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        某化工企業(yè)廢水處理工程設計

        2020-05-08 06:11:00王忠敏孫國亮周晟葆孫永軍
        工業(yè)用水與廢水 2020年2期
        關(guān)鍵詞:設計

        王忠敏, 孫國亮, 周晟葆, 孫永軍

        (1.中冶華天工程技術(shù)有限公司, 南京 210019; 2.信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司,南京 210012; 3.南京工業(yè)大學 城市建設學院 江蘇省工業(yè)節(jié)水減排重點實驗室, 南京 211800)

        化工企業(yè)生產(chǎn)廢水具有水質(zhì)成分復雜、 有機污染物濃度高、 水質(zhì)水量變化大、 難降解大分子有機物含量高等特性[1], 處理難度較大。 目前, 國內(nèi)外對該類廢水主要采取分質(zhì)處理原則, 并選用物化處理與生化處理相結(jié)合的處理方法[2]。 本文介紹了某化工企業(yè)生產(chǎn)廢水的處理工藝流程及主要構(gòu)筑的設計參數(shù), 以期為同類廢水的處理提供參考。

        1 工程概況

        某化工企業(yè)主要從事精細化工產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn), 包括醫(yī)農(nóng)藥原料甲苯和羧酸等、 中間體庚烯酮以及除草劑烯草酮等。 廢水主要由庚烯酮酸水、 洗甲苯水、 脫羧酸水、 烯草酮酸水以及廠區(qū)生活污水組成, 成分復雜, 芳環(huán)有機物濃度高, COD、 氨氮濃度高, 水力負荷大, 宜通過預處理來減輕后續(xù)處理單元的負荷。 經(jīng)預處理工藝和生化處理工藝后,符合GB/T 31962—2015《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》B 級標準, 達到園區(qū)污水管網(wǎng)的接管要求。

        2 設計規(guī)模及水質(zhì)

        該項目的廢水主要為生產(chǎn)廢水和生活污水,預處理設計規(guī)模為400 m3/d, 包括一般廢水約220 m3/d, 高氨氮廢水約30 m3/d, 高鹽廢水約150 m3/d; 生化處理系統(tǒng)設計規(guī)模為1 000 m3/d。 出水水質(zhì)要求達到GB/T 31962—2015 中B 級標準, 設計進出水水質(zhì)如表1 所示。

        由表1 可知, 該項目廢水主要分為合成和脫羧工段的高氨氮酸水(約30 m3/d)、 高含鹽的中間體酸水和洗甲苯水(約150 m3/d)以及水洗水等一般廢水(約220 m3/d)。 這些廢水具有COD 濃度高, 氨氮和TN 濃度大, 含鹽量大, pH 值范圍較廣等特點, 普通一級A/O 工藝的處理效果難以滿足排放要求, 因此需做強化處理。

        表1 設計水量和水質(zhì)Tab. 1 Design water quantity and quality

        3 廢水處理工藝

        該項目廢水的主要污染物有COD、 氨氮、 油、硫酸鹽等, 處理手段應采取分類分質(zhì)的形式。 庚烯酮酸水、 洗甲苯水、 合成酸水等均屬于高鹽廢水,部分廢水含鹽量遠遠大于2%, 對廢水中的微生物具有較強抑制作用, 宜采用蒸餾工藝析鹽。 廢水中的芳環(huán)有機物濃度高, 難降解, 本項目選用鐵碳微電解結(jié)合Fenton 反應, 利用Fe-C 組成的無數(shù)微電池還原破壞廢水中的芳環(huán)支鏈, 由于微電解過程產(chǎn)生Fe2+, 催化H2O2生成強氧化性·OH[3], 進而氧化破壞芳環(huán); 經(jīng)過上述工藝處理后, 廢水COD 得到大幅削減, 可生化性提高, 但是廢水中殘留的Fe2+和Fe3+不利于后續(xù)生化處理, 利用混凝沉淀將其轉(zhuǎn)化為沉淀并吸附去除。 針對該廢水中污染物不易降解, 氨氮和TN 濃度均較高的特點, 考慮選用具有較好脫氮能力且耐沖擊負荷能力強, 有利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行的工藝。 A/O 工藝具有高效的脫氮功能, 在實際應用中較為普遍, 有許多成功的案例[4-5]。 考慮到該廢水中存在較多難降解大分子污染物, 采用水解酸化和IC 厭氧組合的工藝, 先利用水解酸化池中微生物將大分子有機物降解為小分子有機質(zhì)[6], 提高廢水可生化性, 然后進入IC 厭氧反應器, 通過布水管路和厭氧污泥充分混勻, 在厭氧產(chǎn)甲烷菌的作用下, 降解廢水中難降解有機質(zhì)[7], 再次提高廢水可生化性, 降低后續(xù)處理的難度。 最后, 為保證整個處理系統(tǒng)出水達到排放標準, 選用Fenton 氧化工藝作為深度處理方法。 具體流程見圖1。

