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        某飛機輪速長時間未恢復故障分析及改進

        2020-03-12 07:43:36張曉娟
        科技與創(chuàng)新 2020年3期
        關鍵詞:機輪輪速剎車

        張 垚,張曉娟,王 山,任 杰

        (成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司技術中心,四川 成都610092)

        1 前言

        飛機剎車系統(tǒng)用于實現(xiàn)地面轉(zhuǎn)彎、滑行糾偏和減速制動,對于保障飛機平穩(wěn)滑行和安全起降至關重要,是飛機最為關鍵的子系統(tǒng)之一[1]。為提高飛機剎車效率,縮短飛機制動距離,減少輪胎磨損,同時避免出現(xiàn)因剎車壓力過大等導致的機輪抱死、輪胎爆胎等嚴重危及飛機安全的狀況發(fā)生,現(xiàn)代高性能飛機的剎車系統(tǒng)通常設計有防抱死功能[2]。

        某飛機采用液壓剎車系統(tǒng),該剎車系統(tǒng)亦根據(jù)飛機使用需求設計有防抱死功能,其防抱死設計以滑移速度(即飛機地速與機輪輪速之差)為控制核心[3]。該型飛機在某次滑行的剎車制動過程中,出現(xiàn)了防抱死啟動后,輪速長時間未恢復的重大故障。該故障的發(fā)生,極大增加了飛機剎車制動距離,嚴重影響飛機滑行姿態(tài),危及飛機安全。針對此次重大故障,基于防抱死使用策略和故障現(xiàn)象,搭建了故障樹,通過分析定位了故障原因,有針對性地提出了改進措施,并進行試驗驗證。

        2 防抱死使用策略及故障現(xiàn)象

        該飛機起落架為前三點式布局,并在左右主起落架處設置有剎車裝置[4]。飛機剎車系統(tǒng)工作原理如圖1 所示。當飛機剎車時,輪速傳感器實時檢測機輪輪速,并反饋給飛機計算機以解算滑移速度。當兩側滑移速度均小于某預定值時,飛機計算機根據(jù)地速,向剎車閥發(fā)送既定大小剎車壓力指令。剎車閥根據(jù)壓力指令,向剎車卡鉗輸送液壓壓力,剎車卡鉗在液壓壓力推動下,卡緊機輪上的剎車盤,實現(xiàn)機輪制動[5]。剎車閥在工作時,可實時向飛機計算機回報其實際輸出液壓壓力值。若某側滑移速度大于預定值,則飛機計算機啟動防抱死,將該側剎車壓力指令從當前的較大值下調(diào)至較小的某預定值,直至飛機計算機檢測到該側滑移速度再次小于預定值,之后飛機計算機重新向該側發(fā)送較大的剎車壓力指令。

        故障發(fā)生時,飛機正處于剎車過程中,當?shù)厮俳抵良s162 km/h 時,右輪速瞬時降至0 km/s,右機輪滑移速度大于預定值,飛機計算機啟動右機輪防抱死保護。右機輪防抱死保護啟動后約1.4 s,右輪速方恢復正常,右機輪防抱死解除。根據(jù)該型飛機既有滑行科目的統(tǒng)計數(shù)據(jù),通常情況下,防抱死啟動0.3 s 內(nèi),輪速即可恢復正常并退出防抱死。此次滑行中,防抱死啟動1.4 s 后,輪速才恢復,屬于故障現(xiàn)象。此次故障,致使右機輪長時間處于小剎車壓力狀態(tài),增加了剎車距離,并嚴重影響飛機安全,需進行重點分析。

        圖1 剎車系統(tǒng)工作原理簡圖

        3 故障分析及定位

        3.1 故障樹的建立

        以該飛機防抱死啟動后,輪速長時間未恢復為頂事件,根據(jù)防抱死使用策略,結合故障現(xiàn)象繪制出故障樹,如圖2所示。根據(jù)故障樹,導致故障發(fā)生的兩大類可能原因分別為機輪持續(xù)拖胎和輪速信號異常。

