劉剛,謝廣祿,齊飛
(中國石油大港油田天然氣公司,天津 300280)
某LNG工廠天然氣處理能力為30萬m3/d,裝置負(fù)荷調(diào)節(jié)能力為50%~110%。原料天然氣壓力為3.5 MPa。原料氣經(jīng)過濾分離后,進(jìn)入脫酸系統(tǒng),采用MDEA溶液脫除氣體中二氧化碳,經(jīng)分子篩系統(tǒng)脫除天然氣中的飽和水,再經(jīng)脫汞后進(jìn)入高效板翅式換熱器,與混合冷劑換熱后液化成LNG產(chǎn)品。
近年來,天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長,液化天然氣(LNG)由于運(yùn)輸靈活、貼近用戶按需服務(wù)、價(jià)格優(yōu)勢等受到市場熱捧,LNG工廠開車率逐步提升。LNG工廠開停車主要受裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性影響,因此,減少LNG生產(chǎn)過程中能源消耗至關(guān)重要。
LNG工廠能源消耗主要包括天然氣、電及水資源。脫水單元分子篩再生氣加熱爐和脫酸單元導(dǎo)熱油爐天然氣消耗為1 000~1 300 m3/d;液化單元冷劑壓縮機(jī)及循環(huán)水系統(tǒng)為主要耗電大戶,耗電量為13萬kW·h/d,其中冷劑壓縮機(jī)耗電占比約86%,循環(huán)水系統(tǒng)(水泵及閉式冷卻水塔)耗電占比7%,向脫酸氣冷卻器、貧胺冷卻器、再生氣冷卻器、冷劑壓縮機(jī)級(jí)間及出口冷卻器以及蒸發(fā)天然氣(以下簡稱BOG)壓縮機(jī)提供冷量;閉式循環(huán)水冷卻塔日均耗水150~300 m3。另外,裝置停車時(shí)需要消耗冷劑。LNG工廠能源消耗分析見圖1。
2.1.1 再生氣換熱技術(shù)
分子篩脫水系統(tǒng)采用三塔工藝,一塔吸附、一塔再生、一塔冷吹,再生氣加熱爐連續(xù)運(yùn)行。將進(jìn)加熱爐的再生氣(24℃)與再生塔出口的高溫氣(以260℃為例)進(jìn)行換熱。進(jìn)加熱爐的再生氣可提升至180℃,高溫氣則降低至120℃,可降低分子篩再生氣水冷器負(fù)荷。分子篩四塔流程再生氣、冷吹氣換熱器的應(yīng)用可參見李明的敘述[1]。
2.1.2 BOG換熱器
蒸發(fā)天然氣(BOG)是LNG在儲(chǔ)罐內(nèi)或工藝系統(tǒng)中因吸收外部熱量而氣化的氣體。將從脫水系統(tǒng)出來的原料天然氣(43℃)與BOG(-160℃)進(jìn)行換熱后進(jìn)入冷箱,原料天然氣的溫度降低至33℃,進(jìn)而降低了冷劑壓縮機(jī)負(fù)荷,BOG溫度一定程度上升,減少了復(fù)熱器功耗,為BOG壓縮機(jī)安全運(yùn)行提供保障。
圖1 LNG工廠能源消耗分布
2.1.3 貧富胺換熱器
將解析塔底高溫(104℃)的貧胺與富胺閃蒸罐出口胺液(45℃)進(jìn)行換熱,貧胺液溫度可降低至59℃,減小貧胺冷卻器的負(fù)荷;富胺液溫度可提升至97℃,減小導(dǎo)熱油爐熱負(fù)荷。
LNG工廠生產(chǎn)過中分子篩脫水單元再生氣(0.8 MPa)因較原料氣壓力下降需要回收,日均5萬m3,通常情形下需經(jīng)壓縮機(jī)增壓至原料氣壓力后返回工廠入口循環(huán)利用。因儲(chǔ)罐吸熱、充裝單元放空等因素產(chǎn)生了較大量的BOG,日均2~3萬m3,壓力25 kPa,通常情形下需經(jīng)壓縮機(jī)增壓后方可利用。LNG工廠產(chǎn)生的輕烴副產(chǎn)品需外運(yùn)至其他工廠深加工。
某LNG工廠在選址時(shí),將LNG工廠與LPG回收裝置合建,則可將工廠再生氣以及裝置開車氣體返回LPG外輸氣管網(wǎng),直接銷售。可將輕烴副產(chǎn)品利用工廠重?zé)N分離器(3.28 MPa)與LPG裝置脫乙烷塔(1.4 MPa)的壓差輸送至LPG裝置脫乙烷塔內(nèi);可將BOG氣體優(yōu)先用于工廠燃料氣系統(tǒng),剩余的氣體由25 kPa壓縮至0.2 MPa后管輸至LPG裝置低壓分離器中,節(jié)約LNG工廠能耗。
