楊義興 趙瑞元 梁東平 孫權(quán)
摘 要:水平井酸化是一種可以提高水平井產(chǎn)量得增產(chǎn)措施,但由于水平井段比較長,比直井的井況復(fù)雜,因此必須充分了解水平井的特殊性,酸化作業(yè)過程中,一般是在注入能力相差比較懸殊的長井段的油氣井中進(jìn)行,而且酸液的確定是其中十分關(guān)鍵一個(gè)環(huán)節(jié),要將酸液注入到傷害嚴(yán)重或者是低滲透帶井段,酸液必須要均勻分布,本文通過對所實(shí)施的水平井酸化處理工藝應(yīng)用進(jìn)行分析,為更好開展水平井增產(chǎn)提供一定借鑒意義。
關(guān)鍵詞:酸化;水平井;工藝技術(shù)
華慶油田是典型的低滲透油田,油層滲透率低、孔吼結(jié)構(gòu)復(fù)雜,水平井在完井過程中,鉆井液與完井液會(huì)大面積、長時(shí)間的和油氣層接觸,極容易形成大范圍的污染,加大流體的滲流阻力,使油層受到嚴(yán)重的傷害,開采過程中容易堵塞,造成單井產(chǎn)量降低。
1 華慶油田儲(chǔ)層堵塞機(jī)理及影響因素分析
長慶華慶油田油層粘土礦物含量和長6儲(chǔ)層中的原油含蠟量均較高,這些物質(zhì)容易對地層造成堵塞。地層堵塞因素主要有:固相顆粒堵塞,外來流體對油層形成的水鎖、乳化及潤濕反轉(zhuǎn)導(dǎo)致堵塞,受溫度、壓力變化形成有機(jī)垢堵和碳酸鈣、硫酸鈣等無機(jī)垢堵。
油水堵塞井均表現(xiàn)為近井地帶堵塞和裂縫堵塞。低滲透油藏因孔隙較小,前期作業(yè)及后期維護(hù)施工污染地層造成堵塞,影響原油開采。主要包括:前期的鉆井、完井、射孔、壓裂試油作業(yè)造成地層堵塞;后期生產(chǎn)中如修井、措施、洗井、地面泥水從套管進(jìn)入等大量帶入固相顆粒而在油層前沿形成泥餅或在裂縫內(nèi)形成堵塞;注入地表水與氯化鈣水型地層水不配伍造成堵塞;硫酸鹽還原菌和鐵細(xì)菌厭氧菌隨外來流體和地層因自身繁殖及其代謝產(chǎn)物造成地層堵塞。
2 華慶油田儲(chǔ)層堵塞類型
①近井地帶堵塞是華慶長6儲(chǔ)層普遍存在的堵塞類型。通常能明確判斷出堵塞井是因?yàn)橛蜌鈱拥膿p害而造成的低產(chǎn)。這類堵塞井通常采用常規(guī)的土酸酸化,但是當(dāng)油水堵塞井的非均質(zhì)性極強(qiáng),比如出現(xiàn)長6儲(chǔ)層中發(fā)育的成巖縫和構(gòu)造縫時(shí),常規(guī)土酸會(huì)沿著裂縫流失,達(dá)不到解堵作用;②常規(guī)的水平井堵塞一般發(fā)生在近井地帶,但深度地層發(fā)生堵塞時(shí),采用常規(guī)酸化工藝,只能酸化近井地帶,達(dá)不到均勻酸化目的。
3 水平井酸化開展情況
目前水平井酸化主要難點(diǎn):①酸液分布受長井筒的影響,酸液集中在根部;②水平井段的油藏性質(zhì)變化較大,存在非均質(zhì)現(xiàn)象,酸液優(yōu)先進(jìn)入高滲透部位,使低滲透部位得不到改善;③水平井段受傷害的不均勻也會(huì)使布酸不均勻。
3.1 水平井籠統(tǒng)酸化實(shí)例
某井×年×月投產(chǎn)。投產(chǎn)初期日產(chǎn)液9.2m3,日產(chǎn)油5.0t,含水35.3%,動(dòng)液面1199m3,產(chǎn)量遞減迅速,措施前日產(chǎn)液2.5m3,日產(chǎn)油1.4t,含水33.3%,含鹽23969mg/L,動(dòng)液面1344m,水型CaCl2。施工過程:酸化解堵前對該井進(jìn)行沖砂、通井、磨鉆施工確保井筒暢通,本次酸化采用倒角接箍全井段籠統(tǒng)酸化對9組噴點(diǎn)實(shí)施解堵。酸液配方及數(shù)量(表1)。
施工工序:①調(diào)整帶水槽倒角接箍至2970m;②正替前置處理液10.0m3(8%HCl),正擠活性水5.6m3,上提管柱至1800m,從油套環(huán)空向套管內(nèi)灌滿活性水后,關(guān)閉套管閘門,正擠主體酸液40m3,正擠活性水9.0m3,關(guān)閉油管閘門,打開套管閘門,反擠活性水10m3;③關(guān)井反應(yīng)3h,下放管串至2980m,用活性水大排量反循環(huán)洗井徹底返出殘酸。措施效果(表2)。
3.2 水平井分段酸化實(shí)例
陳平××井2012年10月投產(chǎn),初期日產(chǎn)液14.5m3,日產(chǎn)油9.7t,含水12.7%,動(dòng)液面479m。2018年2月日產(chǎn)液下降(4.8↓2.5m3),日產(chǎn)油下降(1.9↓0.2t),含水上升(53.1↑92.4%),含鹽穩(wěn)定(10932mg/L),動(dòng)液面下降(1205↓1500m)。措施前日產(chǎn)液2.5m3,日產(chǎn)油0.1t,含水91.0%,動(dòng)液面1495m,含鹽10523mg/L,施工過程:酸化解堵前對該井沖砂、通井、磨鉆施工確保井筒暢通,本次酸化采用雙封單卡鉆具結(jié)構(gòu)分兩次分段酸化對6組噴點(diǎn)實(shí)施解堵。施工工序:下雙封單卡酸化鉆具→第一段酸化施工→關(guān)井反應(yīng)→上提酸化鉆具→第二段酸化施工→關(guān)井反應(yīng)→反循環(huán)洗井;措施效果分析:(見表3)。
4 結(jié)論與認(rèn)識(shí)
①全井段籠統(tǒng)酸化過程酸液往往優(yōu)先選擇滲透率高層段與地層發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致滲透率低的層段沒得到有效儲(chǔ)層改造;②分段酸化實(shí)施效果較全井段籠統(tǒng)酸化效果好,分段酸化可確保酸液進(jìn)入深穿透時(shí),做到均勻布酸;③建議在籠統(tǒng)酸化施工中,采取化學(xué)暫堵劑分流酸化技術(shù),先暫堵滲透率高的層段,實(shí)現(xiàn)對滲透率較低的有效解堵。
作者簡介:
楊義興,男,長慶油田分公司第十采油廠(甘肅省慶陽市慶城縣),井下作業(yè)高級技師,現(xiàn)從事油田井下作業(yè)工作。