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        1000MW 機(jī)組300MW 深度調(diào)峰試驗(yàn)分析

        2020-03-15 07:55:10謝海琪
        中國金屬通報 2020年23期
        關(guān)鍵詞:汽泵水流量氧量

        李 亮,謝海琪

        (國家電投集團(tuán)協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司,江蘇 鹽城 224500)

        1 試驗(yàn)?zāi)康?/h2>

        (1)驗(yàn)證機(jī)組在300MW 負(fù)荷時鍋爐是否具備穩(wěn)燃能力。

        (2)驗(yàn)證機(jī)組在300MW 負(fù)荷時脫硝系統(tǒng)是否具備投運(yùn)條件。

        (3)驗(yàn)證機(jī)組在300MW 負(fù)荷時各受熱面壁溫是否在可控范圍內(nèi)。

        (4)驗(yàn)證機(jī)組在300MW 負(fù)荷時協(xié)調(diào)控制能力。

        (5)驗(yàn)證機(jī)組在300MW 負(fù)荷時汽泵是否安全可靠運(yùn)行。

        2 試驗(yàn)條件

        (1)利用機(jī)組停機(jī)契機(jī),根據(jù)1 號機(jī)組300MW 深度調(diào)峰試驗(yàn)方案要求,執(zhí)行300MW 深度調(diào)峰試驗(yàn)。

        (2)11 月09 日白班已投BC、CD 油槍,均可靠備用。

        (3)測量爐水循環(huán)泵絕緣正常,爐水循環(huán)泵正常備用。

        (4)根據(jù)現(xiàn)場停機(jī)操作實(shí)際,保持1B、1C、1D 制粉系統(tǒng)運(yùn)行,加倉方式如下。

        表1 倉儲各個運(yùn)行系統(tǒng)

        (5)制粉系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)等設(shè)備運(yùn)行正常,沒有影響輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行的缺陷,設(shè)備均可靠運(yùn)行。

        (6)減溫水系統(tǒng)閥門、燃燒器擺角等設(shè)備功能完好,正常投運(yùn)。

        (7)干排渣系統(tǒng)設(shè)備完好,無影響干排渣運(yùn)行的缺陷。

        (8)通知現(xiàn)場各專業(yè)檢修人員到位。

        (9)就地檢查單爐膛燃燒器擺角在同一角度,調(diào)整燃燒器擺角時應(yīng)就地核對擺角實(shí)際位置。

        (10)500MW 負(fù)荷時將1A 小機(jī)汽源切至輔汽供給,保持1 號機(jī)組輔汽聯(lián)箱壓力>0.8MPa,全廠輔汽由2 號機(jī)組冷再供應(yīng)。

        (11)試驗(yàn)前已聯(lián)系熱控將協(xié)調(diào)控制自動解除負(fù)荷修改為280MW。

        3 試驗(yàn)過程

        因停機(jī)時間限制,本次試驗(yàn)時間較短,整個試驗(yàn)過程負(fù)荷控制如下:22:20 機(jī)組負(fù)荷500MW,開始執(zhí)行降負(fù)荷操作;22:30~22:38,維持機(jī)組負(fù)荷450MW 穩(wěn)定;22:38~23:11,持續(xù)緩慢降低機(jī)組負(fù)荷至320MW;23:29,機(jī)組負(fù)荷降至297MW,運(yùn)行磨煤機(jī)為BCD;23:32,啟動1A 制粉系統(tǒng),結(jié)束300MW 試驗(yàn)操作。由500MW 負(fù)荷降至300MW 時間為1.2 小時,滿足試驗(yàn)措施要求。但由于停機(jī)時間限制,本次試驗(yàn)僅在300MW 負(fù)荷停留5 分鐘,隨后即進(jìn)行停機(jī)操作,未達(dá)到方案要求的持續(xù)2 小時穩(wěn)定負(fù)荷運(yùn)行。

        4 試驗(yàn)過程出現(xiàn)的問題及解決措施

        4.1 送風(fēng)量手動調(diào)節(jié)調(diào)整滯后,兩側(cè)氧量偏差大,造成汽溫偏差大總排口氮氧化物波動大

        由于鍋爐雙爐膛設(shè)計,低負(fù)荷爐膛火焰充滿度低,配風(fēng)方式不合理,氧量偏差問題不可避免的存在。在以往400MW 深度調(diào)峰就曾探討過,經(jīng)過一定時間的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),400MW 負(fù)荷工況時的氧量及汽溫偏差已能得到較好控制。而此次300MW 深度調(diào)峰試驗(yàn)過程,為何再次出現(xiàn),且氧量波動過大(6.5%~10.5%),偏差最大達(dá)2%[1]。

