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        超磁分離技術(shù)在礦井水處理中的應(yīng)用研究

        2020-04-23 04:12:36張永春
        山西化工 2020年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        張永春

        (西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司公用事業(yè)分公司,山西 太原 030053)

        引 言

        針對(duì)近年來礦井涌水量較大,井下水倉(cāng)清淤工作量大、水泵易磨損、運(yùn)行成本高等缺點(diǎn),屯蘭礦綜合考慮污水處理系統(tǒng)工藝及礦井實(shí)際,在原屯蘭凈化水廠廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建污水處理站,采用磁分離水體凈化技術(shù),快速對(duì)礦井水進(jìn)行凈化處理,實(shí)現(xiàn)中水回用;水體中的煤泥打撈并經(jīng)壓濾脫水實(shí)現(xiàn)綜合利用。處理后的水排放至水倉(cāng),經(jīng)泵房提升至地面進(jìn)行回用或外排。屯蘭礦井下污水處理站工程建設(shè)能力為6 000 m3/d,即250 m3/h。

        1 工藝簡(jiǎn)述

        1.1 工藝流程簡(jiǎn)述

        礦井污水主要來自屯蘭礦井水,將收集的礦井水泵送至地面水處理系統(tǒng)。通過在進(jìn)水渠內(nèi)設(shè)置機(jī)械格柵,去除來水中大的機(jī)械雜質(zhì)后,自流進(jìn)入預(yù)沉池。水中大顆粒及大比重物質(zhì)在預(yù)沉池中沉積下來,預(yù)沉池設(shè)潛水渣漿泵,將泥定期排入污泥池,再由污泥泵送至壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,超磁分離凈化技術(shù)工藝流程圖,如圖1所示。

        經(jīng)過預(yù)沉處理的水自流進(jìn)入超磁分離混凝系統(tǒng),混凝系統(tǒng)通過入加磁種和混凝劑(PAC和PAM),使懸浮物在較短時(shí)間內(nèi)(約3 min~6 min)形成以磁種為載體的“微絮團(tuán)”。經(jīng)過混凝之后的水再自流進(jìn)入超磁分離機(jī)進(jìn)行固液分離凈化,使出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)出水指標(biāo)后,自流進(jìn)入井下水倉(cāng),由井下排水泵將水送至地面進(jìn)行回用。超磁分離機(jī)分離出的煤泥(渣)進(jìn)入磁分離磁鼓,在磁鼓的高速分散作用下將磁種和非磁性懸浮物分散,分離出來的磁種由磁鼓吸附回收,再由貝斯特軟管泵打入前端的混凝投加系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用;分離出來的非磁性污泥排入污泥池中轉(zhuǎn)池,和預(yù)沉池污泥一起由泵打人壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,脫水后的煤泥外運(yùn)升井[1]。

        圖1 超磁分離凈化技術(shù)工藝流程圖

        1.2 水質(zhì)及排放指標(biāo)

        礦井污水主要污染物質(zhì)為煤粉及巖粉,以及可溶的無機(jī)鹽類,有機(jī)污染物較少。根據(jù)調(diào)研資料及環(huán)評(píng)報(bào)告要求,確定進(jìn)水水質(zhì)為:pH值6~9;ρ(SS)=1 000 mg/L;出水水質(zhì)達(dá)到《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》CB20426-2006,并且滿足pH值6~9,出水ρ(SS)≤30 mg/L。污水凈化處理后水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),見第134頁(yè)表1。該井下污水處理站處理能力按250 m3/h設(shè)計(jì),系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要控制指標(biāo),見第134頁(yè)表2。

        2 主要構(gòu)筑物及工藝系統(tǒng)

        2.1 主要構(gòu)筑物

        格柵渠為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),用于去除來水中的機(jī)械雜質(zhì),充分保障后續(xù)提升設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        表1 礦井污水凈化后水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

        表2 污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要控制指標(biāo)參數(shù)

        預(yù)沉池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為160 m3,主要用于去除水中的較大顆粒物質(zhì),以減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的處理負(fù)荷,采用潛水渣漿泵將沉積在污泥斗的污泥排至污泥池。混凝反應(yīng)池是微磁絮凝反應(yīng)設(shè)施,池內(nèi)PAC、PAM及磁種充分混合反應(yīng),形成微絮凝體,充分的微磁絮凝反應(yīng),為超磁分離機(jī)的吸附分離提供了保證。快速混合池有效容積4.48 m3,Ⅰ級(jí)反應(yīng)池有效容積18.75 m3,Ⅱ級(jí)反應(yīng)池有效容積18.75 m3,均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。中轉(zhuǎn)池用于暫存磁鼓分離出來的污泥,再由渣漿泵送至污泥池。中轉(zhuǎn)池構(gòu)造為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為103 m3。污泥池主要用于貯存磁分離磁鼓機(jī)分離出的污泥及預(yù)沉池定期排放的污泥,構(gòu)造為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為37.5 m3。

