王磊磊,梁志艷,邱振軍,蔣 磊,趙忠文
(中國(guó)石化西北油田分公司,新疆烏魯木齊830011)
塔河油田稠油油藏具有超深、超稠、高密度、高黏度、高含膠質(zhì)瀝青質(zhì)、高含硫化氫、高礦化度的“兩超五高”特點(diǎn)[1-8]。50 ℃地層條件下,原油黏度為(0.15~210)×104mPa·s。原油在高溫下具有一定的流動(dòng)性,但在沿井筒向上流動(dòng)過(guò)程中,隨著溫度的下降,在井筒向上的2 500~4 000 m 處失去流動(dòng)性[9]。采用摻入稀油降黏技術(shù)讓機(jī)械舉升方式達(dá)到下泵深滿(mǎn)足稠油入泵,排量大滿(mǎn)足摻稀占產(chǎn)對(duì)泵排量的要求。相較于普通電泵,抗稠油電泵具有下泵深、排量大、耐溫、耐壓等級(jí)高、流道大、合理工況區(qū)間大的特點(diǎn),成為了稠油區(qū)塊主要的機(jī)械舉升方式[10-16]。
超稠油區(qū)油稠、井深、地層溫度高,摻稀生產(chǎn)時(shí)注入稀油量不穩(wěn)定,生產(chǎn)中稀稠油混配效果差,且受含水及原油乳化的影響,開(kāi)采難度極大。同時(shí),抗稠油電泵管柱結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)中存在頻繁停機(jī)、絕緣下降快、管理難度大、運(yùn)行壽命短的問(wèn)題[17]。為提高超稠油電泵在塔河油田的適應(yīng)性,2012年從管柱結(jié)構(gòu)入手,研制了尾管懸掛裝置(圖1),有效改善了稀稠油混配效果,提升了電泵系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,減少了電泵井停躺[18-21]。
深抽抗稠油電泵及配合尾管懸掛裝置已經(jīng)成為塔河超稠油區(qū)的主力開(kāi)采工藝,但由于套管尺寸的限制,目前依然有56口電泵井未安裝尾管懸掛裝置,停機(jī)、躺井風(fēng)險(xiǎn)高,嚴(yán)重影響了開(kāi)采效益。
圖1 電泵加裝尾管懸掛裝置Fig.1 structure of tail pipe installed on electric pump
采油二廠加裝尾管懸掛裝置的電泵井有68 口,平均稀稠比為1.8,平均運(yùn)行壽命為697 d;未安裝尾管懸掛裝置的電泵井有56 口,平均稀稠比為2.2,平均運(yùn)行壽命為341 d。數(shù)據(jù)表明:加裝尾管懸掛裝置可以降低電機(jī)散熱、提高稀稠油混配效果、降低稀油用量、減少電泵停躺。
以TH12412井為例,電泵生產(chǎn)未加尾管前,下深3 217 m 運(yùn)行130 d 后躺井,期間停機(jī)7 次;應(yīng)用電泵加裝尾管裝置后,混配點(diǎn)加深至5 121 m,穩(wěn)定生產(chǎn)467 d未停機(jī)(圖2)。
超稠油區(qū)塊采用深抽抗稠油電泵配套尾管懸掛裝置取得了良好的應(yīng)用效果。要擴(kuò)大尾管懸掛裝置應(yīng)用,主要面臨3個(gè)問(wèn)題:一是常用的139.7 mm尾管懸掛裝置所用的套管接箍外徑為153.7 mm,而177.8 mm 套管回接井內(nèi)徑較小,無(wú)法安裝;二是193.675 mm 套管回接油井,受限于139.7 mm 尾管懸掛裝置所用套管內(nèi)徑121.4 mm,需配套114 系列電機(jī),而該電機(jī)穩(wěn)定性較差;三是所用的斯倫貝謝116 mm 電機(jī)投影尺寸為121 mm,原139.7 mm 尾管懸掛裝置所用套管尺寸無(wú)法滿(mǎn)足。
圖2 TH12412井應(yīng)用尾管前后電流曲線Fig.2 Current curve before and after application of tail pipe in well-TH12412
