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        選煤廠的介耗控制研究

        2020-04-23 04:12:34司東平
        山西化工 2020年1期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        司東平

        (山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦選煤廠,山西 呂梁 033602)

        引 言

        生產(chǎn)成本的有效控制是保障選煤廠盈利的一個重要手段,而介耗則是生產(chǎn)成本控制中的重中之重,在對介耗控制方面各廠礦都有因地制宜的做法?,F(xiàn)以西山煤電集團托管運營的一個洗煤廠為例,展示其在介耗控制過程中所做的改進與創(chuàng)新,也可為其他廠在介耗管控方面提供參考和借鑒。

        山西福裕選煤有限公司選煤廠設(shè)計生產(chǎn)能力為年入選原煤450萬t,已建成使用的225萬t/a洗選系統(tǒng),采用雙供介無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+細煤泥浮選聯(lián)合工藝:入洗原煤經(jīng)過0.5 mm脫泥篩脫泥后,0.5 mm~50 mm進入三產(chǎn)品旋流器分選,出精煤、中煤及矸石3種產(chǎn)品;<0.5 mm細煤泥(包括精煤中煤產(chǎn)品離心液)均通過浮選機進行分選,浮精采用加壓過濾機脫水回收后摻入最終精煤產(chǎn)品;浮尾采用濃縮機及快開壓濾機回收。主要分選工藝流程見圖1。由于種種原因,選煤廠經(jīng)歷了停產(chǎn)、重建、復(fù)產(chǎn)等過程,整個系統(tǒng)在實際生產(chǎn)中存在不少的問題,尤其是生產(chǎn)介耗就高達2.49 kg/t,對此,通過一系列手段對其改進完善,使介耗得到有效控制,生產(chǎn)成本得以降低。

        1 問題分析

        1.1 脫介系統(tǒng)

        因存在老化腐蝕磨損的問題,對此,在洗選生產(chǎn)前就對設(shè)備、管路等系統(tǒng)進行“體檢”,更換了所有的脫介弧形篩篩面,確?;⌒魏Y面能實現(xiàn)70%~90%[1]的脫介量。同時,為有效控制進入稀介段煤泥量,預(yù)防磁選機回收系統(tǒng)過負荷運轉(zhuǎn),還將脫介直線振動篩篩面統(tǒng)一更換成聚氨酯篩板。此外,為保障篩上噴水足壓足量,管路、噴嘴、控制閥等都進行了更新更換。然而,隨著生產(chǎn)的組織開展,預(yù)料之外的問題又開始暴露出來:1) 物料流速過快,弧形篩篩上物料掛篩率低;2) 脫介篩篩面合介段較短(占篩面約1/4),物料在篩面停留時間較短,過量合介進入稀介質(zhì)回收系統(tǒng),增加磁選機工作負擔(dān);3) 磁選回收管路分配不均勻,液面翻花現(xiàn)象嚴(yán)重,尾礦帶介嚴(yán)重。針對這些問題,同樣依靠現(xiàn)場改造來完善。4) 在樓層有限的空間里,盡可能調(diào)整弧形篩傾角,同時,在弧形篩前、后端設(shè)置擋煤皮(如圖2、圖3所示),增加物料在弧形篩上和脫介振動篩上的停留時間,而且也有效減緩振動篩上、合介段停留時間短的問題;5) 提高篩面擋水壩約20 mm(如實物圖4所示),同樣增加物料在脫介篩上的滯留時間,確保合格介質(zhì)能充分透篩;6) 將磁選機入料緩沖箱進行擴容,同時將原有分配管三孔改為五孔,均勻進入磁選機,且各條管路均設(shè)有控制閥,可實現(xiàn)獨立調(diào)節(jié)控制。

        圖1 主要分選工藝流程圖

        圖2 脫介弧形篩前后增設(shè)擋煤皮

        圖3 增設(shè)擋煤皮圖

        圖4 提高擋水壩實物圖

        另外,在實際生產(chǎn)中,弧形篩篩面磨損程度每班檢查,定期倒換或更新;而且,脫介篩篩上噴水壓力一般控制在0.3 MPa~0.5 MPa,篩面設(shè)置的三段噴水可獨立調(diào)節(jié),對此崗位人員根據(jù)現(xiàn)場流量情況進行實時調(diào)節(jié)控制,避免篩面跑水或影響磁選回收效率,更不能出現(xiàn)因噴水不足造成產(chǎn)品帶介多的問題。

