彭劍波
摘? ?要:筆者所在公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,對SS4G機車進行進行了改造,并加裝了一些設(shè)備,在無形之中加大了機車蓄電池的負荷,繼而導(dǎo)致了多起蓄電池虧電事情的發(fā)生。文中,主要就如何降低SS4改電力機車蓄電池虧電故障率進行了探討。
關(guān)鍵詞:蓄電池;虧電;電力機車
1 概況
中鐵二十局集團第四工程有限公司鐵路電力運輸分公司共有14臺SS4改電力機車在神朔線擔當運輸任務(wù),神朔線正線全長266公里,近幾年來,隨著運量的增加,原來的機車運行編組模式已經(jīng)無法滿足運量要求,分公司對所支配的14臺SS4G機車進行無線同步控制改造,重車運行編組模式為“2+2”萬噸無線同步控制,空車運行編組為4+0運行模式,機車除加裝萬噸無線同步控系統(tǒng)和正常的防寒設(shè)備外,還加裝了視頻監(jiān)控、無線傳輸、調(diào)監(jiān)等安保設(shè)備,這些設(shè)備都是靠機車蓄電池輸出電壓工作的,無形中加大了機車蓄電池的負荷,導(dǎo)致多起蓄電池虧電事情的發(fā)生,尤其是每年的10月15日到下一年的4月15日防寒期階段,機車運行環(huán)溫最低能達到-30℃,極寒的溫度和蓄電池超負荷輸出,機車蓄電池虧電更加頻繁化,從2018年10月15日截止2018年12月25日,共發(fā)生蓄電池虧電12起,有的甚至前腳剛換的蓄電池,運行途中隔個天窗點蓄電池就虧電了,導(dǎo)致二次入庫處理,甚至導(dǎo)致全車無電而申請救援,嚴重影響了機車的正常周轉(zhuǎn),也極大的制約了分公司正常的運輸生產(chǎn)。
2 選題理由
機車蓄電池作為機車低壓部分的動力源,蓄電池虧電會導(dǎo)致蓄電池電壓低于各電器和電子元件工作電壓時,各電器和電子元件將處于失電狀態(tài),無法正常工作,導(dǎo)致機車控制系統(tǒng)故障,極大的增加了行車事故的發(fā)生。
機車蓄電池虧電時,機車將不再擔當正常的運輸任務(wù),須返段檢修,入段檢修到出庫時間平均在8個小時。從朱蓋塔到神池南擔當一趟重車牽引任務(wù),平均需要4小時30分,蓄電池虧電導(dǎo)致機車入段嚴重影響了分公司運輸生產(chǎn)。
蓄電池反復(fù)虧電,縮短了蓄電池的使用壽命,更換蓄電池導(dǎo)致機車維護成本增加。
調(diào)查(1)
從2018年分公司機車蓄電池虧電故障分布來分析,虧電井噴期是在機車防寒階段,查找防寒工作范圍,為了機車制動系統(tǒng)各閥類正常工作,防治從壓縮機經(jīng)干燥塔的壓縮空氣在各閥受冷凝水,造成結(jié)冰,影響各閥的正常工作,減少行車事故的發(fā)生,于是加裝了防寒加熱套(加裝防寒電熱套的閥件有中繼閥、分配閥、緊急閥、總風遮斷閥、濾塵器、47逆止閥),分公司加裝的GZLFPRQ系列電加熱套,利用電阻通電受熱的原理給各閥加熱,因各閥件內(nèi)部構(gòu)造都有橡膠密封元件,加熱溫度不易過高,因此采用蓄電池來供電,無形中增加了蓄電池放電端的負載,蓄電池的電量消耗速度加快。
調(diào)查(2)
根據(jù)神朔機務(wù)段段修規(guī)程,在機車小修修程時對機車上的蓄電池要進行換修,分公司14臺機車共有2臺機車換裝了2016年生產(chǎn)的200Ah額定容量的蓄電池,有12臺機車仍使用170Ah額定容量的蓄電池,其中2016年的蓄電池裝車有6臺,在機車相同的運輸環(huán)境和制度下,截止2018年12月25日,加裝2016年生產(chǎn)的200Ah額定容量的蓄電池虧電發(fā)生0臺次,虧電率為0%,2016年生產(chǎn)的170Ah額定容量的蓄電池虧電4臺次,虧電率為66.7%。