        2.2 主要工藝系統(tǒng)

        混凝系統(tǒng):混凝系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)磁凝聚技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備,主要由PAC攪拌裝置、PAM攪拌裝置構(gòu)成。經(jīng)過預(yù)處理后的原水通過進(jìn)水口流經(jīng)混凝系統(tǒng),磁種、PAC、PAM這三種物質(zhì)分別經(jīng)3個(gè)位置加入混凝系統(tǒng)中,經(jīng)過PAC和PAM攪拌,混合形成磁性絮團(tuán)?;炷到y(tǒng)設(shè)置3臺(tái)攪拌裝置,為槳葉式攪拌器。

        超磁分離系統(tǒng)主要由超磁分離機(jī)、磁分離磁鼓機(jī)及磁種投加裝置。超磁分離機(jī)利用永磁材料的高強(qiáng)磁力,通過磁盤的聚磁組合,將廢水中的磁性懸浮物絮團(tuán)吸附分離去除,完成固液分離,實(shí)現(xiàn)污水凈化功能。它主要由磁盤機(jī)構(gòu)、機(jī)架與水槽、卸渣裝置、集渣及輸渣裝置、傳動(dòng)系統(tǒng)等部分組成。超磁分離機(jī)分離出來的磁性絮團(tuán)進(jìn)入磁種回收系統(tǒng)的高速攪拌單元進(jìn)行分散,磁種和懸浮物被高速分散機(jī)打散分離后進(jìn)入磁分離磁鼓,磁種被吸附在連續(xù)旋轉(zhuǎn)的磁鼓上,回收到磁種攪拌箱里,非磁性的懸浮物隨水流排出?;厥蘸蟮拇欧N在磁種境拌箱內(nèi)稀釋成一定濃度的溶液,經(jīng)攪拌混合均勻[2]。磁種投加泵則定量地將磁種溶液輸送至混凝系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)磁種再利用加藥系統(tǒng):混凝劑制備投加裝置用于配制和投加PAC和PAM藥劑。它由制備箱、攪拌機(jī)、閥門儲(chǔ)液箱、計(jì)量泵等幾部分組成。干粉藥劑稱量后投入制備箱內(nèi),通過攪拌機(jī)混合形成均勻的溶液,放至儲(chǔ)液箱儲(chǔ)備,計(jì)量泵則按要求將溶液輸送至混凝系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)連續(xù)定量投加。

        2.3 控制系統(tǒng)

        自動(dòng)化控制系統(tǒng)主要包括:PAC藥劑投加、PAM藥劑自動(dòng)制備和投加、機(jī)械格柵自動(dòng)循環(huán)工作,預(yù)沉池潛污泵自動(dòng)循環(huán)工作,污泥泵與板框壓濾機(jī)自動(dòng)連接??刂葡到y(tǒng)自動(dòng)化主要包括:PAC藥劑投加、PAM藥劑自動(dòng)制備和投加、機(jī)械格柵自動(dòng)循環(huán)工作、預(yù)沉池潛污泵自動(dòng)循環(huán)工作、污泥泵與板框壓濾機(jī)自動(dòng)連鎖運(yùn)行,根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)自動(dòng)調(diào)節(jié)加藥量,對(duì)出水水質(zhì)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳。整套控制系統(tǒng)按“集中管理、分散控制”的原則設(shè)計(jì),設(shè)置一臺(tái)工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其上顯示工藝流程圖、設(shè)備運(yùn)行工況及各種液位、水質(zhì)、流量等,可實(shí)時(shí)監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行狀況,同時(shí)參與電控設(shè)備的啟停指令、運(yùn)行信號(hào)及水質(zhì)、液位信號(hào)等均輸入PIC,可實(shí)現(xiàn)整個(gè)井下水處理站電控系統(tǒng)操作、管理監(jiān)測(cè)監(jiān)控、顯示及報(bào)警等功能[3]。設(shè)備的控制方式包括遠(yuǎn)程集中控制(PLC控制)和配電柜控制,操作指令均通過工業(yè)機(jī)的鍵盤或鼠標(biāo)點(diǎn)擊相關(guān)的模擬畫面下達(dá)。當(dāng)安裝調(diào)試配電柜或PLC等集控設(shè)備發(fā)生故障時(shí),操作人員可通過配電柜面板上的按鈕采用配電柜控制方式對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作。