為降低電泵異常率,延長(zhǎng)運(yùn)行壽命,提高超稠油開(kāi)采效益,需對(duì)現(xiàn)有管柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。由于套管尺寸固定,電機(jī)外徑縮小后適用范圍減小,因此,可從配合套管進(jìn)行改造。通過(guò)研究,對(duì)現(xiàn)有139.7 mm 尾管的配套套管方面進(jìn)行改進(jìn),使其外徑可滿(mǎn)足下入177.8 mm 套管回接油井,內(nèi)徑可滿(mǎn)足配套116 mm電機(jī)。經(jīng)過(guò)多次論證,優(yōu)選鋁鎂合金套管與139.7 mm套管進(jìn)行改造。
改造后的裝置將177.8 mm套管接箍改為139.7 mm套管接箍,主體結(jié)構(gòu)采用139.7 mm套管制作,下部通過(guò)變徑導(dǎo)向頭(圖3a)連接139.7 mm 套管與88.9 mm油管,上部通過(guò)139.7 mm套管接箍及護(hù)罩接頭(圖3b)將139.7 mm 套管與139.7 mm 油管連接,其護(hù)罩接頭一側(cè)采用中空裝置接入通過(guò)小扁電纜,上部密封采用耐高溫抗硫化氫的AFLAS(氟橡膠)材質(zhì)制作的唇形密封,下部密封采用壓緊螺釘、4 組墊圈及3 組AFLAS材質(zhì)密封墊圈。
圖3 139.7 mm尾管裝置下部導(dǎo)向頭(a)和上部護(hù)罩接頭(b)Fig.3 Lower guide head(a)and upper shield join(tb)of 139.7 mm tail pipe
通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)所用套管進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn),相較于鋼,鋁鎂合金材質(zhì)具有強(qiáng)度高、防腐蝕的特點(diǎn)(圖4),可滿(mǎn)足尾管懸掛的需要。首先,對(duì)鋁鎂合金套管結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,將其最大外徑改為147 mm,最小內(nèi)徑改為122 mm,即可滿(mǎn)足在177.8 mm套管中下入尾管懸掛裝置,又可滿(mǎn)足116 mm電機(jī)的下入;其次,進(jìn)行腐蝕監(jiān)測(cè),在混合油、地層水條件下,加熱至88 ℃后放置720 h無(wú)腐蝕;最后,進(jìn)行抗拉、抗壓試驗(yàn),在硫化氫環(huán)境下,應(yīng)用300 MPa 壓力(實(shí)際工況壓力為30 MPa)時(shí)無(wú)塑性變形(圖4a)。該鋁鎂合金套管之間用單梯扣連接,套管本體為雙母扣,連接短接為雙公扣。
圖4 鋁鎂合金和鋼在硫化氫溶液中的拉伸程度Fig.4 Stretch degree of aluminum magnesium alloy and steel in hydrogen sulfide solution
優(yōu)選稀稠油混配差、電泵生產(chǎn)壽命短的TH10319 井進(jìn)行試驗(yàn)。電泵下深2 853 m,尾管加深至3 973 m。入井前首先進(jìn)行通井,然后在井口以下20 m 處模擬入井,最后按照設(shè)計(jì)下機(jī)組及管柱。該井2018年11月9日入井,生產(chǎn)中稀稠比由檢泵前的1.3降至1.0,應(yīng)用前的兩次電泵生產(chǎn)檢泵周期僅73 d,而應(yīng)用后至今運(yùn)行165 d仍生產(chǎn)平穩(wěn)(圖5)。
圖5 TH10319井應(yīng)用鋁鎂合金套管前后生產(chǎn)曲線Fig.5 Production curve before and after application of aluminum magnesium alloy casing of well-TH10319
對(duì)現(xiàn)有139.7 mm 套管接箍進(jìn)行改造,使其接箍外徑降至147 mm,最小內(nèi)徑降至124.3 mm,既可滿(mǎn)足在177.8 mm 套管中下入尾管懸掛裝置,又可滿(mǎn)足116 mm電機(jī)的下入。接著進(jìn)行抗拉、抗壓試驗(yàn),在硫化氫環(huán)境下,應(yīng)用45 MPa壓力、60 t拉力時(shí)接箍部位形變量滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)的0.25%以?xún)?nèi)的要求(表1)。
