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        梗絲膨脹機(jī)防堵料改進(jìn)

        2020-05-01 06:04:20袁書(shū)豪宋克強(qiáng)
        設(shè)備管理與維修 2020年5期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        袁書(shū)豪,宋克強(qiáng)

        (河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)

        0 引言

        閃蒸式梗絲膨脹機(jī)(圖1)主要由進(jìn)料氣鎖和文氏管組成,進(jìn)料氣鎖起密封作用,使噴射的蒸汽不泄露,文氏管對(duì)梗絲進(jìn)行膨脹。物料經(jīng)進(jìn)料氣鎖進(jìn)入文氏管入口,同時(shí)飽和蒸汽經(jīng)噴嘴噴射將物料吹入文氏管并充分混合,在蒸汽的壓力和溫度的共同作用下,在極短的時(shí)間內(nèi)將梗絲內(nèi)部水分子的汽化分壓和溫度提高到一定程度。當(dāng)物料從文氏管?chē)姵龅乃查g體積突然擴(kuò)大、周?chē)鷫毫ν蝗幌陆怠_@時(shí)梗絲內(nèi)部的汽化分壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于周?chē)沫h(huán)境氣壓,達(dá)到閃蒸的條件,水分劇烈蒸發(fā),梗絲的纖維組織也因此獲得充分膨脹。經(jīng)分料器使梗絲與蒸汽分離,進(jìn)入梗絲干燥機(jī),進(jìn)行烘干冷卻定形(圖2)。膨脹干燥后的梗絲體積達(dá)到最高,獲得較高的填充值。

        圖1 梗絲干燥處理系統(tǒng)

        圖2 梗絲干燥處理流程

        1 存在問(wèn)題及現(xiàn)狀分析

        1.1 閃蒸式梗絲膨脹系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        閃蒸式梗絲膨脹機(jī)經(jīng)長(zhǎng)期使用,主要存在以下問(wèn)題:①生產(chǎn)時(shí)堵料,造成設(shè)備停機(jī),增加料頭料尾,降低了梗絲質(zhì)量、增加了物料消耗;②每次堵料疏通文氏管需30 min 左右,配套設(shè)備干燥機(jī)、梗絲風(fēng)選等設(shè)備因料頭、料尾和設(shè)備預(yù)熱的要求不能停機(jī),從而造成設(shè)備待料空轉(zhuǎn),浪費(fèi)電能、蒸汽及壓縮空氣,不利于節(jié)能降耗和降本增效;③操作工在疏通設(shè)備過(guò)程中,存在高溫燙傷的安全隱患。

        1.2 原因分析

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看和分析,發(fā)現(xiàn)造成設(shè)備堵料及疏通用時(shí)過(guò)長(zhǎng)的原因如下:①來(lái)料瞬時(shí)流量不均勻造成堵料;②蒸汽工作壓力波動(dòng)較大時(shí)造成堵料;③由于工藝規(guī)范把工作蒸汽流量由800 kg/h 降為700 kg/h,工作蒸汽壓力降低,而控制程序不匹配造成堵料;④堵料后設(shè)備無(wú)檢測(cè),不會(huì)自動(dòng)停機(jī),站機(jī)工不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成堵料嚴(yán)重,增加了疏通時(shí)間。

        2 控制系統(tǒng)改進(jìn)及應(yīng)用

        2.1 物料流量均勻控制

        梗絲膨脹機(jī)前電子皮帶秤是控制秤,起穩(wěn)定梗絲流量作用,設(shè)定流量2000 kg/h。由于定量管設(shè)置料位過(guò)高,使電子秤皮帶速度較低,稱出口物料成團(tuán)落下,造成流量不勻,一旦蒸汽壓力波動(dòng),極易造成文氏管堵塞。改進(jìn)前電子皮帶秤帶速為0.037 m/s,定量管下部出料口限位在最高位。測(cè)試物料厚度18 cm,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)物料厚度降為13 cm,電子秤帶速升為0.052 m/s,振槽梗絲均勻,使進(jìn)入膨脹機(jī)梗絲流量穩(wěn)定,降低因物料流量波動(dòng)引起的文氏管堵塞。

