梁 鵬
(酒鋼集團(tuán)能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
某電廠2×350 MW 超臨界發(fā)電機(jī)組中新6#機(jī)組低壓汽端軸封漏汽、漏水,導(dǎo)致油脂水分超標(biāo),主機(jī)潤滑油壓已緩慢降至低限值,凝汽器真空偏低2.5 kPa 以上,經(jīng)排查分析,上述問題均由軸封系統(tǒng)異常所造成。
新6#機(jī)組采用自密封汽封系統(tǒng):即機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),由高、中壓缸軸端汽封的漏汽經(jīng)噴水減溫后作為低壓軸端汽封及給水泵汽輪機(jī)的供汽,多余漏汽經(jīng)溢流站溢流至凝汽器。在機(jī)組啟動、低負(fù)荷運(yùn)行、停機(jī)階段,汽封供汽由外來蒸汽提供。該汽封系統(tǒng)從機(jī)組啟動到滿負(fù)荷運(yùn)行,全過程均能按機(jī)組汽封供汽要求自動進(jìn)行切換。
汽輪機(jī)汽封系統(tǒng)的主要作用是在汽輪機(jī)啟動、運(yùn)行、停機(jī)各種工況下,為汽缸端部軸封提供合適的汽源,并回收汽輪機(jī)軸端汽封、高中壓主汽閥、調(diào)閥門桿漏汽及汽-氣混合物,以防止蒸汽外漏、甚至竄入軸承箱使?jié)櫥陀椭袔?,同時(shí)防止大氣漏入汽缸而影響機(jī)組的真空。
新6#機(jī)組自2013 年投入運(yùn)行后,汽輪機(jī)低壓汽端軸封(3#瓦)常出現(xiàn)冒汽甚至冒水現(xiàn)象。導(dǎo)致汽機(jī)潤滑油油中帶水。
從軸封外端逸出的蒸汽,沿軸向穿過油封進(jìn)入汽輪機(jī)低壓軸承箱中,蒸汽冷凝成水后,隨潤滑油的回油進(jìn)入潤滑油系統(tǒng),不斷積累的蒸汽冷凝水與潤滑油一起在機(jī)組中循環(huán),這一過程使?jié)櫥筒粩嗳榛斐蓾櫥推焚|(zhì)下降。
汽輪機(jī)潤滑油水分超標(biāo)而導(dǎo)致油品乳化對汽輪機(jī)危害極大:潤滑油粘度降低,不僅影響軸承的潤滑,加劇軸承及其他需要潤滑的部件的磨損。水分超標(biāo)還會導(dǎo)致潤滑油箱、軸承箱生銹,產(chǎn)生的銹垢如果進(jìn)入軸瓦處,導(dǎo)致燒瓦。更嚴(yán)重的是潤滑油中顆粒度超標(biāo)容易導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)卡死,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速失控,造成汽輪機(jī)被迫停止工作而報(bào)廢。
經(jīng)運(yùn)行觀察,低壓汽端軸封的冒汽、冒水現(xiàn)象與軸封母管壓力大小無關(guān),只要軸封系統(tǒng)投運(yùn),這種現(xiàn)象就存在。從根本上治理低壓汽端軸封冒汽、冒水難題,則需在下一次新6#機(jī)大修期間調(diào)整軸封間隙、檢查低壓光軸尖齒2 組石墨接觸汽封環(huán)是否完好。
2018 年11 月10 日新6#機(jī)組檢修期間將主機(jī)冷油器油側(cè)由A 側(cè)切至B 側(cè)運(yùn)行,冷油器出口油壓由0.248 MPa 降至0.228 MPa;系統(tǒng)油壓由0.162 MPa降至0.147 MPa。截止2019 年5 月16 日,冷油器出口油壓0.217 MPa,潤滑油壓已低至0.135 MPa,低于規(guī)程規(guī)定低限值0.14 MPa。經(jīng)對新5#、6#機(jī)組主機(jī)潤滑油系統(tǒng)參數(shù)對比發(fā)現(xiàn),新6#機(jī)組潤滑油經(jīng)過冷油器后參數(shù)發(fā)生了變化。數(shù)據(jù)分析見表1。
