于振清,陳德明,張兆悅
(中國(guó)石化天津分公司烯烴部,天津 300270)
正常情況下,在考慮到3%的設(shè)計(jì)排污量和用于控制蒸汽溫度注入的少量不含磷酸鹽的無(wú)磷水的情況下,裂解爐汽包進(jìn)水量與產(chǎn)汽量應(yīng)基本接近或略高于產(chǎn)汽量,但從運(yùn)行數(shù)據(jù)看,裂解爐進(jìn)水量(21.4 t/h)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)汽量(18.0 t/h),說(shuō)明多余的水通過(guò)非正常途徑進(jìn)行了排放。
2017年7月中旬,6#爐進(jìn)水和產(chǎn)汽量相差2 t/h,8月中旬相差4 t/h。2018年5月,6#爐排污泄漏量不斷增加,進(jìn)水和產(chǎn)汽量差值達(dá)到了14 t/h以上,各臺(tái)裂解爐進(jìn)水與產(chǎn)汽量對(duì)比見(jiàn)表1。在造成鍋爐給水嚴(yán)重浪費(fèi)的同時(shí),超高壓蒸汽產(chǎn)量也隨之下降,增加了裝置能耗。另外,用水量增加導(dǎo)致鍋爐給水泵出口壓力不斷下降,由15 MPa降至13 MPa,鍋爐給水備用泵因壓力低自啟動(dòng),嚴(yán)重影響鍋爐給水系統(tǒng)及蒸汽管網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
表1 各臺(tái)裂解爐進(jìn)水與產(chǎn)汽量對(duì)比統(tǒng)計(jì)(2018年6月)
由圖1可以看出,相同尺寸、壓力等級(jí)的閥門,制造廠家不同,標(biāo)準(zhǔn)不一致,閥門在全部關(guān)閉以后,閥桿裸露的螺紋部分差別較大,會(huì)被誤認(rèn)為沒(méi)有全關(guān),而使用扳手再次強(qiáng)行關(guān)閉,造成閥座和閥芯過(guò)度接觸,密封面破壞,導(dǎo)致閥門泄漏。
圖1 兩臺(tái)閥門全部關(guān)閉后閥桿外觀對(duì)比
閥芯、閥座材質(zhì)的選用要符合要求,如高溫、高壓閥門采用合金材質(zhì),中溫、高壓閥門采用碳鋼,高溫會(huì)導(dǎo)致閥芯強(qiáng)度降低,疲勞度增加,閥芯、閥座抗沖刷磨損能力不夠,發(fā)生內(nèi)漏。
該裝置廢熱鍋爐排污閥閥體材質(zhì)為A216 WCB,閥座材質(zhì)為司太立合金[2]硬化面。司太立合金是一種能耐各種類型磨損和腐蝕以及高溫氧化的硬質(zhì)合金,可用各種焊接工藝噴涂到易損部件的表面。但使用中如果用力過(guò)猛,閥體和閥座過(guò)度咬合,硬化面被破壞,且在密封面上形成溝壑,導(dǎo)致閥門內(nèi)漏。
在檢修作業(yè)結(jié)束后,管路中存有遺留物,如焊渣、焊條頭、鋸條等,在閥門開關(guān)使用過(guò)程中,碰巧夾在閥座、閥芯密封面中間,容易產(chǎn)生硬傷、劃痕引起閥門內(nèi)漏。
定期排污,閥門開關(guān)頻繁,在高壓差作用下(11.5 MPa直接降為0.1 MPa)沖刷閥門密封面,導(dǎo)致閥門密封面損壞,產(chǎn)生溝痕,造成內(nèi)漏。
如果采用常規(guī)的對(duì)焊高壓閥門,在排污系統(tǒng)無(wú)法切出的情況下存在較大的施工難度,為此采用了一種新型承插雙桿節(jié)流閥,且改進(jìn)了閥門內(nèi)部密封材質(zhì),閥體材質(zhì)為A105、閥瓣材質(zhì)為304。304不銹鋼具有良好耐腐蝕性、耐熱性,沖壓、彎曲等熱加工性好,無(wú)熱處理硬化現(xiàn)象。另外,雙閥桿節(jié)流閥還具有以下特點(diǎn):