調(diào)查(3)
蓄電池的使用壽命隨著機車的運用時間的增加而縮短,嚴重影響了蓄電池正常的使用,通過對虧電蓄電池的分析,與蓄電池的使用壽命有直接關(guān)系。生產(chǎn)日期越早的蓄電池發(fā)生虧電的概率就越大,2016年生產(chǎn)的170Ah額定容量的蓄電池虧電導(dǎo)致的故障率為66.7%,2013年和2014年生產(chǎn)的分別為4臺和2臺,2013年和2014年生產(chǎn)的170Ah額定容量的蓄電池全部虧電,虧電導(dǎo)致的蓄電池故障率為100%。
調(diào)查(4)
線路上正常運行時,通過二極管、晶閘管組成的整流裝置(一些車安裝的高頻整流器)來給蓄電池充電,當蓄電池充電回路故障時,蓄電池處于持續(xù)放電狀態(tài),電池容量和電壓會持續(xù)下降,最終導(dǎo)致當電壓低于各電器和電子元件工作電壓時,各電器和電子元件將處于失電狀態(tài),無法正常工作,導(dǎo)致機車控制系統(tǒng)故障。
3 課題目標
攻關(guān)目標:使SS4改機車因蓄電池虧電引起的機車故障比去年減少80%以上,消除蓄電池虧電引起的機破和臨修,確保機車運用質(zhì)量。
1.要因確認
針對因果圖中找出的15條末端因素,我們通過現(xiàn)場調(diào)查,逐一對其進行了論證。
2.制定對策
針對調(diào)查分析確認出的8條主要原因,制定出對策措施,明確具體負責人和完成時間,見下表。
對策確定后,QC小組成員即分工負責,狠抓落實,各項對策的具體實施如下:
實施1:發(fā)揮團隊精神,積極制定相關(guān)制度,加大監(jiān)督落實力度
結(jié)合對策和分公司及機務(wù)段相關(guān)管理制度,組織分公司相關(guān)部室開展調(diào)研,修改和制定了《天窗點乘務(wù)員作業(yè)和登記制度》、《分公司段備機車打溫制度》、《蓄電池維護檢修作業(yè)辦法》、《蓄電池入段驗收制度》等,將具體環(huán)節(jié)責任落實到人,同時增加監(jiān)督復(fù)核和互控環(huán)節(jié),真正讓制度發(fā)揮作用,能落到實處。
實施2:將原閥加熱裝置線路進行技改,QC小組成員通過仔細研究閥加熱供電電路,計劃通過改造原閥加熱裝置供電線路實現(xiàn)蓄電池負載的減少。
原閥加熱裝置供電方式:自電源柜下方端子685(110v正端線)、400線(110V負端線)引線經(jīng)走廊地板下方到制動屏柜內(nèi)左側(cè)作為電源線。
技改方案閥加熱供電方式:
技改方案(圖1)為機車升弓,電壓為高壓時,通過變壓器輔助繞組零壓變壓器281TC將380V電壓變?yōu)?10V電壓,經(jīng)過290U整流后215號線得電,加裝450KM接觸器吸合使685線得電,避免了供電線路直接與蓄電池進行連接,在蓄電池不充電的情況下,負載繼續(xù)耗取蓄電池電壓,造成蓄電池虧電。
實施3:QC小組對分公司全部SS4G電力機車蓄電池的生產(chǎn)日期和安裝型號進行了普查,對蓄電池虧電問題進行分類研究,同時邀請湖南豐日電源電氣股份有限公司進行技術(shù)支持,共同解決蓄電池虧電、檢修和維護等方面的不足,編制分公司《蓄電池維護檢修作業(yè)辦法》,對于裝車蓄電池根據(jù)充放電試驗做裝車前的檢驗。
