鄭 奇 田 毅 胡金鵬
(陜西漢江機床有限公司 陜西漢中723003)
滾珠絲杠副作為伺服驅動系統(tǒng)中最主要的執(zhí)行元件之一,隨著我國特殊領域內的使用需求,在特殊環(huán)境下對滾珠絲杠副的性能需求提出更高要求,本文就滾珠絲杠副在特殊環(huán)境下產品出現的問題進行深入研究。
問題:滾珠絲杠副裝配至整機進行低溫試驗過程中,滾珠絲杠副出現轉動扭矩增大,轉動不順暢,隨著溫度的進一步降低,出現了轉動停止現象,當溫度逐步升高時滾珠絲杠副的性能逐步恢復。
該滾珠絲杠副裝配至整機進行低溫試驗過程中,在-50℃出現轉動扭矩增大,轉動不順暢,溫度降低至-55℃時,出現轉動停止現象,試驗停止。
總結:通過以上實際問題描述,初步可以判斷
(1)絲杠內部結構在常溫下性能正常。
(2)在低溫下絲杠副因溫度變化導致摩擦力矩增加,大于驅動系統(tǒng)所能提供的最大輸出扭矩,故出現轉動停止現象。
依據以上分析判斷,產生的主要原因是低溫下滾珠絲杠副的摩擦力矩增大,因此從摩擦變化趨勢進行以下分析。
1) 收縮量理論公式
低溫環(huán)境下材料的收縮量計算公式:
式中:?L為材料收縮量, L0為材料受熱前的尺寸值,T0為初始溫度,T為末態(tài)溫度。
表1 在不同溫度下9Cr18的收縮率和線膨脹系數
通過以上資料可以計算產品在低溫試驗條件下尺寸的收縮量,計算過程如下:
條件:在室溫 20℃條件下,降至-40℃時的尺寸縮小量, 從上表中獲取
1) 徑向變化
試件1直徑方向的變化量
絲杠滾道底徑為16-3.175=12.825mm
收縮量
螺母底徑(28?16.8)÷2+16.8=22.4mm
收縮量
Φ3.175鋼球:收縮量?L=D×R=3.175×60 × 10?5=0.00195 mm=1.95 μm
分析:若將鋼球看做絲杠一部分,則絲杠+鋼球整體收縮量為7.698+1.95×2=11.59 μm,螺母縮小量為13.44μm,則螺母收縮量>絲杠縮小量+鋼球縮小量。約為1.85 μm。
試件2直徑方向的變化量:
絲杠滾道底徑為16-3.5=12.5 mm
螺母底徑(28?16.8)÷2+16.8=22.4 mm
Φ3.5鋼球:收縮量?L=D×R =3.5×60×10?5=0.0021mm=2.1 μm
分析:若將鋼球看做絲杠一部分,則絲杠+鋼球整體收縮量為7.5+2.1×2=11.7 μm,螺母縮小量為13.44 μm,則螺母收縮量>絲杠縮小量+鋼球縮小量,約為1.74 μm。接觸點變化趨勢如圖1所示。
圖1 接觸點變化趨勢圖
2)結論
(1)9Cr18在-40℃時,螺母收縮量>絲杠的收縮量+鋼球的尺寸收縮量,對于該滾珠絲杠副內部壓力增大,從而導致摩擦力增大。
(2)通過絲杠、螺母、鋼球收縮后的尺寸,其接觸點有抬高的趨勢,致使內部壓力增大。
9Cr18屬高碳鉻不銹軸承鋼,鋼中的殘留奧氏體為不穩(wěn)定相,雖然對提高材料的低溫韌性有好處,但當材料受到一定應力或溫度急劇變化的情況下,殘留奧氏體將向馬氏體轉變,由面心立方晶格轉變?yōu)轶w心正方晶格,體積呈現漲大,又會導致尺寸公差的改變,將破壞滾珠絲杠副的精度。
哈爾濱工業(yè)大學在真空低溫環(huán)境下軸承鋼GCr15摩擦與潤滑性能研究時表明,由于低溫下材料剪切強度增大,粘著力升高導致摩擦因數增大,在三種環(huán)境下,GCr15-DLC 和 GCr15-GCr15 兩種摩擦配副的摩擦因數均隨著溫度的降低而增大,如圖2所示。