        1.2 磁選機工況調(diào)節(jié)

        磁選機是介質(zhì)回收的主要設(shè)備,磁選機的工藝效果好壞直接影響生產(chǎn)整個重介質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定,而磁選效率的高低直接影響生產(chǎn)介耗的多少,目前選煤用磁選機效率一般在99%左右,仍有約1%的重介質(zhì)通過磁尾流失[2]。為此,參考《MT/T816-2011選煤磁選設(shè)備工藝效果評定方法》對現(xiàn)有磁選機(美國藝?yán)鸋MDA-6型濕式磁選機)進行檢測,其效果評定指標(biāo)為:1) 磁性物回收率ε,即磁選機的精礦中所回收的磁性物占入料磁性物的百分比值;2) 煤泥脫除率ε0,即磁選機的尾礦中排出的非磁性物占入料的非磁性物的百分比值。

        1) 磁性物回收率ε(%)計算見式(1)。

        (1)

        2) 煤泥脫除率ε0(%)計算見式(2)。

        (2)

        式中,γβ為精礦產(chǎn)率,%;Mα為磁選入料中的磁性物含量,即占磁選入料百分?jǐn)?shù),%;Mβ為磁選精礦中的磁性物含量,即占磁選精礦百分?jǐn)?shù),%;Mθ為磁選尾礦中的磁性物含量,即占磁選尾礦百分?jǐn)?shù),%。

        通過試驗檢測,得表1結(jié)果。

        表1 磁選工藝效果評定表

        磁性物回收率均能實現(xiàn)99.00%以上,基本滿足介質(zhì)回收需求,但精礦磁含量過低,尾礦中磁含量也不低。選煤廠使用的是直接磁選工藝,因此當(dāng)篩上噴水量較大,造成稀介濃度低、瞬時流量大,部分稀介漫過溢流堰進入精礦,造成精礦品位降低;此外,由于尾礦也含有磁鐵礦粉,且因瞬時流量大,通過尾礦流失的磁鐵礦粉達到0.208 t/h,介質(zhì)流失嚴(yán)重。對此,每班通過參考帶煤量調(diào)節(jié)篩上噴水,在保障合理的產(chǎn)品帶介的同時盡可能減少篩上噴水量,避免磁選機過負荷運轉(zhuǎn),提升磁選回收率減少磁尾帶介流失。由表2可知,合理降低噴水量,產(chǎn)品帶介量依然不高,能滿足需求。磁選尾礦帶磁損失減少約一半,調(diào)整后效果明顯。

        表2 調(diào)整噴水效果評價表

        1.3 磁鐵礦粉質(zhì)量控制

        選煤廠介耗的控制很重要的一個方面就是磁鐵礦粉質(zhì)量保障,對此必須對所有入廠的磁鐵礦粉進行檢測,要求入廠的磁鐵礦粉必須達標(biāo):密度在4.5 g/cm3以上,磁性物含量95%以上,44 μm(325目)以下的占比為85%以上。此外,還對磁鐵礦粉水分加強入廠監(jiān)測,嚴(yán)禁含高水分結(jié)塊嚴(yán)重的磁鐵礦粉入廠,避免因結(jié)塊嚴(yán)重而影響生產(chǎn)正常使用。

        1.4 日常介耗監(jiān)測及應(yīng)對

        生產(chǎn)過程中,當(dāng)班結(jié)束或者一段時間的生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計后才可以得出介耗增大、系統(tǒng)可能跑介或者出現(xiàn)其他異常情況,但不夠及時,而且不能在當(dāng)時發(fā)現(xiàn)問題,也就不能在第一時間去排查現(xiàn)場造成的可能問題狀況。也許有經(jīng)驗的人員可以根據(jù)加介頻率、懸浮液的穩(wěn)定狀態(tài)以及帶煤量的情況來判斷。但大多數(shù)生產(chǎn)人員沒有這種經(jīng)驗和能力,因此依靠試驗檢測出直觀的數(shù)值發(fā)現(xiàn)問題的所在,成為控制介耗的有效手段。而在日常生產(chǎn)過程中不可能實時開展比較復(fù)雜的單機設(shè)備工藝系統(tǒng)評定試驗,尤其是針對磁選機的效果評定,耗時長、工作量大、對生產(chǎn)在線監(jiān)測的時效性不足,因此簡單直觀且快速的數(shù)據(jù)參考才是日常監(jiān)測的首選,當(dāng)然最好為在線監(jiān)測數(shù)據(jù)。