        3 應(yīng)用效果及費(fèi)用

        通過在屯蘭凈化水廠內(nèi)擴(kuò)建污水處理站,既盡可能的靠近了礦井中央水泵房,又距離中水回用主要用水點(diǎn)古交電廠,實(shí)現(xiàn)污水就近處理,就近回用,多余清水的排放也靠近河道。該套污水處理系統(tǒng)的總裝機(jī)功率 305.83 kW,實(shí)際運(yùn)行功率 213 kW,包括4大系統(tǒng):PAC藥劑制備投加和預(yù)沉排泥系統(tǒng)、PAM制備投加和中轉(zhuǎn)池排泥系統(tǒng)、混流超磁系統(tǒng)、壓濾機(jī)污泥脫水系統(tǒng)。現(xiàn)場(chǎng)儀表主要有CUCS10礦用液位傳感器、LCMI27出水渠道流量計(jì)、在線濁度儀及電磁閥等。系統(tǒng)相關(guān)監(jiān)控信息通過礦井監(jiān)控環(huán)網(wǎng)交換機(jī)可上傳至礦井調(diào)度中心。

        3.1 處理能力和處理效果

        相比常見的重力沉降,污染物從反應(yīng)到分離平均僅需3 min,沉降速度快數(shù)10倍以上,且對(duì)主要污染物凈化效果顯著,針對(duì)污水中的懸浮物平均去除率達(dá)90%以上,凈化效果顯著,同時(shí)可有效去除水體的異色異味。磁鼓分離出的污泥含泥率大于70 g/L,大大高于傳統(tǒng)工藝的10 g/L,且含水率較普通沉淀法低,尾泥可不經(jīng)過濃縮直接進(jìn)入壓濾環(huán)節(jié)。相比傳統(tǒng)工藝,人工清淤后需要裝礦車升井,由于處理成本較高,有的煤礦未進(jìn)行回收利用,從而造成資源浪費(fèi)并可能造成環(huán)境污染。磁分離技術(shù)處理工藝大大節(jié)約了污泥處理成本,同時(shí)處理后的泥餅可以升井銷售,有直接經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過計(jì)算,單套處理能力為500 m3/h磁分離凈化技術(shù)工藝系統(tǒng)年回收處理泥煤可達(dá)4 500 t以上。

        3.2 用藥費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用

        系統(tǒng)采用微磁凝聚技術(shù),不需要通過增加投藥量加快水體污染物的絮凝沉淀,藥劑使用量較常規(guī)水處理工藝減少50%~60%,而且磁種回收利用率高,可達(dá)98%以上,大大節(jié)省藥劑費(fèi)用。僅絮凝劑用量估算,PAC按700元/T計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用約46萬(wàn)元左右。目前礦井水處理后主要用于電廠中水復(fù)用,井下降塵、灑水和消防用水,經(jīng)處理后的清水直接重力輸送到井下用水點(diǎn)。從理論角度出發(fā),經(jīng)磁分離水體凈化處理的礦井水污染物濃度較低,礦井水懸浮物降到70 mg/L以下,pH由7.4降為7.3。同時(shí)水泵負(fù)荷及磨損大大降低,有效延長(zhǎng)水泵和管路的使用壽命降低設(shè)備維修或更換成本,節(jié)省系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用。

        3.3 維護(hù)管理

        在傳統(tǒng)工藝下,礦井污水簡(jiǎn)單沉降后抽排至地面進(jìn)行處理,隨著水倉(cāng)泥煤淤積,使得水倉(cāng)有效蓄水容積不斷減小,因此需要對(duì)水倉(cāng)進(jìn)行清淤。然而井下清淤工作條件比較惡劣,勞動(dòng)強(qiáng)度大、效率低,污水經(jīng)超磁凈化處理后,大大減少水倉(cāng)泥煤淤積,系統(tǒng)運(yùn)行至今還沒有進(jìn)行水倉(cāng)清淤工作。相比其他礦井,每年都必須集中進(jìn)行一次水倉(cāng)人工清淤,工期將近兩個(gè)月,大大降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了水倉(cāng)清淤的人工成本磁分離水體凈化技術(shù)作為一項(xiàng)新穎的現(xiàn)階段最先進(jìn)的水污染治理技術(shù)之一,設(shè)備配置效率高,工藝設(shè)備先進(jìn)可靠,自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,便于管理維護(hù),不存在產(chǎn)品組件易耗損需頻繁更換的情形,設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本低。該套系統(tǒng)運(yùn)行至今,除正常維護(hù)保養(yǎng)外,沒有發(fā)生過大的故障,可靠性較高。

        4 結(jié)語(yǔ)

        磁分離水體凈化技術(shù)在2012年被國(guó)家發(fā)改委列入(國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄》,作為一項(xiàng)污水處理新技術(shù),在礦井污水處理系統(tǒng)中得到了成功應(yīng)用。該套系統(tǒng)打破了傳統(tǒng)煤礦礦井水處理工藝及其局限,有效提升了礦井污水處理能力,大幅降低了污水處理費(fèi)用,在資源綜合利用、節(jié)能減排、安全、環(huán)保等方面發(fā)揮了積極作用,該項(xiàng)技術(shù)在礦井的實(shí)際應(yīng)用中取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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