于連杰(中國(guó)石化催化劑有限公司北京奧達(dá)分公司,北京 101111)
北京化工研究院于2004年開始進(jìn)行新一代乙烯淤漿聚合催化劑的開發(fā)研究,其開發(fā)的B 催化劑具有聚合活性高、聚合物粒徑分布窄、共聚合性能好、氫調(diào)性能敏感、聚合物細(xì)粉含量少及堆積密度高等特點(diǎn),能夠替代日本進(jìn)口的RZ-200催化劑,可大幅度降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)裝置高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1]。經(jīng)過(guò)北京化工研究院與催化劑奧達(dá)分公司共同合作,B催化劑首先在揚(yáng)子石化公司聚乙烯裝置上成功進(jìn)行了工業(yè)化試驗(yàn)生產(chǎn),各項(xiàng)指標(biāo)合格,生產(chǎn)負(fù)荷得到穩(wěn)步提高,目前逐步推廣用于Hostalen、CX 等工藝,能夠用來(lái)生產(chǎn)注塑、擠塑、吹塑等各種HDPE 產(chǎn)
品[2-3]。
聚乙烯催化劑生產(chǎn)裝置由北京北化研石化設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),于2009年3月建成投產(chǎn),主要分為原料罐區(qū)及精制(A單元)、催化劑合成(B 單元)、溶劑回收(C 單元)和三廢處理(D 單元)等四個(gè)單元,擁有各類工藝設(shè)備286臺(tái),其中轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備97臺(tái),靜設(shè)備189 臺(tái),工藝管道總長(zhǎng)約15000 米。主反應(yīng)器的反應(yīng)能力位居國(guó)內(nèi)同類設(shè)備前列,裝置采用了多級(jí)串聯(lián)吸收塔吸收工藝,可明顯降低廢氣中各污染物含量[4]。該裝置主要單元及其設(shè)備如表1所示。
表1 聚乙烯催化劑生產(chǎn)裝置組成
聚乙烯催化劑在B單元完成催化劑合成生產(chǎn)操作后,將母液(甲苯、四氯化鈦及部分酯鈦絡(luò)合物等)壓至母液蒸餾釜,經(jīng)蒸餾回收大部分甲苯、四氯化鈦,釜底殘?jiān)ニ飧狻T谏a(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),母液蒸餾釜運(yùn)行一段時(shí)間后就會(huì)發(fā)生釜壁結(jié)焦,母液蒸餾釜傳熱效率極大降低,導(dǎo)致整個(gè)回收過(guò)程無(wú)法有效進(jìn)行,生產(chǎn)負(fù)荷無(wú)法得到保障,由于母液中含有大量四氯化鈦,頻繁拆檢曝空清洗會(huì)產(chǎn)生大量酸霧,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員、工作環(huán)境產(chǎn)生較大不利影響,因此急需深入認(rèn)識(shí)結(jié)焦物形成機(jī)理,采取有效措施,延長(zhǎng)母液蒸餾釜的運(yùn)行周期。
圖1 母液蒸餾釜釜壁結(jié)焦物
圖2 母液蒸餾釜釜壁結(jié)焦物XRD 分析結(jié)果
結(jié)焦物為黑色固體,暴露在空氣中有刺激性氣味,質(zhì)地較硬,發(fā)粘,手捏不碎。上述所取樣品為母液蒸餾釜清洗結(jié)束后釜底殘留物,表面含水,對(duì)取得的樣品進(jìn)行破碎,放置在托盤上烘干,烘箱溫度80℃,烘干時(shí)間4小時(shí),避免水的存在影響后續(xù)分析。
選取經(jīng)烘干處理后的樣品進(jìn)行X-射線熒光分析,結(jié)果如下表2。
表2 閃蒸釜釜壁結(jié)焦物X-射線熒光分析結(jié)果
從上表2可以看出,主要元素關(guān)系Ti>Cl>P≈Si>Fe,五種元素合計(jì)占整體質(zhì)量的994.86(10-3%),尤其是Ti 元素含量超過(guò)一半。結(jié)合生產(chǎn)原料組成分析,鈦元素來(lái)自四氯化鈦,氯元素可能來(lái)自四氯化鈦、氯化鎂,磷元素來(lái)自酯類物,硅元素來(lái)自酯類物,鐵元素含量很低,可能來(lái)自設(shè)備、管線等腐蝕物。
