修超
摘? ?要:本文通過(guò)設(shè)計(jì),完成一種電除塵器焊接陰極線的自動(dòng)生產(chǎn)專機(jī),從焊接陰極線圓鋼的送料-自動(dòng)上料-機(jī)械手夾至焊接工位+釘針的振動(dòng)盤震動(dòng)排序-取針氣體送釘針-定位夾緊-自動(dòng)焊接陰極線-產(chǎn)品,焊接陰極線實(shí)現(xiàn)了全過(guò)程自動(dòng)化生產(chǎn);并且,本系統(tǒng)設(shè)計(jì)了廢氣廢渣回收凈化處理裝置,保持各路行走導(dǎo)軌的清潔,保障了焊槍定位精度,確保焊接質(zhì)量,防止焊渣飛濺,生產(chǎn)環(huán)境得到改善,生產(chǎn)效率高。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化? 電除塵? 陰極線? 生產(chǎn)系統(tǒng)
1? 鉚接技術(shù)的弊端
電除塵器陰極線起陰極放電作用,每個(gè)電除塵器項(xiàng)目需要大量的陰極線,采用鉚接技術(shù)生產(chǎn)該陰極線需配備大量的鉆床,鉆孔工裝以及操作人員;針刺鉚緊工作,同樣為人工操作,各生產(chǎn)工序需要大量操作人員,材料與半成品的轉(zhuǎn)序工作量大,陰極線生產(chǎn)效率低,鉆床用鉆頭、工裝易磨損,導(dǎo)致出現(xiàn)斷鉆頭現(xiàn)象及鉆孔誤差,影響了產(chǎn)品成品率和產(chǎn)品的質(zhì)量,鉆頭磨損到一定程度需進(jìn)行更換,生產(chǎn)成本高。
2? 焊接技術(shù)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)分析
第一,本設(shè)計(jì)采用焊接替代鉚接工藝,減少半成品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)序的過(guò)程,減少了生產(chǎn)場(chǎng)地和工作量,降低了易耗品的支出,解決了原生產(chǎn)電除塵器陰極線生產(chǎn)效率低,質(zhì)量不穩(wěn)定,成本高的問(wèn)題。
第二,本設(shè)計(jì)上料、取料的控制簡(jiǎn)單合理,保障了進(jìn)料的連續(xù)性,技術(shù)可靠,實(shí)際陰極線專機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)料穩(wěn)定。整個(gè)生產(chǎn)線只要一名操作人員控制,自動(dòng)化生產(chǎn)的陰極線產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,所有產(chǎn)品規(guī)格尺寸一致,無(wú)偏差,無(wú)累積誤差,生產(chǎn)人員成本大幅降低,產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,無(wú)須校正。
第三,本設(shè)計(jì)取消了鉆床鉆孔、人工手動(dòng)穿釘針、手工錘擊鉚緊工序,采用自動(dòng)原材料的上料、進(jìn)料方式,焊接、產(chǎn)品的入庫(kù)均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連續(xù)。同時(shí)消除了鉆頭鉆孔產(chǎn)生的切屑液和鐵屑的污染問(wèn)題,生產(chǎn)環(huán)境得到改善。
3? 自動(dòng)化電除塵陰極線生產(chǎn)系統(tǒng)的開發(fā)過(guò)程
3.1 圓鋼料臺(tái)的設(shè)計(jì)
3.1.1 圓鋼料臺(tái)的循環(huán)上料
本專機(jī)焊接陰極線圓鋼料,批量放置于(見圖1)上料架圓鋼料臺(tái)上,當(dāng)圓鋼料臺(tái)無(wú)圓鋼時(shí),由氣缸將料臺(tái)上的一件圓鋼頂置圓鋼料臺(tái)上,圓鋼滑入料臺(tái)機(jī)械手抓起位置,此時(shí)此件圓鋼與料臺(tái)共同形成一電路回路,感應(yīng)器得到信號(hào),傳給機(jī)器人,機(jī)器人抓手可移動(dòng)到料臺(tái)位置,抓取圓鋼,將圓鋼移至圓鋼與釘針焊接位置,當(dāng)圓鋼料臺(tái)無(wú)圓鋼時(shí),料臺(tái)處于回路不通,此時(shí)氣缸會(huì)得到信號(hào),頂起一件圓鋼到圓鋼料臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)料臺(tái)圓鋼的循環(huán)上料。
3.1.2 圓鋼的進(jìn)料與產(chǎn)品取出