表1 新5#、6#機(jī)組主機(jī)潤滑油系統(tǒng)參數(shù)對比表
說明新6#機(jī)組B 冷油器堵塞或A 冷油器存在泄漏。在機(jī)組正常運(yùn)行中,通過油箱油位及水側(cè)水池油花檢查,能排查冷油器泄漏。
截止2019 年6 月新6#機(jī)組停機(jī)檢修前,凝汽器端差為7.7 ℃,并且凝汽器A 側(cè)端差比B 側(cè)端差大0.7 ℃,即凝汽器A 側(cè)換熱效果較B 側(cè)更差。兩臺真空泵運(yùn)行情況下真空偏低2.5 kPa,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果為990 Pa/min。
新6#機(jī)組自2017年11月真空系統(tǒng)泄漏以來,組織運(yùn)行、檢修人員對新6#機(jī)真空系統(tǒng)查漏,但未查找漏點(diǎn)。主要原因?yàn)?,真空系統(tǒng)龐雜,檢測手段單一(用薄塑料或?qū)φ婵障到y(tǒng)法蘭涂抹黃油進(jìn)行真空查漏),沒有真空查漏專用儀器(氦質(zhì)譜真空檢漏儀),導(dǎo)致真空漏點(diǎn)遲遲未找到。但當(dāng)停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī)后,機(jī)組背壓由7.7 kPa 降低至5 kPa,凝汽器端差由7.7 ℃降低至2 ℃,凝汽器真空系統(tǒng)運(yùn)行基本恢復(fù)至正常。根據(jù)這一現(xiàn)象,將運(yùn)行軸加風(fēng)機(jī)入口門關(guān)至四分之一左右,低壓軸封回汽門也相應(yīng)關(guān)小。
調(diào)整新6#機(jī)軸封閥門位置后,真空有所提高且基本恢復(fù)正常值,但是低壓缸3#、4#軸瓦處間斷性冒汽,油中水分明顯增多。
停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī),真空系統(tǒng)能恢復(fù)正常運(yùn)行,可能原因分析如下:若新6#機(jī)汽端或勵(lì)端軸封至低壓缸供回汽管道(凝汽器內(nèi)部)接反,當(dāng)停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī)后,軸封供汽量增加,實(shí)現(xiàn)低壓軸封密封。這種可能性較小,因?yàn)樾?#機(jī)在2017 年前真空系統(tǒng)正常;軸封至低壓缸供回汽管道(凝汽器內(nèi)部)有泄漏點(diǎn),特別是凝汽器A 側(cè)對應(yīng)的勵(lì)端軸封,因?yàn)锳 側(cè)端差較B 側(cè)端差大0.7 ℃。當(dāng)停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī)后,高中壓軸封回汽、門桿漏汽、小機(jī)軸封回汽被泄漏點(diǎn)吸走,從勵(lì)端軸封吸入的空氣大大減少,所以真空系統(tǒng)參數(shù)能恢復(fù)正常值。
低壓汽封為光軸尖齒結(jié)構(gòu),供、回汽4列軸封圈中有2 組石墨接觸汽封環(huán),石墨環(huán)的完好決定了低壓軸封的工作狀態(tài)。見圖1。
圖1 低壓汽端汽封設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖與實(shí)體結(jié)構(gòu)圖
新6#機(jī)大修期間發(fā)現(xiàn),3#瓦軸封供汽石墨片缺失、斷裂,導(dǎo)致低壓軸封汽端長期冒汽、冒水。機(jī)組檢修期間,對斷裂及破損的石墨接觸汽封環(huán)進(jìn)行了更換,對3#、4#軸瓦處軸封體結(jié)合面存在的溝槽,進(jìn)行了修復(fù)。見圖2、圖3。
