張海飛(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
根據(jù)分析發(fā)現(xiàn),碼垛機故障主要集中在多氣缸故障,傳動系統(tǒng)故障和光電控制及PLC 程序控制故障等三個方面。為了徹底解決設(shè)備運行難題,車間領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員堅守現(xiàn)場查找問題,并聯(lián)系維護保運單位共同配合,以期徹底解決問題。
碼垛機左右整形氣缸為雙氣缸單推板的結(jié)構(gòu)形式(圖1),這樣的結(jié)構(gòu)形式,使得2組氣缸在不同步運行的狀況下,極易形成不同大小的拉力,當(dāng)拉力過大時,2組氣缸運行中相互別勁,造成氣缸活塞桿或前推板斷裂,給安全操作和正常生產(chǎn)帶來極大的隱患。
圖-1 雙氣缸單推板的結(jié)構(gòu)形式(左右整形氣缸)
經(jīng)分析研究,決定對左右整形方式進行重新設(shè)計,將原雙氣缸單推板結(jié)構(gòu)形式,變更為單氣缸單推板整形方式。
原氣缸型號為:SC63×200S 時,在裝置儀表風(fēng)壓力為0.4~0.6 MPa下,經(jīng)過計算可得單個氣缸的水平推力為(0.7為折算系數(shù)):
所以,雙氣缸的水平推力為:
F2=2*F1=(1744~2616)N
為保證氣缸水平推力一樣,經(jīng)過重新反算可知,所需同樣大小推力狀況下的最小缸徑為:
根據(jù)上述計算式可知,重新選用的單氣缸在同樣的工況下,缸徑最小要選擇74.53 mm。經(jīng)與氣缸廠家溝通,最終選擇缸徑為80mm的左右整形氣缸,型號為:SC80×350S。
由于單氣缸在前推板重力的作用下,徑向穩(wěn)定性較差,會產(chǎn)生徑向力,在氣缸往復(fù)運行時,絲桿會朝重力大的一面旋轉(zhuǎn),這樣將帶來新的左右整形故障,所以還需增加氣缸導(dǎo)桿和定位裝置(圖-2)。
圖-2 氣缸導(dǎo)桿和定位套裝配圖
和左右整形氣缸的情況類似,2 組推包氣缸在同一推板的作用下,在運行過程中也非常容易相互別勁,極易造成氣缸活塞桿或前推板斷裂,給安全操作和正常生產(chǎn)帶來極大的隱患。
現(xiàn)需要對推包氣缸推板進行重新設(shè)計,變雙氣缸單推板推包方式為雙氣缸雙推扳的推包方式;為節(jié)約成本,考慮選擇在保留原有氣缸不變的情況下,只需重新設(shè)計制作推板和徑向支撐輥即可。
作為日后可選擇更換配件的氣缸,經(jīng)計算可知,最小可選擇缸徑為39.5mm的氣缸,計算過程如下:
經(jīng)過與廠家溝通,此工況下可選擇的氣缸型號為:SC40×800S。與原SC63×800S的氣缸相比,可有效降低備件氣缸的采購成本。
碼垛機垛盤倉由于底部的4 個氣缸不同步,經(jīng)常造成托盤托板上升和下降時不平、傾斜,進而影響蠟盤孔和托盤叉錯位,出現(xiàn)卡托盤的現(xiàn)象,導(dǎo)致托盤無法正常輸出,給安全操作和正常生產(chǎn)帶來極大的隱患。碼垛機托盤庫機構(gòu)示意圖如下(圖-3):
圖-4 碼垛機托盤庫機構(gòu)示意圖
垛盤倉底部的4 個氣缸型號為:SC100×300S,在裝置儀表風(fēng)壓力為0.4~0.6 MPa下,經(jīng)過計算可得單個氣缸的徑向推力為(0.7為折算系數(shù)):
所以,4氣缸的徑向推力為:
F4=4*F3=(8792~13188)N
為保證氣缸徑向推力一樣,經(jīng)過重新反算可知,所需氣缸的最小缸徑為:
根據(jù)上述計算式可知,重新選用的單氣缸在同樣的工況下,缸徑最小要選擇167.33 mm。經(jīng)與氣缸廠家溝通,最終選擇缸徑為200mm 的垛盤倉底部氣缸,型號為:CDS1GN200-WAX0109-300-M9BL。
由于大直徑單氣缸在上部推板重心不均勻的作用力下,水平方向穩(wěn)定性會變的較差,運行過程中會產(chǎn)生水平方向的力,在氣缸上下往復(fù)工作時,推板會朝重心偏移的方向水平旋轉(zhuǎn),這樣會使氣缸的推板在旋轉(zhuǎn)時極易卡在托盤庫框架上,造成氣缸本體損壞,形成新的設(shè)備故障,所以還需增加氣缸導(dǎo)向裝置。
為節(jié)約成本和方便設(shè)計,考慮選擇利用原有氣缸作為導(dǎo)向裝置,在儀表風(fēng)線不接的前提下,只需固定原有氣缸即可達到新氣缸的導(dǎo)向作用。
碼垛機小車皮帶在小車運行中經(jīng)常出現(xiàn)跑偏的情況,極易造成皮帶單側(cè)撕裂,影響正常生產(chǎn),經(jīng)分析研究,決定對小車皮帶前后傳動輥進行重新設(shè)計,制作加裝皮帶限位輥,軸向、徑向調(diào)節(jié)螺栓(圖-4),確保皮帶在安全可控范圍內(nèi)運行,徹底減少小車運行故障。
圖-4 限位輥,軸向、徑向調(diào)節(jié)螺栓
改造后,小車皮帶在正常運行時,跑偏的情況發(fā)生率較小,如發(fā)現(xiàn)跑偏時,根據(jù)位移量大小,只需輕松調(diào)節(jié)軸向或徑向調(diào)節(jié)螺栓即可將跑偏的皮帶調(diào)整過來。
由于龍門架徑向軌道上左右只有一套定位機構(gòu),小車上滿蠟包(4 袋蠟包200kg)后,會沿徑向軌道上下反復(fù)運動,原定位軸套在這種反復(fù)運動中受力較大,容易造成軸承損壞,間接導(dǎo)致龍門架傾倒顛覆,給安全操作和正常生產(chǎn)帶來極大的隱患。
經(jīng)過深入的原因分析,決定對升降機升降系統(tǒng)進行改造,在龍門架的左右軌道上各加裝一套定位偏心軸承(圖5),既方便調(diào)節(jié)又可以有效解決原有軸承受力過大的問題,提高了升降機平臺的穩(wěn)定性,減少運行故障的發(fā)生。
圖-5 定位軸承加裝前后示意圖
此次對石蠟裝置低位碼垛機的改造,是在石蠟成品銷售整體劃歸中國石油西北化工銷售的背景下進行的,這樣的改造,既提高了設(shè)備的長周期運行能力,也有效的增加了石蠟的產(chǎn)量,為車間及煉廠總體效益的提升提供了強有力的保障。