圓鋼從料臺(tái)1移動(dòng)到與釘針的焊接位置由機(jī)器人完成,圖2的機(jī)械手夾具設(shè)計(jì)成雙抓手形式,抓手從料臺(tái)抓起圓鋼后移動(dòng)到與釘針的焊接位置,壓緊機(jī)構(gòu)會(huì)松開(產(chǎn)品)圓鋼,抓手取出焊接好的焊接針刺線(產(chǎn)品),然后抓手放入圓鋼料,此時(shí)壓緊機(jī)構(gòu)會(huì)將圓鋼料定位壓緊,抓手將產(chǎn)品移送到產(chǎn)品包裝位置;循環(huán)完成焊接陰極線圓鋼的進(jìn)料與出產(chǎn)品。
3.2 釘針的設(shè)計(jì)
3.2.1 釘針的取料傳送
釘針先由震動(dòng)盤對(duì)釘針進(jìn)行排序,震動(dòng)盤出釘槽如傾斜布置,滑塊圖示位置開一個(gè)釘針形狀針槽,針槽剛好能滑入一枚釘針,當(dāng)滑塊針槽與震動(dòng)盤出釘槽對(duì)位時(shí),一件釘針會(huì)滑入滑塊釘槽內(nèi),滑塊移動(dòng)時(shí)帶出一件釘針,移動(dòng)到釘針管路口,感應(yīng)器感應(yīng)到釘針到位時(shí),發(fā)出指令對(duì)釘針管路噴入脈沖氣體將一件釘針吹至焊釘針夾頭內(nèi),釘針管路為同一管路,通過(guò)氣缸推動(dòng)滑塊移動(dòng)取針和氣體吹針,本過(guò)程實(shí)現(xiàn)了循環(huán)供針生產(chǎn)。
3.2.2 釘針的進(jìn)料
焊接針刺線的圓鋼兩邊需要進(jìn)行釘針焊接,本案設(shè)計(jì)了釘針的兩個(gè)進(jìn)料通道,分別進(jìn)釘針,釘針的右邊進(jìn)料通道,左邊通道與右邊通道對(duì)稱布置(中未畫出),焊釘針夾頭如前端設(shè)計(jì)成可張開結(jié)構(gòu),整個(gè)焊釘針夾頭為圓環(huán)柱形,將圓環(huán)柱體夾頭端切分成4瓣形成夾頭,當(dāng)氣缸頭推著釘針前進(jìn),進(jìn)到夾頭處時(shí),釘針頭將焊釘針夾頭頂開,釘針頭伸出夾頭,釘針被推至中圓鋼與釘針焊接位置,此時(shí)焊釘針夾頭靠自身彈力夾緊釘針;釘針的進(jìn)料設(shè)置了檢測(cè)系統(tǒng),當(dāng)焊釘針夾頭無(wú)釘針時(shí),啟動(dòng)上述釘針的進(jìn)料,實(shí)現(xiàn)釘針的循環(huán)進(jìn)料。
3.2.3 釘針的焊接
當(dāng)未焊接的圓鋼放置焊接位置,系統(tǒng)啟動(dòng)檢查跟蹤,確保圓鋼精確就位后,機(jī)器人信號(hào)給焊接機(jī)臺(tái),啟動(dòng)自動(dòng)焊接程序;圓鋼與釘針的焊接由螺柱焊機(jī)進(jìn)行焊接,一次焊接完成圓鋼兩側(cè)各一枚釘針,當(dāng)焊釘針夾頭上無(wú)釘針時(shí),檢測(cè)控制系統(tǒng)發(fā)出指令進(jìn)行釘針的進(jìn)料;當(dāng)圓鋼兩側(cè)焊釘針夾頭檢測(cè)到已夾好釘針時(shí),兩側(cè)夾頭帶著釘針同時(shí)向圓鋼靠緊,并將釘針與圓鋼頂緊,進(jìn)行壓力焊接,焊接完成后,夾頭退回原位置,完成一對(duì)釘針的焊接,準(zhǔn)備下一對(duì)釘針的焊接,兩側(cè)焊釘針夾頭同時(shí)移到圓鋼下一焊接位置,準(zhǔn)備下一對(duì)釘針的焊接,循環(huán)此過(guò)程完成一件焊接陰極線的生產(chǎn)。
3.3 焊接機(jī)臺(tái)設(shè)計(jì)操作
本設(shè)計(jì)由機(jī)器人上料至焊接機(jī)臺(tái),系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行(圓鋼、釘針)送料檢測(cè),跟蹤送料情況,實(shí)現(xiàn)數(shù)控自動(dòng)送料過(guò)程,焊接機(jī)臺(tái)的感應(yīng)器感應(yīng)到圓鋼就位后,自動(dòng)啟動(dòng)工裝壓緊裝置壓緊圓鋼,同時(shí)啟動(dòng)自動(dòng)送釘針系統(tǒng)和焊接程序,完成一件陰極線后,自動(dòng)啟動(dòng)機(jī)器人取產(chǎn)品動(dòng)作和上圓鋼動(dòng)作(機(jī)器人雙抓手裝置,先將機(jī)臺(tái)上的成品取出,再將圓鋼料放至焊接平臺(tái)),機(jī)器人將成品料依次放置成品料臺(tái)待打包;系統(tǒng)再啟動(dòng)自動(dòng)送釘針系統(tǒng)和焊接程序,朝著反方向連續(xù)完成一件陰極線焊接,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)和過(guò)程數(shù)據(jù)跟蹤自動(dòng)校正,重復(fù)上述生產(chǎn)過(guò)程,完成批量陰極線的生產(chǎn)。另外該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了廢氣廢渣回收凈化處理裝置,保持各路行走導(dǎo)軌的清潔,保障了焊槍定位精度,確保焊接質(zhì)量,防止焊渣飛濺,生產(chǎn)環(huán)境得到改善,生產(chǎn)效率高。