混合冷劑技術(shù)具有流程簡單、機(jī)組設(shè)備少、投資少、能耗低等特點(diǎn),目前世界上80%的基本負(fù)荷型天然氣液化裝置都采用了混合冷劑液化流程[2]。冷劑中重組分如C5H12的耗能小但制冷效果差,輕組分如N2、CH4的制冷效果好但耗能大。因此,混合冷劑配方的選擇將較大程度影響冷劑壓縮機(jī)耗能水平。某LNG工廠根據(jù)各冷劑組分存在特定的制冷溫區(qū)特點(diǎn)及冷劑壓縮機(jī)各級(jí)壓力匹配情況,選擇了 N2、CH4、C2H4、C3H8、C5H12作為冷劑的基本組成,使液化單元壓縮機(jī)耗能控制在合理水平。但混合冷劑配方的確定需要設(shè)計(jì)者較為熟練地使用相關(guān)軟件,根據(jù)工況參數(shù)進(jìn)行模擬計(jì)算并不斷優(yōu)化。因此,在設(shè)計(jì)階段,建設(shè)單位應(yīng)盡量準(zhǔn)確地提供工況參數(shù),確保計(jì)算結(jié)果與實(shí)際貼近。
循環(huán)水冷卻效果影響冷劑壓縮機(jī)的運(yùn)行,因此該環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)需考慮水冷器經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后效率可能下降,略留富裕量。同時(shí),對于北方地區(qū),應(yīng)考慮先空冷后水冷的方式,適當(dāng)降低循環(huán)水溫度,減小蒸發(fā)損失,達(dá)到節(jié)能節(jié)水的目的。
分子篩工藝可選擇兩塔、三塔、四塔工藝,劉剛提出在成本費(fèi)用較為緊張的情形下選擇兩塔工藝,在產(chǎn)量任務(wù)繁重的情形下選擇三塔工藝。李明等人研究得出在處理量達(dá)到一定規(guī)模的情況下,四塔方案的設(shè)備投資、再生氣用量及操作費(fèi)用均少于三塔方案及兩塔方案[1]。新建裝置應(yīng)充分對比兩塔、三塔、四塔工藝技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗差異,并選擇合適裝機(jī)容量。
再生環(huán)節(jié)為耗能環(huán)節(jié),需要重點(diǎn)考慮。分子篩再生氣流量是根據(jù)脫水負(fù)荷、再生周期、再生溫度、再生氣比熱及焓值、分子篩及吸附塔比熱及質(zhì)量等參數(shù)計(jì)算得到。但在實(shí)際生產(chǎn)過程中由于生產(chǎn)負(fù)荷的變化、氣質(zhì)組分的變化等原因,再生氣量可比設(shè)計(jì)值低,生產(chǎn)管理時(shí)需根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整再生氣量以減少分子篩加熱爐燃?xì)庀?。對再生氣流量可以采取“提溫變量”控制方法,即?dāng)分子篩再生氣出口溫度達(dá)到180℃后,結(jié)合脫水后露點(diǎn)情況適當(dāng)降低再生氣量,可實(shí)現(xiàn)節(jié)約10%以上的燃?xì)猓〗ǔ蒣3]提出過以上方法的具體應(yīng)用。
另外,因再生氣(0.8 MPa)與引氣原料氣系統(tǒng)(3.5 MPa)壓差較大,該過程造成了壓力能的損失,若0.8 MPa的再生氣可就地銷售輸送給用戶,則其流量的增大只是小幅增加燃?xì)庀模蝗?.8 MPa的再生氣壓力能過低而需要增壓并入高壓輸氣管網(wǎng)銷售,則應(yīng)盡量減小再生氣量,以減少電耗。以0.8 MPa的天然氣壓縮至4.0 MPa為例,壓縮單耗約為0.08 kW·h/m3;將再生氣流量減少500 m3/h可減少耗電960 kW·h。
