亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        某300 MW機組高背壓循環(huán)水供熱改造技術(shù)應(yīng)用

        2020-05-08 08:20:04尚小軍王占全
        電力勘測設(shè)計 2020年4期
        關(guān)鍵詞:背壓熱網(wǎng)凝汽器

        尚小軍,程 波,王占全

        (中國電力工程顧問集團(tuán)新能源有限公司西安分公司,陜西 西安 710032)

        0 引言

        陜西省某電廠有四臺純凝300 MW機組。之前,已將四臺機組改為采暖抽汽機組,主要為城市采暖提供熱水。根據(jù)外部熱力市場的增長,通過傳統(tǒng)增加抽汽量的方法來增加供熱量已不可行了,擬采用高背壓循環(huán)水供熱技術(shù)。

        在正常情況下進(jìn)出凝汽器的循環(huán)水的溫度為20~30℃,不能進(jìn)行直接供熱,因此必須設(shè)法適當(dāng)提高其溫度。目前成熟的技術(shù)方法有兩個:一個是適當(dāng)降低凝汽器的真空度,提高乏汽溫度,從而使循環(huán)水可直接通過熱網(wǎng)供熱,這就是通常所說的高背壓循環(huán)水供熱技術(shù);另一種方法是采用熱泵技術(shù)從循環(huán)水中提取低位熱量用于供熱。本文主要討論適當(dāng)降低凝汽器的真空度,提高乏汽溫度,使循環(huán)水可直接通過熱網(wǎng)供熱的供熱技術(shù)。

        在供熱期間,汽輪機采用專門制造的高背壓供熱低壓轉(zhuǎn)子,提高汽輪機的排汽背壓,熱網(wǎng)回水作為凝汽器的循環(huán)水,在凝汽器中被高參數(shù)的汽輪機排汽加熱后回到熱網(wǎng),完成循環(huán)水供熱的目的。非供熱期,采用汽輪機原有的純凝低壓轉(zhuǎn)子,凝汽器循環(huán)水切換到原循環(huán)水供水狀態(tài),汽輪機排汽參數(shù)恢復(fù)到正常水平,形成低背壓,即汽輪機恢復(fù)原純凝工況運行。

        1 系統(tǒng)方案

        1.1 蒸汽系統(tǒng)

        現(xiàn)有供熱蒸汽系統(tǒng)可滿足本期高背壓供熱增容改造后熱網(wǎng)所需蒸汽的要求,因此本期工程供熱蒸汽系統(tǒng)保持不變,仍為單元制系統(tǒng),3、4號機組抽汽供四臺基本加熱器,5、6號機組抽汽供兩臺尖峰加熱器。

        1.2 循環(huán)水系統(tǒng)

        本期工程在現(xiàn)有1號供熱站(原有熱網(wǎng)首站)基礎(chǔ)上增容改造,新增一個與現(xiàn)有熱網(wǎng)相同水流量的獨立熱網(wǎng)循環(huán)閉合回路,本期改造需新建2號熱網(wǎng)循環(huán)水泵房,泵房內(nèi)設(shè)置四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵、兩臺濾水器及相應(yīng)的補水系統(tǒng)。

        來自兩個熱網(wǎng)的循環(huán)水回水(55℃)分別通過5、6號汽機凝汽器升溫至80℃,原有四臺基本加熱器和兩臺尖峰加熱器分別供兩個熱網(wǎng)使用,作為二級加熱器單元運行,加熱器進(jìn)水分別來自現(xiàn)有四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵和新增四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵,將熱網(wǎng)循環(huán)水最終升溫至110℃供出。

        熱網(wǎng)循環(huán)水量較之前增加了一倍達(dá)到22 000 t/h,新增一個單獨的熱網(wǎng)循環(huán)閉合回路(命名為“2號熱網(wǎng)”),與現(xiàn)有熱網(wǎng)(命名為“1號熱網(wǎng)”)構(gòu)成兩個獨立熱網(wǎng),每個熱網(wǎng)流量為11 000 t/h。新增四臺循環(huán)水泵,其中兩臺采用變頻調(diào)速裝置,其余兩臺為定速泵,四臺泵并列運行,不設(shè)備用,布置在新建2號熱網(wǎng)循環(huán)水泵房中。

