宋琦(中國石化鎮(zhèn)海煉化公司,浙江 寧波 315207)
石油化工企業(yè)中,日常情況下,壓力球形儲罐均需進行定期檢驗檢修(不大于6年),那么清罐工作即成為了一項常規(guī)工作。如何安全、快速、高效、低能耗進行清罐,是目前石油化工行業(yè)面臨的一個技術(shù)難點。
此方法操作過程是,泄壓完成后,將球罐灌滿水用以排盡罐內(nèi)液態(tài)烴氣相,然后再排掉水,同步引入空氣,待罐內(nèi)水排盡時空氣也已100%充滿,清罐置換就此一步完成。此法避免了重復(fù)多次置換,水充滿后,罐內(nèi)將無液態(tài)烴氣相存在,確保了空氣不會與液態(tài)烴氣相直接接觸,不會產(chǎn)生具有爆炸性的混合氣體。因此,此法具有安全可靠、成功率高、操作簡單等優(yōu)點,但是它要求球罐基礎(chǔ)條件較好,即球罐基礎(chǔ)(基座)可承擔(dān)置換重量,同時置換時間相對較長(因上水和放水時間均較長);對于1000m3以上球罐清罐,考慮到球罐基礎(chǔ)條件(因球罐投運年份)和置換用水量等因素,一般不宜采用此法[1.2]。
此方法操作過程是,泄壓完成后,將氮氣充滿球罐,增壓到一定程度,泄壓置換出液態(tài)烴氣相,重復(fù)數(shù)次,直至罐內(nèi)可燃氣體濃度達到預(yù)定的置換標準為止(一般為可燃氣體濃度<0.1%)。此法操作略復(fù)雜,會耗用大量氮氣,同時其置換頻次多、工作量大,但是它可以確保進入罐內(nèi)的液態(tài)烴氣相不會與空氣接觸,不會形成具有爆炸的混合氣體。因此,此法可靠性好、安全系數(shù)高、成功把握大,但置換周期多,清罐時間長。對于本身有制氮氣手段和條件的工業(yè)、石化行業(yè)普遍采用這一成熟的傳統(tǒng)置換方案[3.4]。
鑒于水置換和氮氣置換法清罐均存在所需時間長的缺點,本文根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,原創(chuàng)一種新式清罐方法,稱之為氮氣/蒸汽置換法,具體介紹如下。操作過程是泄壓完成后,將氮氣充滿球罐,泄壓置換出液態(tài)烴氣相,泄壓同時從罐底引入蒸汽,重復(fù)數(shù)次,直至罐時可燃氣體濃度達到預(yù)定的置換標準為止(一般為可燃氣體濃度<0.1%)。
蒸汽在清罐過程中發(fā)揮了幾種作用:①稀釋罐內(nèi)氣相液態(tài)烴;②對罐壁上掛壁的殘留固態(tài)物質(zhì)進行沖刷清洗,使得清罐更干凈,干凈就意味著更安全;③除異味,確保清罐完成開罐后無明顯異味;④因泄壓過程是一個吸熱過程,正常泄壓時罐內(nèi)溫度會下降至接近0℃,蒸汽的注入可以補充罐溫,確??焖傩箟?,縮短置換時間。
(1)以同一清罐工藝作為技術(shù)支撐,因置換壓力區(qū)間不同,所需的置換次數(shù)也不盡相同。試驗1 以可燃氣體濃度<0.1%為置換目標值;選用2000m3液化氣罐和4000m3混合C4 罐為試驗儲罐,置換壓力區(qū)間分別設(shè)置為0.05~0.2 MPa、0.05~0.3 MPa、0.03~0.3MPa,試驗數(shù)據(jù)如表1。
表1
(2)從表1 的試驗數(shù)據(jù)可以看出,0.03~0.3Mpa 是一個相對最優(yōu)化的壓力置換區(qū)間,置換至合格所需的置換次數(shù)最少。以此壓力區(qū)間進行試驗2,選用不同組分的代表介質(zhì)(乙烯、丙烯、液化氣、混合C4、裂解C5),在1000、2000、4000m3球罐中進行置換試驗,試驗數(shù)據(jù)如表2。