        2.2 蒸汽壓力檢測(cè)裝置

        圖3 壓力傳感器

        在梗絲膨脹機(jī)管道上安裝蒸汽壓力檢測(cè)裝置。傳感器(圖3)安裝在蒸汽流量計(jì)后,及時(shí)檢測(cè)進(jìn)入文氏管蒸汽壓力,同時(shí)將網(wǎng)絡(luò)PA 信號(hào)傳送至DP/PA 耦合器,修改控制程序,蒸汽經(jīng)PID 調(diào)節(jié)后,壓力波動(dòng)范圍超過(guò)設(shè)定值10%時(shí),視為蒸汽壓力異常,停止氣鎖前進(jìn)料振動(dòng)輸送機(jī)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)因蒸汽壓力降低而造成的堵料。為防止因信號(hào)干擾引起的誤動(dòng)作,動(dòng)輸送機(jī)停機(jī)信號(hào)延時(shí)2 s。

        2.3 控制程序改進(jìn)

        修改主線控制程序,設(shè)置蒸汽閥開(kāi)度最底限,避免薄膜調(diào)節(jié)閥在調(diào)節(jié)周期流量時(shí)造成堵料。在蒸汽壓力波動(dòng)時(shí),控制程序PID 會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)薄膜閥開(kāi)度,來(lái)穩(wěn)定工作蒸汽流量,而氣動(dòng)薄膜閥開(kāi)度和流量是非線性關(guān)系,當(dāng)薄膜閥開(kāi)度小于25%時(shí),蒸汽流量快速減少,降為160 kg/h,這時(shí)極易造成堵料。為避免這一情況發(fā)生,經(jīng)試驗(yàn),薄膜閥開(kāi)度50%時(shí),蒸汽流量600 kg/h,短時(shí)間內(nèi)不會(huì)堵料,據(jù)此,修改控制程序,工作時(shí),將氣動(dòng)薄膜閥開(kāi)度下限設(shè)為50%,從而解決了因薄膜閥開(kāi)度降低引起的堵料。通過(guò)對(duì)蒸汽壓力傳感器、蒸汽流量計(jì)數(shù)據(jù)采集,分析蒸汽壓力和蒸汽流量相互關(guān)系,設(shè)計(jì)控制程序,從而智能預(yù)防堵料及堵料后及時(shí)報(bào)警停機(jī),防止堵料區(qū)域擴(kuò)大化(表1)。

        表1 Step 7 功能塊修改表

        設(shè)備在堵料狀態(tài)下,因蒸汽不排放,會(huì)造成蒸汽工作壓力快速升高,蒸汽流量計(jì)流量快速下降。利用這一關(guān)系,通過(guò)和正常工作數(shù)據(jù)對(duì)比,來(lái)判斷是否堵料,從而把設(shè)備堵料由操作工觀察變?yōu)橹悄茴A(yù)防和報(bào)警,減少停機(jī)時(shí)間。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        改進(jìn)后,減少了生產(chǎn)時(shí)間,提高了設(shè)備有效作業(yè)率。經(jīng)過(guò)6個(gè)月的運(yùn)行,月平均堵料次數(shù)由實(shí)施前的7 降為0.4 次,減少6.6 次;堵料后因發(fā)現(xiàn)及時(shí),每次疏通時(shí)間平均降低為16 min,有效地提高了設(shè)備利用率,減少了梗絲的料頭料尾,提高了梗絲質(zhì)量、減少了物料消耗。減少了后續(xù)干燥機(jī)、梗絲風(fēng)選等設(shè)備因料頭、料尾和設(shè)備預(yù)熱的要求不能停機(jī)而設(shè)備待料空轉(zhuǎn)造成的電能、蒸汽及壓縮空氣的浪費(fèi),有利于節(jié)能降耗和降本增效,降低了維修費(fèi)用,并消除了在疏通過(guò)程存在的安全隱患。設(shè)備加裝傳感器,檢測(cè)了氣源壓力、工作壓力、故障壓力,通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能控制,減少了設(shè)備停機(jī),提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了能耗,達(dá)到了降本增效目的,為以后設(shè)備改造提供了經(jīng)驗(yàn)。

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