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        熱處理過程中的爐輥控制技術(shù)分析

        2020-03-19 06:12:54劉濤飛
        中國金屬通報 2020年24期
        關(guān)鍵詞:結(jié)瘤拋丸氧化鐵

        劉濤飛

        (河鋼集團邯鋼中板廠,河北 邯鄲 056000)

        邯鋼中板熱處理生產(chǎn)線2#熱處理爐是一座氮氣保護輻射管加熱輥底式爐,主要用于正火、回火和調(diào)質(zhì)板熱處理生產(chǎn)。加熱溫度為400℃~950℃,主要性能參數(shù)見表1。

        表1 2#輥底式淬火熱處理爐技術(shù)性能表

        鋼板輥印情況是困擾熱處理后鋼板表面質(zhì)量的最大問題。熱處理線的質(zhì)量問題90%都是由于鋼板表面的輥印沒有及時修磨或修磨不到位而引起的。在正火板和淬火板高溫工藝生產(chǎn)期間,鋼板溫度在860℃~950℃之間,高溫生產(chǎn)帶來的輥印問題尤為明顯。輥印嚴(yán)重時需要大面積修磨,甚至判廢。

        1 爐底輥結(jié)瘤原因分析

        通過對爐底輥表面及剝離下來的大量結(jié)瘤物觀察發(fā)現(xiàn),爐底輥表面有呈堆積狀的氧化鐵皮,而剝離下來的部分呈層狀堆積,最厚的結(jié)瘤物由約100 多層氧化鐵皮粘結(jié)而成,厚度達5mm。對結(jié)瘤物作電子探針分析,發(fā)現(xiàn)其主要成分為FeO,占94.83%。,爐底輥表面結(jié)瘤的成因:首先是輥面局部粘附小片氧化鐵皮,然后隨著裝爐量增加,帶人爐內(nèi)的氧化鐵皮增加,使輥面氧化鐵皮積累疊加,并在近乎熱熔的柔軟狀態(tài)下發(fā)生高溫氧化,使輥面結(jié)瘤逐步增大。在淬火或正火的高溫狀態(tài)下,輥面粘結(jié)的層狀氧化鐵皮在鋼板的碾壓下,一層一層增加,而且越來越密實。此時,較厚的鋼板在高溫下被其自身重量壓出輥印。大量試驗表明,容易出現(xiàn)輥印的條件是:鋼板厚在25mm 以上,鋼板溫度在930℃以上。

        通過停爐對爐底輥檢查發(fā)現(xiàn),輥面結(jié)瘤分為3 種情況,輕微的結(jié)瘤,爐底輥表面存在薄層氧化鐵皮,沒有和爐底輥形成牢固的結(jié)瘤,通過通爐可以緩解輥印的加重。

        較牢固的結(jié)瘤,這種結(jié)瘤需要停爐后使用手持砂輪機進行修磨處理。

        非常牢固的結(jié)瘤,這種結(jié)瘤在輥面上有一定的高度,對鋼板損傷比較嚴(yán)重,使用手持砂輪機很難進行修磨處理,這種結(jié)瘤危害性極大,會造成大面積的輥印,增加后續(xù)火切修磨處理的工作量,嚴(yán)重時會造成鋼板判廢。

        因此,減少鋼板輥印歸根結(jié)底是減少爐內(nèi)氧化鐵皮的產(chǎn)生和帶入。

        1.1 拋丸質(zhì)量差,下表氧化鐵皮帶入爐內(nèi)

        邯鋼拋丸機為國產(chǎn)設(shè)備,使用過程中,拋丸器葉片缺損、分丸輪損壞、拋丸器漏料、拋丸器拋射角度不合適等,導(dǎo)致進入拋丸器內(nèi)的丸料不能均勻拋射到鋼板上。丸料規(guī)格過大,丸料拋射到鋼板上容易造成鋼板微小凹坑。達不到金屬表面精度要求。

        1.2 爐膛氣氛控制

        2#熱處理爐使用燃氣為高焦混合煤氣,在使用過程中,煤氣中水蒸汽含量較大,在長期使用過程中,煤氣中的雜質(zhì)和水蒸汽會影響燒嘴的使用壽命,造成燒嘴損壞,如陶瓷內(nèi)管破碎、斷裂、使金屬外管受熱不均勻產(chǎn)生裂縫甚至斷裂,或者由于其它原因等造成輻射管直接燒穿, 使助燃空氣從損壞部位進入爐膛內(nèi)部導(dǎo)致爐膛氧含量增加。

        圖1 爐膛氣氛控制系統(tǒng)設(shè)計

        1.3 長期高溫生產(chǎn)淬火和正火板,更易形成結(jié)瘤

        通過不同的停爐溫度下,進爐檢查可以看出,高溫停爐后,在高溫區(qū)爐底輥結(jié)瘤嚴(yán)重,幾乎每根爐底輥都有, 回火工藝,尤其是中溫回火停爐后, 基本沒有結(jié)瘤。

        2 控制爐底輥結(jié)瘤采取的措施

        2.1 拋丸質(zhì)量提升

        通過對1#、2#、3#拋丸器的優(yōu)化,使丸料更加順暢的流出拋丸器,從而增加打擊效果。根據(jù)拋丸量合理制定拋丸機滾刷更換周期,及時調(diào)整滾刷與鋼板重合量,及時修補更換拋丸器襯板,保證了拋丸質(zhì)量。

