趙 云, 司俊起, 王傳強
(吉恩鎳業(yè)股份有限公司 生產(chǎn)技術部, 吉林 磐石 132311)
吉恩鎳業(yè)冶煉廠吹煉車間共有三臺30 t臥式轉(zhuǎn)爐,采用一開兩備生產(chǎn)模式,自2009年吉恩鎳業(yè)冶煉廠投產(chǎn)后,吹煉車間轉(zhuǎn)爐爐壽一直處于較低水平,其大修后平均爐壽為83爐次,小修后平均爐壽為24爐次,造成修爐工作頻繁進行,嚴重時極易造成“丟爐”情況發(fā)生。爐壽低不僅造成了頻繁修爐,還使得生產(chǎn)成本居高不下,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量也受到了很大影響。
為了解決這一問題,吉恩鎳業(yè)冶煉廠經(jīng)過調(diào)查分析后,從生產(chǎn)操作、爐體砌筑、溫度監(jiān)測等方面入手,解決了影響轉(zhuǎn)爐爐壽的關鍵因素,使轉(zhuǎn)爐爐壽得到進一步提高。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠吹煉車間共有3臺30 t臥式轉(zhuǎn)爐,尺寸為φ2.7 m×6.0 m,生產(chǎn)采用一開兩備生產(chǎn)模式,轉(zhuǎn)爐日作業(yè)爐次為3爐次/d,送風時率為75%,送風量15 000 Nm3/h,轉(zhuǎn)爐風眼數(shù)量20個,風眼中心距170 mm,爐口尺寸1.36 m×1.05 m,吹煉溫度1 200~1 250 ℃,主要設備技術參數(shù)見表1。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠于2009年開始試生產(chǎn),并于2010年達產(chǎn),吹煉轉(zhuǎn)爐基本爐壽為大修后83爐次左右,小修后24爐次左右,轉(zhuǎn)爐爐壽偏低,噸鎳耐火材料消耗居高不下,嚴重影響了生產(chǎn)成本,而且砌筑勞動強度較大,還時常存在“丟爐”危險。
表1 轉(zhuǎn)爐主要技術參數(shù)
根據(jù)查閱資料及現(xiàn)場實際情況研究判斷,轉(zhuǎn)爐爐壽不僅取決于低冰鎳品位、送風強度、操作溫度等工藝參數(shù),也和熔劑質(zhì)量、生產(chǎn)工藝條件、砌爐和烘爐的質(zhì)量關系密切,還和操作水平、管理水平有關[1-5]。
2.2.1 改變冷料加入方式,以減少大量冷料同時投入爐內(nèi)對砌體的沖擊
轉(zhuǎn)爐造渣、冰鎳富集反應是放熱反應,為有效調(diào)控轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)溫度,爐長在生產(chǎn)操作過程中要根據(jù)不同情況加入含鎳冷料來控制爐內(nèi)反應溫度。冷料的加入方式為將冷料通過裝載機裝入冷料斗內(nèi),由行車吊起從爐口直接投入爐內(nèi)。每斗冷料重量在3 t左右,為10~40 cm不等的塊狀物料。投入過程中會造成對爐口及爐內(nèi)耐火材料不同程度的機械沖擊。
為解決這一問題,將原有轉(zhuǎn)爐爐上備用石英料倉改造為冷料加入裝置,將冷料進行集中破碎,使其達到10 cm左右均勻塊狀料吊運至冷料倉內(nèi)以備使用,從而達到均勻追加冷料控制爐溫,避免大量冷料同時投入爐內(nèi)對砌體造成機械沖擊。
2.2.2 增加轉(zhuǎn)爐測溫點及煙氣測溫點,以達到更好的吹煉溫度控制
增加轉(zhuǎn)爐及煙氣測溫點,及時監(jiān)測吹煉溫度,為轉(zhuǎn)爐操作提供準確溫度數(shù)據(jù),以更好地實現(xiàn)吹煉溫度控制,減少爐溫過高對耐火材料的影響。根據(jù)煉銅廠經(jīng)驗定期繪制耐火材料消耗和爐溫曲線圖,在確保轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)情況下,準確控制爐溫。
2.2.3 改變砌筑方法,延緩爐內(nèi)冰鎳熔體對耐火材料的侵蝕
原有璇胎法砌筑,爐襯易出現(xiàn)通縫及錯臺的現(xiàn)象。將原有的璇胎法砌筑改為絲杠法砌筑,砌筑后爐內(nèi)磚縫錯落有致,避免了之前砌筑后爐內(nèi)耐火材料存在大量通縫的現(xiàn)象,延緩了爐內(nèi)冰鎳熔體對耐火材料的侵蝕速度。
2.2.4 改變風眼區(qū)砌筑方法,加強風眼底座維護
1)提高風眼區(qū)耐火材料砌筑后的一體性,延緩熔體對耐火材料的侵蝕速度。轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,隨著爐內(nèi)耐火材料厚度的降低,采用干法砌筑的風眼處極易出現(xiàn)風口座與爐體間隙處滲鎳現(xiàn)象,造成風管燒毀,風眼“死眼”,最終導致送風量不足,影響正常生產(chǎn)。改為濕法砌筑后,經(jīng)過高溫烘爐,風眼區(qū)耐火材料一體性更好,風管和磚縫間隙更小,大大降低了風口座與爐體間隙滲鎳情況的發(fā)生。
2)加強出爐后風眼底座維護,延長爐襯壽命。在生產(chǎn)過程中風眼底座在頻繁的捅風眼操作過程中易出現(xiàn)松動情況,一旦風眼底座松動搖晃便會破壞轉(zhuǎn)爐內(nèi)部風眼磚結構,影響風眼區(qū)耐火材料使用壽命。所以,出爐后,應規(guī)定操作人員在下一吹煉周期開始前對20個風眼底座進行仔細檢查并緊固,以避免風眼區(qū)耐火材料由于風眼底座松動造成的過早損壞。
