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        霞浦縣大墘里水庫大壩裂縫成因綜合分析及處理方法

        2020-04-28 10:05:24陳孝銀
        湖南水利水電 2020年1期

        陳孝銀

        (福建省水利水電建設(shè)有限公司,福建 福州 350000)

        福建省霞浦縣下滸鎮(zhèn)大墘里水庫于2017 年9 月完成施工,2017 年12 月受寒潮影響氣溫驟降,發(fā)現(xiàn)在樁號(hào)0+022、0+150(廊道出口)出現(xiàn)兩條橫向裂縫。2018 年1 月13 日,組織有關(guān)專家和相關(guān)單位,對(duì)壩體裂縫產(chǎn)生原因、大壩安全穩(wěn)定和裂縫處理方案等進(jìn)行論證,一致認(rèn)為壩體裂縫為溫度裂縫,不影響大壩安全穩(wěn)定,并提出了切實(shí)可行的處理方案。

        1 工程概況

        霞浦縣下滸鎮(zhèn)大墘里水庫工程攔河壩型為重力壩,廊道出口底高程42.0 m,如圖1 所示。溢流壩段樁號(hào)0+071~0+090.09。大壩設(shè)置2 個(gè)橫向伸縮縫,位置在樁號(hào)0+044.64 和0+090.09,將大壩分成三個(gè)壩段,從左到右長度分別為47 m、46 m、99 m,如圖2 所示。

        在2017 年12 月27 日檢查中發(fā)現(xiàn)大壩左岸廊道出口(樁號(hào)0+022)和大壩右岸廊道出口(樁號(hào)0+150.2)位置各有一條不規(guī)則裂縫。左岸裂縫寬度約1~2 mm,從壩頂往下游至廊道拱頂,上游側(cè)裂縫從壩頂往下延伸至41.5 m 高程,肉眼可見。右岸裂縫寬度約2 mm,下游側(cè)從壩頂?shù)嚼鹊拦绊敚舷掠蚊婵梢?,上游面從壩頂延伸到高?2 m(廊道出口底板高程),裂縫兩側(cè)未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)位。之前右岸壩頂裂縫微小,切割后用瀝青灌縫處理,未發(fā)現(xiàn)上下游面裂縫,也未發(fā)現(xiàn)左岸裂縫。

        圖1 廊道出口位置橫斷面圖

        2 導(dǎo)致大壩裂縫的幾種可能原因

        1)根據(jù)現(xiàn)場察看和查閱相關(guān)資料,大壩按施工圖和規(guī)范施工,質(zhì)量合格,且大壩建基面全部落在弱風(fēng)化巖面上,按照裂縫處壩體受力情況,不可能存在因基礎(chǔ)差異性造成的不均勻沉降。一致認(rèn)同本次壩體產(chǎn)生的裂縫為溫度裂縫。

        圖2 大壩平面布置圖

        2)左、右岸產(chǎn)生裂縫的壩段施工恰逢夏季高溫期,室外溫度高,雖然避開白天高溫時(shí)段選擇夜間進(jìn)行混凝土澆筑,但為連續(xù)施工,白天進(jìn)行壩面擺石,在陽光爆曬下熱量不易散發(fā),進(jìn)而加大了壩體的溫度應(yīng)力。

        3)大壩原設(shè)計(jì)設(shè)置了3 條橫縫,在樁號(hào)0+123 處由于基礎(chǔ)地質(zhì)較差,為提高基礎(chǔ)的整體性,設(shè)計(jì)取消了0+123 處的橫向分縫,使壩段長度增加,也加大了壩體的溫度應(yīng)力,在受寒潮影響氣溫驟降時(shí),當(dāng)溫度應(yīng)力達(dá)到一定程度便在壩體薄弱處產(chǎn)生裂縫。

        4)從裂縫的分布情況看,現(xiàn)有裂縫不會(huì)對(duì)壩體穩(wěn)定和安全造成不利影響,主要是壩體滲漏問題,需對(duì)裂縫進(jìn)行處理。

        3 處理方案

        3.1 裂縫處理工序

        1)沿表面裂縫(包括廊道內(nèi)裂縫)走向,以裂縫為中心鑿一條深度4 cm,面寬3~4 cm 的“V”型槽。根據(jù)裂縫寬度及長度的不同,沿裂縫騎縫鉆孔,孔深5~6 cm,確保造孔能夠連通裂縫,孔距1~2 m。