圖2 3#瓦軸封供汽石墨片缺失
圖3 3#瓦軸封供汽石墨片斷裂
機(jī)組檢修期間,重點(diǎn)檢查主機(jī)冷油器板換,發(fā)現(xiàn)板換油側(cè)有大量油泥。低壓汽端長期冒汽冒水,油品乳化液在油系統(tǒng)中循環(huán),最終沉積在壓損最大的板式換熱器中,導(dǎo)致其油側(cè)有大量油泥,造成油循環(huán)阻力增加,新6#機(jī)大修停機(jī)前潤滑油壓降至0.135 MPa的原因已找到。見圖4、圖5。
圖4 板換油側(cè)有大量油泥
圖5 板換油側(cè)油泥清洗干凈后回裝
經(jīng)檢查確認(rèn),低壓軸封汽端、勵(lì)端供汽管道連接正確;低壓軸封汽端、勵(lì)端回汽管道連接正確。
隔離新6#機(jī)6.3 m 低壓軸封供、回汽手動門。從12.6 m 低壓軸封汽端供、回汽管道腔室分別注水查漏,未發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)。
當(dāng)從12.6 m 低壓軸封勵(lì)端供汽管道腔室注水查漏,結(jié)果發(fā)現(xiàn)新6#機(jī)4#瓦軸封供汽(凝汽器內(nèi)部)焊縫有一小孔,導(dǎo)致4#瓦軸封供汽被凝汽器負(fù)壓吸走,55 kPa 的軸封蒸汽送至X 腔室已所剩無幾。大修期間對4#瓦軸封供汽焊縫小孔進(jìn)行了補(bǔ)焊。見圖6。
圖6 4#瓦軸封供汽焊縫有一小孔
從12.6 m 低壓軸封勵(lì)端回汽管道腔室注水查漏,發(fā)現(xiàn)新6#機(jī)4#瓦回汽管道膨脹節(jié)(凝汽器內(nèi)部)嚴(yán)重泄漏,膨脹節(jié)破裂。軸封正常運(yùn)行時(shí),4#瓦軸封回汽已不是軸加風(fēng)機(jī)所對應(yīng)的微負(fù)壓(-5 kPa),而是凝汽器真空(-75 kPa),足足大了15倍,大量空氣從4#瓦處吸入。大修期間對4#瓦軸封回汽膨脹節(jié)進(jìn)行了更換。見圖7。
圖7 4#瓦軸封回汽膨脹節(jié)破裂
一方面4#瓦軸封供汽管道焊縫有一小孔,供汽基本被凝汽器負(fù)壓吸走,另一方面4#瓦回汽管道膨脹節(jié)破裂,汽-氣混合全部被泄漏點(diǎn)吸走,兩方面的原因最終導(dǎo)致新6#機(jī)真空系統(tǒng)泄漏。
結(jié)合機(jī)組檢修,成功解決新6#機(jī)自投產(chǎn)以來,低壓汽端軸封長期出現(xiàn)漏汽、漏水的難題;避免了油中帶水,油品乳化,潤滑油壓降低對汽輪機(jī)安全運(yùn)行造成的巨大威脅;凝汽器漏真空難題得以解決,避免了因漏真空導(dǎo)致的溶氧超標(biāo)、設(shè)備腐蝕,軸向推力增大、汽輪機(jī)軸承中心偏移等一系列危及汽輪機(jī)安全運(yùn)行的后果。運(yùn)行參數(shù)如表2所示。
表2 新6#機(jī)軸封系統(tǒng)異常處理前后數(shù)據(jù)對比
根據(jù)超臨界機(jī)組軸封系統(tǒng)異常排查與處理,結(jié)合機(jī)組大修根治了低壓汽端軸封自投產(chǎn)以來長期冒汽、冒水的難題,解決了主機(jī)潤滑油壓降至低限值的問題,同時(shí)通過停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī)準(zhǔn)確判斷機(jī)組真空泄漏點(diǎn)為低壓軸封供、回汽管道泄漏,降低機(jī)組背壓2.5 kPa,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全、經(jīng)濟(jì)性,對同類汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)相關(guān)問題的分析和解決有一定參考借鑒意義。