表1 拉伸試驗(yàn)后特殊接箍外觀和尺寸前后變化對(duì)比Table 1 Comparison of appearance and size of special coupling before and after tensile test
以TH12388 井為例,前期因受套管內(nèi)徑168 mm限制,未下入尾管懸掛,運(yùn)行期間3次過(guò)載停機(jī),運(yùn)行163 d后躺井。2018年8月19日,下入116 mm機(jī)組,配套139.7 mm特殊接箍尾管,入井前首先進(jìn)行通井,然后在井口以下20 m 處模擬入井,最后按照設(shè)計(jì)組下機(jī)組及管柱。目前該井運(yùn)行平穩(wěn),未出現(xiàn)異常停機(jī),稀稠比由改進(jìn)前的1.85降至目前的1.54,已平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)行232 d(圖6)。
圖6 TH12388井應(yīng)用特殊接箍尾管前后電流曲線Fig.6 Current curve of well-TH12388 before and after application of special coupling tail pipe
通過(guò)鋁鎂合金尾管及特殊接箍尾管的成功應(yīng)用,各類(lèi)型套管均可配套尾管懸掛裝置。依據(jù)套管尺寸,規(guī)范懸掛器尺寸,優(yōu)化電機(jī)系列,形成電泵尾管懸掛技術(shù)規(guī)范(表2),從而改善稀、稠油混配效果,提升電泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。
表2 電泵尾管懸掛技術(shù)配套規(guī)范Table 2 Technical specifications for tail pipe suspension of electric pump
139.7 mm 尾管裝置的成功試驗(yàn),突破了套管尺寸及電機(jī)型號(hào)的制約,鋁鎂合金尾管懸掛裝置配套套管應(yīng)用1井次(TH12326井),139.7 mm套管特殊接箍改造已入井2 井次(TH10319 井、TH12324 井),目前均生產(chǎn)穩(wěn)定。
經(jīng)過(guò)詳細(xì)測(cè)算,一套鋁鎂合金套管投入為16.8萬(wàn)元,產(chǎn)出效益為114.2 萬(wàn)元,投入產(chǎn)出比為1∶6.8;一套特殊接箍套管投入為4.56 萬(wàn)元,平均單井產(chǎn)出效益為112.5 萬(wàn)元,投入產(chǎn)出比為1∶24.7。兩種方式均可有效地改善工況,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,但特殊接箍成本更低廉,經(jīng)濟(jì)效益更好,更適合全面推廣。
1)優(yōu)化后的139.7 mm 尾管裝置作為電泵舉升的重要配套技術(shù),可以滿(mǎn)足入井要求,在所有電泵井中均可應(yīng)用,對(duì)提升電泵系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及延長(zhǎng)檢泵周期具有顯著的效果。
2)鋁鎂合金套管與特殊接箍套管在強(qiáng)度、防腐性能、抗拉、耐壓方面可以滿(mǎn)足尾管懸掛的技術(shù)要求,但特殊接箍套管較鋁鎂合金套管投入成本更低,經(jīng)濟(jì)效益更高。
3)139.7 mm 特殊接箍尾管突破了套管尺寸及電機(jī)型號(hào)的制約,形成了完整的電泵尾管懸掛技術(shù),實(shí)現(xiàn)了尾管工藝的全覆蓋,對(duì)保障稠油電泵井的后期管控、長(zhǎng)壽運(yùn)行至關(guān)重要,建議工區(qū)后期電泵井借鑒。