當(dāng)LNG工廠與LPG裝置合建時(shí),則更為節(jié)約的方法是將LNG工廠再生氣引自LPG裝置重接觸塔頂調(diào)節(jié)閥前,以5萬m3/d的再生氣量計(jì),可減少耗電4 000 kW·h/d。
LNG工廠BOG的產(chǎn)生主要包括儲(chǔ)罐蒸發(fā)、LNG產(chǎn)品裝車、生產(chǎn)過程如再生氣分水罐、分子篩出口過濾器排污等。通常LNG儲(chǔ)罐的日蒸發(fā)率約為0.3%[4],以某廠5 000 m3LNG儲(chǔ)罐實(shí)際運(yùn)行情形看,日蒸發(fā)率約為0.13%,主要原因?yàn)樵搩?chǔ)罐較新,保溫設(shè)施良好,儲(chǔ)罐溫度變化小,另外適當(dāng)提升儲(chǔ)罐的運(yùn)行壓力,某2萬m3LNG儲(chǔ)罐壓力從112 kPa提升至115 kPa后減少BOG量2 000 m3/d[5]。此外,應(yīng)優(yōu)化LNG充裝車輛銜接,減少放空量;做好各LNG管路的保冷工作,減小熱量損失。
循環(huán)水系統(tǒng)向脫酸氣冷卻器、解吸塔頂冷卻器、貧胺冷卻器、再生氣冷卻器、冷劑壓縮機(jī)級(jí)間及出口冷卻器以及BOG壓縮機(jī)提供冷量,總體熱負(fù)荷較大。該系統(tǒng)主要由冷卻塔、循環(huán)水泵、軟化水裝置、噴淋泵、軟化水補(bǔ)水管道等組成,設(shè)計(jì)循環(huán)水流量為1 350 m3/h。耗電設(shè)備主要為循環(huán)水泵(2臺(tái)132 kW電機(jī)運(yùn)行)、冷卻塔噴淋泵(16臺(tái)3.7 kW電機(jī)運(yùn)行)、冷卻水塔風(fēng)機(jī)(8臺(tái)15 kW電機(jī)運(yùn)行),耗電量主要取決于設(shè)備運(yùn)行數(shù)量,而設(shè)備運(yùn)行數(shù)量取決于熱負(fù)荷需求。冷卻水塔水的損耗主要為蒸發(fā)損失,隨循環(huán)水進(jìn)塔溫度和流量變化,即隨熱負(fù)荷變化。因此,循環(huán)水系統(tǒng)的節(jié)能體現(xiàn)在輕微調(diào)整熱負(fù)荷,包括根據(jù)原料氣中二氧化碳含量適當(dāng)降低解析塔底溫度;定期清洗各水冷器,清除水垢確保冷卻效果;根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),調(diào)整冷卻水塔噴淋泵及風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量。
LNG工廠停車后造成冷劑放空損失,同時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)間較長,開車過程中造成原料天然氣壓力能損耗及液化前序單耗耗能,因此應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理,減少設(shè)備故障停車概率;并協(xié)調(diào)上游電力系統(tǒng)提高可靠性。
通過采取以上措施,該裝置能耗為16.7 tce/d,單位能耗約為0.06 kgce/m3,與其他裝置比對詳見表1。從表1可知,該裝置天然氣、新鮮水消耗較低;電力消耗受原料氣壓力影響較大,壓力越高,電耗越低,有條件應(yīng)選擇壓力較高的氣源附近建工廠。
表1 主要能耗比對分析
LNG生產(chǎn)過程中能耗、水耗較LPG、CNG等裝置均高,尤其要注重設(shè)計(jì)時(shí)做好裝置系統(tǒng)內(nèi)余熱、余壓的利用,達(dá)到節(jié)約燃?xì)?、電力的目的。此外,在日常運(yùn)行過程中,需要注重管理細(xì)節(jié),精細(xì)調(diào)整各項(xiàng)參數(shù),注重設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),及時(shí)根據(jù)裝置負(fù)荷情況優(yōu)化裝置運(yùn)行,降低裝置能耗、水耗。