圖2 不同氣壓下GCr15-DLC摩擦副在各溫度下的摩擦因數曲線
該研究表明,常壓中添加了真空潤滑脂的GCr15-DLC鍍膜摩擦副在 20℃環(huán)境下摩擦因數最低,約為0.79,在 0℃下測量時摩擦因數增大,由開始的1.0緩慢降低到0.85,當溫度繼續(xù)降至-20℃和-40℃時摩擦因數繼續(xù)增大至1.0并保持基本不變,溫度降至-80℃時摩擦副的摩擦因數急劇增大到1.78,5分鐘后摩擦因數緩慢回落但仍高于1.3。
該分析發(fā)現摩擦副的摩擦因數在-40℃溫度處是一個臨界點。當溫度高于-40℃時摩擦因數維持在一個較低的數值,約為0.7~0.8.當環(huán)境溫度低于-40℃時摩擦因數增大至 1.0~1.1。綜合考慮之前GCr15-DLC 鍍膜摩擦副摩擦因數在各個溫度下顯現出的現象,認為這種摩擦因數的大小以-40℃為拐點的現象是由于真空潤滑脂在低于-40℃的溫度下失去其潤滑性能引起的。所謂潤滑脂就是在基礎油中加入稠化劑,制成固態(tài)或半固態(tài)的潤滑劑。稠化潤滑脂的目的,是為了使?jié)櫥谝苿颖砻姹3纸佑|,并不因重力或離心力的作用而流失,或在壓力作用下而被擠出。當實驗臺在低溫下運轉,溫度的改變使得稠化劑相應的也隨著改變,促使?jié)櫥冇玻灰子谠谀Σ撩嬷g流動,結構中的潤滑成分的作用也不易發(fā)揮。當溫度低于所能承受的最低溫時,潤滑脂內的皂纖維在工作時受剪切力,皂纖維被剪成較短的碎片,潤滑脂結構被破壞,且停止運轉后也無法自行恢復,失去了應有的潤滑性能,導致摩擦副的摩擦系數急劇增大。通過理論分析和實驗研究證明:潤滑脂的黏度是摩擦副摩擦力矩在低溫環(huán)境下升高的原因之一。
測試以上兩種產品,在低溫下功能是否喪失及性能下降情況,通過該試驗進一步掌握該類產品在用戶使用中可能發(fā)生的故障節(jié)點及故障類型,該試驗利用液氮冰冷爐、紅外測溫儀等相關儀器設備進行了試驗驗證。通過分別測量-40℃、-47.5℃、-55℃溫度下的有關數據進行分析比較,樣件測試數據如表2、表3、表4所示。溫度與彈簧拉力的關系如圖3、圖4所示。
表2 樣件測試數據表
表3 樣件—冰冷數據表
表4 樣件二冰冷試驗數據表
圖3 樣件一彈簧拉力與溫度的關系
圖4 樣件二彈簧拉力與溫度的關系
通過以上試驗數據可以得出以下結論:
(1)隨著溫度的降低,彈簧秤拉力迅速提升,通過兩個樣件號證明-40℃基本上屬于分界線,當溫度低于-40℃時內部的摩擦力全部大于設計需求,且斜率很大。
(2)通過以上試驗數據表明:絲杠中徑尺寸變化,絲杠隨著溫度的降低,尺寸有略微的變化,約0.001 mm,形位公差幾乎不變。
(3)螺母屬于套類零件,根據試驗數據表明變化較大,約0.005 mm ~0.01 mm。
通過以上試驗,試驗數據充分證實了之前理論推斷,即隨著溫度的降低,9Gr18材料的膨脹線性系數增大,螺母、絲杠、鋼球的變化量不一致,導致滾珠絲杠副內部的壓力增大,導致摩擦力增加。另一方面,隨著溫度的降低,內部的潤滑脂的稠化劑使得潤滑脂變硬,導致其潤滑效果降低,摩擦因數變大,從而使得摩擦力變大,導致滾珠絲杠副的摩擦力矩大于驅動系統(tǒng)所能提供的最大扭矩,出現轉不動的現象。
經過驗證,將出廠的摩擦力矩降低至用戶需求范圍的下線,并縮小零件摩擦力矩范圍,提升零件接觸面的表面粗糙度(<Ra0.3)從而消除故障最終達到用戶需求。