        主要原因如下:①相對于400MW 深調(diào)操作,300MW 深調(diào)操作時間更長,基本為400MW 操作三倍時間,同時要考慮對脫硝入口煙溫的控制;②氧量調(diào)節(jié)滯后,從送風(fēng)量調(diào)節(jié)至尾部煙道氧量測點(diǎn),包括脫硝氧量、氮氧化物出現(xiàn)明顯變化基本需要5min~8min 時間,而從風(fēng)量調(diào)節(jié)開始,到最終最大氧量變化時間則更長,需要近20min 時間。因此,在300MW 深調(diào)氧量調(diào)整期間,不能僅憑當(dāng)前數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

        解決措施:①深調(diào)期間,送風(fēng)機(jī)動葉調(diào)整不可來回往復(fù),從送風(fēng)機(jī)動葉手動調(diào)整開始,至降至300MW 負(fù)荷期間,送風(fēng)機(jī)動葉應(yīng)為逐漸關(guān)小過程,操作過程應(yīng)平緩,最終以此次深調(diào)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)值為目標(biāo)值,即A 送風(fēng)機(jī)動葉20%(43.7A),B 送風(fēng)機(jī)動葉18%(45.3A);②當(dāng)出現(xiàn)兩側(cè)氧量偏差過大,超過1%就應(yīng)立即通過SOFA 風(fēng)擋板開度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,因反應(yīng)滯后的影響,調(diào)整幅度不可過大,以免兩側(cè)氧量來回往復(fù),控制氧量偏差最大不超過1.5%。

        以下為300MW 深調(diào)期間風(fēng)機(jī)動葉調(diào)整及氧量變化截圖。

        圖1 300MW 深調(diào)期間風(fēng)機(jī)動葉調(diào)整及氧量變化

        4.2 水冷壁超溫

        此次300MW 深調(diào)試驗(yàn)期間,出現(xiàn)了短暫水冷壁超溫現(xiàn)象,主要原因如下:因機(jī)組負(fù)荷較低,過熱度較低(最低12℃),為防止鍋爐轉(zhuǎn)濕態(tài),調(diào)整給水流量幅度較大,造成水冷壁短時超溫。

        解決措施:由于機(jī)組負(fù)荷較低,最終給水流量僅860t/h~900t/h 左右,給水流量變化對壁溫影響較大。低負(fù)荷期間如鍋爐水冷壁部分管束溫度異常,應(yīng)適當(dāng)降低啟動分離器出口溫度,如機(jī)組在微過熱度運(yùn)行方式,加強(qiáng)啟動分離器水位的監(jiān)視,防止分離器滿水造成過熱器進(jìn)水。同時手動進(jìn)行焓值調(diào)整時,不可大幅操作,每次調(diào)整只允許通過小格調(diào)整一次,即20t/h 的幅度。

        4.3 退汽泵操作造成給水流量突降(最低降至722t/h)

        主要原因:此次由于進(jìn)行300MW 深度調(diào)峰試驗(yàn),在300MW經(jīng)過短暫停留后未升負(fù)荷,在300MW 負(fù)荷即進(jìn)行了退B 汽泵操作,兩臺汽泵出力均較低,且B 汽泵汽源為四抽,當(dāng)B 汽泵再循環(huán)全開,A 汽泵再循環(huán)全關(guān)后,B 汽泵稍降轉(zhuǎn)速即不出力,A 汽泵給水加出力過程不及時,造成給水流量突降[2]。

        解決措施:在停機(jī)退汽泵操作過程,盡量在500MW 負(fù)荷。在300MW 低負(fù)荷退汽泵時,應(yīng)將輔汽汽源小機(jī)出力提前增加后,再緩慢退出四抽汽源汽泵,防止造成給水突降。低負(fù)荷期間應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視兩臺汽泵出力一致,小機(jī)調(diào)門有一定裕度避免出現(xiàn)搶水現(xiàn)象。(297MW 暫態(tài)工況,給水流量869t/h,1A 汽泵流量788t/h,3096rpm;1B 汽泵流量773t/h,3095rpm)。

        4.4 負(fù)荷降至320MW,給水流量偏差達(dá)到底限,負(fù)荷閉鎖減,汽泵轉(zhuǎn)速控制切手動,協(xié)調(diào)切除

        主要原因:焓值手動調(diào)整幅度過大,給水流量指令下降較大與實(shí)際給水流量偏差大(1 號機(jī)焓值手動±400t/h,自動為當(dāng)前給水量的-10%到+25%;2 號機(jī)焓值手動±400t/h,自動為當(dāng)前給水量的-10%到+25%),造成給水流量偏差達(dá)到低限,負(fù)荷閉鎖減,同時汽泵轉(zhuǎn)速控制切手動,給水流量切手動,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式切除。

        解決措施:①聯(lián)系熱控人員,修改給水流量設(shè)定偏差調(diào)節(jié)范圍,增大手動給水流量調(diào)節(jié)區(qū)間;②焓值設(shè)定調(diào)整要超前調(diào)節(jié),降負(fù)荷至300MW 期間必定要提高焓值設(shè)定降低給水偏置。焓值調(diào)整操作同樣不可往復(fù),應(yīng)為緩慢、連續(xù)的提高焓值,降低給水偏置的過程。保證機(jī)組過熱度不低于15℃,并嚴(yán)密監(jiān)視各管壁溫度不超溫。

