)象,面板點(diǎn)亮后,在暗室中切換到全黑畫(huà)面,通過(guò)不同角度或視角即可觀察到[4]。
本文主要研究摩擦后清洗機(jī)(After-Rubbing-Cleaner,ARC)對(duì)Zara不良的影響。首先通過(guò)分析Zara不良的分類(lèi)和成因機(jī)理,并通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐中過(guò)濾器濾徑減小、KOH流程優(yōu)化、直供水改造、腔室污染降低等方面研究了Zara不良改善的方向,收集了大量數(shù)據(jù),得到了可明顯改善Zara不良(摩擦后清洗機(jī)導(dǎo)致)的方法。
Zara不良根據(jù)點(diǎn)燈現(xiàn)象的不同表現(xiàn)出不同的形態(tài),大致可以分為以下幾類(lèi)[5]:散狀Zara:L0畫(huà)面小面積內(nèi)多個(gè)分散亮點(diǎn);團(tuán)狀Zara:L0畫(huà)面成團(tuán)聚集發(fā)亮;輝點(diǎn)數(shù):L0畫(huà)面大范圍內(nèi)多個(gè)分散亮點(diǎn);未確認(rèn)面板污漬類(lèi)不良L0畫(huà)面片絮狀側(cè)視發(fā)暗或發(fā)亮。
圖1 Zara造成的不良分類(lèi)Fig.1 Adverse classification caused by Zara
產(chǎn)生Zara不良的原因有很多,一般認(rèn)為與取向膜[6](材料特性、厚度、平整度和覆蓋率)、摩擦布[7](材料特性和摩擦強(qiáng)度)、摩擦后清洗機(jī)(潔凈度和清洗能力潔凈度)等都有關(guān)系。根據(jù)對(duì)不良屏的分析,大致可將Zara不良機(jī)理分為以下幾類(lèi):
PI碎屑:摩擦工藝生產(chǎn)過(guò)程中將PI膜脫落產(chǎn)生PI碎屑,經(jīng)過(guò)摩擦后清洗機(jī)未清洗掉殘留物;微生物:摩擦后清洗機(jī)內(nèi)部滋生的微生物附著在基板表面;PI膜污染:摩擦后清洗機(jī)內(nèi)PI碎屑浸泡后污水滴落到已取向PI膜表面,烘干固化后,對(duì)表面取向?qū)赢a(chǎn)生污染,此位置PI膜取向?qū)硬煌谡^(qū)域,導(dǎo)致的顯示異常。
圖2 Zara發(fā)生機(jī)理Fig.2 Genesis mechanism of Zara
根據(jù)對(duì)Zara不良大量取屏分析,發(fā)現(xiàn)PI碎屑∶微生物∶PI膜污染比例大致在2∶7∶1(78∶278∶34)。
如上所述,Zara不良與摩擦后清洗機(jī)的內(nèi)部潔凈度和清洗能力有較大關(guān)聯(lián)(占比70%以上)。針對(duì)此兩類(lèi)原因,在生產(chǎn)實(shí)踐中分別從過(guò)濾器濾徑減小、KOH流程優(yōu)化、直供水改造、腔室污染降低等方面進(jìn)行了改善研究。
摩擦后清洗機(jī)清洗單元有DET、SJ/CJ、BJ/HPMJ和FR,對(duì)應(yīng)過(guò)濾器尺寸分別為1.25,0.45,0.45,0.2 μm。
取壽命到期的過(guò)濾器(圖3)分析發(fā)現(xiàn):膜外觀,濾膜顏色略微發(fā)黃;SEM觀察,濾膜上有明顯細(xì)菌殘骸,膜孔被有機(jī)膠體堵塞;EDS顯示膜孔中堵塞物只含C和O元素,說(shuō)明是有機(jī)物。
圖3 壽命到期的過(guò)濾器(a)及濾膜表面(b)Fig.3 Filter with expired life(a) and the surface of filtration membrane(b)
過(guò)濾器能有效堵截水中的微生物,但是不同濾徑的過(guò)濾器過(guò)濾能力是有差異的。基于濾徑越小、過(guò)濾能力越強(qiáng)的原則,同時(shí)兼顧生產(chǎn)成本因素,進(jìn)行了濾徑減小(1.2/0.45/0.45/0.2→0.45/0.45/0.2/0.2→0.2/0.2/0.1/0.1)的改善實(shí)驗(yàn),以Zara發(fā)生率為判定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果如圖4所示, Zara不良顯著降低。
圖4 過(guò)濾器濾徑減小結(jié)果Fig.4 Result of filter diameter reduction