2.2.5 在爐口內(nèi)側焊接護套,延緩爐口沖擊破損
轉(zhuǎn)爐爐口為金屬鑄件,由于熱熔體沖刷等原因,在生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)燒損殘缺、變形等情況。上、下爐口磚體砌筑后便易出現(xiàn)耐火材料掉落,爐口排渣、排鎳過程中涮漏現(xiàn)象,嚴重影響轉(zhuǎn)爐爐壽。轉(zhuǎn)爐砌筑過程中,在爐口上、下兩側焊接鋼板,固定內(nèi)部耐火材料,并在吹煉初期熔體溫度低時形成噴濺掛渣,以保護爐口附近耐火材料,避免由于爐口掉磚影響整體爐壽。
2.2.6 改變烘爐方法,提高烘爐質(zhì)量
對原有烘爐油槍進行改造,改變油槍配風方式,使油槍噴入爐內(nèi)火焰長度得到延長,從而達到爐內(nèi)耐材均勻受熱的目的。
每次修爐后控制烘爐操作,嚴格執(zhí)行耐火材料升溫烘爐制度,依次使用木材、煤、焦炭、柴油等對爐體進行烘烤,并在每個階段實時監(jiān)測烘爐溫度,保證升溫速度、保證恒溫時間,以此來滿足耐火材料的脫水、升溫過程,使耐火材料合理膨脹,達到使用要求,并在生產(chǎn)使用前轉(zhuǎn)動爐體,以檢查是否出現(xiàn)耐火材料“抽簽”脫落情況,以保證使用前最后一道檢驗合格。具體砌筑后升溫曲線見圖1,升溫曲線說明如下所述。
圖1 轉(zhuǎn)爐砌筑后升溫曲線
1)砌筑完成后,以37 ℃/h的升溫速度進行升溫,直至升到300 ℃為止。升溫時間8 h,之后恒溫12 h,以達到脫除游離水的目的。
2)再以25 ℃/h的升溫速度進行升溫,直至升到450 ℃為止。升溫時間6 h,之后恒溫8 h,以達到脫除結晶水的目的。
3)再以25 ℃/h的升溫速度進行升溫, 直至升到650 ℃為止。之后恒溫6 h,以達到脫除殘余水的目的。
4)再以30 ℃/h的升溫速度進行升溫,直至升到750 ℃為止,之后進行恒溫8 h。
5)再以16 ℃/h的升溫速度進行升溫,直至升到950 ℃為止,之后進行恒溫12 h。經(jīng)過12個h恒溫之后,再進行升溫至1 000 ℃,此時轉(zhuǎn)爐具備吹煉生產(chǎn)條件,符合進料要求。
2.2.7 合理控制進料量,避免高料面操作
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,如果長期處于高料面操作,爐口附近爐肩部位便始終處于高溫熔體沖刷狀態(tài),由于爐肩部位不在液面以下,所以整個區(qū)域耐火材料消耗速度將大于其他部位,影響了整體爐壽情況。為了避免這一情況發(fā)生,應合理控制進料量,大修后轉(zhuǎn)爐在進料量達到7包或7包以上時,必須在吹煉中途達到吹煉終點時出一次爐,將爐內(nèi)產(chǎn)品全部排出或部分排出,之后再進料生產(chǎn),以控制料面、保護耐火材料。
2.2.8 嚴格控制石英石加入量,減少轉(zhuǎn)爐渣對耐火材料的侵蝕
吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐爐襯使用電熔再結合鎂鉻磚,屬于堿性耐火材料。轉(zhuǎn)爐吹煉過程中使用石英石作為熔劑與鐵反應進行造渣操作,生成FeO·SiO2(酸性)。具體反應見式(1)、式(2)。
2FeS+3O2=2FeO+2SO2
(1)
2FeO+SiO2=2FeO·SiO2
(2)
吹煉造渣產(chǎn)生的酸性爐渣對鎂質(zhì)耐火材料有一定的侵蝕作用,并且轉(zhuǎn)爐渣中含硅量越高對耐火材料的侵蝕越嚴重。所以應嚴格控制轉(zhuǎn)爐渣含硅量,在確保吹煉渣型的前提下,盡可能降低渣含硅,減少對耐火材料的侵蝕。吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐吹煉作業(yè)渣含硅控制在22%左右。
2014年吉恩鎳業(yè)冶煉廠優(yōu)化生產(chǎn)組織,改變砌筑工藝,經(jīng)過大修后,平均爐壽由原來的83爐次提高到125爐次,減少了砌筑次數(shù),降低了勞動強度,并降低了生產(chǎn)成本。2010~2015年平均爐壽指標見表2。
表2 吉恩鎳業(yè)冶煉廠2010~2015年平均爐壽指標
按年生產(chǎn)周期11個月計算,共計生產(chǎn)990爐次(每天3爐次)。改造之前平均爐壽83爐次,需要大修11.93次,改造之后,平均爐壽達到125爐次,需要大修7.92次,年減少大修4次。耐火材料一項年節(jié)約成本:80 t(耐火材料)/次×4次/年×0.9萬元/噸=288萬元/年。
改造后,不僅耐火材料費用降低,而且由于減少了維修,人工費用方面也大幅度降低,有效降低了噸鎳生產(chǎn)成本。
實踐證明,通過一系列改造措施后,轉(zhuǎn)爐爐壽得到了大幅度提升,不僅降低了生產(chǎn)成本,還降低了工人勞動強度,節(jié)約勞動力,給生產(chǎn)組織安排提供了有力保障,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。