孔維剛
河北國(guó)華定州發(fā)電有限責(zé)任公司 河北 定州073000
某發(fā)電公司的鍋爐是亞臨界壓力、中間一次再熱、控制循環(huán)爐,型號(hào)為SG—2008/17.47—M903。噴燃器采用四角切圓方式,單爐膛Π 型露天布置,運(yùn)轉(zhuǎn)層以下采用緊身封閉,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣。
2013年5月完成了低氮燃燒器的改造,燃燒器采用水冷套結(jié)構(gòu),水冷套管子規(guī)格為Φ51×6.5 mm,管子材質(zhì)為SA-210 A1的內(nèi)螺紋管,制造廠家由某鍋爐廠有限公司委托某鍋爐制造有限公司。
2013年10月檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)水冷套管子存在多處鼓包現(xiàn)象,影響了鍋爐的安全運(yùn)行。
水冷套管子鼓包點(diǎn)共計(jì)58點(diǎn),對(duì)管子鼓包的脹粗值進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量的結(jié)果在0.7 mm-1.6mm 之間,脹粗率在1.37%-3.14%范圍內(nèi)。鼓包點(diǎn)脹粗值為0.9 mm 的數(shù)量11個(gè),占19%,有50個(gè)點(diǎn)分布在0.8-1.3 mm 的區(qū)間,占總數(shù)量的86%。
對(duì)管子鼓包部位表面進(jìn)行脫漆清理,發(fā)現(xiàn)管子表面呈藍(lán)黑顏色并有輕微脫碳現(xiàn)象。
經(jīng)檢查,金相組織均為正常的鐵素體+珠光體,未見異常。
該材質(zhì)要求抗拉強(qiáng)度≥415 MPa,屈服強(qiáng)度≥255 MPa。試驗(yàn)結(jié)果管子取樣力學(xué)性能指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
根據(jù)對(duì)鍋爐流場(chǎng)的研究,煤粉火炬一般在離開噴口800 mm~1000 mm后著火,且最高溫度一般發(fā)生在火炬的下游,即煤粉噴嘴向火側(cè)2~3 m 處。發(fā)生脹粗的位置在燃燒器噴嘴兩側(cè),此處不正面面對(duì)火炬,熱負(fù)荷較低。在鍋爐運(yùn)行期間,未發(fā)現(xiàn)有超溫現(xiàn)象,而熱負(fù)荷較高的水冷壁區(qū)域并沒有發(fā)生脹粗現(xiàn)象。并結(jié)合金相組織、力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果確定鼓包原因不是在運(yùn)行期間造成的。
制造廠家水冷套的加工工藝是通過管子間加裝扁鋼焊接完成密封,密封焊接采用半自動(dòng)二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊。經(jīng)對(duì)廠家現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察發(fā)現(xiàn),由于焊接的工作量較大,為了提高效率,密封焊接速度較快,焊接順序和過程無技術(shù)管控要求,也無采取防止焊接變形的措施,管屏焊完后變形很大。在變形部位采取火焰熱校正過程中,同時(shí)采取強(qiáng)力對(duì)正,且火焰溫度無監(jiān)控措施,火焰加熱后管子表面呈蘭黑色并有脫碳現(xiàn)象,見圖1。焊接和校正完后并未采取任何消應(yīng)力處理措施,大量的焊接、結(jié)構(gòu)應(yīng)力等無法得到有效釋放而殘留其中。
由此斷定,水冷套管子鼓包的原因?yàn)橹圃鞎r(shí)密封焊接、熱校正工藝不當(dāng),過程管控不嚴(yán)格,在火焰熱校正過程中造成管子局部超溫,并且在采取強(qiáng)力校正過程中致使管屏中殘留大量的結(jié)構(gòu)、焊接等殘余應(yīng)力。在運(yùn)行中應(yīng)力得到釋放造成了管子局部鼓包現(xiàn)象。
圖1 火焰加熱及強(qiáng)力校正圖
1.加強(qiáng)對(duì)制造廠家制造工藝的監(jiān)控,對(duì)火焰加熱溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),防止熱校正過程出現(xiàn)超溫,并嚴(yán)禁杜絕強(qiáng)力校正現(xiàn)象。
2.對(duì)水冷壁管子外徑脹粗超過3.5%的部位進(jìn)行更換;對(duì)金相組織、力學(xué)性能超標(biāo)的部位進(jìn)行更換。未進(jìn)行更換的水冷套管子可考慮開應(yīng)力釋放槽。
3.加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)督,在運(yùn)行中防止超溫超壓運(yùn)行;注意定排、連排的正確使用,避免水動(dòng)力異常,防止溫度和壓力的大幅度波動(dòng)。
4.利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)鼓包部位進(jìn)行監(jiān)督檢查,持續(xù)跟蹤鼓包變化情況。5.建議廠家采取焊后熱處理,增加焊后消除應(yīng)力措施,防止管屏變形過大和減少殘余應(yīng)力。