邢滿江,葛曉紅2,孫宏建,王寶亮,龔東瑞,王闊賓,王德強(qiáng)
(1.建投承德熱電有限責(zé)任公司,承德 067000;2.中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司,邢臺(tái) 054000)
相對(duì)于環(huán)境保護(hù)需要和水資源的匱乏而言,資源的節(jié)約和再利用一直是現(xiàn)代科學(xué)和工業(yè)亟待解決的問(wèn)題,對(duì)于發(fā)電生產(chǎn)企業(yè)而言資源的有效綜合利用一直都是困擾當(dāng)下的問(wèn)題。文中以某超臨界熱電聯(lián)產(chǎn)電廠再生水系統(tǒng)綜合再利用為例進(jìn)行研究,對(duì)比提出相應(yīng)優(yōu)化技術(shù)方案,以提高發(fā)電企業(yè)資源綜合再利用效率,降低發(fā)電企業(yè)污染物排放。
再生水系統(tǒng)綜合再利用分為兩部分:一項(xiàng)為濕冷機(jī)組循環(huán)水排污水的回收利用,一部分為再生水處理系統(tǒng)泥漿池內(nèi)泥漿不經(jīng)脫水直接供應(yīng)機(jī)組脫硫系統(tǒng)作為脫硫反應(yīng)漿液參與煙氣脫硫。
再生水深度處理系統(tǒng)采用石灰混凝澄清過(guò)濾處理工藝,處理能力為2×900 m3/h(澄清池凈出力)。系統(tǒng)出水水質(zhì)滿足以下要求:
(1)澄清池出水水質(zhì):
出水堿度≯1 mmol/L;暫時(shí)硬度≯1 mmol/L;pH:7.8~9.2;SS:≤5 mg/L
(2)濾池出水水質(zhì):
出水堿度0.4~0.6 mmol/L;pH:6.5~9.0;SS:≤1 mg/L;游離余氯:末端0.1~0.2 mg/L
(3)再生水深度處理對(duì)其它污染物去除率,見(jiàn)表1。
表1 再生水深度處理其它污染物去除率(%)
(4)再生水深度處理系統(tǒng)主要工藝流程
脫硫工藝采用濕式石灰石—石膏法。脫硫效率按不小于98.8%設(shè)計(jì),不設(shè)置煙氣換熱器GGH。鍋爐煙氣經(jīng)除塵器收塵后,通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入吸收塔。在吸收塔內(nèi)煙氣向上流動(dòng)且被向下流動(dòng)的漿液以逆流方式洗滌,洗滌除去SO2、SO3、HF、HCl等酸性組分。
(5)污泥濃縮及脫水系統(tǒng)
石灰石漿液制備系統(tǒng)制成的新鮮石灰石漿液通過(guò)石灰石漿液泵送入吸收塔漿液池內(nèi),與漿液池中已經(jīng)生成的石膏漿液混合。漿液通過(guò)漿液循環(huán)泵向上輸送到噴淋層中,通過(guò)噴嘴進(jìn)行霧化形成霧沫液滴,與煙氣在塔內(nèi)形成高效的氣液傳質(zhì)。
在吸收塔底部區(qū)域,氧化風(fēng)機(jī)供給的空氣與洗滌產(chǎn)物在攪拌器的協(xié)助下進(jìn)一步反應(yīng)生成石膏(CaSO4·2H2O),這部分石膏漿液通過(guò)石膏漿液排出泵排出,進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng)。脫水系統(tǒng)主要包括石膏水力旋流器(初級(jí)脫水設(shè)備)、漿液分配器和真空皮帶脫水機(jī)(終級(jí)脫水設(shè)備)。
再生水處理完成后補(bǔ)至循環(huán)水,循環(huán)水濃縮倍率控制在3.5左右,循環(huán)水定期排污改為間斷性連續(xù)排污,排污水通過(guò)管道返回再生水處理系統(tǒng)入口生水池,與新水混合后重新進(jìn)行處理,處理工藝流程如下:
第一種情況:當(dāng)循環(huán)水堿度、pH、濁度都高時(shí),將循環(huán)水回用至運(yùn)行或備用機(jī)械加速澄清池內(nèi),采用石灰混凝、澄清和過(guò)濾及推流式氯接觸溝內(nèi)加硫酸的工藝,降低循環(huán)水堿度、pH、濁度。
第二種情況:當(dāng)循環(huán)水單純pH值超標(biāo)時(shí),將循環(huán)水回用至備用澄清器內(nèi),此時(shí)機(jī)械加速澄清池不加石灰,只采用在推流式氯接觸溝內(nèi)加硫酸的工藝,保持出水pH在7左右,達(dá)到降低循環(huán)水pH和濁度的目的。
第三種情況:當(dāng)循環(huán)水單純濁度超標(biāo)時(shí),將循環(huán)水回用至備用澄清器內(nèi),此時(shí)機(jī)械加速澄清池不加石灰,只起到澄清作用,采用澄清和過(guò)濾的工藝進(jìn)行處理后達(dá)到了降低循環(huán)水濁度的目的。
對(duì)再生水處理站機(jī)械加速澄清池排出泥漿進(jìn)行再利用,即把再生水處理站泥漿池內(nèi)漿液利用泥漿輸送泵、閉式管道路由等送至脫硫區(qū)域漿液地坑和脫硫用漿液箱內(nèi)并利用脫硫系統(tǒng)設(shè)備送至脫硫塔進(jìn)行煙氣脫硫使用。項(xiàng)目主要建造項(xiàng)目:泥漿輸送泵(一運(yùn)一備)、管道(一運(yùn)一備)以及相應(yīng)閥門及操作系統(tǒng)等。工藝流程如下:
(1)技術(shù)措施
