王沫云 謝 軍 王 磊 張 霖 許家才 周光榮 黃海宇
(中國石油西南油氣田公司川西北氣礦江油輕烴廠)
江油輕烴廠45×104m3/d 輕烴回收裝置是以回收中壩氣田須二氣藏不含硫天然氣中的C3H8、C4H10、C5H12及以上輕烴組分為目的的生產(chǎn)裝置。隨著中壩氣田進入開發(fā)后期, 其產(chǎn)量不斷降低,為了提高天然氣利用率,江油輕烴廠對裝置膨脹機密封氣系統(tǒng)進行了改造,筆者針對川西北氣礦江油輕烴廠輕烴回收裝置情況[1],對膨脹機密封氣進行回收利用, 不但可以降低天然氣放空量,增加經(jīng)濟效益,還可以解決密封氣中帶油對鍋爐燃燒機的影響,消除安全隱患。
江油輕烴回收裝置采用 “雙塔脫水+膨脹機制冷+重接觸塔+脫乙烷塔回收C3+”的工藝過程[2],具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 江油輕烴廠工藝流程
由于江油輕烴廠燃料氣鍋爐和加熱爐為間歇運行,導(dǎo)致多余的燃料天然氣直接放空,造成資源浪費和大氣污染,且密封氣帶有少量膨脹機潤滑油,在燃料系統(tǒng)中長期積存容易導(dǎo)致鍋爐燃燒機進口燃料氣過濾器液堵,影響燃燒機的安全正常運行。 因此,有必要通過技術(shù)手段進行回收利用,以達到節(jié)能降耗和安全環(huán)保的目的。
江油輕烴廠的膨脹機設(shè)計處理量為16 585m3/h,進口壓力3.495MPa,出口壓力1.6MPa,額定轉(zhuǎn)速34kr/min。 主要由蝸殼、噴嘴環(huán)、工作輪、擴壓器、轉(zhuǎn)軸、密封系統(tǒng)、軸承及機體等組成[2]。 配套有潤滑、密封氣、控制和安全保護系統(tǒng)。
2.1密封氣系統(tǒng)改造
江油輕烴廠原有密封氣來自低溫分離器頂部干氣(溫度為-54℃,壓力為3.0MPa),經(jīng)過冷箱復(fù)熱至15~20℃后,進入密封中段,以阻止低溫氣體向軸承段泄漏,保證機組的安全,同時減少冷量損失。 最后密封氣與潤滑油一起從軸承箱流到壓力油箱中,氣體在油箱中分離出來經(jīng)過密封氣過濾器,來自膨脹機的密封氣(約0.4~0.5MPa)經(jīng)過過濾器后進入燃料氣緩沖罐,通過調(diào)壓閥控制在0.3MPa,進入鍋爐和加熱爐作為燃料氣,多余的密封氣放空,而且江油輕烴廠鍋爐和加熱爐為間歇性工作,導(dǎo)致鍋爐或加熱爐停運時密封氣放空量增加,造成天然氣損失增大。 改造后通過外輸干氣單獨引一股氣作為燃料氣,使膨脹機密封氣通過新建工藝管線去原料氣壓縮機前端分離器(分-102)進行全部回收利用[3]。 改造前后燃料氣系統(tǒng)流程如圖2 所示。
2.2改造前后密封氣系統(tǒng)主要參數(shù)及設(shè)備對比
結(jié)合江油輕烴廠裝置工藝現(xiàn)狀,要實現(xiàn)將放空的密封氣進入增壓機前端作為原料氣,首先要提高密封氣出口壓力。 因為密封氣目前出口壓力為0.5MPa,而進入增壓機前端原料氣壓力為0.6~0.9MPa,所以必需對密封氣運行參數(shù)進行合理優(yōu)化調(diào)整。 經(jīng)過對現(xiàn)場膨脹機組運行工況進行分析后, 確認可以將膨脹機密封氣回收系統(tǒng)壓力由0.5MPa 提高1.2MPa, 改造前后密封氣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)見表1,設(shè)備對比情況見表2。
圖2 改造前后燃料氣系統(tǒng)的流程
3.1密封氣系統(tǒng)改造前后燃料氣組成分析
密封氣系統(tǒng)改造前裝置使用密封氣作為燃料氣, 由于密封氣從軸承箱流到膨脹機油箱中,氣體在油箱中分離出來經(jīng)過密封氣過濾器,導(dǎo)致燃料氣中帶油嚴重(分析數(shù)據(jù)見表3),容易導(dǎo)致鍋爐火焰發(fā)紅發(fā)暗,燃燒機外部有油滴飛濺。 改造后利用外輸干氣作為燃料氣(分析數(shù)據(jù)見表4),可以解決燃料氣中帶油嚴重的問題,不但可以解決鍋爐燃燒的安全問題,而且可以降低污染物排放[4,5]。
表1 改造前后密封氣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) MPa
表2 改造前后密封氣系統(tǒng)設(shè)備對比
3.2密封氣系統(tǒng)改造前后節(jié)能降耗分析
選取2017 年和2018 年1~4 月,裝置生產(chǎn)平穩(wěn)時對密封氣系統(tǒng)改造前后燃料氣用量進行統(tǒng)計分析(表5、6)。
由表5、6 可知:密封氣系統(tǒng)改造前后鍋爐和加熱爐用氣量無明顯變化,改造前平均每月燃料天然氣放空量約2.88×104Nm3, 改造后無燃料天然氣,按照每年開工330d 計算,每年可節(jié)約天然氣約 31×104Nm3。
3.3膨機密封氣系統(tǒng)改造后膨脹機效率對比
在改造后, 根據(jù)膨脹機進出口天然氣組成、壓力、溫度,對江油輕烴廠膨脹機效率進行了對比極端,可計算膨脹機效率其中,η 為膨脹機效率;H1為膨脹機進口天然氣焓值;H2為膨脹機出口天然氣焓值;HS為天然氣作等熵膨脹焓值。經(jīng)計算可知,改造前膨脹機效率約72.89%,改造后為73.07%,改造前后幾乎保持不變。
表3 改造前燃料氣(來自密封氣)組成
表4 改造后燃料氣(來自外輸干氣)組成
表5 改造前燃料氣用量 ×104Nm3
表6 改造后燃料氣用量 ×104Nm3
4.1通過對密封氣系統(tǒng)進行工藝改造,可以將放空的密封氣進行回收利用,可使裝置節(jié)約天然氣約 31×104Nm3。
4.2密封氣系統(tǒng)改造后解決了鍋爐燃燒存在的安全隱患,同時降低污染物排放。
4.3通過對密封氣系統(tǒng)輔助設(shè)備功能改造,提高了膨脹機自動化運行程度, 保障其安全平穩(wěn)運行。
4.4改造前膨脹機效率約72.89%, 改造后為73.07%,改造前后幾乎不變。