王扶輝 蘇東蘭 阮龍飛 祝玉松 汪洋
(1.新疆油田公司工程技術(shù)研究院;2.新疆油田公司采油一廠)
新疆油田目前共有天然氣壓縮機(jī)40余臺,主要分布在準(zhǔn)噶爾盆地腹部、西北緣等油氣生產(chǎn)站場。在用天然氣壓縮機(jī)存在熱能利用率低、排煙溫度高、煙氣余熱未回收利用等問題。天然氣壓縮機(jī)的整體熱能利用率僅為30%,排煙溫度介于300~650℃,高溫?zé)煔庵苯油馀牛斐闪舜罅繜崮芾速M(fèi),并帶來環(huán)境污染的問題[1-2]。所以開展節(jié)能技術(shù)攻關(guān)應(yīng)用,提升壓縮機(jī)組的整體熱能利用水平,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
新疆油田某處理站建有天然氣處理系統(tǒng)1套,在用2臺470 kW燃?xì)鈮嚎s機(jī),排煙溫度在380~400℃,按降低至50℃設(shè)計(jì),計(jì)算可回收余熱功率為722 kW。處理站壓縮機(jī)余熱回收參數(shù)見表1。
表1 處理站壓縮機(jī)余熱回收參數(shù)
處理站原油總需加熱負(fù)荷為9 836 kW,天然氣壓縮機(jī)組余熱回收系統(tǒng)可提供722 kW,剩余9 114 kW由處理站原有的蒸汽鍋爐提供。通過余熱回收計(jì)算[3],單臺燃?xì)鈮嚎s機(jī)組余熱回收功率為361 kW。燃?xì)鈮嚎s機(jī)組余熱蒸汽鍋爐換熱功率按900 kW設(shè)計(jì),額定壓力1.6 MPa,架空安裝。煙氣回收余熱鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 煙氣回收余熱鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)
根據(jù)天然氣壓縮機(jī)組的布局,余熱回收工藝采用二拖一的方式(2臺天然氣壓縮機(jī)配備1臺余熱蒸汽鍋爐)回收煙氣余熱?;厥盏臒煔庥酂醄4]用于加熱原油和預(yù)熱站內(nèi)蒸汽鍋爐給水。余熱回收系統(tǒng)工藝流程是由引風(fēng)機(jī)將2臺天然氣壓縮機(jī)煙氣引至后端設(shè)置的余熱蒸汽鍋爐,余熱蒸汽鍋爐由汽包、省煤器、上升管和下降管等組成,余熱回收系統(tǒng)所需的軟化水(15℃)經(jīng)軟水泵送入省煤器預(yù)熱后,一路進(jìn)入余熱蒸汽鍋爐汽包,在汽包內(nèi)產(chǎn)生0.8 MPa的飽和蒸汽,蒸汽輸送至分汽缸后進(jìn)入蒸汽摻熱器,對原油進(jìn)行加熱;另一路軟化水在省煤器中預(yù)熱后回至站內(nèi)蒸汽鍋爐給水箱[5-6]。天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收系統(tǒng)工藝流程
天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)應(yīng)用以來,天然氣壓縮機(jī)組運(yùn)行正常,余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。通過對運(yùn)行參數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析,天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)應(yīng)用后,取得了明顯應(yīng)用效果。天然氣壓縮機(jī)的排煙溫度從312~372℃降至43~59℃,平均溫降291℃;余熱蒸汽鍋爐每小時(shí)生產(chǎn)蒸汽量0.41~0.58 t;站內(nèi)蒸汽鍋爐給水溫度從15℃提升至72~122℃,平均溫升77℃。
本次壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)先導(dǎo)性試驗(yàn),主要工藝是在壓縮機(jī)煙道尾部末端加裝換熱裝置,將高溫?zé)煔庖翐Q熱裝置內(nèi)完成相關(guān)換熱過程,回收煙氣余熱。該工藝未改變壓縮機(jī)組的原有工藝流程,也未對壓縮機(jī)組本體進(jìn)行改造。僅考慮在壓縮機(jī)煙道處增設(shè)了至換熱裝置的煙道管線,當(dāng)煙氣外排不及時(shí)或不充分時(shí),會造成排煙壓力(即壓縮機(jī)背壓)的升高,當(dāng)排煙壓力過高時(shí)易造成機(jī)組機(jī)械故障,通過引風(fēng)機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),該影響可完全消除[7]。
