張 瑞,李英奎,文 輝,方 圓
(南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035)
鏈軌節(jié)是工程機(jī)械履帶的重要組成部分,起到連接履帶板并傳遞動(dòng)力的作用,決定了履帶底盤的使用壽命。由于履帶主機(jī)如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械裝備主要在礦山、道路施工等特殊環(huán)境下應(yīng)用,要求履帶鏈軌節(jié)用鋼具備高的淬透性、成分組織均勻性及良好的表面質(zhì)量,生產(chǎn)的鏈軌節(jié)可保證履帶在礦山等復(fù)雜環(huán)境下使用穩(wěn)定[1]。
工程機(jī)械履帶為磨損件,有一定的使用壽命,損壞后進(jìn)行履帶底盤更換。使用40Mn2 材料生產(chǎn)的鏈軌節(jié)淬透深度較低,耐磨性差,迫切需要提高產(chǎn)品的質(zhì)量。南鋼根據(jù)客戶的需求針對(duì)性開發(fā)40MnB 材料鏈軌節(jié)用鋼,提高了鏈軌節(jié)的淬透性和耐磨性,其他的各項(xiàng)性能指標(biāo)也滿足客戶的使用需求,提高工程機(jī)械配件市場的產(chǎn)品質(zhì)量[2]。
為提高產(chǎn)品的淬透性需要添加合金元素,而提高淬透性性價(jià)比最高的合金元素為B 元素,硼作為微合金化元素,在鋼種加入0.010%~0.030%的微量硼就可極大的提高鋼材的淬透性,其作用等效于0.7%Cr、0.5%Mo 或1.0%Ni。硼提高鋼的淬透性機(jī)理是:硼聚集在晶界上,占據(jù)了鐵素體形核的有利位置,推遲了鐵素體的形核,使C 曲線右移,提高了奧氏體的穩(wěn)定性,使鋼能夠在較寬的冷速內(nèi)得到貝氏體或者馬氏體組織,從而獲得良好的強(qiáng)韌化性能。鋼中硼主要以固溶形式,以及鐵碳硼化合物、氧化物或氮化物等化合物形式存在。只有固溶態(tài)存在的硼才能夠起到提高淬透性的作用。冶煉中充分加Alt 脫氧、Ti 固氮保證鋼中有效硼即固溶硼的收得率。工程機(jī)械鏈軌節(jié)材料40MnB 的主要成分設(shè)計(jì)見表1。
表1 40MnB 的化學(xué)成分
鋼材的橫截面酸浸低倍組織試片上不得有目視可見的縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮、白點(diǎn)、晶間裂紋。酸浸低倍組織一般疏松、中心疏松及中心偏析均≤2.5 級(jí)。
鋼材應(yīng)按GB/T10561 中A 法進(jìn)行非金屬夾雜物檢驗(yàn),其合格級(jí)別應(yīng)符合表2 的規(guī)定(級(jí))。
表2 非金屬夾雜物檢驗(yàn)的級(jí)別劃分
鋼材按GB/T 6394 進(jìn)行奧氏體晶粒度檢測(cè),晶粒度應(yīng)不粗于5 級(jí)。
鋼材按GB/T233 進(jìn)行熱頂鍛檢驗(yàn),熱頂鍛后的試樣高度為原試樣高度的1/3,頂鍛后的試樣上不得有裂口和裂縫。
生產(chǎn)工藝路線為:轉(zhuǎn)爐—LF 精煉—RH 真空脫氣—連鑄—軋制—檢驗(yàn)—發(fā)貨[3]。
采用120t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉,冶煉脫P(yáng),終點(diǎn)P ≤0.020%,采取高碳出鋼及出鋼檔渣操作,出鋼合金化采用鋁塊進(jìn)行預(yù)脫氧。在LF 爐精煉全程吹氬及白渣操作,再經(jīng)過真空處理,低真空度下保持10min 以上,進(jìn)一步降低鋼中有害氣體H 含量,最后對(duì)鋼水進(jìn)行鈣處理,并保證軟吹時(shí)間≥15min,從而減少鋼中夾雜物,提高鋼水的潔凈度。為保證鋼中B 元素的收得率,冶煉中先使用鋁充分脫氧,再加入鈦合金,最后加入B 合金。