        4.5 閉式水溫調(diào)節(jié),閉式水溫度較低

        主要原因:機(jī)組負(fù)荷變化范圍大,閉式水用戶用量大量減少,DCS 閉式水溫度調(diào)節(jié)方式少,只能通過閉冷器旁路調(diào)門調(diào)節(jié)。需安排人員就地通過閉冷器開式水側(cè)電動門調(diào)節(jié),不能第一時間作出響應(yīng)。

        解決措施:①將閉式水冷卻器開式水側(cè)出口電動門控制方式增加點(diǎn)動調(diào)節(jié),同低省旁路電動門調(diào)節(jié)方式,電動閥位開度2%,便于DCS 畫面進(jìn)行閉式水溫度調(diào)節(jié);②修改閉冷器旁路調(diào)門自動控制調(diào)節(jié)邏輯,增加其調(diào)節(jié)響應(yīng)速率。

        4.6 高加水位控制

        主要原因:①給水流量波動,各級抽汽量變化大;②高加各級間疏水將壓差減小,高加正常疏水調(diào)門調(diào)節(jié)特性變差,造成高加水位大幅波動。

        解決措施:保持給水流量穩(wěn)定,減少給水流量變化擾動,發(fā)現(xiàn)高加水位無法自動調(diào)整,應(yīng)提前降低高加水位設(shè)定,退出#3高加正常疏水至事故疏水。

        4.7 給水流量調(diào)整波動(830t/h發(fā)給水流量低語音報警)

        主要原因:協(xié)調(diào)控制給水自動調(diào)節(jié)方式下,汽泵再循環(huán)開啟操作幅度較大。

        解決措施:①持續(xù)緩慢開啟兩臺汽泵再循環(huán)開度,最終達(dá)到80%開度以上,保持兩臺汽泵轉(zhuǎn)速出力一致,每臺汽泵流量不低于600t/h;②在400MW~500MW 期間即將兩臺給水泵再循環(huán)緩慢開至最大(保證兩臺給泵出力一致的情況下),避免更低負(fù)荷時進(jìn)行再循環(huán)調(diào)節(jié)操作。通過給泵轉(zhuǎn)速自動調(diào)節(jié)給水流量。

        4.8 凝汽器液位調(diào)節(jié),最高漲至1200mm

        主要原因:①1A 汽泵汽源切至輔汽供應(yīng),輔汽汽源切至2號機(jī)組供應(yīng);②機(jī)組降負(fù)荷,工質(zhì)匯集至凝汽器。

        解決措施:本次300MW 深調(diào)試驗(yàn)時間較短,凝汽器液位即漲至1200mm,需加強(qiáng)凝汽器液位監(jiān)視,提前開啟除氧器至清潔水箱放水調(diào)門前后手動門,必要時進(jìn)行放水操作。確保#5 低加出口放水電動門關(guān)閉并停電,防止凝汽器液位高聯(lián)開。

        5 本次300MW深調(diào)試驗(yàn)結(jié)論

        (1)機(jī)組在300MW 負(fù)荷時鍋爐燃燒穩(wěn)定,具備穩(wěn)燃能力。但不同煤種不同制粉運(yùn)行方式需進(jìn)一步驗(yàn)證。本次試驗(yàn)297MW,B/C/D 磨煤量分別為50、35、36t/h。根據(jù)停機(jī)需要,燃煤摻配并未按照措施要求執(zhí)行,因此燃煤的摻配需進(jìn)行調(diào)整,保持熱值校正0.86 以下,加強(qiáng)真空調(diào)整,已防各磨煤機(jī)煤量過低。

        (2)在300MW 負(fù)荷時脫硝系統(tǒng)入口煙溫A 側(cè)300℃、B 側(cè)281℃,平均溫度290℃。在調(diào)整好兩側(cè)煙溫偏差的情況下,基本能夠保證脫硝系統(tǒng)的投入,處于催化劑入口煙溫設(shè)計值的底限。同時脫硝入口煙溫一定程度受環(huán)境溫度影響,因此為保證脫硝催化劑的使用壽命及效率,如何調(diào)整好脫硝兩側(cè)入口煙溫偏差,保證更低環(huán)境溫度的入口煙溫合格,需要進(jìn)一步探討。

        (3)本次機(jī)組在300MW 負(fù)荷時各受熱面壁溫均在可控制范圍內(nèi),僅水冷壁由于調(diào)整不當(dāng)出現(xiàn)過短暫超溫。

        (4)本次機(jī)組在320MW 負(fù)荷時即因汽泵轉(zhuǎn)速控制切手動造成協(xié)調(diào)切除,需通過對水煤比控制自動、手動情況下的給水流量偏差設(shè)定值的修定,再次驗(yàn)證協(xié)調(diào)在300MW 負(fù)荷時控制能力。

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