濕法清洗設(shè)備極易受微生物污染?;灞砻娴漠愇锉蝗ルx子水清洗后易在清洗設(shè)備的水槽和管道堆積,形成微生物,而微生物在適宜的環(huán)境中會(huì)以幾何倍數(shù)迅速繁殖。對(duì)于微生物的污染[8]去除,一般采取氧化劑(如H2O2)將其氧化析出或者加入催化劑(如KOH)促進(jìn)微生物分解析出。
KOH清洗方法[8]:以16%濃度的KOH洗劑稀釋后倒入水槽,然后循環(huán)沖洗1 h,排掉堿液并用去離子水循環(huán)沖洗30 min,排掉廢液并更換過(guò)濾器;重復(fù)以上流程多次(視PM時(shí)間合理安排)。改善前KOH清洗流程如圖5所示。本文從生產(chǎn)實(shí)踐中多次KOH清洗后Zara高發(fā)的現(xiàn)狀出發(fā),重新排查現(xiàn)有KOH清洗流程的問(wèn)題并優(yōu)化,使KOH清洗效果更加明顯。
圖5 改善前KOH清洗流程Fig.5 Cleaning process of KOH before improvement
KOH清洗分兩部分,DET自循環(huán)和SJ/CJ-BJ-FR循環(huán)。而在生產(chǎn)中,流品方向?yàn)镈ET→SJ&CJ→BJ→FR,后一個(gè)單元的水前一個(gè)清洗單位用,所以潔凈度順序?yàn)椋篎R>BJ>SJ&CJ>DET。FR為工廠端直供水,潔凈度高,拆開(kāi)管道發(fā)現(xiàn)無(wú)微生物滋生情況。改善前SJ/CJ-BJ-FR整體直接循環(huán),微生物大量洗出后,會(huì)污染FR和BJ潔凈度較高的區(qū)域,導(dǎo)致KOH清洗后微生物析出,Zara高發(fā)。
經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),優(yōu)化后KOH清洗流程如圖6所示,主要有以下特點(diǎn):
(1)基于FR為直供水、管道內(nèi)無(wú)微生物滋生,將FR從KOH清洗環(huán)節(jié)中去掉,Tank#3排出的水改為排到FR的下水道;
(2)原有清洗流程為SJ/CJ-BJ-FR一起循環(huán),有整體污染問(wèn)題,按干凈向較臟區(qū)域逐漸深入獨(dú)立循環(huán)清洗方式,現(xiàn)改為3個(gè)階段分別清洗,如圖6所示。
第一階段:BJ與Tank#4循環(huán)清洗;
第二階段:SJ & CJ與Tank#3和Tank#4循環(huán)清洗;
第三階段:Tank#3和Tank#4循環(huán)清洗。
第四階段:KOH洗劑有K+殘留的風(fēng)險(xiǎn),在完成以上3個(gè)階段后要用大量的去離子水沖洗1 h以上,期間不間斷地測(cè)試水槽中水的PH值和電導(dǎo)率,在同時(shí)滿(mǎn)足PH值達(dá)到7和電導(dǎo)率恢復(fù)沖洗前水平后方可完成沖洗。
圖6 改善后KOH清洗流程Fig.6 Cleaning process of KOH after improvement
優(yōu)化后的KOH清洗流程,避免了潔凈度低的模塊對(duì)潔凈度高的模塊的污染,在生產(chǎn)實(shí)際中也證明了有較好的清洗效果:清洗后前3 d Zara發(fā)生率從1.64%降低至0.47%,對(duì)生產(chǎn)影響時(shí)間從48 h(不良高發(fā)后需停線排查原因并改善)降低至3 h(清洗流程分階段導(dǎo)致清洗時(shí)間延長(zhǎng))。
循環(huán)水長(zhǎng)時(shí)間使用,管道內(nèi)易滋生微生物,積累到一定程度后會(huì)脫落造成Zara不良。同時(shí),受連續(xù)生產(chǎn)的影響,被循環(huán)水內(nèi)微生物污染的管道只有在PM時(shí)才有機(jī)會(huì)進(jìn)行KOH清洗,在兩個(gè)清洗周期間都屬于不良高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。
將全部的循環(huán)水改造為直供水,可使各模塊使用水潔凈度大幅提升,理論上對(duì)Zara不良的改善有重要的意義。但從節(jié)約用水和預(yù)防污漬不良(產(chǎn)線宕機(jī)時(shí),基板在ARC清洗模塊下長(zhǎng)時(shí)間沖洗產(chǎn)生)角度出發(fā),在實(shí)際中只對(duì)DET和BJ區(qū)域進(jìn)行了直供水改造,如圖7所示(單位plm,F(xiàn)R/Tank#4已經(jīng)為工廠端直供水)。實(shí)踐證明直供水對(duì)Zara不良有明顯的改善,如圖8所示。