表3 晶粒度和夾雜物檢測(cè)結(jié)果(級(jí))
表4 40MnB 和40Mn2 淬透性對(duì)比(HRC)
圖1 40MnB 和40Mn2 淬透性對(duì)比
鋼水澆注出不同斷面的連鑄坯,因工程機(jī)械鏈軌節(jié)圓鋼在85mm 規(guī)格以內(nèi),為保證圓鋼的內(nèi)部質(zhì)量,提高配件市場鏈軌節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量,軋制壓縮比控制在10 個(gè)以上。
試生產(chǎn)期間累計(jì)生產(chǎn)了兩組15 爐約1500t,其中一個(gè)爐號(hào)鋼水流動(dòng)性較差,連鑄拉速降低,影響連鑄生產(chǎn)效率。圓鋼發(fā)用戶試用,反饋良好。
試生產(chǎn)的圓鋼進(jìn)行低倍檢驗(yàn),中心疏松、一般疏松、中心偏析及錠形偏析均≤1.5 級(jí),圓鋼的低倍質(zhì)量優(yōu)良。每批次圓鋼軋制時(shí)進(jìn)行熱頂鍛檢驗(yàn),熱頂鍛試樣表面光滑無缺陷,熱頂鍛合格,圓鋼表面質(zhì)量良好。
因鏈軌節(jié)產(chǎn)品的服役環(huán)境較差,對(duì)原材料的純凈度及產(chǎn)品熱處理后組織均勻性有一定的要求,對(duì)本次生產(chǎn)的圓鋼進(jìn)行奧氏體晶粒度和夾雜物檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果見表3。
新型鏈軌節(jié)40MnB 的淬透性較40Mn2 進(jìn)行對(duì)比,淬透性數(shù)據(jù)對(duì)比見表4,40MnB 淬透性在J20 點(diǎn)前均高于40Mn2,40MnB的硬度降幅明顯低于40Mn2,淬硬深度也較40Mn2 大,如圖1 所示,40MnB 較40Mn2 的淬透性顯著提高。
生產(chǎn)過程中一個(gè)爐號(hào)的鋼水流動(dòng)性較差,連鑄生產(chǎn)時(shí)在中包水口內(nèi)存在鋁類夾雜物聚集,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,將拉速降低,影響了連鑄連澆生產(chǎn)效率。對(duì)這兩組生產(chǎn)工藝進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)這一爐在真空處理后喂入了200m 鋁線,喂線后靜攪時(shí)間10min,較其他爐號(hào)鋁線多了150m,鋼種鋁類夾雜物較多,未完全上浮造成鋼水流動(dòng)性差。
為改善鋼水的流動(dòng)性,后續(xù)40MnB 的材料冶煉應(yīng)在真空前保證足量的鋁含量,真空后鋁線允許添加量≤100m,添加鋁線后靜攪時(shí)間≥15min。工序優(yōu)化后生產(chǎn)4 組40MnB 共5000t 材料,鋼水流動(dòng)性正常,未出現(xiàn)鋼水粘問題,產(chǎn)品發(fā)用戶使用正常。
南鋼為工程機(jī)械鏈軌節(jié)配件市場開發(fā)的40MnB 材料,經(jīng)用戶使用,材料的表面質(zhì)量、非金屬夾雜物和晶粒度滿足客戶的使用要求,新材料淬透性較原有的40Mn2 材料顯著提升,提高履帶底盤的使用壽命,推動(dòng)工程機(jī)械配件市場的產(chǎn)品質(zhì)量。