1)便于施工
由于汽包進(jìn)水根部閥內(nèi)漏,施工管線有水,無(wú)法進(jìn)行焊接作業(yè),因此將原對(duì)焊閥門改為承插焊閥門,施工時(shí)首先打開閥門,管線插入閥內(nèi),上部焊道進(jìn)行無(wú)水作業(yè),焊接完畢,關(guān)閉閥門,在無(wú)水情況下進(jìn)行下部焊道施工。
2)節(jié)省空間
由于采用的是雙閥桿節(jié)流閥,在每臺(tái)閥門內(nèi)部又增加一道密封,相當(dāng)于在一臺(tái)閥門的位置安裝了兩臺(tái)閥門,節(jié)省了空間。
3)易于操作
正常情況下,一側(cè)(入口)處于全閉狀態(tài),另一側(cè)(出口)處于全開狀態(tài),排放時(shí),只需打開一側(cè)即可,出現(xiàn)異常時(shí),兩側(cè)均可關(guān)閉,確保閥門密閉無(wú)泄漏。檢修后裂解爐進(jìn)水與產(chǎn)汽量對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 檢修后裂解爐進(jìn)水與產(chǎn)汽量對(duì)比(2018年11月)
由于鍋爐給水根部閥泄漏,廢熱鍋爐排污系統(tǒng)無(wú)法切出,只能將排污水回收再利用。根據(jù)排污水壓力等級(jí)增加兩級(jí)排污水回收罐,閃蒸出的蒸汽根據(jù)壓力、溫度等級(jí)送入相應(yīng)蒸汽管網(wǎng),罐底排污水送入動(dòng)力車間處理后循環(huán)再利用。
廢熱鍋爐泄漏的水壓力為11.5 MPa,進(jìn)入到中壓閃蒸罐壓力降為0.9 MPa,罐頂蒸汽進(jìn)入中壓蒸汽管網(wǎng),底部凝液進(jìn)入低壓閃蒸罐,壓力降為0.3 MPa,低壓罐頂蒸汽進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng),底部凝液依靠自身壓力送入凝液回收系統(tǒng)處理后循環(huán)再利用。
1)排污水第一次閃蒸中壓蒸汽產(chǎn)量
中壓閃蒸相關(guān)工藝參數(shù)見(jiàn)表3。由表3可計(jì)算得到閃蒸汽率36.13%,中壓蒸汽量3.6 t/h。
表3 中壓閃蒸工藝參數(shù)
2)排污水第二次閃蒸低壓蒸后產(chǎn)量
低壓閃蒸工藝參數(shù)見(jiàn)表4。由表4可計(jì)算得到二次閃蒸低壓蒸汽汽率為6%,低壓蒸汽量0.44 t/h。用后,液位控制正常,閃蒸出的蒸汽并入到蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng),使得外引蒸汽量減少約4 t/h;另外還可以回收大約6 t/h的凝液水。年運(yùn)行時(shí)間按7 000 h、蒸汽平均價(jià)格按138元/噸計(jì)算,冷凝液價(jià)格按照2元/噸計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)約為394.8萬(wàn)元。
表4 低壓閃蒸工藝參數(shù)
由圖2可以看出,廢熱鍋爐排污水回收系統(tǒng)投
圖2 排污水回收罐投用后蒸汽補(bǔ)入量變化趨勢(shì)
在減少?gòu)U熱鍋爐排污水的同時(shí),按照蒸汽能量等級(jí)梯級(jí)利用,綜合利用好各種能量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,乙烯裝置“節(jié)能、降耗、減污、增效”效果顯著;另外新型閥門的使用也為存在類似問(wèn)題的同類裝置提供了借鑒。