劉世明 周福儒 王 劍 施友志 李俊瑤 曹小東 簡 蓉
(湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠,湖北 宜昌 443100)
ZJ17卷接機(jī)組是20世紀(jì)90年代由德國HUANI公司開發(fā)、常德煙機(jī)廠引進(jìn)的卷煙機(jī)[1]。其中接裝紙輸送系統(tǒng)負(fù)責(zé)將接裝紙輸送至預(yù)定的工作位置。由于該系統(tǒng)沒有配備接裝紙橫向偏移檢測及自動糾偏機(jī)構(gòu),實際生產(chǎn)中該機(jī)組普遍存在接裝紙橫向偏移的情況,造成搓接成型的內(nèi)外排煙支接裝紙長短不一(如圖1所示),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將其命名為接裝紙粘貼不齊,俗稱接裝紙長短[2]。當(dāng)前通行的解決辦法是采取人工定時監(jiān)控和手動糾偏,此方法存在一些明顯不足:需要操作人員按照操作要求監(jiān)控,人工糾偏,勞動強(qiáng)度大[3]。因ZJ17卷接機(jī)組速度高,難以實現(xiàn)實時監(jiān)控,會造成一定比例質(zhì)量不合格的煙支流入下道工序。研究擬對ZJ17卷接機(jī)組接裝紙輸送系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),實現(xiàn)接裝紙輸送過程橫向偏移的實時自動監(jiān)控和糾偏,減少人工監(jiān)控和糾偏勞動強(qiáng)度,保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
如圖1所示,接裝紙橫向偏移將直接導(dǎo)致內(nèi)外排煙支接裝紙長度a與b不一致的質(zhì)量缺陷。卷煙產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求成品卷煙的接裝紙長度允差為±0.5 mm。為控制該類質(zhì)量缺陷,該設(shè)備工藝指導(dǎo)卡規(guī)定:在設(shè)備啟動、接裝紙轉(zhuǎn)換、接裝紙拼接后,須人工及時確認(rèn)煙支質(zhì)量;正常生產(chǎn)過程按5 min/次的要求檢查煙支質(zhì)量,并根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整接裝紙橫向位置。
1. 接裝紙中心線 2. 接裝紙 a. 內(nèi)排煙支接裝紙長度 b. 外排煙支接裝紙長度
圖1 接裝紙卷接示意圖
Figure 1 Tipping paper filter plug assemblingschematic diagram
為了解接裝紙人工手動糾偏次數(shù)和接裝紙長短超限缺陷煙支流入后續(xù)工序具體情況,以4號ZJ17卷接機(jī)組為研究對象,對人工手動糾偏接裝紙次數(shù)和接裝紙長短超差次數(shù)進(jìn)行為期一周的跟蹤統(tǒng)計,每班抽樣15 次,抽樣間隔30 min,見表1。
表1改進(jìn)前接裝紙長短調(diào)整和超差情況統(tǒng)計
Table1Tippingpaperlengthadjustmentsandout-of-tolerancestatisticsbeforeimprovement
由表1可知,在當(dāng)前狀態(tài)下,班次平均人工糾偏為29.86次/班,接裝紙長短超差現(xiàn)象為4.19次/班,接裝紙偏移在實際生產(chǎn)中較為突出。
如圖2所示,原機(jī)的接裝紙從紙盤1經(jīng)過輥組傳導(dǎo)到達(dá)供紙輥2,供紙輥2負(fù)責(zé)將卷煙接裝紙從紙盤1拉出,經(jīng)導(dǎo)紙塊6在上膠輥4上完成涂膠工藝,經(jīng)加熱器5到達(dá)切紙輪7完成單張接裝紙切割,然后由搓接裝置8完成煙支搓接,成型煙支組由切刀3完成內(nèi)外排煙支分切后,外排(或內(nèi)排)煙支經(jīng)過調(diào)頭,內(nèi)外排煙支通過同一傳輸路徑最后由輸出裝置9統(tǒng)一傳送輸出[4]。
1. 盤紙 2. 供紙輥 3. 切刀 4. 上膠輥 5. 加熱器 6. 導(dǎo)紙塊
7. 切紙輪 8. 搓接裝置 9. 輸出裝置
圖2 原機(jī)工藝布局
Figure 2 Original machine layout