        1號熱網(wǎng)循環(huán)回水沿現(xiàn)有熱網(wǎng)回水管路回至1號供熱站(原有熱網(wǎng)首站)后,依次經(jīng)過現(xiàn)有濾水器—6號機凝汽器—現(xiàn)有四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵—1號供熱站(原有熱網(wǎng)首站)四臺基本加熱器后,由現(xiàn)有熱網(wǎng)供水管供至#1熱網(wǎng)。上述設(shè)備構(gòu)成一個整體單元,與下述的#2熱網(wǎng)系統(tǒng)保持相互獨立。凝汽器進(jìn)、出水設(shè)置了旁路管道,以便凝汽器事故時解列或者采用原有供熱方式的供熱工況。

        2號熱網(wǎng)循環(huán)回水沿新建熱網(wǎng)回水管路回至新建2號熱網(wǎng)循環(huán)水泵房后,依次經(jīng)過新增濾水器—5號機凝汽器—新增四臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵—1號供熱站(原有熱網(wǎng)首站)兩臺尖峰加熱器后,由新建熱網(wǎng)供水管供至#2熱網(wǎng)。上述設(shè)備構(gòu)成一個整體單元,與1號熱網(wǎng)系統(tǒng)保持相互獨立。相同于1號熱網(wǎng),凝汽器進(jìn)、出水設(shè)置了旁路管道。并給循環(huán)水泵設(shè)置了旁路管道,以減小2號熱網(wǎng)事故時對循環(huán)水泵的沖擊。2號循環(huán)水回水母管上設(shè)置有安全閥泄壓管道,防止管道超壓。

        5、6號機凝汽器循環(huán)冷卻水進(jìn)、出水管路設(shè)置可拆卸堵板,安裝在熱網(wǎng)循環(huán)水接入點前和引出點后,以保證采暖季和非采暖季兩種運行方式的凝汽器循環(huán)冷卻水管路的嚴(yán)密性。

        本次改造不影響現(xiàn)有循環(huán)水系統(tǒng)的各種運行方式,仍可保留現(xiàn)有運行方式下基本加熱器和尖峰加熱器的之間的串、并聯(lián)切換,增加了循環(huán)水系統(tǒng)運行的靈活性。循環(huán)水供、回水設(shè)計溫度分別為110℃、55℃,凝汽器循環(huán)水出口設(shè)計溫度為80℃,見圖1。

        本期供熱增容改造工程設(shè)計熱負(fù)荷按四臺汽輪機改造后供熱能力進(jìn)行設(shè)計,5、6號機組高背壓供熱635 MW,3、4、5、6號機組抽汽供熱760 MW,改造后總供熱能力1 395 MW,全年供熱量1 070×104GJ,各臺機組供熱情況見表1。

        2 主機改造技術(shù)方案

        2.1 汽輪機主機改造方案

        由于供熱期和非供熱期背壓不同,需要單獨為供熱期設(shè)計一套低壓通流部件,主要改造以下幾方面。

        表1 各臺機組供熱能力表

        1)設(shè)計一根新的低壓轉(zhuǎn)子用于高背壓供熱運行工況,并應(yīng)保證純凝期與供熱期低壓轉(zhuǎn)子互換時的通用性。

        2)針對雙轉(zhuǎn)子互換后的高背壓供熱要求,還需額外設(shè)計低壓級隔板(含靜葉)、動葉、隔板汽封、葉頂汽封、排汽導(dǎo)流環(huán)(帶有隔板槽保護(hù)功能)及噴水減溫裝置,用于高背壓供熱運行工況。由于實際運行中變工況等因素,排汽背壓可能有所波動,因此隔板及葉片需加強設(shè)計,確保其運行中的安全可靠性。因高背壓循環(huán)水供熱要求而增設(shè)的噴水減溫裝置布置在末級葉片下游,位置相對于純凝期噴水減溫裝置更靠前,合理配置減溫水水源,還應(yīng)注意優(yōu)化噴射角度,盡量減小因噴水造成葉片水蝕。

        3)更換一套低壓軸端汽封體及汽封,滿足純凝及高背壓供熱工況下通用的要求。

        2.2 凝汽器改造方案

        實施供熱改造后,現(xiàn)有凝汽器的循環(huán)水工作壓力將大幅升高,目前凝汽器水室及管板的設(shè)計強度不能滿足改造后的運行要求,按照純凝工況設(shè)計的凝汽器在循環(huán)水供熱狀態(tài)下運行風(fēng)險很高,因此需要對凝汽器進(jìn)行強化設(shè)計。

