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        選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制系統(tǒng)研究

        2020-04-12 15:13:26
        機(jī)械管理開發(fā) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:智能

        張 平

        (西山煤電集團(tuán)機(jī)電修造園區(qū),山西 太原030053)

        引言

        原煤是由煤、矸石等多種礦物質(zhì)組成的混合物,其中煤的密度為1 200~1 700 kg/m3,精煤的密度為1 400~1 500 kg/m3,中 煤 的 密 度 為1 400~1 800 kg/m3,矸石的密度為1 800~2 600 kg/m3。選煤廠重介質(zhì)選煤過程即根據(jù)原煤中各礦物混合物密度的不同,利用密度原理并輔以機(jī)械方法和液流原理將精煤、中煤、矸石進(jìn)行分離[1]。選煤廠重介質(zhì)分選過程應(yīng)用重介質(zhì)懸浮液,將原煤放入由密度不同的固相和液相組成的重介質(zhì)懸浮液中,密度大于該懸浮液的物料下沉,密度小于該懸浮液的物料上浮,進(jìn)而將精煤、中煤以及矸石分離。為提高重介質(zhì)分選效率以及控制精度,采用智能化控制方案,實(shí)現(xiàn)重介質(zhì)選煤過程懸浮液密度的智能化控制,實(shí)現(xiàn)參數(shù)自整定和在線修改[2]。國內(nèi)外相關(guān)專家就選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度控制方法展開一系列研究,如53SU1000型重介質(zhì)選煤自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng),采用PID控制算法,實(shí)現(xiàn)重介質(zhì)懸浮液各參數(shù)的動(dòng)態(tài)平衡;如國內(nèi)研制的“IZK型重介質(zhì)選煤自動(dòng)控制系統(tǒng)”,通過控制精煤灰分,實(shí)現(xiàn)懸浮液PID參數(shù)自適應(yīng),實(shí)現(xiàn)精煤灰分在線控制,懸浮液密度控制精度達(dá)0.006 kg/L[3];如利用PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)重介質(zhì)選煤懸浮液密度、黏度、液位等核心參數(shù)的自動(dòng)回控和自整定,將重介質(zhì)分選過程進(jìn)行模塊化、過程化模糊控制[4]。在汲取選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度已有控制方案和控制理論的基礎(chǔ)上,契合重介質(zhì)選煤工藝,優(yōu)化組合,提出懸浮液密度智能控制方案,提高控制精度、穩(wěn)定性以及實(shí)時(shí)性。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖見圖1所示,采用雙閉環(huán)智能控制方案實(shí)現(xiàn)懸浮液密度智能控制,其中外環(huán)以精煤灰分反饋值與設(shè)定值之間的差值為輸入變量,通過灰分儀測(cè)得的精煤灰分為反饋量,經(jīng)控制器、PID模糊控制器處理后實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)懸浮液密度;內(nèi)環(huán)以懸浮液密度反饋值與設(shè)定值之間的差值為輸入變量,通過密度儀測(cè)得的懸浮液密度為反饋量,經(jīng)PID模糊控制器邏輯判斷后調(diào)節(jié)懸浮液密度[5-7];調(diào)節(jié)懸浮液密度的方法可通過智能控制補(bǔ)水閥、分流閥、加介泵實(shí)現(xiàn);在重介質(zhì)分選過程中,將混料桶液位、補(bǔ)水閥開度以及磁性物含量值實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋至PID模糊控制器輸入,作為邏輯判斷、調(diào)節(jié)懸浮液密度的依據(jù)。在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案中,設(shè)置三個(gè)控制器,協(xié)同完成重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制過程。

        圖1 重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖

        2 控制方案設(shè)計(jì)

        2.1 硬件功能的實(shí)現(xiàn)

        選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案硬件實(shí)現(xiàn)框圖見下頁圖2所示,采用西門子S7 300系列PLC作為核心控制器,模糊PID控制算法基于該控制器實(shí)現(xiàn)[8]。S7-300 PLC控制器的被控對(duì)象為兩個(gè)混合桶的密度、液位以及加水閥,一個(gè)稀介桶加水閥以及對(duì)應(yīng)的補(bǔ)水閥和分流閥。該智能控制方案工作時(shí),PLC控制器通過選煤廠已有的以太網(wǎng)TCP/IP通信連接將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至工業(yè)控制機(jī)以及液晶顯示屏,用于實(shí)時(shí)監(jiān)控該方案的工作過程,發(fā)生故障時(shí),進(jìn)行故障聲光報(bào)警。

