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        選煤廠中矸粗煤泥脫水系統(tǒng)的改造研究

        2020-04-16 02:54:04
        機(jī)械管理開發(fā) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        陳 高

        (霍州煤電集團(tuán)汾河焦煤股份有限公司三交河煤礦選煤廠尾煤車間, 山西 霍州 031400)

        引言

        三交河選煤廠設(shè)計年煤炭洗選能力為2.4×106t,實際生產(chǎn)能力可以達(dá)到3.0×106t。煤炭洗選的洗煤工藝采用脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥TBS 干擾床分選+(-0.5mm)煤泥直接浮選、尾煤泥快開壓濾回收工藝流程,可以適應(yīng)原煤煤質(zhì)變化,但是在中矸粗煤泥脫水環(huán)節(jié)存在一定問題。

        1 中矸粗煤泥脫水系統(tǒng)存在的問題

        脫水系統(tǒng)工藝流程見圖1,磁選尾礦進(jìn)入到煤泥桶,通過煤泥泵送至分級濃縮旋流器[1-2]。

        旋流器上層溢流到濃縮機(jī)濃縮、壓濾;底層流到振動弧形篩進(jìn)行分選,篩下水進(jìn)入到濃縮機(jī)濃縮、壓濾,篩上物通過離心機(jī)進(jìn)行處理得到中矸煤泥產(chǎn)品,離心液重新流入到煤泥桶[3]。

        圖1 原脫水系統(tǒng)工藝流程

        在選煤廠生產(chǎn)過程中,中矸煤泥脫水系統(tǒng)存在下述主要問題[4-6]。

        1.1 脫水過程能耗高

        中粗煤泥脫水系統(tǒng)中采用的電氣設(shè)備類型以及功率具體見表1。機(jī)電設(shè)備的合計功率達(dá)到421.2 kW,若脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行時其負(fù)荷率為75%,每年生產(chǎn)時間為300 d,每天生產(chǎn)時間為14 h,則整個中粗煤泥脫水系統(tǒng)年電能消耗量為:300 d×14 h/d×421.2 kW×75%=1.33×106kW·h。

        表1 電氣設(shè)備類型以及功率

        1.2 設(shè)備后期費用高

        脫水系統(tǒng)采用的離心機(jī)為立式刮刀離心機(jī),設(shè)備的轉(zhuǎn)速為534 r/min,同時設(shè)備運(yùn)行效率受到眾多因素的影響,篩籃磨耗嚴(yán)重,平均每10 d 就需更換一個篩籃(費用0.5 萬元/個),平均每年需要更換的篩籃達(dá)到36 個;設(shè)備配套的出口保護(hù)環(huán)(費用1 萬元/個)、螺旋刮刀(1.6 萬元/個)平均使用壽命也僅為2 年。就僅立式刮刀離心機(jī)而言,年平均的設(shè)備維護(hù)更換費用就達(dá)到19.3 萬元(36×0.5+1/2+1.6/2=19.3 萬元)。

        1.3 設(shè)備維修困難

        由于該選煤廠現(xiàn)采用的重介分選系統(tǒng)經(jīng)后期技術(shù)改造而成,設(shè)備充分利用的選煤廠原有的生產(chǎn)廠房其設(shè)備安裝空間有限,作業(yè)空間狹小,同時在設(shè)備上方未安裝有重型起重設(shè)備,造成設(shè)備更換、維修不便?,F(xiàn)場檢修業(yè)人員需要鉆進(jìn)到設(shè)備底部進(jìn)行,一臺設(shè)備檢修,臨近的多臺設(shè)備出于安全考慮都處于停機(jī)狀態(tài),造成設(shè)備使用率降低。

        1.4 揚(yáng)程損失大、故障率高

        濃縮分級旋流器安裝在選煤廠主廠房+23.7 m水平高程處,而煤泥泵在位于廠房地表平面上,旋流器與煤泥泵間高程在23 m 左右,同時煤泥輸送管路中轉(zhuǎn)彎點、閥門、法蘭盤等設(shè)備多,造成管路內(nèi)的煤泥輸送過程中沿程損失、局部損失量過大,從而導(dǎo)致煤泥泵驅(qū)動電機(jī)電能消耗過高。同時煤泥在輸送過程中由于管路轉(zhuǎn)彎點多、揚(yáng)程高、管路中的附屬設(shè)備多,加之管路使用時間長,造成煤泥在輸送過程中堵篩、泄漏等事故時常發(fā)生,不僅制約選煤廠中粗煤泥脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行,而且還增加作業(yè)人員勞動強(qiáng)度。

