唐 佶
(上海老港廢棄物處置有限公司,上海 201302)
老港滲濾液處理廠(綜合填埋場(chǎng)一期配套滲濾液工程) 服務(wù)于綜合填埋場(chǎng)一期滲濾液以及焚燒廠混合滲濾液處理,處理規(guī)模500 m3/d。滲濾液原液COD 15 100 mg/L,TN 3 358.3 mg/L,NH3-N 2 787.9 mg/L。為保證系統(tǒng)出水滿足GB 16889—2008 生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)中表2 要求,滲濾液處理采用生化與膜相結(jié)合的處理方式。膜設(shè)備產(chǎn)生25%~35%的濃縮液,膜濃縮液水質(zhì)特征是滲濾液處理中的難點(diǎn),本項(xiàng)目選用SCE 作為膜濃縮液處理工藝。
膜濃縮液水質(zhì)情況見(jiàn)表1,介質(zhì)來(lái)源于前端滲濾液系統(tǒng)產(chǎn)水的膜濃縮液混合廢水,其水質(zhì)特點(diǎn)如下。
表1 膜濃縮液水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果
1)成分復(fù)雜:富集了滲濾液中絕大部分難以去除的污染物和鹽分。
2) 有機(jī)物濃度高:根據(jù)納濾(NF) 或反滲透(RO) 膜分離的選擇透過(guò)性原理,水能夠順利通過(guò)膜,其他成分部分或完全被截留,有機(jī)物含量較高,主要是難降解的腐植酸類物質(zhì)。
3) 含鹽量高:滲濾液原液中含有大量的鈉、鉀、鈣、鎂等離子,生物處理過(guò)程將銨根轉(zhuǎn)化為硝酸鹽、亞硝酸鹽,由于NF 膜和RO 膜對(duì)二價(jià)和一價(jià)鹽有著極高的截留作用,因此濃縮液中含有大量的鹽,特別是鈣、鎂離子的存在容易導(dǎo)致結(jié)垢。
4) 水質(zhì)變化大、可生化性差:前段生化處理階段出水變化會(huì)導(dǎo)致膜處理階段濃縮液水質(zhì)不穩(wěn)定,且經(jīng)過(guò)生化系統(tǒng)處理后,可生化降解物質(zhì)基本降解,膜濃縮液中主要為不可生物降解物質(zhì)。
老港滲濾液處理項(xiàng)目工藝流程見(jiàn)圖1,其產(chǎn)生的膜濃縮液采用SCE 處理工藝,處理規(guī)模為200 t/d。
圖1 老港滲濾液處理工藝流程
SCE 是一種無(wú)固定傳熱界面的蒸發(fā)技術(shù):燃?xì)夂涂諝饣旌喜⒎稚⒊沙馀?,與被蒸發(fā)溶液直接接觸,燃燒(氧化) 釋放的熱量迅速傳遞給液體,溶劑吸熱蒸發(fā),溶質(zhì)被蒸發(fā)濃縮(結(jié)晶)。其與間壁式蒸發(fā)技術(shù)相比,具有傳熱速率快、熱利用率高和結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),適用于易結(jié)垢液體的蒸發(fā)、濃縮和分離[1]。
濃縮液作為蒸發(fā)系統(tǒng)的原液由提升泵泵入原液桶內(nèi),根據(jù)液位調(diào)節(jié)控制進(jìn)料泵向浸沒(méi)燃燒蒸發(fā)器進(jìn)料。利用填埋氣(經(jīng)凈化處理后) 等作為能源,對(duì)廢水進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮處理。蒸發(fā)過(guò)程產(chǎn)生的飽和蒸殘液進(jìn)入脫水系統(tǒng),蒸汽進(jìn)入冷凝系統(tǒng),不凝氣達(dá)標(biāo)排放。整個(gè)系統(tǒng)最終僅產(chǎn)生少量的殘?jiān)?,殘?jiān)扛鶕?jù)水質(zhì)情況略有波動(dòng)。
鹽分在蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)晶析出,并最終與難揮發(fā)性有機(jī)物在蒸發(fā)過(guò)程形成鹽泥,鹽泥脫水后單獨(dú)封裝填埋處理。阻斷了鹽分等在系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)積累,部分小分子有機(jī)物通過(guò)二段式浸沒(méi)燃燒焚毀[2],減少了二次污染物,產(chǎn)水率在90%以上。