        2)鉆水平交叉斜孔,孔間距1~2 m,孔深按照穿過裂縫約50 cm 進(jìn)行控制,確保灌漿孔穿透裂縫,角度以鉆孔和裂縫相交處距壩面不小于0.5 m。鉆孔完畢,用水清洗鉆孔和縫面,進(jìn)行壓水試驗(yàn)。

        3)鑿槽和鉆孔完成后用清水、高壓風(fēng)對(duì)裂縫進(jìn)行洗縫,吹干凈槽內(nèi)的雜物,保證槽內(nèi)無雜物、粉塵和其它影響封縫粘接的污物。清洗干凈待干燥后用聚氨酯密封膠對(duì)“V”型槽進(jìn)行填平封閉,然后用粘結(jié)劑固定注漿管,騎縫埋管。

        4)先從騎縫孔進(jìn)行裂縫表面淺層化學(xué)灌漿,用相對(duì)較低壓力灌漿,封閉淺層裂縫。灌漿材料選用水溶性聚氨酯等化學(xué)材料。

        5)當(dāng)淺層化學(xué)灌漿結(jié)束后進(jìn)行深層水泥灌漿,再沿裂縫兩側(cè)深層鉆孔,穿過裂縫,間距1~2 m,兩側(cè)交錯(cuò)布置,同時(shí)從壩頂往下打2 個(gè)騎縫孔,對(duì)裂縫進(jìn)行灌漿。灌漿應(yīng)至下而上進(jìn)行,用相對(duì)較高壓力進(jìn)行內(nèi)部裂縫深層灌漿,灌漿材料選用超細(xì)水泥。

        6)灌漿結(jié)束后,對(duì)裂縫上游面2 m 范圍內(nèi)用2 cm環(huán)氧砂漿進(jìn)行基面找平,最后采用聚脲防滲涂層進(jìn)行表面封閉防滲處理,聚脲涂層沿裂縫走向,中心厚度不小于4 mm,邊沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。

        7)裂縫處理時(shí)應(yīng)在上下游側(cè)搭設(shè)雙排鋼管腳手架,寬度10 m,高度至壩頂欄桿,支撐牢固,確保安全。

        3.2 聚脲防滲涂層施工工序

        1)基面找平:首先對(duì)大壩基面進(jìn)行鑿毛處理,然后用高壓水槍進(jìn)行清洗,涂刷聚合物砂漿界面劑,采用厚2 cm 左右的環(huán)氧砂漿沿裂縫2 m 范圍對(duì)大壩表面進(jìn)行找平,基面砂漿施工后養(yǎng)護(hù)7~10 d,方可進(jìn)行聚脲涂層的施工[1]。

        2)基面處理:用角磨機(jī)對(duì)基面砂漿進(jìn)行打磨,打磨寬度為裂縫兩邊各不少于1 m,用高壓水槍沖洗表面的灰塵、浮渣,待水分完全揮發(fā)后,對(duì)壩體表面局部孔洞用環(huán)氧找平膩?zhàn)犹钛a(bǔ),膩?zhàn)右涣魈?,并且與壩體粘結(jié)良好,待膩?zhàn)庸袒?,要求壩體表面平整、堅(jiān)固、無孔洞[2]。

        3)涂刷底層界面劑:底面處理后,在壩體表面涂刷專用潮濕面界面劑,涂刷厚度要求薄而均勻,無漏涂現(xiàn)象。

        4)涂刷手刮聚脲:首先待界面劑表干(沾手不拉絲)時(shí)涂刷第一遍手刮聚脲,沿裂縫粘貼一層胎基布,間隔3~6 h 后,在前一道涂刷表干后進(jìn)行下一遍涂刷,直至厚度達(dá)到設(shè)計(jì)厚度2~4 mm,涂刷總寬度為2 m,聚脲涂層厚度要均勻。聚脲刮涂遍數(shù)為4~6 遍左右,間隔時(shí)間在24 h 內(nèi)可直接涂刷,否則應(yīng)涂刷HM 活化劑后進(jìn)行下一遍施工。

        5)聚脲養(yǎng)護(hù):在涂刷聚脲施工過程中,如果遭遇到大風(fēng)和下雨,必須立刻停止施工,用帆布等防護(hù)材料對(duì)聚脲涂層進(jìn)行遮蓋保護(hù),待雨停后,擦干凈手刮聚脲涂層上的附著物。聚脲涂刷完工后,24 h 內(nèi)盡量不要有水浸泡,常溫養(yǎng)護(hù)。