采用Philips 公司X’Pert MPD 型高功率轉(zhuǎn)靶X 衍射儀測(cè)定樣品的晶相結(jié)構(gòu)。Cu 靶(波長(zhǎng)0.15406 nm),管電壓40kV,管電流40mA,狹縫寬度10mm,掃描速率5°/min,步長(zhǎng)0.01°,掃描范圍5~80°。
從上圖2 可以看出,所分析的樣品中晶相物質(zhì)主要為二氧化鈦,由于樣品是母液釜進(jìn)水清洗后取的殘留物,應(yīng)為四氯化鈦水解后的產(chǎn)物,未發(fā)現(xiàn)原料氯化鎂的存在,可能是因?yàn)樵诖呋瘎┖铣蛇^(guò)程中,經(jīng)過(guò)溶解、載鈦等多步反應(yīng)導(dǎo)致氯化鎂的結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變。
由于B 催化劑本身粒徑較小,粒徑D50 為4~12μm,有些小顆粒直徑小于1μm,小顆粒的催化劑細(xì)粉會(huì)隨母液進(jìn)入母液蒸餾釜,同時(shí)母液中含有量的甲苯、四氯化鈦、磷酸酯類、環(huán)氧鹵代烷類等,在高溫蒸餾過(guò)程中相互之間容易發(fā)生絡(luò)合、接枝、開環(huán)、取代等反應(yīng),生成組成復(fù)雜的大分子化合物,并濃縮在釜底液中,經(jīng)過(guò)攪拌大分子化合物會(huì)包裹催化劑細(xì)粉黏附在母液蒸餾釜釜壁上,一旦母液蒸餾過(guò)程出現(xiàn)波動(dòng)釜溫過(guò)高,甲苯等輕質(zhì)溶劑脫除后,這些包含催化劑細(xì)粉、酯鈦絡(luò)合物等大分子的物質(zhì)就會(huì)牢牢凝固在釜壁上,導(dǎo)致母液蒸餾釜釜壁結(jié)焦。
母液蒸餾釜作為溶劑回收單元的起始流程,其運(yùn)行平穩(wěn)程度直接影響整套裝置的運(yùn)行。為降低母液蒸餾過(guò)程中副反應(yīng)的發(fā)生,避免結(jié)焦粘壁物的產(chǎn)生,主要進(jìn)行了以下幾方面改進(jìn):一是根據(jù)小試結(jié)果,當(dāng)溫度高于110℃時(shí)副反應(yīng)發(fā)生程度較高,因此需嚴(yán)格控制蒸餾溫度;二是嚴(yán)格控制閃蒸釜加熱蒸汽流量,使蒸發(fā)過(guò)程盡量平穩(wěn),避免因蒸汽波動(dòng)造成造成釜內(nèi)升溫速率變化過(guò)大;三是結(jié)焦物的產(chǎn)生主要是在輕質(zhì)組分甲苯脫除后產(chǎn)生,經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,在蒸餾過(guò)程中加入適量甲苯,增加輕組分比例,可使蒸發(fā)過(guò)程更加平穩(wěn),同時(shí)提升四氯化鈦的回收率,降低結(jié)焦物產(chǎn)生的幾率。
通過(guò)以上母液蒸餾過(guò)程中的操作改進(jìn),母液釜蒸餾平穩(wěn)度明顯提升,釜壁結(jié)焦情況未再發(fā)生,回收系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,生產(chǎn)負(fù)荷得以有效保障。
(1)通過(guò)XRF 和XRD 分析,母液蒸餾釜釜壁結(jié)焦物中主要元素組成為Ti、Cl、P、Si、Fe;
(2)母液在高溫蒸餾過(guò)程中發(fā)生了復(fù)雜的副反應(yīng),生成組成復(fù)雜的大分子化合物,經(jīng)過(guò)攪拌大分子化合物會(huì)包裹催化劑細(xì)粉黏附在母液蒸餾釜釜壁上,甲苯等輕質(zhì)溶劑脫除后,導(dǎo)致母液蒸餾釜釜壁結(jié)焦。
(3)通過(guò)控制蒸餾溫度、控制加熱蒸汽流量、在蒸餾過(guò)程中加入適量甲苯等措施,明顯改善了母液蒸餾釜的結(jié)焦情況,保障了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。