上海老港項(xiàng)目于2019 年3 月20 日開(kāi)始設(shè)備安裝,2019 年4 月27 日帶料調(diào)試,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,截至2019 年6 月累計(jì)進(jìn)料1.3×104m3。6 月濃縮液處理量和鹽泥產(chǎn)生量見(jiàn)圖2,最大處理量達(dá)到206 m3/d,滿足前端DTRO 膜系統(tǒng)產(chǎn)生濃縮液處理要求。蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸殘液通過(guò)提升泵輸送至固液分離系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理,干渣的含水率約70%,最終形成的殘?jiān)胞}泥由廠區(qū)定期收集處理,上清液繼續(xù)回流至SCE 處理系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)處理。鹽泥產(chǎn)生量18 t/d,鹽泥含水率8%~13%,系統(tǒng)物料體系處于平衡狀態(tài)。
圖2 SCE 系統(tǒng)處理量與鹽泥產(chǎn)生量
SCE 系統(tǒng)可使膜濃縮液濃縮10~20 倍,目前本項(xiàng)目濃縮倍數(shù)達(dá)到7 后,系統(tǒng)可直接結(jié)渣或結(jié)晶。相較于間接傳熱蒸發(fā)技術(shù)(濃縮2~4 倍,且另需增加干化系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)結(jié)晶),SCE 系統(tǒng)可直接作為終端處理工藝。
1) 可揮發(fā)性有機(jī)物及顆粒物的控制措施:二段式耦合SCE 系統(tǒng)保證了濃縮液及沼氣中的可揮發(fā)性有機(jī)物的充分燃燒;同時(shí)分離塔的合理設(shè)計(jì)能夠最大程度抑制霧沫夾帶,保證經(jīng)冷卻噴淋后的不凝氣中可揮發(fā)性有機(jī)物及顆粒物滿足DB 31/933 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。
2) 二氧化硫的控制措施:填埋氣經(jīng)過(guò)脫硫預(yù)處理,保證沼氣中硫化氫含量不高于152 mg/m3,保證浸沒(méi)燃燒蒸發(fā)后的二氧化硫滿足DB 31/933 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。
3) 充分燃燒:同時(shí)供氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)智能變頻調(diào)節(jié)燃?xì)獗龋到y(tǒng)完全燃燒產(chǎn)生CO2和H2O,無(wú)二次污染產(chǎn)生。
4) SCE 正常運(yùn)行溫度為850~1 100 ℃,未達(dá)到熱力型氮氧化物的生成條件,同時(shí)源頭燃料中不具備燃料型和快速型氮氧化物的生成條件,因此不凝氣中氮氧化物達(dá)標(biāo)排放。
5) 本項(xiàng)目煙氣檢測(cè)結(jié)果均小于DB 31/1025—2016 惡臭(異味) 污染排放控制限值(工業(yè)企業(yè))和DB 31/933—2015 大氣污染物項(xiàng)目排放限值最高允許排放濃度(表2)。
表2 不凝氣排放檢測(cè)報(bào)告
SCE 系統(tǒng)配套設(shè)計(jì)蒸汽冷凝裝置,蒸發(fā)過(guò)程產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過(guò)分離塔除去霧沫夾帶的液滴后,通過(guò)管道進(jìn)入蒸汽冷凝裝置,利用循環(huán)冷卻水作為冷媒進(jìn)行冷凝換熱(配套循環(huán)冷卻水池,可以利用廠區(qū)水處理系統(tǒng)的產(chǎn)水或循環(huán)冷卻水(如有) 作為補(bǔ)水),蒸汽冷凝水回至冷凝水儲(chǔ)池后達(dá)標(biāo)排放。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)卷式RO 系統(tǒng)作為最終保障措施。