        建議在廊道進(jìn)口采取適當(dāng)?shù)谋卮胧?,以避免出現(xiàn)氣溫驟降時(shí),加大壩體的內(nèi)外溫差,進(jìn)而出現(xiàn)新的裂縫。

        3.3 岸壩段裂縫灌漿

        沿裂縫表面進(jìn)行鑿槽,深度4 cm,面寬3~4 cm 的“V”型槽。同時(shí)沿裂縫騎縫鉆孔,孔深5~6 cm,孔距1.5 m,左、右岸裂縫各打30 個(gè)孔[3]。

        2018 年1 月22 日開始打淺層化學(xué)灌漿孔,在上下游壩面及廊道拱頂,沿裂縫兩側(cè)打水平交叉斜孔,間距1.5 m,孔深1.3~1.5 m,以穿過裂縫50 cm 進(jìn)行控制。左岸打35 孔,右岸打45 孔。

        2018 年1 月24 日,進(jìn)行縫面清洗,壓水試驗(yàn),預(yù)埋灌漿管等。2018 年1 月28 日,用聚氨酯密封膠對(duì)“V”型槽進(jìn)行填縫封閉,表面用環(huán)氧砂漿填平。2018 年1 月30 日開始淺層化學(xué)灌漿,以封閉淺層裂縫,灌漿壓力0.2~0.3 MPa,灌漿材料為水溶性聚氨酯。

        2018 年2 月1 日在上游側(cè)及壩面開始沿裂縫兩側(cè)深層鉆孔,穿過裂縫,間距1~2 m,兩側(cè)交錯(cuò)布置,同時(shí)從壩頂往下打2 個(gè)騎縫孔,對(duì)裂縫進(jìn)行灌漿。其中打檢查孔各5 個(gè),后期做為灌漿孔,打排氣孔各10 個(gè),灌漿孔左右岸分別18 個(gè)、22 個(gè)孔。2018 年2 月6 日開始進(jìn)行內(nèi)部裂縫深層灌漿,灌漿壓力0.3~0.4 MPa,灌漿材料為超細(xì)水泥,灌漿至下而上進(jìn)行。

        2018 年2 月10 日灌漿結(jié)束后,對(duì)裂縫上游面2 m范圍內(nèi)用2 cm 環(huán)氧砂漿進(jìn)行基面找平。采用聚脲防滲涂層進(jìn)行表面封閉防滲處理,涂層中心厚度4 mm,邊沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。

        排氣管、灌漿管采用Φ20 橡膠管埋設(shè),灌漿孔堵塞段采用環(huán)氧砂漿回填,灌漿孔孔口采用堵漏王密封。

        通氣檢查,灌漿孔和排氣孔采用0.2 MPa 風(fēng)壓進(jìn)行試氣檢查。

        3.3.1 灌漿效果分析

        1)左岸上游側(cè)布置12 個(gè)灌漿孔,孔深2.6 m,孔徑Φ42,孔與孔之間的串通性較好,純灌時(shí)間為29∶26(h∶min),共耗水泥量為282.9 kg,純灌量為247.77 kg。

        2)壩頂面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔徑Φ42,灌漿孔與排氣孔串通情況較好。10 個(gè)排氣孔中有8 個(gè)與灌漿孔串通,具體灌漿成果統(tǒng)計(jì)結(jié)果具體表現(xiàn)為:上游側(cè)1#、上游側(cè)2#、上游側(cè)3#、上游側(cè)4#、上游側(cè)5#、上游側(cè)6#、上游側(cè)7#、上游側(cè)8#、上游側(cè)9#、上游側(cè)10#、上游側(cè)11#、上游側(cè)12#的孔徑均為42 mm;孔深均為260 cm;純灌時(shí)間分別為:1∶28、1∶14、1∶26、0∶57、1∶17、2∶04、2∶17、1∶22、0∶51、1∶48、1∶13、1∶32(h∶min);灌入總 量 分 別 為:3.49、34.38、5.85、2.66、0.04、11.68、3.85、8.65、0、4.84、5.95、28.7(kg);縫面純灌分別為:2.97、34.38、5.72、2.66、0.04、5.58、2.08、5.95、0、2.24、3.25、26(kg)。壩頂1#、壩頂2#、壩頂3#、壩頂4#、壩頂5#、壩頂6#的孔徑均為42 mm;孔深分別為:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);純灌時(shí)間分別為:2∶43、2∶42、1∶02、1∶30、1∶29、2∶31(h∶min);灌入總量分別為:18.9、29.6、17.6、18.4、33.1、55.3(kg);縫面純灌分別為:16.2、27、15、15.8、30.4、52.5(kg)。