        圖1 廢水處理系統(tǒng)工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment system

        來自廠區(qū)的一般廢水、 高氨氮廢水和高鹽廢水分別進入調(diào)節(jié)池1、 調(diào)節(jié)池2 和調(diào)節(jié)罐, 以調(diào)節(jié)水質(zhì)水量, 保證后續(xù)處理系統(tǒng)的水量均勻、 水質(zhì)穩(wěn)定以及工藝安全穩(wěn)定運行; 調(diào)節(jié)池1 的廢水進入隔油氣浮池進行油水分離, 調(diào)節(jié)池2 的廢水經(jīng)兩級氨氮吹托塔將氨吹出, 投加PAC 輔助氨氮的去除, 以上過程需要投加堿調(diào)節(jié)pH 值, 調(diào)節(jié)罐出水經(jīng)油水分離后進入蒸發(fā)釜, 處理后的殘鹽作為危廢進一步處理, 冷凝液和其他2 種廢水匯入調(diào)節(jié)池3; 調(diào)節(jié)池3 的廢水依次進入pH 調(diào)節(jié)反應釜、 鐵碳微電解反應釜、 Fenton 反應釜、 穩(wěn)定罐、 pH 中和反應釜、混凝槽和沉淀罐進行預處理, 降解有機物, 提高廢水的可生化性, 減少對后續(xù)處理單元的沖擊負荷。廢水經(jīng)沉淀池泥水分離后進入綜合調(diào)節(jié)池, 與生活污水一起調(diào)節(jié)水量水質(zhì), 出水進入水解酸化池, 利用水解酸化菌的水解酸化作用將部分大分子有機物降解為小分子, 提高廢水的可生化性, 處理后的廢水排入沉淀池1 進行泥水分離, 出水進入兩級IC厭氧反應器, 污泥流入污泥池; IC 厭氧反應器反應器出水自流進入缺氧池1 與好氧池1 回流混合液混合, 缺氧池1 內(nèi)反硝化細菌利用廢水中的有機物做碳源, 將好氧池1 回流混合液中帶入的大量NO3--N 和NO2--N 還原為N2釋放至空氣, 降低BOD5及NO3--N 濃度, 減輕好氧池1 的有機負荷, 減少好氧池1 有機物氧化和硝化的需氧量。 好氧池1 出水自流進入缺氧池2 與好氧池2 回流混合液混合, 去除有機物和氨氮, 好氧池2 出水自流進入二沉池, 在二沉池實現(xiàn)泥水分離; 出水自流進入尾水排放反應池中, 氧化劑(H2O2)、 催化劑(Fe2+)與廢水經(jīng)螺旋狀流態(tài)旋轉(zhuǎn)前進, 良好的均質(zhì)效果極大地提升了氧化劑的利用效率。

        沉淀罐、 沉淀池1、 兩級IC 厭氧反應器和二沉池的污泥經(jīng)回流泵送至污泥池, 污泥通過自流進入污泥調(diào)節(jié)池, 通過投加PAM 增加污泥絮凝效果,污泥調(diào)節(jié)池中的污泥最終經(jīng)過疊螺式污泥脫水機處理后產(chǎn)生泥餅并外運, 壓濾出水回流調(diào)節(jié)池。

        4 主要構(gòu)筑物及設計參數(shù)

        (1) 調(diào)節(jié)池。 3 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 調(diào)節(jié)池1的設計進水量為220 m3/d, 尺寸為8.5 m×6.0 m ×4.5 m, 有效水深為4.0 m, 水力停留時間為22.3 h,設潛水攪拌機2 臺, 功率為1.5 kW; 電磁流量計1臺; 污水提升泵2 臺, 流量為10 m3/h, 揚程為12 m, 功率為0.75 kW。 調(diào)節(jié)池2 的設計進水量為30 m3/d, 尺寸為4.0 m × 2.0 m × 4.5 m, 有效水深為4.0 m, 水力停留時間為25.6 h, 設潛水攪拌機1臺, 功率為0.75 kW; 電磁流量計1 臺; pH 在線儀1 臺; 槳式攪拌機1 臺, 功率為0.55 kW; 污水提升泵2 臺, 流量為2 m3/h, 揚程為12 m, 功率為0.75 kW。 調(diào)節(jié)池3 的設計進水量為400 m3/d,尺寸為10.5 m× 3.5 m×4.5 m, 有效水深為4.0 m,水力停留時間為8.9 h, 設潛水攪拌機2 臺, 功率為1.5 kW; 電磁流量計2 臺; 污水提升泵3 臺,流量為10 m3/h, 揚程為12 m, 功率為0.75 kW。