        凝汽器的改造是本項目的關(guān)鍵點。為實現(xiàn)低壓缸雙背壓雙轉(zhuǎn)子互換循環(huán)水供熱方案,供熱期要求汽輪機在高背壓狀態(tài)下運行,即汽輪機運行背壓最高將達(dá)到54 kPa,汽輪機排汽溫度最高為83.3℃。凝汽器循環(huán)水來自熱網(wǎng)回水,進(jìn)入凝汽器的熱網(wǎng)設(shè)計回水溫度在55℃左右,經(jīng)過凝汽器要求將熱網(wǎng)循環(huán)水回水溫度由55℃提升至80℃。

        從設(shè)備安全可靠性角度考慮,建議將凝汽器水室及管板進(jìn)行更換,原有換熱管束也一并更換。改造后的凝汽器水室和管板將增加厚度,采用更高強度鋼板進(jìn)行加工制造,并根據(jù)強度要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強,滿足改造后循環(huán)水增壓的安全運行要求。改造后凝汽器高背壓運行時凝汽器垂直方向的熱膨脹量也將發(fā)生變化,因此需更換凝汽器喉部與汽輪機低壓缸連接處的膨脹節(jié)。

        2.3 給水泵汽輪機改造方案

        由于給水泵汽輪機原設(shè)計排汽進(jìn)入機組凝汽器,機組實施循環(huán)水供熱改造后,供熱期凝汽器壓力將大幅提高,對小汽機的出力及運行可靠性造成較大影響,為此,需一并對小汽輪機整個通流部件進(jìn)行全面適配性改造,保證機組在純凝和高背壓工況時的安全運行。

        3 改造風(fēng)險分析及措施

        本項目實施前,國內(nèi)改造的工程有幾十個項目,改造后機組運行狀態(tài)良好。通過對這些機組改造成功經(jīng)驗及改造過程風(fēng)險分析,本工程機組的安全性風(fēng)險主要有以下幾方面。

        1)低壓缸排汽溫度提高,帶來較多的運行風(fēng)險,主要是低壓缸兩側(cè)的軸承高度抬高較多,易造成運行中動靜摩擦,引發(fā)振動。

        采取的措施:重新計算低壓缸兩側(cè)的軸承軸瓦的抬高數(shù)值,實施中嚴(yán)格按要求調(diào)整間隙,必要時適當(dāng)放大間隙,防止動靜摩擦。

        2)機組變工況時,會造成排汽溫度不穩(wěn)定性升高,減溫水必須隨時投用,防止過熱發(fā)生。

        采取的措施:增加減溫水系統(tǒng)改造,不但機組本身有減溫水,而且設(shè)計備用水源,備用水源從臨機的凝結(jié)水引出。

        3)凝汽器的水側(cè)原設(shè)計壓力偏小,熱網(wǎng)回水壓力在0.3 MPa以上,凝汽器排汽溫度提高,造成水室壓力承壓提高和管束膨脹增大脹管的應(yīng)力。

        采取的措施:通過改造把水室壓力設(shè)計值從0.3 MPa提高到0.6 MPa。為減小應(yīng)力把管束和管板之間增加伸縮節(jié),降低應(yīng)力。

        4)冬季高背壓運行時,循環(huán)水系統(tǒng)停運后,輔機冷卻水解決方案。

        采取的措施:冬季高背壓運行時,輔機冷卻水供水從現(xiàn)有機組相應(yīng)的冷卻塔水池取水,冷卻各類輔機后,回水排至相應(yīng)的冷卻塔水池進(jìn)行自然冷卻。

        5)化學(xué)水處理系統(tǒng)由于水溫提高造成樹脂壽命縮短。

        采取的措施:對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進(jìn)行耐高溫改造。改造現(xiàn)有3臺高速混床,按照2運1備的運行方式,保證改造后供熱的安全性。

        4 節(jié)能分析

        大型熱網(wǎng)一級網(wǎng)和二級網(wǎng)一般采用間接連接,本工程也采用間接連接。二次網(wǎng)采用質(zhì)調(diào)節(jié),一次網(wǎng)也采用質(zhì)調(diào)節(jié),根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖彝馄骄鶞囟燃笆彝獠膳嬎銣囟壤碚撚嬎愠鲆患壵緹崴┧疁囟萒1、一級站熱水回水溫度T2及供回水溫差,見表2,供回水溫差最小值為33.42℃,此數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)表明,高背壓機組改造后,凝汽器作為第一及加熱器,在整個供暖季滿負(fù)荷運行。原因為凝汽器設(shè)計溫差80-55 = 25℃,然而整個運行季需要的最小加熱端差為33.42℃,所以凝汽器節(jié)能量為9 000×(80-55)×120×24×4.1868= 271.3萬GJ/a,折合標(biāo)煤量約271.3/29310/0.92= 10.06萬噸標(biāo)煤/a,節(jié)能效果明顯。

