王洪海
(阜新礦業(yè)(集團)有限責任公司,遼寧 阜新123000)
在寒冷的冬季,利用通風機向煤礦井下輸送空氣時,如果不對寒冷的空氣進行特殊處理,那么空氣在往礦井輸送的過程中可能會結冰[1]。為了解決此問題,煤礦一般會使用工業(yè)熱風機組,提前對寒冷的空氣進行加熱,然后再將熱空氣輸送到煤礦井下[2-3],不僅能夠避免冷空氣出現(xiàn)結冰的現(xiàn)象,同時還能夠提升煤礦井下溫度,改善礦井工作環(huán)境。但傳統(tǒng)的工業(yè)熱風機組都是通過燃燒煤炭的方式來提供熱量,這種供熱方式不僅需要燃燒很多煤炭資源,需要投入很多人力和物力,更重要的是煤炭在燃燒時會產(chǎn)生大量的危害性氣體,對環(huán)境造成嚴重污染,不利于改善煤礦工作環(huán)境[4]。因此,應對煤礦井筒熱風機組進行技術改造,利用清潔能源對空氣進行加熱,以符合國家對節(jié)能減排的相關要求[5-6]。
如圖1所示為煤礦井筒電熱風機組總體方案布局。從圖中可以看出,電熱風機組整體上由多個部分構成,主要包括熱風機組、配電柜、溫度傳感器、熱風輸送管道等。其中熱風機組和溫度傳感器分別有2套,溫度傳感器安裝在熱風機組的出風口位置,對出風口熱風溫度進行檢測。熱風機組出風口與熱風輸送管道固定連接,熱風輸送管道經(jīng)過井筒安裝到井底位置。輸送管道為螺旋管道,直徑為1 m,管道外部需要利用保溫棉材料進行裹附,降低熱量的流失,保障熱風輸送到井底時具有穩(wěn)定的溫度。2套熱風機組使用相同的配電柜進行供電,同時溫度傳感器還需要與配電柜實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。
圖1 煤礦井筒電熱風機組總體方案設計
設備安裝時,配電柜和電熱風機組與礦井井口之間的距離大約為20 m,配電柜以380 V的電壓給熱風機組供電。利用通風機將寒冷空氣送入熱風機組中的加熱模塊進行加熱。從熱風機組中輸出的熱空氣,通過熱風輸送管道輸送至礦井井底?;趥鞲衅骺梢詫崟r檢測熱風機組輸出空氣的溫度,本研究中將熱風機組輸出溫度設置為40℃。在控制系統(tǒng)的作用下,如果發(fā)現(xiàn)輸出的熱風溫度低于40℃時,加熱模塊就會提升功率從而提升輸出空氣的溫度。相反的,如果檢測發(fā)現(xiàn)輸出溫度高于40℃時,加熱模塊可以降低加熱功率從而降低輸出空氣的溫度。40℃的熱空氣經(jīng)過井筒輸送到井底,與此同時冷空氣也會通過井口輸送到井底。冷空氣和熱空氣進行充分混合后形成混合空氣,輸送到工作區(qū)域,改善工作區(qū)域的作業(yè)環(huán)境。
下頁圖2所示為熱風機組整體結構設計圖。從圖中可以看出,設計的熱風機組主要由通風機、保溫模塊、電加熱模塊等部分構成。其中電加熱模塊位于保溫箱內部,可有效避免熱量散失。通風機與保溫箱之間、保溫箱和熱風輸送管道之間全部通過空心柱體進行連接。通風機安裝在通風機底座上面,保溫箱模塊安裝在整個設備的底座上。與熱風輸送管道連接的空心柱體端部位置設置有阻物網(wǎng),不僅實現(xiàn)了整個管道斷面的全覆蓋,還可以避免雜物通過空心柱體。保溫箱模塊上部位置的四個角落設置有吊耳,設備安裝時通過吊耳實現(xiàn)設備的起吊和安裝,同時還可通過吊耳對熱風機組進行固定。保溫模塊通過厚度為10 mm的鋼板進行焊接而成,保溫模塊包含保溫外箱和保溫內箱兩大部分,內箱和外箱中間的間距設置為100 mm,需要填充保溫材料,以提升保溫模塊的保溫效果。該裝置中使用的是FKZ型號通風機,基本滿足使用需要,同時還可以降低成本投入。
圖2 熱風機組整體結構設計
