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        控制偶插入深度對熱處理爐爐溫的影響分析

        2020-04-22 12:40:22張小輝
        中國金屬通報(bào) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:熱處理爐爐溫熱電偶

        張小輝

        (中國空空導(dǎo)彈研究院,河南 洛陽 471000)

        1 問題來源

        本單位在熱處理爐的計(jì)量檢測過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)熱處理的均勻性合格,但偏差十分大。這就讓我們產(chǎn)生了疑問,為何作為生產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵設(shè)備,它的偏差怎么這么大?

        2 原因分析

        (1)通過對各生產(chǎn)單位的現(xiàn)場人員詢問發(fā)現(xiàn),每年,各單位都必須對熱處理爐的熱電偶和儀表進(jìn)行校準(zhǔn),熱電偶型號不同,校準(zhǔn)的周期不同,最常用的K型熱電偶的建議周期為半年,儀表根據(jù)使用的標(biāo)準(zhǔn)和熱處理爐的級別不同而有效期不同,有一個月到一年不等。通過對控制儀表校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn),儀表沒有問題,其它在中間起到影響作用的還有補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償導(dǎo)線一般各個單位沒有校準(zhǔn)周期,只是安裝前進(jìn)行了計(jì)量,為排除補(bǔ)償導(dǎo)線的問題我們,我們將補(bǔ)償導(dǎo)線拆下來進(jìn)行了計(jì)量,補(bǔ)償導(dǎo)線誤差在零點(diǎn)幾度,符合要求,同樣我們對熱電偶拆下來也進(jìn)行了校準(zhǔn),也符合要求,可以排除儀表、熱電偶、和補(bǔ)償導(dǎo)線的不準(zhǔn)的問題[1]。

        圖1 熱電偶有效加熱區(qū)位置布置圖

        (2)排除以上造成的影響,我們重新回到爐子本身,橫向比較,為何有這么多熱處理爐都出了問題,它們都有什么共同點(diǎn)?通過對比,我們發(fā)現(xiàn)這些熱處理爐結(jié)構(gòu)簡單,是D型,也就是說,這些熱處理爐只有控溫偶和報(bào)警偶,而且加熱方式簡單,只有一個加熱區(qū),且只有一個熱電偶控制整個加熱區(qū)的溫度,從這里我們可以發(fā)現(xiàn),熱處理爐有兩個熱電偶,一個是控制偶,一個是報(bào)警偶,那么即使一個不準(zhǔn),那么為什么另外一個報(bào)警偶也不準(zhǔn)呢?我們通過對爐子的熱電偶對比發(fā)現(xiàn)這些熱電偶大部分都是雙芯熱電偶,顧名思義,就是一根外保護(hù)套管,里面兩根熱電偶,兩個熱電偶的位置一樣,而位置一樣了,那么溫度就自然而然相同了,而且有些不良廠家會把報(bào)警和控制接一根熱電偶,這樣只有一根熱電偶,那不管是控制儀表還是報(bào)警儀表顯示的溫度自然是相同的,那么會不會是熱電偶的位置問題呢?我們對某廠家型號為TQF-17-E的熱處理爐在溫度830℃時進(jìn)行檢測,測試方法選用GB/T 9452-2012《熱處理有效加熱區(qū)測定方法》,熱電偶布置位置見圖1,測試結(jié)果見表1。

        表1 某熱處理控制偶總插入深度與爐溫關(guān)系表

        通過表1我們發(fā)現(xiàn)控制熱電偶在開始位置時有效加熱區(qū)整體偏差為33.8℃,對比其它控制偶位置時的測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),該熱處理爐的控制偶總插入深度在50cm以下時有效加熱區(qū)的整體偏差才符合要求。

        (3)有時,熱處理爐的控制偶插入深度是固定死的,而其熱處理爐也會產(chǎn)生偏差,我們將其控制偶拆除發(fā)現(xiàn),控制偶的偶絲較短,沒有到保護(hù)套管的底部,這種情況也可以歸為熱電偶位置產(chǎn)生的影響,需要選擇適合的熱電偶絲方可[2]。

        3 改進(jìn)

        既然分析出了原因,那我們就不難對熱處理爐的爐溫偏差進(jìn)行調(diào)整,通過具體設(shè)備,選擇合適控制偶插入深度,然后對熱處理爐進(jìn)行了校準(zhǔn)。