        3.2 機輪持續(xù)拖胎

        剎車壓力過大、機輪卡滯、輪胎胎面有油脂以及跑道表面光滑均可能引起機輪持續(xù)拖胎。

        圖2 輪速長時間未恢復故障樹

        3.2.1 剎車壓力過大

        右機輪防抱死啟動前,右剎車閥此時回報壓力為0.6 MPa。為確定右剎車閥壓力回報的準確性,將右剎車閥從機上拆下,搭建地面試驗臺進行試驗,試驗結果如表1 所示。試驗結果顯示,右剎車閥回報壓力與壓力指令以及外接壓力表讀數(shù)保持高度一致,最大誤差僅為0.1 MPa,在產(chǎn)品正常誤差允許范圍內(nèi)。右剎車閥回報壓力準確,可認為故障滑行時,右剎車閥工作正常。

        表1 右剎車閥壓力試驗結果

        防抱死啟動前,右剎車閥回報剎車壓力為0.6 MPa,防抱死啟動后,右剎車閥回報剎車壓力為0.2 MPa,取兩者中較大值,即取0.6 MPa 進行分析。查閱機輪與剎車卡鉗慣性臺試驗數(shù)據(jù),0.6 MPa 時剎車力矩約為10 N·m。

        故障滑行時的地面結合力矩M 計算如下:

        式(1)中:Fz為單側主起落架支反力;μ為結合系數(shù),可根據(jù)跑道性質(zhì)和地速大小取經(jīng)驗值;R 為輪胎轉(zhuǎn)動半徑。

        據(jù)此,計算出結合力矩為26.5 N·m。

        故障滑行時,剎車力矩小于地面結合力矩,右機輪應不會因剎車壓力過大而抱死,排除此條故障原因。

        3.2.2 機輪卡滯

        滑行結束后,現(xiàn)場檢查主機輪能正常轉(zhuǎn)動,無卡滯現(xiàn)象。為進一步確認機輪是否異常,將左右機輪拆下檢查。左右機輪外觀如圖3 所示。剎車卡鉗外觀如圖4 所示。軸承外觀如圖5 所示。檢查發(fā)現(xiàn)外觀均無異常,排除此條故障原因。

        圖3 左右機輪外觀圖

        圖5 軸承外觀圖

        3.2.3 輪胎胎面有油脂

        滑行結束后檢查輪胎胎面,無油脂,排除此故障原因。

        3.2.4 跑道表面光滑

        滑行結束后,檢查跑道,未見異常,排除此故障原因。根據(jù)以上分析結果,判定防抱死啟動后,輪速長時間未恢復非持續(xù)拖胎導致。

        3.3 輪速信號異常

        導致輪速信號異常的原因主要有兩方面:①輪速傳感器故障;②輪速傳感器與齒輪盤工作距離過大。

        3.3.1 輪速傳感器故障

        導致輪速傳感器故障的原因有外部金屬部件銹蝕、插針損壞和霍爾效應開關損壞。經(jīng)檢查,輪速傳感器外部無銹蝕產(chǎn)生,插針完好。此外,若霍爾效應開關損壞,傳感器將一直無信號輸出,但滑行過程中傳感器信號恢復,表明霍爾效應開關未損壞。綜上,輪速傳感器無故障。

        3.3.2 輪速傳感器與齒輪盤工作距離過大

        輪速傳感器的安裝如圖6 所示,輪速傳感器安裝在主支柱上,機輪在與輪速傳感器相對的,具有一定工作距離的部位布置一個具有均布赤的齒輪盤。輪速傳感器通過感應單位時間內(nèi)經(jīng)過的齒數(shù),來折算飛機輪速。輪速傳感器輸出信號與工作距離相關,當工作距離過大時將無法正常工作。

        圖6 輪速傳感器的安裝圖

        3.3.2.1 試驗臺測試正常工作最大工作距離

        輪速傳感器試驗臺如圖7 所示,搭建一個輪速傳感器試驗臺,試驗臺一端布置由電機驅(qū)動的齒輪盤,另一端布置有輪速傳感器,兩者間工作距離可調(diào)。輪速傳感器輸出表征輪速的脈沖波,并由計算機解算。試驗時,先將齒輪盤和輪速傳感器間工作距離調(diào)整至各預定值,使用電機驅(qū)動齒輪盤至飛機輪速為162 km/h 時對應的轉(zhuǎn)速,結果如表2 所示。試驗結果顯示,當工作距離大于1.60 mm 時,輪速傳感器反饋值異常,甚至無輸出,傳感器無法正常工作。