4? 自動(dòng)化電除塵陰極線生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)
4.1 自動(dòng)化生產(chǎn)的特點(diǎn)
圓鋼和釘針原料實(shí)現(xiàn)的連續(xù)自動(dòng)供給,通過(guò)檢測(cè)跟蹤圓鋼和釘針到位情況,當(dāng)圓鋼與釘針都到位時(shí),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)焊接,完成產(chǎn)品的焊接工序,產(chǎn)品自動(dòng)入倉(cāng),在焊接陰極線的生產(chǎn)領(lǐng)域中為獨(dú)創(chuàng)技術(shù),該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從原料進(jìn)料、上料、焊接、到產(chǎn)品出料、入倉(cāng)的全過(guò)程自動(dòng)化。
4.2 圓鋼的上料的特點(diǎn)
當(dāng)圓鋼料臺(tái)無(wú)圓鋼時(shí),由氣缸將料臺(tái)上的一件圓鋼頂置圓鋼料臺(tái)上,滑入到擋桿出定位,此時(shí)此件圓鋼與料臺(tái)共同形成一電路回路,感應(yīng)器得到信號(hào),傳給機(jī)器人,機(jī)器人抓手可移動(dòng)到料臺(tái)位置,抓取圓鋼,將圓鋼移至圓鋼與釘針焊接位置,當(dāng)圓鋼料臺(tái)無(wú)圓鋼時(shí),料臺(tái)處于回路不通,此時(shí)氣缸會(huì)得到信號(hào),頂起一件圓鋼滑到圓鋼料臺(tái)上,用圓鋼與料臺(tái)形成電路回路通與不通,系統(tǒng)分別得到兩個(gè)信號(hào),實(shí)現(xiàn)料臺(tái)圓鋼的循環(huán)上料,同時(shí)機(jī)器手的取料和移動(dòng)也用此回路信號(hào),完成圓鋼的自動(dòng)上料過(guò)程。
4.3 釘針取料傳送的特點(diǎn)
釘針先由震動(dòng)盤對(duì)釘針進(jìn)行排序,將震動(dòng)盤出釘槽傾斜布置,滑塊圖示位置開一個(gè)釘針形狀針槽,針槽剛好能進(jìn)入一枚釘針,當(dāng)滑塊針槽與震動(dòng)盤出釘槽對(duì)位時(shí),一件釘針會(huì)滑入滑塊釘槽內(nèi),此時(shí)滑塊移動(dòng)會(huì)帶出一件釘針,滑塊移動(dòng)到釘針管路口,感應(yīng)器感應(yīng)到釘針到位時(shí),發(fā)出指令對(duì)釘針管路噴入脈沖氣體將此件釘針吹至焊釘針夾頭內(nèi),釘針管路為同一管路,通過(guò)氣缸推動(dòng)滑塊取針移動(dòng)和氣體吹針,本過(guò)程實(shí)現(xiàn)了循環(huán)供針生產(chǎn)。
4.4 焊釘針夾頭設(shè)計(jì)的特點(diǎn)
夾頭前端設(shè)計(jì)成可張開結(jié)構(gòu),整個(gè)焊釘針夾頭為圓環(huán)柱形,將圓環(huán)柱體夾頭端切分成4瓣形成夾頭,當(dāng)氣缸頭推著釘針前進(jìn),進(jìn)到夾頭處時(shí),釘針頭將焊釘針夾頭頂開,釘針頭伸出夾頭,釘針被推至中圓鋼與釘針焊接位置,此時(shí)焊釘針夾頭靠自身彈力夾緊釘針;釘針的進(jìn)料設(shè)置了檢測(cè)系統(tǒng),當(dāng)焊釘針夾頭無(wú)釘針時(shí),啟動(dòng)上述釘針的進(jìn)料,實(shí)現(xiàn)釘針的循環(huán)進(jìn)料。
5? 結(jié)語(yǔ)
本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了電除塵器焊接陰極線的自動(dòng)生產(chǎn),在焊接陰極線生產(chǎn)方面為全國(guó)首創(chuàng),本提案的專機(jī)已開發(fā)成功,實(shí)現(xiàn)了圓鋼的送料-自動(dòng)進(jìn)料-釘針的自動(dòng)取針、進(jìn)料-自動(dòng)焊接產(chǎn)品和產(chǎn)品入倉(cāng)的全過(guò)程自動(dòng)化,焊接陰極線的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,本機(jī)為自主創(chuàng)新產(chǎn)品。
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科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào)2020年3期