        從表1還可以發(fā)現(xiàn)在插入深度為50cm時,爐內(nèi)溫度已經(jīng)符合熱處理爐要求,在插入深度為55cm時和50cm時爐溫區(qū)別不大,根據(jù)實(shí)際情況,所以理想的熱電偶插入深度應(yīng)該為50cm。

        4 過程分析

        通過此類熱處理爐測試時發(fā)生的情況分析總結(jié),此類由熱電偶插入深度引起的爐溫偏差,其原理非常簡單,就是控制偶的控制位置,不在熱處理爐的有效控制位置上,造成這種現(xiàn)象的原因主要有:

        (1)熱電偶本身有質(zhì)量問題,這一類主要是偶絲較短,伸不到保護(hù)套管的底部所造成的。

        (2)熱電偶安裝不規(guī)范所引起的,目前,各單位的控制熱電偶絕大多數(shù)都是K型,而JJF1637廉金屬熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范建議的校準(zhǔn)周期為半年,目前,各單位也都按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,熱電偶每次拆下來送檢后,安裝必須恢復(fù)原位,而且安裝后必須再次校準(zhǔn)爐溫。這一點(diǎn)在GB/T 9452、HB 5425、GB/T 30825、AMS 2750E,等標(biāo)準(zhǔn)里面都提到了這一點(diǎn),控制偶不得挪動,否則必須重新測量爐溫均勻性,而這一點(diǎn)是正是造成爐溫偏差的關(guān)鍵。熱處理爐的校準(zhǔn)周期根據(jù)爐子級別分三個月到半年不等,不過很多單位為了減少成本,只一年檢測一次。

        這就和熱電偶的檢測標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)不起來,而且,由于熱處理爐是使用非常頻繁的設(shè)備,這就造成控制偶的損壞較多,而各單位在熱電偶損壞后,只會換一根檢測合格的新的熱電偶,而爐子熱電偶有都在有效期內(nèi),為省事而不去測試爐溫均勻性,這樣更是造成風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大,造成大部分單位熱處理的管理在這一點(diǎn)上都無法滿足。而且截止目前各單位工藝包擴(kuò)實(shí)驗(yàn)人員都認(rèn)為,拆下來以后,只要安裝在原來位置,不用再次測量爐溫,這也是一種錯誤的認(rèn)識。

        5 如何避免

        (1)通過以上分析可知,熱處理爐在使用過程中,需要測試爐溫和控制偶,必須先測完熱電偶后緊接著再測試爐溫,而且如果中間存熱電偶損壞或挪動,必須重新校準(zhǔn)爐溫。

        (2)之所以更換熱電偶后安裝位置不對,或者更換熱電偶的熱處理爐不去重新測量爐溫,歸根結(jié)底還是使用單位,對熱處理爐重視不夠,管理有漏洞,所以更應(yīng)該加強(qiáng)現(xiàn)場操作人員和工藝人員的培訓(xùn)。

        (3)審查有漏洞,檢查時過于在于文字性的描述,而忽視現(xiàn)場的審查,各單位應(yīng)該對熱處理爐的控制偶送檢和更換時,有明確的記錄,并記錄詳細(xì)的拆裝時間,進(jìn)行歸檔,做到有據(jù)可查。

        (4)從設(shè)備上杜絕,此類由控制偶位置不正確造成爐溫偏差的熱處理設(shè)被,都是D型熱處理設(shè)備,結(jié)構(gòu)簡單,只有控制偶和超溫報(bào)警兩只,而且大部分,還采用雙芯,爐溫超差時無法發(fā)現(xiàn),要是有隨載熱電偶,來監(jiān)控產(chǎn)品的溫度,或者用高低溫?zé)犭娕紒肀O(jiān)控爐膛有效加熱區(qū)最低溫度點(diǎn)和最高溫度點(diǎn),即使控制偶位置不對,爐溫超差,那么其他熱電偶也能及時發(fā)現(xiàn)。這樣就不會再造成爐溫偏差[3-5]。

        6 總結(jié)

        熱處理爐是一種非常重要加工設(shè)備,對整個后續(xù)產(chǎn)品的性能起到一個奠基的作用,產(chǎn)品要是基礎(chǔ)沒打牢,后續(xù)做再多的工作也是空中樓閣。如何更準(zhǔn)確、更高效的控制爐溫才是一個熱處理工藝的核心所在。

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