通過對運(yùn)行參數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析,系統(tǒng)排煙壓力可控制在444~566 Pa,滿足設(shè)備要求排煙壓力小于1.2 kPa的要求,對機(jī)組運(yùn)行未造成影響。同時(shí),改造前后壓縮機(jī)機(jī)組效率測試報(bào)告顯示,改造前后壓縮機(jī)的機(jī)組效率未發(fā)生變化,說明壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)未對機(jī)組效率產(chǎn)生影響[8]。
天然氣壓縮機(jī)余熱回收系統(tǒng)投用至今,壓縮機(jī)組運(yùn)行正常,未出現(xiàn)運(yùn)行故障,壓縮機(jī)機(jī)組效率未變化,證實(shí)壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)的工藝穩(wěn)定性及系統(tǒng)安全性。
節(jié)能技術(shù)應(yīng)用后分2次對壓縮機(jī)煙氣余熱回收裝置應(yīng)用效果進(jìn)行了測試,運(yùn)行工藝為1#、2#壓縮機(jī)并列運(yùn)行,煙氣通過三通閥匯集到余熱回收裝置。監(jiān)測結(jié)果顯示壓縮機(jī)排煙溫度由347℃降至45℃,余熱利用量825.3 kW,余熱利用量占壓縮機(jī)輸入能量百分比為42.9%,天然氣壓縮機(jī)組的熱能利用率從20%提升至62.9%。
根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行實(shí)際,蒸汽鍋爐產(chǎn)蒸汽量按0.5 t/h,站內(nèi)蒸汽鍋爐給水量為4.6 t/h,鍋爐給水溫升按77℃計(jì)算,壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)投用后,年可節(jié)約天然氣67.9×104m3(標(biāo)況),年節(jié)能效益為78.1萬元,投資回收期為2.3年,節(jié)能效益顯著。
此外,通過對燃?xì)鈮嚎s機(jī)和余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)表分析,投用至今,各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行正常處理站燃?xì)鈮嚎s機(jī)余熱鍋爐運(yùn)行情況見表3。運(yùn)行過程中日產(chǎn)生冷凝水量0.6 t左右,冷凝水的產(chǎn)生主要在余熱蒸汽鍋爐省煤器部分,由于煙氣溫度降至水蒸氣露點(diǎn)溫度以下,實(shí)現(xiàn)冷凝,設(shè)計(jì)時(shí)對省煤器部分進(jìn)行了重點(diǎn)防腐,余熱回收系統(tǒng)設(shè)冷凝水回收處理裝置,冷凝水經(jīng)回收后排入站內(nèi)污水系統(tǒng)[9-10]。
天然氣壓縮機(jī)是油氣生產(chǎn)站場重要的用能設(shè)備,其排煙溫度高造成能量浪費(fèi)問題突出,開展節(jié)能提效工作非常有必要。通過分析余熱潛力,設(shè)計(jì)余熱利用工藝,開展了天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)試驗(yàn),試驗(yàn)證實(shí),該技術(shù)使得壓縮機(jī)排煙溫度降低了302℃以上,余熱利用量達(dá)825.3 kW以上,天然氣壓縮機(jī)組的熱能利用率提高了42.9%,節(jié)能效果顯著。試驗(yàn)證明煙氣余熱利用技術(shù)在燃?xì)鈮嚎s機(jī)上應(yīng)用是可行的,該技術(shù)的應(yīng)用,既解決了高溫?zé)煔獾耐馀艈栴},又可有效減少高溫?zé)煔鈱諝獾臒嵛廴?,是一?xiàng)節(jié)能減排的實(shí)用技術(shù),有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,應(yīng)用前景廣泛。
表3 處理站燃?xì)鈮嚎s機(jī)余熱鍋爐運(yùn)行情況
通過對天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用及效果跟蹤評價(jià),同時(shí)驗(yàn)證了天然氣壓縮機(jī)煙氣余熱回收技術(shù)的安全性和經(jīng)濟(jì)性,為該技術(shù)在新疆油田的進(jìn)一步推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。