        (2) 調(diào)節(jié)罐。 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 設計進水流量為150 m3/d, 尺寸為10.0 m × 3.0 m × 3.0 m, 有效水深為2.7 m, 水力停留時間13.0 h。 設潛水攪拌機1臺, 功率為0.75 kW; 電磁流量計1 臺; pH 在線儀1 臺; 污水提升泵2 臺, 流量為10 m3/h, 揚程為15 m, 功率為0.75 kW。

        (3) 兩級氨氮吹脫塔。 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 尺寸為φ1.5 m × 7.5 m, 有效水深為7.0 m, 流量為30 m3/d。 一級氨氮吹脫塔pH 值調(diào)節(jié)為6 ~9, 二級調(diào)節(jié)pH 值為11, 氣水比均取3 500, 吹脫40 min,均采用聚丙烯階梯環(huán)填料, 填料高1.8 m。

        (4) pH 調(diào)節(jié)反應釜。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu),每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 1.5 m ×5.0 m, 有效水深為4.7 m, 水力停留時間為4.0 h。設pH 在線儀2 臺, 配套攪拌機。

        (5) 鐵碳微電解反應釜。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 3.0 m × 5.0 m, 有效水深為4.7 m, 水力停留時間為16.0 h。 設曝氣裝置2 套, 鐵碳填料23 m3。

        (6) Fenton 反應釜。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 3.0 m×5.0 m, 有效水深為4.7 m, pH 值調(diào)節(jié)為3~4, Fe2+和H2O2的物質(zhì)的量比為1 ∶10, 水力停留時間為16.0 h。 設配套攪拌機。

        (7) 穩(wěn)定罐。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 2.1 m×5.0 m, 有效水深為4.7 m, 水力停留時間為7.5 h。 設配套攪拌機。

        (8) pH 中和反應釜。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 1.5 m×5.0 m, 有效水深為4.7 m, 水力停留時間為4.0 h。 設pH 在線儀2 臺, 漿式攪拌機2 臺, 功率為0.55 kW。

        (9) 混凝槽。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 1.5 m×4.0 m, 水力停留時間為3.2 h。 設管式靜態(tài)混合器2 臺, 流量為14~28 m3/h, 管徑為100 mm; 漿式攪拌機2臺, 功率為0.55 kW。

        (10) 沉淀罐。 2 座, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為200 m3/d, 尺寸為R 3.0 m × 4.0 m,有效水深3.5 m, 水力停留時間為11.5 h。 設配套中心筒。

        (11) 綜合調(diào)節(jié)池。 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設計進水流量為1 000 m3/d, 分3 格, 單格尺寸為11.0 m×10.7 m×5.5 m, 有效水深為5.0 m, 水力停留時間為42.5 h。 設潛水攪拌機6 臺, 功率為3.0 kW; 污水提升泵6 臺, 流量為25 m3/h, 揚程為10 m, 功率為2.2 kW。

        (12) 水解酸化池。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),每座尺寸為15.5 m × 6.5 m × 5.5 m, 有效水 深為5.0 m, 組合填料500 m3, 污泥容積負荷為5.0 kg[COD]/(m3·d)。 設pH 在線儀2 臺; 潛水推流器4臺, 功率為3.0 kW; 配套填料支架400 m2。

        (13) 沉淀池1。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座尺寸為5.0 m× 5.0 m×5.5 m, 有效水深為5.0 m,表面負荷為1.0 m3/(m2·h), 水力停留時間為4.0 h。設污水提升泵4 臺, 流量為12.5 m3/h, 揚程為25 m, 功率為3.0 kW。

        (14) IC 厭氧反應器。 2 組4 臺, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 單臺尺寸為R 8.2 m×24.0 m, 流量為1 200 m3/d, 進水溫度為37 ℃, 第一反應室容積負荷為22.0 kg[COD]/(m3·d), 第二反應室容積負荷為7.0 kg[COD]/(m3·d), 組合填料1 200 m3。 設脈沖布水器4 套; 中間提升罐2 座, 每座尺寸為R 3.0 m × 3.0 m; 沼液分離器8 套; ORP 在線儀4 臺; 污水提升泵4 臺, 流量為23 m3/h, 揚程為35 m, 功率為4.0 kW; 污水回流泵8 臺, 流量為30 m3/h, 揚程為20 m, 功率為4.0 kW。

        (15) 缺氧池1。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為500 m3/d, 尺寸為20.0 m×8.0 m×6.0 m, 有 效 水 深 為5.5 m, 污 泥 負 荷 為0.09 kg[COD]/(kg[MLSS]·d), 水力停留時間為42.3 h,溶解氧質(zhì)量濃度為0.25 mg/L。 設DO 在線儀2 臺。