(a)改造前(a)Before transformation
(b)改造后(b)After transformation圖7 直供水改造示意圖Fig.7 Sketch of direct water supply transformation
同時(shí),直供水潔凈度高,有效避免了循環(huán)水內(nèi)微生物沉積,不良高發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);另外兩項(xiàng)額外收益是:KOH清洗周期大幅延長(zhǎng):從1次/2M延長(zhǎng)至1次/6M,過(guò)濾器使用壽命大幅延長(zhǎng),見(jiàn)表1。
摩擦后清洗機(jī)腔室污染降低的原理和前文所述類(lèi)似,主要通過(guò)減小下方噴淋管的數(shù)量和流量來(lái)改善基板上方的污染問(wèn)題,以及調(diào)整模塊的角度來(lái)增強(qiáng)清洗能力,相關(guān)的調(diào)整如表2所示。
圖8 直供水改造效果Fig.8 Eeffect of direct water supply transformation
表1 過(guò)濾器壽命對(duì)比Tab.1 Life comparison of filters
表2 腔室污染降低Tab.2 Pollution reduction of chambers
摩擦后清洗機(jī)腔室污染降低的原理和前文所述類(lèi)似,主要通過(guò)減小下方噴淋管的數(shù)量和流量來(lái)減少下方噴淋管沖擊上蓋和側(cè)壁殘留的水滴污染基板;實(shí)踐證明,腔室污染降低對(duì)Zara不良的改善效果顯著:由0.47%降低至0.24%,如圖9所示。
圖9 腔室污染降低影響Fig.9 Effect of pollution reduction of chambers
經(jīng)過(guò)以上措施改善后,Zara不良數(shù)據(jù)上已有明顯降低,為進(jìn)一步驗(yàn)證改善后各類(lèi)型的比重,再次取屏100片進(jìn)行分析。結(jié)果表明,PI碎屑∶微生物∶PI膜污染=62∶11∶27,微生物比重從71%降低至11%,從實(shí)物上佐證了這一類(lèi)型的Zara不良已有明顯的改善。
通過(guò)以上機(jī)理研究和實(shí)踐驗(yàn)證,從過(guò)濾器濾徑減小、KOH流程優(yōu)化、直供水改造、腔室污染降低等方面出發(fā),研究了摩擦后清洗機(jī)與Zara不良的關(guān)系,并進(jìn)行了相應(yīng)的改善:
(1)過(guò)濾器濾徑減小,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)和長(zhǎng)時(shí)間的觀察確認(rèn),濾徑(μm)由初始的1.2/0.45/0.45/0.2變更至最終0.2/0.2/0.1/0.1,不良率由0.74%降低至0.55%;
(2)KOH流程優(yōu)化,將原流程的多模塊直接清洗變更為各模塊三階段分開(kāi)清洗,避免了潔凈度低的模塊對(duì)潔凈度高的模塊污染,清洗后前3天Zara發(fā)生率從1.64%降低至0.47%,對(duì)生產(chǎn)影響時(shí)間從48 h降低至3 h;
(3)直供水改造,對(duì)DET和BJ區(qū)域進(jìn)行了直供水改造,大幅提升了此兩區(qū)域的潔凈度,不良由0.55%降低至0.47%;同時(shí),KOH清洗周期大幅延長(zhǎng):從1次/2 M延長(zhǎng)至1次/6 M,過(guò)濾器使用壽命大幅延長(zhǎng);
(4)腔室污染降低,主要通過(guò)減小下噴淋管的數(shù)量和流量,減少基板上方的污染和增加清洗能力,不良率由0.47%降低至0.24%。
通過(guò)機(jī)理分析和大量的試驗(yàn)驗(yàn)證,在一年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了Zara不良由0.74%改善至0.24%,降低了0.50%,年收益達(dá)1 338萬(wàn)人民幣,為企業(yè)貢獻(xiàn)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。