實施4:QC小組對天窗點后機車蓄電池發(fā)生虧電情況統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)因天窗點造成機車蓄電池虧電情況居多,線路天窗點時,線路接觸網(wǎng)處于停電狀態(tài),機車蓄電池得不到外界電源的充電,機車各安保設(shè)備處于工作狀態(tài),導(dǎo)致機車蓄電池處于持續(xù)的放電狀態(tài),最終導(dǎo)致機車蓄電池虧電。QC小組將這一情況及時向向機務(wù)段運轉(zhuǎn)部門和生產(chǎn)技術(shù)室反饋,經(jīng)機務(wù)段和調(diào)度協(xié)調(diào),冬季天窗點停電時間進行壓縮,停電次數(shù)適當進行增加,由原有的4~5小時縮短到現(xiàn)有的3~4小時(特殊情況除外)。
5 效果檢查與總結(jié)
1.機車質(zhì)量方面
采取以上對策和措施后,分公司機車整體蓄電池質(zhì)量狀態(tài)明顯提高,虧電現(xiàn)象下降明顯,2019年1月到2019年11月,分公司因蓄電池虧電造成的臨修共2件,分公司從2019年10月15日到2019年11月25日,除修程機車更換不良蓄電池外,正常運用因蓄電池虧電造成的臨修僅1件,2018年10月15日-2018年11月25日因蓄電池造成的機車臨修達到8件,分公司因蓄電池虧電造成的臨修相比去年同期下降7件,機破臨修率同比下降了87.5%,機車質(zhì)量和運行安全得到了極大的提高。
2.制度落實方面
結(jié)合此次分公司QC活動,分公司共建立了《天窗點乘務(wù)員作業(yè)和登記制度》、《分公司段備機車打溫制度》、《蓄電池維護檢修作業(yè)辦法》、《蓄電池入段驗收制度》共4項制度,通過制度的實行,規(guī)范了蓄電池的相關(guān)制度,并提高了相關(guān)人員的工作水平,從2019年1月到2019年11月,分公司檢修人員和物資部門共檢查出19塊存在故障隱患的蓄電池,新購蓄電池進行充放電試驗驗收達到100%,隨著制定相關(guān)運行途中蓄電池巡視檢查制度,規(guī)范乘務(wù)員作業(yè)標準,預(yù)防充電回路引起的蓄電池虧電共6件,進一步減少了蓄電池虧電隱患的發(fā)生,及時保證了機車的安全運行和正常周轉(zhuǎn)。
3.技術(shù)效益
通過對蓄電池虧電的研究,提高了分公司技術(shù)管理人員處理蓄電池故障的能力,同時在QC活動的推動下,進一步拓展了QC小組成員的知識面。通過小組集體的努力,得出蓄電池虧電的防范措施,在指導(dǎo)行車和日常檢修中提供了技術(shù)指導(dǎo)意見,并得到聯(lián)運單位和機務(wù)段的認可,從技術(shù)角度為行車安全提供了安全保障。
4.經(jīng)濟效益
通過以上措施和對策,分公司蓄電池的虧電現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),機車質(zhì)量得到極大的提升,縮短了機車庫內(nèi)停留時間和降低了機車檢修率,SS4改機車因蓄電池虧電引起的機車故障比去年減少87.5%,達到目標值80%以上,檢修率下降5.6%,為運輸任務(wù)做好基礎(chǔ),提升了機車運用率,機車運用提升3.2%。每年可減少機車檢修費用估算約15萬元。
參考文獻
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責編/馬銘陽