表2
(3)經(jīng)驗與結(jié)論
①置換壓力區(qū)間在為0.03~0.3MPa時,置換次數(shù)相對最少,可進行推廣使用,基本可滿足各類介質(zhì)液態(tài)烴儲罐工藝操作要求。
②從圖表中可以看出,使球罐置換至合格標準所需置換次數(shù)基本不受罐容大小影響,介質(zhì)中C組分含量影響也不大,說明此種創(chuàng)新型的氮氣/蒸汽置換法具有通用性,適合各類型液相或氣相烴類儲罐清罐使用。
③注意:置換次數(shù)與首次泄壓是否干凈密切相關(guān),首次泄壓時液相介質(zhì)泄壓越干凈,置換次數(shù)相對越少,置換基本可在5次內(nèi)完成。
(1)盲板隔離所有與液態(tài)烴、瓦斯線等連接的部位均需在閥門或法蘭處進行隔離,隔離的過程是一個風(fēng)險點,盲板隔離過程必須使用防爆工具,若出現(xiàn)閥門內(nèi)漏影響施工安全的情況,可考慮擴大泄壓范圍以降低閥后管線背壓。盲板示意圖如下。
圖1 液態(tài)烴球罐清罐盲板示意圖
(2)數(shù)據(jù)分析:數(shù)據(jù)分析至開罐的分析,一般以可燃氣體濃度(烴+氫)<0.1%為目標值,此項工藝過程可確保開罐后VOCs氣體接近零排放,保證環(huán)保異味受控。
(3)盲區(qū)管理:各液位計、壓力表、引壓管、脫水管線、采樣管線、脫水罐為球罐清罐過程中的相對盲區(qū),清罐過程中需對這些部位進行特別關(guān)注,必要時進行單獨處理。
(4)安全驗收:清罐完成后,工藝、設(shè)備、安全、儀表、電氣五個專業(yè)對清罐安全,交付檢修進行共同驗收確認。
(5)明火試驗:清罐驗收通過后,進行測爆分析(分析數(shù)據(jù):可燃氣體、氧含量、H2S、CO,區(qū)別于開罐前的“烴+氫”分析),分析數(shù)據(jù)合格,進行明火試驗,隨后交付檢修。
丁二烯介質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)非?;顫?,在儲運及生產(chǎn)過程中容易發(fā)生聚合,高溫下極易由兩個丁二烯分子聚合形成環(huán)狀化合物丁二烯二聚體,故丁二烯介質(zhì)開罐前,區(qū)別于其他液態(tài)烴介質(zhì),一般需進行酸洗鈍化工藝處理,具體步驟如下[5]:
(1)球罐開罐前酸洗:為防止已使用儲罐內(nèi)存留聚合物與氧發(fā)生反應(yīng),開罐前需使用4.0~4.5%亞硝酸納和硫酸亞鐵混合液進行酸洗循環(huán);噴淋循環(huán)蒸煮20~25℃。
(2)球罐檢修過程:嚴格控制檢修質(zhì)量,檢修過程中減少設(shè)備表面光潔度的損傷,同時將各管線設(shè)備的死角清理干凈,消除丁二烯自聚物產(chǎn)生的“活性中心”(活性中心是指O2、Fe2+、以及由于O2的混入產(chǎn)生的過氧化自由基)。
(3)投用前酸洗鈍化:檢修結(jié)束后需嚴格執(zhí)行球罐及系統(tǒng)管線鈍化流程,先用3.5~4.5%檸檬酸進行初次酸洗。再用2.5~3.5%亞硝酸鈉鈍化液進行二次置換,隨后用氨水(氫氧化鈉,PH值10~11)進行中和鈍化。
液態(tài)烴球罐清罐已成為石油化工行業(yè)不可缺少的工作和環(huán)節(jié),儲罐清罐時間和效率、能耗是從業(yè)技術(shù)管理人員需進行思考和探索的。本文提出了球罐清罐的創(chuàng)新工藝,大大提升了清罐的效率和質(zhì)量,同時對清罐安全和重難點方面進行了論述,從工藝和安全兩方面對液態(tài)烴球罐清罐進行了全面的探討。