        (16) 好氧池1。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為500 m3/d, 尺寸為25.0 m×20.0 m×6.0 m, 有 效 水 深 為5.0 m, 容 積 負 荷 為0.09 kg[COD]/(m3·d), 水力停留時間為120 h, 混合液污泥質(zhì)量濃度為3 000 mg/L, 溶解氧質(zhì)量濃度為4.0 mg/L, 污泥回流比為100%, 混合液污泥回流比控制在200%~300%, 組合填料2 000 m3。 設DO 在線儀2 臺; MLSS 在線儀2 臺; 微孔曝氣系統(tǒng)3 840套; 內(nèi)回流泵4 臺, 流量為65 m3/h, 揚程為15 m,功率為5.5 kW。

        (17) 缺氧池2。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為500 m3/d, 尺寸為20.0 m×4.0 m×6.0 m, 有 效 水 深 為5.5 m, 容 積 負 荷 為0.09 kg[COD]/(m3·d), 水力停留時間為21.2 h, 溶解氧質(zhì)量濃度為0.25 mg/L。 設DO 在線儀2 臺; 潛水推流器2 臺, 功率為3.0 kW。

        (18) 好氧池2。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座設計進水流量為500 m3/d, 尺寸為20.0 m×9.5 m×6.0 m, 有 效 水 深 為5.0 m, 容 積 負 荷 為0.09 kg[COD]/(m3·d), 水力停留時間為45 h, 混合液污泥質(zhì)量濃度為3 000 mg/L, 溶解氧質(zhì)量濃度為4.0 mg/L, 污泥回流比為75%, 混合液回流比控制在200%~300%, 組合填料760 m3。 設DO 在線儀2臺; MLSS 在線儀2 臺; 微孔曝氣系統(tǒng)1 440 套;內(nèi)回流泵4 臺, 流量為65 m3/h, 揚程為15 m, 功率為5.5 kW。

        (19) 二沉池。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 每座尺寸為6.0 m×5.0 m×6.0 m, 池邊水深為5.5 m, 表面負荷為0.80 m3/(m2·h)。 設污泥泵4 臺, 流量為5.0 m3/h, 揚程為15 m, 功率為0.75 kW, 斜板填料44 m3。

        (20) 尾水排放池。 2 格, 碳鋼襯塑結(jié)構(gòu), 單格尺寸為20.0 m×3.0 m×6.0 m。 設廢水排放泵2 臺,流量為45 m3/h, 揚程為20 m, 功率為3.7 kW。

        5 工程設計特點

        (1) 廢水預處理采用蒸餾、 鐵碳微電解、Fenton 氧化和混凝沉淀工藝, 提高了廢水的可生化性, 保證了后續(xù)生化處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

        (2) 生化處理采用以水解酸化池、 IC 厭氧反應器和兩級A/O 為主的處理工藝, 對有機物、COD、 氨氮以及總氮具有較高的去除率。 其中A/O工藝好氧池分為3 格, 容積比為1 ∶2 ∶3, 可根據(jù)實際情況, 將后一級好氧池改建為MBBR 工藝,該工藝耐沖擊負荷能力強, 系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定, 工程案例較多, 且運行費用低。

        (3) 深度處理利用尾水預排放池, 尾水排放池設置反應池與穩(wěn)定池。 反應池可利用氧化劑(H2O2)和催化劑(Fe2+)的作用進一步地將有機物氧化分解為小分子, 達到進一步凈化水質(zhì)的目的, 穩(wěn)定地實現(xiàn)固液分離, 上清液自流出水, 達標排放。

        6 工程運行效果

        本工程自2018 年7 月運行后, 系統(tǒng)運行可靠,耐沖擊負荷, 自動化程度高, 各項出水水質(zhì)達到GB/T 31962—2015 中B 級標準要求。 實測綜合調(diào)節(jié)池和系統(tǒng)排水水質(zhì)如表2 所示。

        本工程總投資約4 217 萬元, 總運行成本(電費、 藥劑費、 維護費、 人工費)為9.97 元/m3。

        表2 實測進出水水質(zhì)Tab. 2 Actual influent and effluent water quality

        7 結(jié)論

        (1) 該工程實踐表明, 采用蒸餾、 鐵碳微電解、Fenton 反應和混凝沉淀預處理和生化處理(水解酸化池-兩級厭氧-兩級A/O)工藝處理高鹽、 高氨氮、高COD 化工廢水是有效可行的, 出水符合GB/T 31962—2015 中B 級標準, 達到園區(qū)污水管網(wǎng)接管要求。 該工藝運行穩(wěn)定可靠, 耐沖擊負荷, 自動化程度高。

        (2) 該化工企業(yè)生產(chǎn)廢水的含鹽量、 氨氮和COD濃度均較高, 且水質(zhì)水量變化大, 因此, 調(diào)節(jié)池應設計有足夠容積, 保證達到調(diào)節(jié)水質(zhì)水量的要求。

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