        該裂縫共布置灌漿孔18 個(gè),排氣孔10 個(gè),共耗灌漿材料超細(xì)水泥為282.9 kg,純灌量為247.77 kg,布置排氣孔10 個(gè),有8 個(gè)孔口出現(xiàn)返漿現(xiàn)象。從灌漿的灌入量來看,該裂縫已被灌漿材料充填。從布置10 個(gè)排氣孔有8 個(gè)孔口返漿,排氣孔返漿率達(dá)80%,說明排氣孔返漿情況較好。

        3.3.2 灌漿效果右岸裂縫分析

        1)右岸上游側(cè)布置16 個(gè)灌漿孔,孔深2.6 m,孔徑Φ42,孔與孔之間的串通性較好,純灌時(shí)間為37∶06(h∶min),共耗水泥量為442.6 kg,純灌量為400.66 kg。

        2)壩頂面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔徑Φ42,灌漿孔與排氣孔串通情況較好。10 個(gè)排氣孔中有9 個(gè)與灌漿孔串通,具體灌漿成果表現(xiàn)為:上游側(cè)1#、上游側(cè)2#、上游側(cè)3#、上游側(cè)4#、上游側(cè)5#、上游側(cè)6#、上游側(cè)7#、上游側(cè)8#、上游側(cè)9#、上游側(cè)10#、上游側(cè)11#、上游側(cè)12#、上游側(cè)13#、上游側(cè)14#、上游側(cè)15#、上游側(cè)16#的孔徑均為42 mm;孔深均為260 cm;純灌時(shí)間分別為:2∶28、1∶21、1∶20、1∶52、2∶17、1∶04、1∶17、1∶21、1∶02、0∶58、1∶13、1∶35、0∶55、1∶25、1∶56、2∶32(h∶min);灌入總 量 分 別 為:56.30、24.37、15.88、22.65、22.65、20.04、11.67、13.85、18.65、18.7、3.71、15.95、0、9.56、12.79、5.98、38.7(kg);縫面純灌量分別為:55.72、24.37、13.73、22.65、18.04、8.57、12.14、16.95、16、2.11、13.25、0、6.86、10.19、4.28、36(kg)。壩頂1#、壩頂2#、壩頂3#、壩頂4#、壩頂5#、壩頂6#的孔徑均為42 mm;孔深分別為:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);純灌時(shí)間分別為:2∶13、2∶32、2∶02、1∶37、1∶20、2∶46(h:min);灌入總量分別為:28.9、19.7、17.6、18.8、23.2、45.6(kg);縫面純灌量分別為:27.2、17.1、15、16.2、20.5、43.8(kg)。

        該裂縫共布置灌漿孔22 個(gè),排氣孔10 個(gè),共耗灌漿材料超細(xì)水泥442.6 kg,純灌量440.66 kg,布置排氣孔10個(gè),有9 個(gè)孔口出現(xiàn)返漿現(xiàn)象。從灌漿的灌入量來看,該裂縫已被灌漿材料充填。布置10 個(gè)排氣孔有9 個(gè)孔口返漿,排氣孔返漿率達(dá)90%,說明排氣孔返漿情況很好。

        4 結(jié) 語

        左岸裂縫純灌時(shí)間為29∶26(h∶min),純灌漿量為247.77 kg,排氣孔返漿情況較好,漿液擴(kuò)散良好,裂縫已被灌漿材料充填,達(dá)到了預(yù)期目的。右岸裂縫純灌時(shí)間為37∶06(h∶min),純灌漿量為440.66 kg,排氣孔返漿情況很好,漿液擴(kuò)散良好,裂縫已被灌漿材料充填,達(dá)到了預(yù)期目的。工程驗(yàn)收后,目前已進(jìn)行水庫蓄水試運(yùn)行,未出現(xiàn)壩體滲漏現(xiàn)象。工程實(shí)踐表明,通過對(duì)霞浦縣大墘里水庫大壩裂縫成因分析并采取科學(xué)的處理方法,收到了較好的效果, 保證了大壩的安全正常運(yùn)行。

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