        圖7 輪速傳感器試驗臺

        表2 輪速傳感器試驗結果

        3.3.2.2 機上輪速傳感器與齒輪盤靜態(tài)工作距離

        對右機輪輪速傳感器與齒輪盤靜態(tài)工作距離進行測量:飛機分別在頂起和放下狀態(tài)時,間隔90°共選取齒輪盤上4個齒頂進行測量,結果顯示各測量點工作距離均在1.25~30 mm 之間。靜態(tài)下,工作距離滿足要求,輪速傳感器工作正常。

        3.3.2.3 機上輪速傳感器與齒輪盤動態(tài)工作距離

        主機輪安裝如圖8 所示。

        圖8 主機輪安裝圖

        安裝機輪時,需將備緊螺母擰緊后再回退,以保證機輪能夠正常轉(zhuǎn)動。螺母回退使機輪可沿軸向發(fā)生竄動。螺母回退量因操作人員差異,機輪沿軸向竄動范圍在0.25~0.50 mm 之間。輪速傳感器靜態(tài)工作距離為1.25~1.30 mm,動態(tài)時工作距離為1.25~1.80 mm。滑行時受側向力影響,輪速傳感器工作距離大于1.60 mm,超出試驗得出的最大有效工作距離,無法正常工作,導致輪速信號異常。

        3.4 故障定位

        通過試驗驗證和理論分析,確認防抱死啟動后,輪速長時間未恢復故障原因為:動態(tài)情況下,輪速傳感器與齒輪盤工作距離增大,超過輪速傳感器可正常工作的最大距離,引起輪速信號異常。

        4 改進措施及驗證

        4.1 改進措施

        針對輪速長時間未恢復的故障原因,提出了兩項改進措施,即改進輪速傳感器設計和優(yōu)化安裝。

        4.1.1 改進輪速傳感器設計

        將輪速傳感器內(nèi)主要元器件更換為性能更高的型號,同時對元器件安裝布局進行一定優(yōu)化。傳感器改進后,經(jīng)測試,最大有效工作距離由改進前的不足1.60 mm 增至2.40 mm,有效工作距離大幅增加。

        4.1.2 優(yōu)化安裝

        安裝主機輪時,嚴格控制備緊螺母回退量,使軸向竄動量在0.25~0.50 mm 之間。安裝輪速傳感器時,調(diào)整調(diào)隙墊片,使靜態(tài)工作距離為1.00~1.20 mm。考慮滑行時最大間隙增量0.50 mm,輪速傳感器最大動態(tài)工作距離為1.70 mm,在輪速傳感器最大有效工作距離2.40 mm 之內(nèi),輪速傳感器可正常工作。

        4.2 改進后驗證情況

        改進措施執(zhí)行到位后,為驗證措施的有效性,開展了多架次不同狀態(tài)的滑行任務。各架次滑行時,飛機重量、中止滑行速度均不相同。某次滑行的飛行參數(shù)記錄儀記錄的滑行曲線如圖9 所示。

        圖9 改進后滑行曲線

        結果顯示,輪速與地速差別極小,跟隨性良好。輪速變化均勻,剎車壓力穩(wěn)定,無異常波動,且全程未啟動防抱死,剎車過程平穩(wěn)。其余架次滑行結果也與該架次結果類似,故障消失,改進措施有效。

        5 結論

        通過實驗和分析等,得出主要結論如下:某飛機防抱死啟動后,輪速長時間未恢復的主要原因為動態(tài)情況下,輪速傳感器與齒輪盤工作距離增大,超過輪速傳感器可正常工作的最大距離,引起輪速信號異常;改進輪速傳感器設計和優(yōu)化安裝兩項改進措施對于消除故障是有效的;防抱死啟動后,輪速長時間未恢復的故障研究結果將為其他飛機的剎車系統(tǒng)設計,尤其是防抱死設計提供警示和參考。

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