當(dāng)進(jìn)水濃縮液水質(zhì)較差時(shí),為保證系統(tǒng)產(chǎn)水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),SCE 系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入卷式RO 系統(tǒng)進(jìn)行深度處理。由于冷凝水的電導(dǎo)率極低,約為1 000~2 000 μS/cm,實(shí)際卷式RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水率可達(dá)到85%左右,產(chǎn)水達(dá)標(biāo)排放。15%濃縮液進(jìn)入廠區(qū)前端膜系統(tǒng)進(jìn)行再濃縮,經(jīng)濃縮處理后,濃縮液產(chǎn)生量降低至系統(tǒng)進(jìn)水量的6%,進(jìn)入濃縮液處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。
另蒸發(fā)過(guò)程中,依據(jù)不同pH 條件下早期滲濾液中有機(jī)污染物的揮發(fā)規(guī)律,通過(guò)調(diào)整pH 控制有機(jī)酸和氨氮分別揮發(fā)[3]。本項(xiàng)目蒸汽冷凝液出水滿足GB 16889—2008 中表2 要求,出水水質(zhì)見(jiàn)表3。
表3 冷凝液出水檢測(cè)水質(zhì)
本項(xiàng)目能源采用老港填埋場(chǎng)產(chǎn)生的填埋氣。填埋氣經(jīng)過(guò)脫硫預(yù)處理,保證沼氣中硫化氫含量不高于152 mg/m3,浸沒(méi)燃燒蒸發(fā)后的二氧化硫滿足排放標(biāo)準(zhǔn),沼氣CH4含量40%~50%,噸水消耗沼氣140~180 m3/m3。本項(xiàng)目以廢治廢,減少天然氣及電能消耗。按天然氣組分計(jì)算(天然氣按消耗量約70 m3/t,處理量200 t/d,天然氣價(jià)格3.85元/m3計(jì)算),每年既可節(jié)約1 780 萬(wàn)元天然氣費(fèi)用,又能減少溫室氣體排放。
蒸發(fā)過(guò)程中由于溫度變化和機(jī)械擾動(dòng)導(dǎo)致蒸發(fā)過(guò)程產(chǎn)生泡沫。輔助藥劑種類為消泡劑,本項(xiàng)目消泡劑用量約1.0 mL/m3,若進(jìn)水氨氮濃度高需加酸或其他輔助工藝。
系統(tǒng)整體6 月噸水耗電量32 kWh/m3,生產(chǎn)用電設(shè)備運(yùn)行最大容量為467 kW,主要為沼氣風(fēng)機(jī)、空氣風(fēng)機(jī)、蒸汽冷凝器、反滲透增加泵等。系統(tǒng)產(chǎn)水150 t/d,可用于項(xiàng)目生產(chǎn)用水,主要包括反沖洗、酸稀釋等。
1) 本項(xiàng)目濃縮液最大處理量為206 m3/d,鹽泥產(chǎn)生量18 t/d,鹽泥含水率8%~13%,系統(tǒng)物料體系處于平衡狀態(tài)。本項(xiàng)目濃縮倍數(shù)達(dá)到7 后,系統(tǒng)可直接結(jié)渣或結(jié)晶。SCE 系統(tǒng)可直接作為終端處理工藝。
2) SCE 主要能耗為燃?xì)?。老港?xiàng)目采用填埋氣作為燃料,以廢治廢,噸水消耗沼氣140~180 m3/m3,每年可節(jié)約1 780 萬(wàn)元天然氣費(fèi)用;噸水耗電量32 kWh/m3;項(xiàng)目利用系統(tǒng)產(chǎn)水作為生產(chǎn)用水,產(chǎn)水量約150 t/d;利用本工藝投加適量消泡劑實(shí)現(xiàn)各工藝段泡沫控制,消泡劑用量約1.0 mL/m3。該技術(shù)資源化利用填埋氣或沼氣,成本較低。
3) 蒸發(fā)過(guò)程產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過(guò)分離塔除去霧沫夾帶的液滴后,通過(guò)管道進(jìn)入蒸汽冷凝裝置,系統(tǒng)設(shè)計(jì)卷式RO 系統(tǒng)作為最終保障措施,蒸汽冷凝液出水滿足GB 16889—2008 表2 要求;通過(guò)控制SCE 運(yùn)行溫度、沼氣脫硫和智能變頻調(diào)節(jié)燃?xì)馐拐託獬浞秩紵确椒ǎ荒龤庾罱K產(chǎn)物為蒸汽及燃燒后的CO2、H2O、顆粒物等,污染物排放滿足GB 16297—1996 表2 要求,其他不凝氣組分滿足DB 31/1025—2016 和DB 31/933—2015 要求。