        表2 一級網(wǎng)供、回水溫差表 單位:℃

        5 結(jié)論

        5、6號機組高背壓改造后,解決了供熱區(qū)域供需矛盾、替代供熱區(qū)域內(nèi)部分小鍋爐、減少區(qū)域大型熱水鍋爐房運行時間,回收利用循環(huán)水余熱,提高一次能源的利用率;減少循環(huán)水消耗,減少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、煙塵等的排放量,而且排放源由低矮分散的低點源變?yōu)榧械母唿c源,降低污染物的地面濃度,減輕大氣污染,將給地區(qū)的環(huán)境帶來改善。

        本工程在供熱期利用機組高背壓運行的技術(shù)特點、實現(xiàn)直接供熱,排汽直接加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,實現(xiàn)了蒸汽熱量的大部和全部利用,變蒸汽廢熱為供熱熱量,汽輪機的熱量損失大幅減少,實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)的同時,有效地利用蒸汽的高位能發(fā)電,低位能加熱循環(huán)水供熱,提高了機組熱效率,減少了熱量損失;供熱能力大幅提升,據(jù)測算單臺機組需要的最小循環(huán)水量為9 000 t/h,全年熱量為271.3萬GJ/a,折合標(biāo)煤約10.06萬噸,此部分熱量為發(fā)電的冷凝損失,全部用于供熱,節(jié)能效果明顯。

        猜你喜歡
        背壓熱網(wǎng)凝汽器
        凝汽器汽側(cè)真空泵冷卻系統(tǒng)提效改造
        凝汽器配套液環(huán)真空泵的應(yīng)用及相關(guān)設(shè)計計算
        熱網(wǎng)異常工況的辨識
        煤氣與熱力(2022年4期)2022-05-23 12:44:44
        新建熱網(wǎng)與現(xiàn)狀熱網(wǎng)并網(wǎng)升溫方案
        基于動態(tài)三維交互的二級熱網(wǎng)仿真系統(tǒng)
        煤氣與熱力(2021年9期)2021-11-06 05:22:46
        關(guān)于熱網(wǎng)換熱站節(jié)能監(jiān)管與應(yīng)用探究
        基于AMEsim背壓補償對液壓缸低速運行穩(wěn)定的研究
        汽輪機冷端優(yōu)化運行和最佳背壓的研究與應(yīng)用
        電子測試(2017年15期)2017-12-15 09:22:31
        三背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)的配置及優(yōu)化
        電站輔機(2016年4期)2016-05-17 03:52:36
        軸向排汽凝汽器膨脹節(jié)的分析研究
        電站輔機(2016年3期)2016-05-17 03:52:29
        无码人妻一区二区三区免费看| 精品国产日韩无 影视| 国产精品三级国产精品高| 国产流白浆视频在线观看| 美女脱了内裤张开腿让男人桶网站| 亚洲精品久久久久久| 精精国产xxxx视频在线播放器| 成人影院视频在线播放| 伊人久久精品无码av一区| 日本少妇被黑人xxxxx| 国产精品一区二区久久乐下载| 亚洲精品成人久久av| 国产精品一区二区三区在线免费| 久久超碰97人人做人人爱 | 国产成人a人亚洲精品无码| 欧美aⅴ在线| 国产在线精品亚洲视频在线| 国产精品白浆一区二区免费看| 免费视频成人片在线观看| 1000部精品久久久久久久久| 亚洲av综合色区在线观看| 国产黑丝美女办公室激情啪啪| 成人无码网www在线观看| 国产精品厕所| 中文乱码字幕在线中文乱码| 中文字幕一区二区中文| 国产成人无码一区二区在线播放 | 国产在线网址| 一级黄片草逼免费视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97首创麻豆| 国产美女久久精品香蕉69| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 水蜜桃网站视频在线观看| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 少妇被粗大的猛进69视频| 亚洲精品国产熟女久久| 国产91精品高潮白浆喷水| 永久免费av无码入口国语片| 一区二区免费电影| 人妻少妇偷人精品一区二区| 午夜男女很黄的视频|