在實際生產(chǎn)中,當(dāng)出現(xiàn)接裝紙紙盤不平整、上下兩個紙盤架精度不準(zhǔn)確、接裝紙運(yùn)行線路上各輥組運(yùn)行異常時,將導(dǎo)致接裝紙出現(xiàn)橫向偏移,造成內(nèi)外排煙支接裝紙長度不一致[5]。操作工需在煙支出口位置檢查煙支產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)檢查結(jié)果手動調(diào)節(jié)導(dǎo)紙塊6帶動接裝紙橫向運(yùn)動,保證內(nèi)外排成型煙支接裝紙長度一致。
在接裝紙輸送系統(tǒng)增加自動檢測與糾偏機(jī)構(gòu),當(dāng)檢測到接裝紙出現(xiàn)橫向偏移時自動糾偏,減少人工監(jiān)控和糾偏勞動強(qiáng)度,保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
如圖3所示,在盤紙1與供紙輥3之間增加前橫向限位裝置2;在供紙輥與導(dǎo)紙塊6之間增加糾偏機(jī)構(gòu)5;取消導(dǎo)紙塊6的調(diào)整功能;在上膠輥4與切紙輪8之間增加后橫向限位裝置7[6]。對比原機(jī)輸送系統(tǒng),增加的前橫向限位裝置2能初步糾正接裝紙來料橫向偏移;糾偏機(jī)構(gòu)5在檢測到接裝紙橫向偏移時自動糾偏,后橫向限位裝置7進(jìn)一步對接裝紙從糾偏機(jī)構(gòu)5到位置7之間的偏移進(jìn)行糾正。
1. 盤紙 2. 前橫向限位裝置 3. 供紙輥 4. 上膠輥 5. 糾偏機(jī)構(gòu) 6. 導(dǎo)紙塊 7. 后橫向限位裝置 8. 切紙輪
圖3 裝置工藝布局
Figure 3 Improved process machine layout
ZJ17卷接機(jī)組設(shè)計運(yùn)行速度為7 000 支/min[7],換算為接裝紙運(yùn)行速度為3 500 張/min。檢測傳感器選型需要考慮兩個方面的參數(shù):傳感器重復(fù)測量精度和采樣周期,并能同時滿足該機(jī)全速運(yùn)行時檢測需求。在設(shè)備處于全速運(yùn)行狀態(tài)下,單張接裝紙寬度為27 mm時:
接裝紙線速度V:
V=27×10-3×3 500/60=1.6 m/s。
一個采樣周期接裝紙最大運(yùn)行長度L:
L=1.6×100×10-6=1.6×10-4m=0.16 mm。
為達(dá)到接裝紙長度允差±0.5 mm的控制目標(biāo),綜合測量精度、采樣周期、安裝尺寸、抗干擾能力等方面因素,選擇檢測范圍±6 mm,帶4~20 mA模擬量輸出信號,采樣周期100 μs,重復(fù)精度5 μm的超聲波邊緣檢測傳感器[8]。該傳感器結(jié)構(gòu)小巧緊湊,能滿足在ZJ17卷接機(jī)組上的安裝和高速檢測要求。
如圖4所示,驅(qū)動總成2的電機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動轉(zhuǎn)盤10旋轉(zhuǎn),連桿機(jī)構(gòu)3一端與轉(zhuǎn)盤10聯(lián)接,另一端與糾偏總成4聯(lián)接;糾偏總成4一端固定在旋轉(zhuǎn)支架7上,旋轉(zhuǎn)支架7可以圍繞旋轉(zhuǎn)軸6旋轉(zhuǎn),糾偏總成4另一端聯(lián)接有滑輪組件11,糾偏總成包括入紙輥8、出紙輥9;轉(zhuǎn)盤10的轉(zhuǎn)動通過連桿機(jī)構(gòu)3驅(qū)動糾偏總成4以旋轉(zhuǎn)軸6為中心往復(fù)擺動。接裝紙12按照如圖箭頭方向運(yùn)行,嵌入式控制器實時采集邊沿檢測傳感器5檢測的數(shù)據(jù)指導(dǎo)驅(qū)動總成2的往復(fù)旋轉(zhuǎn)帶動入紙輥8、出紙輥9的偏擺角度實現(xiàn)對卷煙接裝紙12的在線糾偏。
該糾偏機(jī)構(gòu)采用雙輥糾偏方式,邊沿檢測傳感器緊鄰糾偏機(jī)構(gòu)安裝,能及時檢測到糾偏后的輸出結(jié)果,糾偏敏捷。
如圖5所示,接裝紙自動糾偏機(jī)構(gòu)由邊沿檢測傳感器組件、新型雙輥糾偏機(jī)構(gòu)、嵌入式控制器、高功能型伺服電機(jī)、線纜以及人機(jī)交互觸摸屏組成。
1. 機(jī)架 2. 驅(qū)動總成 3. 連桿機(jī)構(gòu) 4. 糾偏輥總成 5. 邊沿檢測傳感器 6. 旋轉(zhuǎn)軸 7. 旋轉(zhuǎn)支架 8. 入紙輥 9. 出紙輥10. 轉(zhuǎn)盤 11. 滑輪組件 12. 接裝紙