傳統(tǒng)的燃煤熱風機組,具有勞動強度大、環(huán)境污染嚴重、易產(chǎn)生危害性氣體威脅礦井安全等劣勢,通過電加熱模塊取代傳統(tǒng)的燃煤方式,可有效解決以上缺陷問題。每個電加熱模塊都由多個抽屜式電加熱單元構成,為了確保加熱效果,單元數(shù)量至少為6。電加熱單元主要由多個U型電加熱管并列安裝在支架上構成。U型加熱管的排列方式可以確??諝饧訜岬木鶆蛐?,提升加熱效果,為熱風機組加熱效率的提升奠定了堅實的基礎。此外,還包含有固定螺栓、導線、阻風板等。阻風板通過超薄螺旋片拼裝而成,安裝在相鄰兩根U型加熱管中間,起到阻隔的作用,增加空氣在熱風機組內部滯留的時間,盡可能提升空氣的加熱效果。U型加熱管并聯(lián)連接,通過這樣的方式可以確保不同U型加熱管之間能夠獨立運行,即便其中某根U型加熱管出現(xiàn)損壞無法正常工作,也不會對整個裝置的運行造成嚴重的影響。
本研究中設計的電熱風機組總共有兩個機組,每個機組內部包含6個電加熱單元,總共有12個電加熱單元,單元之間相互獨立運行,某個單元是否投入使用不會對其他單元造成影響,每個電加熱單元配備有開關,通過開關的閉合實現(xiàn)加熱單元是否投入使用。電熱風機組實際運行時并不是所有的加熱單元都投入使用,而是需要根據(jù)實際情況進行控制調整。
通過PID控制實現(xiàn)電熱風機組輸出熱風溫度的精確控制,如圖3所示為電熱風機組控制系統(tǒng)示意圖。系統(tǒng)中設定的熱風輸出溫度為40℃,利用安裝在熱風機組出口位置的專業(yè)溫度傳感器對熱風輸出溫度進行實時檢測。并且溫度傳感器與配電柜中的控制器進行連接,將檢測結果實時傳輸?shù)娇刂破髦羞M行分析和處理。分析后如果發(fā)現(xiàn)實際溫度低于系統(tǒng)設定的40℃,PID控制器會下達指令對電加熱模塊各加熱單元的開關進行控制,根據(jù)實際溫度與設定溫度之間的差值,控制開關開啟的數(shù)量,讓更多的加熱單元投入使用,提升空氣加熱效果,使之達到系統(tǒng)設定值40℃。相反的,如果分析后發(fā)現(xiàn)實際溫度比設定溫度高,那么PID控制器就會下達指令關閉部分加熱單元的開關,讓投入運行的加熱單元數(shù)量減少,降低電熱風機組的加熱效果,使輸出溫度降低至系統(tǒng)設定的40℃。
圖3 電熱風機組控制系統(tǒng)示意圖
是自動控制模式即系統(tǒng)按照設定的程序自動運行,將電熱風機組的輸出溫度控制在40℃。此外,控制系統(tǒng)還可以以手動控制的方式運行,即通過手動控制熱風的輸出溫度,這種控制模式使用較少,只在特殊情況下使用,比如檢修時。手動控制模式下,操作人員只需要手動操作各加熱單元的開關即可。
1)將本文設計的電熱風機組運用到煤礦實踐中,顯著降低了煤礦企業(yè)的人力和物力投入。經(jīng)過6個月的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),電熱風機組消耗的電能費用,與傳統(tǒng)的工業(yè)熱風機組消耗的煤炭資源費用相比較而言,降低了20%左右。
2)使用電熱風機組顯著降低了工作人員的勞動強度,也避免了燃燒煤炭時產(chǎn)生的二氧化碳等有毒有害氣體,使煤礦的工作環(huán)境得到顯著改善。
3)電熱風機組為輸出空氣溫度的精確控制奠定了良好的基礎,可以實現(xiàn)煤礦井下溫度的精確調整。
4)實踐過程中,熱風機組的輸出熱風溫度非常穩(wěn)定的控制在40℃,使得井底的溫度也非常穩(wěn)定?;谝陨戏治隹梢园l(fā)現(xiàn),通過使用電熱風機組,不僅提升了煤礦的自動化水平,同時為煤礦創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。