        每周對拋丸器葉片檢查一次,對磨損嚴(yán)重的2#、3#拋丸器及時更換葉片,保證拋丸器完整,保持最有效的拋丸效果。對于供丸螺旋下料口過大,立即采取措施對下料口改造,讓丸料均勻流入拋丸器。利用定修,改進光電開關(guān)為激光冷金屬檢測器和接收裝置,從而確保使用可靠,提高拋丸質(zhì)量。同時在拋丸機出口側(cè)加裝鋼絲板刷,有效的將鋼板下表面的丸料清理干凈。

        圖2 爐內(nèi)鑄鋼零件

        針對鋼板表面拋丸效果不好的現(xiàn)狀,把丸料由直徑0.9mm~1.2mm 的鑄鋼丸改為直徑1.0mm 的鋼絲切丸,提高了拋丸效果和丸料使用壽命。

        2.2 爐膛氮氣氣氛控制

        保持爐內(nèi)氮氣氣氛,控制爐內(nèi)氧含量:為了減少爐內(nèi)生成二次氧化鐵皮,必須對爐內(nèi)氣氛進行嚴(yán)格控制。保證爐內(nèi)氧氣含量控制在500ppm~700ppm,減少鋼板表面氧化鐵皮產(chǎn)生。原2#爐爐頂3 臺含氧分析儀已使用多年,氧化鋯探頭均出現(xiàn)了問題,改造更換后實現(xiàn)了氮氣自動控制功能。在2#爐操作畫面上可實時監(jiān)控爐內(nèi)氧含量,并根據(jù)設(shè)定的氧氣含量值自動控制氮氣電磁閥開閉。2#爐共有28 個氮氣電磁閥,前后爐門各兩個,爐體南北兩側(cè)各12 個,其中爐體分3 個區(qū)域,每個區(qū)域分布8 個氮氣電磁閥。當(dāng)氧含量大于700ppm 時,3 個區(qū)域都開若干電磁閥(根據(jù)畫面上設(shè)定開度決定電磁閥開啟數(shù)量),當(dāng)氧含量小于700ppm 時,3 個區(qū)域都關(guān)若干電磁閥(根據(jù)設(shè)定開度決定電磁閥關(guān)閉數(shù)量),保證爐內(nèi)氧氣含量控制在500ppm~700ppm 范圍內(nèi)。

        2.3 熱處理生產(chǎn)工藝優(yōu)化

        (1)入爐鋼板堅持塊塊拋丸,沒有拋丸或者沒有拋干凈的鋼板不允許入爐,防止氧化鐵皮帶入爐內(nèi)。

        (2)加強拋丸機日常維護,丸料及時補充,保證拋丸質(zhì)量。

        (3)入爐裝鋼時必須開啟吹掃裝置,以吹掉鋼板表面的雜物和拋丸后殘留的丸料。

        (4)通過氮氣保護,控制爐膛內(nèi)氧含量,防止鋼板氧化嚴(yán)重而產(chǎn)生氧化鐵皮,黏在輥道上。

        (5)合理安排生產(chǎn)計劃,接班后先通爐后生產(chǎn),裝爐生產(chǎn)遵循由厚到薄的原則,生產(chǎn)期間勤觀察鋼板表面質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)輥印嚴(yán)重,當(dāng)班停止生產(chǎn),重新通爐。

        (6)根據(jù)產(chǎn)量和合同情況,約2000 噸為生產(chǎn)基礎(chǔ),高溫低溫交替安排生產(chǎn),低溫生產(chǎn)時,爐溫降到500℃左右,這時爐底輥結(jié)瘤變的硬且脆,利用60~70 厚的通爐鋼板,在爐內(nèi)以較快的速度運行,將輥瘤撞碎、壓平。

        (7)建立來料性能臺賬,回火挽救合格的板盡量采取回火挽救。減少正火溫度生產(chǎn)板,避免產(chǎn)生高溫輥印

        (8)出現(xiàn)大面積輥印降溫至回火溫度,班中集中通爐后生產(chǎn)回火板,起低溫通爐作用,減少鋼板輥印。

        (9)對286 個燒嘴情況進行逐個摸查,做到“心中有數(shù)”;及時恢復(fù)損壞燒嘴,避免局部高溫,加重結(jié)瘤情況。

        2.4 爐底輥水平校正

        在以上工作的基礎(chǔ)上,利用停爐時間,對爐底輥水平情況進行校正,更換了變形嚴(yán)重的21#爐底輥,同時利用檢修機會,對高溫區(qū)的6 支爐底輥進行調(diào)整,保證爐底輥在同一水平面,避免鋼板劃傷。

        圖3 采取輥印控制措施前后爐底輥結(jié)瘤情況對比

        3 效果檢查

        通過以上措施的實施,鋼板表面質(zhì)量得到提升,得到客戶認(rèn)可,間接贏得市場。熱處理輥印得到有效控制,避免了常規(guī)正火工藝后,出現(xiàn)大面積輥印缺陷,造成鋼板改判。同時新工藝的開發(fā),減少了常化生產(chǎn)期間提溫、降溫的次數(shù),降低了燃耗成本,縮短了生產(chǎn)時間,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

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