圖4 糾偏機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖
Figure 4 Correction mechanism structure diagram
其工作原理是:邊沿檢測傳感器將接裝紙邊緣位置信息采集傳輸?shù)角度胧娇刂破鳎刂破魍ㄟ^自動調(diào)節(jié)算法輸出控制信號發(fā)送到伺服電機(jī),伺服電機(jī)驅(qū)動糾偏機(jī)構(gòu)實現(xiàn)糾偏。
該方案引入自動化專家系統(tǒng)設(shè)計出一種改進(jìn)的可變PI自動調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器能隨著對象特性的變化而調(diào)整自己的控制策略,保證不同工況下均能有良好的動態(tài)響應(yīng)特性,從而得到滿意的控制效果。
伺服系統(tǒng)采用高性能EtherCAT總線型伺服驅(qū)動器,參數(shù)設(shè)置方便快捷,系統(tǒng)響應(yīng)速度快。伺服驅(qū)動器只需一根網(wǎng)線與嵌入式控制器相連,接線簡單,抗干擾能力強(qiáng)。EtherCAT總線型伺服驅(qū)動器具備故障自診斷特性[9],在其系統(tǒng)內(nèi)部擁有多種不同的診斷功能,可以準(zhǔn)確定位錯誤點(diǎn),可在人機(jī)界面中顯示,維護(hù)、檢修更便捷。
觸摸屏采用ModbusTCP通訊,界面友好直觀[10]。主界面顯示接裝紙邊沿位置曲線和糾偏裝置實時位置曲線。針對不同精度的接裝機(jī)供紙系統(tǒng)與不同品質(zhì)的接裝紙可以方便設(shè)定系統(tǒng)糾偏目標(biāo)值,不同規(guī)格的接裝紙可以快速方便設(shè)定。
圖5 系統(tǒng)原理圖
為驗證改進(jìn)效果,檢驗ZJ17卷接機(jī)組接裝紙輸送系統(tǒng)可變PI接裝紙自動糾偏機(jī)構(gòu)的運(yùn)行效果,對已改進(jìn)的4號ZJ17卷接機(jī)組人工手動糾偏接裝紙次數(shù)和接裝紙長短超差次數(shù)進(jìn)行為期一周的跟蹤統(tǒng)計,見表2。
表2改進(jìn)后接裝紙長短調(diào)整和長短超差情況
Table2Tippingpaperlengthadjustmentsandout-of-tolerancestatisticsafterimprovement
日期長短調(diào)整甲乙丙平均值超差甲乙丙平均值8月1日1111.000000.008月2日1111.000100.338月3日2211.670000.008月4日1100.671000.338月5日1010.670000.008月6日0110.671000.338月7日1010.670010.33均值10.860.860.900.290.140.140.19
由表2可知,改進(jìn)后班次平均人工糾偏由29.86次下降到0.90次;接裝紙長短超差現(xiàn)象由4.19次/班下降到0.19次,改進(jìn)效果在實踐中得到了有力驗證。
研究了ZJ17卷接機(jī)組接裝紙輸送系統(tǒng)的可變PI自動糾偏機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)能實現(xiàn)接裝紙輸送過程橫向偏移量實時檢測和自動糾偏,人工糾偏次數(shù)從改進(jìn)前的29.86次/班下降到0.90次/班;由接裝紙橫向偏移造成的接裝紙長短也由4.19次/班降低到0.19次/班,有效提高了接裝紙輸送系統(tǒng)的穩(wěn)定性。該裝置設(shè)計合理,電氣系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,對于提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量、減少人工勞動強(qiáng)度具有顯著的效果,在ZJ17卷接機(jī)組和其他超高速卷接設(shè)備上均具有較好的適用性和推廣價值。在實際應(yīng)用中,由于設(shè)備運(yùn)行存在較多影響因素,控制產(chǎn)品質(zhì)量不能完全依賴該機(jī)構(gòu)代替人工監(jiān)控,但可有效降低監(jiān)控頻次。