        2 脫水系統(tǒng)的升級改造

        針對現(xiàn)采用的中矸煤泥脫水系統(tǒng)現(xiàn)狀以及運(yùn)行過程中存在的主要問題,選煤廠管理層決定從簡化脫水系統(tǒng)、降低煤泥輸送管路揚(yáng)程等方面出發(fā)。具體為:拆除脫水系統(tǒng)中的振動弧形篩、煤泥離心機(jī),并將濃縮分級旋流器安裝標(biāo)高從+23.7m降低至+15.6 m,降低高度為8.1 m,減少煤泥泵揚(yáng)程以及輸送管路輸送距離,如圖2 所示。在脫水系統(tǒng)中安裝1 臺高頻篩,實現(xiàn)中矸煤泥分離目的。

        圖2 改造后的脫水系統(tǒng)工藝流程

        相對于原中矸煤泥脫水系統(tǒng),改造后的脫水系統(tǒng)減少了振動弧形篩、煤泥離心機(jī),采用型號為GZ1031 高頻振動篩替代弧形篩、離心機(jī)功能,從而大幅度優(yōu)化了中矸煤泥脫水系統(tǒng),降低了系統(tǒng)復(fù)雜性,結(jié)構(gòu)更為簡單。

        3 改造效果

        3.1 降低電能消耗

        將濃縮分級旋流器從+23.7 m 降低至+15.6 m水平,可以減少煤泥泵揚(yáng)程約8.1 m,降低了煤泥輸送管道長度、管道轉(zhuǎn)彎點數(shù)量以及管道附件使用量,管道的安裝關(guān)系更為簡化,大幅降低了煤泥輸送管理沿程損傷以及局部損失,采用變頻方法可以降低煤泥泵輸送壓力,從而達(dá)到降低煤泥泵能耗目的。在現(xiàn)場實踐中煤泥泵電能消耗量降低約45%。

        同時將采用高頻篩代替原有的弧形篩、離心機(jī)后,電機(jī)功率從421.2 kW 降低至111 kW,按照每年生產(chǎn)300 d,每天生產(chǎn)14 h,電價為0.56 元/(kW·h),僅電能消耗每年就可節(jié)省72.9 萬元。

        3.2 降低設(shè)備維護(hù)費用

        拆除立式刮刀離心機(jī)后,省去篩籃、螺旋刮刀、出口保護(hù)環(huán)等更新、維護(hù)費用。就這方面而言,可以節(jié)省費用約為19.3 萬元。

        3.3 降低故障制約生產(chǎn)時間

        原脫水系統(tǒng)煤泥泵輸送管路長、輔助設(shè)備以及管道彎管等環(huán)節(jié)多,常發(fā)生煤泥堵篩管道問題,當(dāng)立式刮刀離心機(jī)采用的篩籃不能及時更換時,會引起粗煤泥堵篩煤泥輸送管路。由于故障導(dǎo)致的選煤系統(tǒng)年停機(jī)時間達(dá)到60 h,粗略估算,由脫水系統(tǒng)故障導(dǎo)致選煤廠原煤處理能力降低約2.2 萬t。對脫水系統(tǒng)進(jìn)行改造后,可以從源頭上杜絕系統(tǒng)故障率高的問題。

        4 結(jié)論

        1)改造后的煤泥脫水系統(tǒng)運(yùn)行原理更為簡單,設(shè)備的可靠性以及穩(wěn)定性得到較大幅度提升,降低由于煤泥脫水系統(tǒng)故障對選煤廠生產(chǎn)的影響。

        2)改造后的煤泥脫水系統(tǒng)相對于改造前僅就電能消耗、設(shè)備更換維護(hù)等方面就可以每年節(jié)省約92.2 萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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