        對此,根據(jù)自身工藝流程特點,對生產(chǎn)介耗監(jiān)測選取了幾個最主要的檢測點:1) 產(chǎn)品中帶介情況,重點是入浮選的煤泥水帶介量;2) 磁選機回收效果監(jiān)測,主要是磁尾的帶介流失量;3) 現(xiàn)場的跑、冒、滴、漏情況,尤其是介質(zhì)循環(huán)管路溜槽等部位。

        1.4.1 入浮選煤泥磁監(jiān)測

        由于洗選工藝中,煤泥水最終是進入浮選系統(tǒng)進行分選,包括主要產(chǎn)品離心液(即精煤、中煤離心液)。對此,對離心液管路內(nèi)的磁含量進行生產(chǎn)監(jiān)測,確保第一時間發(fā)現(xiàn)帶介增加的情況,從而指導(dǎo)篩上脫介噴水有參考地調(diào)整。

        另外,若產(chǎn)品帶介嚴(yán)重,其對應(yīng)的脫水離心液中磁含量增大,同時會直接造成浮選尾礦灰分直線上升,從浮選尾礦出現(xiàn)的異常波動也能發(fā)現(xiàn)介耗增大的痕跡。

        1.4.2 磁尾磁含量監(jiān)測

        磁選回收率不能實現(xiàn)實時試驗分析,但主要介質(zhì)流失的尾礦可實現(xiàn)實時監(jiān)測,在各臺磁選機的尾礦管道上可以進行流量、磁含量的實時監(jiān)測,根據(jù)瞬時流量和管路內(nèi)液體的磁含量,可直接計算出單位時間磁鐵礦流失量,判斷磁選回收情況。對后續(xù)生產(chǎn)調(diào)整管理、有效控制介耗等提供數(shù)據(jù)參考。

        1.4.3 現(xiàn)場巡檢排查

        由于選煤廠經(jīng)歷停產(chǎn)重建過程,很多設(shè)備老舊且管路系統(tǒng)存在銹蝕的情況,因此,崗位巡查檢點必不可少,尤其是關(guān)鍵部位,如,分選系統(tǒng)與脫介系統(tǒng)連接的分配管路、弧形篩篩下溜槽與分流通道、脫介篩篩下溜槽等位置,對出現(xiàn)的介質(zhì)跑、冒、滴、漏的問題必須及時處理,防止生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不必要的介質(zhì)流失。

        1.5 其他管控措施

        生產(chǎn)過程的合理調(diào)控也是降低介耗的有效保障。首先應(yīng)該確保重懸浮液的穩(wěn)定性,密度穩(wěn)定、壓力穩(wěn)定、液位穩(wěn)定,在保證分選效果的情況下,適當(dāng)減少合格重懸浮液的循環(huán)量,也可減輕弧形篩、脫介篩的工作負荷;其次就是控制分流量,保持稀懸浮液質(zhì)量穩(wěn)定。通常情況下分流量越大,磁鐵礦損失也越大,因而不能隨意增加分流量,盡可能減少進入磁選機的合介量,減少這部分介質(zhì)損失。此外,還應(yīng)重視嚴(yán)格控制從重介系統(tǒng)外排煤泥水,保持洗水閉路循環(huán),避免外排損失。

        總之,在生產(chǎn)介耗較高時應(yīng)進行及時的檢測分析,哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,就立即對其進行整改調(diào)整。精準(zhǔn)有效的技術(shù)管理是今后的生產(chǎn)趨勢,過程中也要防止不必要的潑撒流失,減少不必要的損失浪費。

        2 結(jié)語

        介耗是重介選煤廠的一項重要的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),通過對洗選系統(tǒng)中部分環(huán)節(jié)的改造,同時對磁選機生產(chǎn)工況的合理調(diào)控,增強了脫介效率,提高并保障了較高的磁選回收效率,減少回收過程中介質(zhì)流失,而且對自身工藝特點實現(xiàn)有針對性的介耗監(jiān)測檢查,對有效控制介耗提供了有理的數(shù)據(jù)支撐,實現(xiàn)精細的過程管控,減少管理損失,降低技術(shù)損失,實現(xiàn)了介耗的有效控制。

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