        圖2 重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案硬件功能實(shí)現(xiàn)流程圖

        選用CPU315-2PN/DP西門子PLC作為核心控制器,該控制器的數(shù)據(jù)處理速度、響應(yīng)時(shí)延滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。該控制器的防護(hù)等級(jí)滿足選煤廠較惡劣使用環(huán)境,防振動(dòng)、防潮效果明顯。根據(jù)懸浮液密度智能控制系統(tǒng)要求,擴(kuò)展321、322、331以及332輸入/輸出以及TCP/IP模塊。重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案控制系統(tǒng)部分I/O端口分配見表1所示,其中模擬量輸入信號(hào)統(tǒng)一為4~20 mA電流信號(hào)。

        表1 S7-300 PLC控制系統(tǒng)I/O端口分配(部分)

        2.2 軟件功能的實(shí)現(xiàn)

        基于S7 CPU315-2PN/DP西門子PLC控制器,采用模塊化編程實(shí)現(xiàn)選煤廠重介質(zhì)分選過程懸浮液密度智能控制方案,其中模糊查表核心軟件流程的實(shí)現(xiàn)見圖3所示。根據(jù)PID模糊控制器設(shè)計(jì)方案,將偏差的量化因子、偏差變化率的量化因子、比例因子以及兩個(gè)偏移量參數(shù)寫入PLC控制器的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)域;開啟定時(shí)器T1,定時(shí)間長為50 ms,當(dāng)定時(shí)時(shí)間達(dá)到后,PLC控制器利用輸入偏差(精煤灰分設(shè)定值與灰分儀反饋值)計(jì)算偏差的變化率ec,并將該結(jié)果保存至數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)域;將偏差、偏差變化率分別與偏差的量化因子、偏差變化率的量化因子相乘,獲取模糊控制值E1以及E2;將E1、E2與對(duì)應(yīng)的偏移量參數(shù)相加,得到的控制值在PLC數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)的實(shí)際位置并完成模糊查表操作,得到實(shí)際輸出控制值;將輸出控制值進(jìn)行反模糊化,得到控制相應(yīng)分流閥的實(shí)際控制值,通過控制補(bǔ)水閥、分流閥以及加介泵自適應(yīng)調(diào)整懸浮液的密度。

        圖3 模糊查表PLC軟件流程框圖

        3 應(yīng)用分析

        將設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)的懸浮液密度智能控制方案應(yīng)用于選煤廠重介質(zhì)分選過程,利用密度計(jì)測(cè)量并統(tǒng)計(jì)懸浮液密度數(shù)據(jù)。將重介質(zhì)分選過程懸浮液密度理想值與經(jīng)模糊PID控制后的懸浮液密度值進(jìn)行對(duì)比,如下頁圖4所示,懸浮液密度值分布于1.376~1.392 kg/L之間。由圖4可知,采用模糊PID智能控制方案后,通過控制分流閥、補(bǔ)水閥以及加介泵,可自適應(yīng)調(diào)整懸浮液密度,使得實(shí)際值逼近理想值,提高精煤灰分,提升重介質(zhì)分選生產(chǎn)效率。

        4 結(jié)語

        選煤廠智能化建設(shè)是選煤廠提質(zhì)增效、由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的必由支路。重介質(zhì)分選過程作為選煤廠選煤工藝關(guān)鍵步驟之一,其智能化建設(shè)尤為必要。重介質(zhì)分選過程中懸浮液密度的智能控制是提升精煤灰分、提高重介質(zhì)分選效率的關(guān)鍵因素。利用模糊PID智能控制方案,使得懸浮液密度實(shí)際值無限逼近理想值,實(shí)現(xiàn)懸浮液密度的智能、自適應(yīng)控制。該方案對(duì)于促進(jìn)選煤廠智能化建設(shè)具有一定的借鑒意義。

        圖4 重介質(zhì)分選過程懸浮液密度PID模糊控制值與理想值對(duì)比

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