此系統(tǒng)設(shè)計(jì)雙向沖洗及調(diào)節(jié)回流措施,管道設(shè)計(jì)采用一運(yùn)一備設(shè)計(jì)安裝,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件情況泥漿泵組站設(shè)計(jì)為氣動(dòng)大閘閥及回流氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥等,官網(wǎng)設(shè)計(jì)沖洗檢查井等;脫硫區(qū)域設(shè)計(jì)安裝沖洗水裝置及電動(dòng)調(diào)整閥控制流量等。
(2)反應(yīng)機(jī)理優(yōu)化
脫硫系統(tǒng)原采用石灰石漿液作為濕法脫硫系統(tǒng)脫硫吸收劑,主要成分為CaCO3,而再生水處理站泥漿主要成分亦為CaCO3,主要化學(xué)成分見(jiàn)表2。
①再生水泥漿化驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
表2 再生水泥漿數(shù)據(jù)
②在脫硫吸收塔中主要有如下反應(yīng):
SO2的吸收過(guò)程:
SO2+H2O→H2SO3
反應(yīng)產(chǎn)物的氧化:
2Ca(HSO3)2+O2→CaSO4+2H2O
2CaSO3+O2→2CaSO4
結(jié)晶生成石膏:
CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O
(3)再生水泥漿用作脫硫劑分析
①再生水泥漿化驗(yàn)結(jié)果表明,雜質(zhì)超標(biāo),將弱化CaCO3的溶解和電離降低石灰石活性,使用過(guò)程中需降低MgO含量。
②化驗(yàn)CaO含量為48.01%,如果泥漿為95%CaCO3,CaO含量應(yīng)大于53%,因此,脫硫用再生水泥漿每天加入量應(yīng)控制在單臺(tái)爐脫硫漿液用量的5%~8%之間使用,否則將引起脫硫系統(tǒng)脫硫效率降低。
③再生水泥漿不會(huì)影響脫硫吸收漿液pH值、碳酸鈣含量、CaSO4·2H2O等產(chǎn)生明顯影響,Cl-含量略偏高些,但不影響正常運(yùn)行。
④再生水泥漿不會(huì)對(duì)石膏外觀、含量以及品質(zhì)產(chǎn)生明顯影響。
⑤再生水泥漿加入會(huì)導(dǎo)致吸收塔漿液發(fā)生起泡現(xiàn)象,可通過(guò)在漿液內(nèi)增加消泡劑或采用再生水機(jī)械加速澄清池內(nèi)減少或停止加入聚合硫酸鐵等助凝劑類藥品消除起泡現(xiàn)象。
⑥承德熱電2×350 MW煙氣脫硫,設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)石灰石中CaCO3含量要求高于90%,成含固量25%~30%的石灰石漿液、石灰石漿液的濃度控制在20%~30%(Wt)之間。再生水系統(tǒng)處理后的泥漿排至石灰石漿液箱,因采用一定混合比例混入,且泥漿密度滿足1.05左右為宜。
(4)泥漿脫硫反應(yīng)影響分析
①雜質(zhì)的影響:石灰石中的雜質(zhì)(Mg,Al等)對(duì)石灰石的溶解起阻礙作用,一方面它們會(huì)在石灰石的表面形成一層包膜,另一方面會(huì)使?jié){液中產(chǎn)生大量的非Ca2+離子,將弱化CaCO3的溶解和電離。
②pH值的影響:pH值越低越有利于石灰石的溶解,降低漿液pH值將使反應(yīng)向有利于石灰石溶解的方向進(jìn)行。一般控制吸收塔漿液的pH值在5.4左右,這主要是因?yàn)閜H值高時(shí)氫離子濃度低,使?jié){液中碳酸根離子的濃度升高,增大了碳酸鈣溶解反應(yīng)的阻力,使脫硫產(chǎn)物中殘留的石灰石較多,而pH值低時(shí)氫離子濃度高,會(huì)增加SO2氣相阻力,不利于脫硫效率的提高。
③漿液中CL-的影響:漿液中CL-濃度對(duì)石灰石的溶解有明顯的抑制作用。當(dāng)漿液中有CL-時(shí),將增大漿液的離子強(qiáng)度,生成大量的CaCL2,由于同離子效應(yīng),將抑制CaCO3的溶解,又因?yàn)橛捎谌芤吼ざ鹊脑龃螅耗ぶ须x子擴(kuò)散變慢,致使液膜中含有較高濃度的S032-,降低了SO2由氣相至液膜的傳質(zhì)推動(dòng)力,影響SO2的吸收。
④漿液中F-的影響:漿液中F-濃度單獨(dú)對(duì)石灰石的溶解有微弱的抑制作用。但當(dāng)漿液中的A13+、Fe2+和Zn2+等離子在吸收塔不斷富集時(shí),具有強(qiáng)配位能力的F-會(huì)與這些金屬發(fā)生配位反應(yīng),形成氟化絡(luò)合物,該絡(luò)合物會(huì)吸附于石灰石顆粒的表面,極大地阻礙石灰石的溶解。
(1)每年減少循環(huán)水排放量約80萬(wàn)t,循環(huán)水的堿度得到有效控制。
(2)循環(huán)水回用后濁度可控制在5~10NTU,有效地降低了板式換熱器淤泥的沉積。
(3)利用循環(huán)水回用管道,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了備用水源直補(bǔ)循環(huán)水系統(tǒng),避免再生水處理系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),循環(huán)水系統(tǒng)無(wú)法補(bǔ)水的問(wèn)題。
(1)解決了再生水泥漿運(yùn)輸、排放的污染問(wèn)題,減少污泥外運(yùn)量,節(jié)約設(shè)備維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用,每年減少?gòu)U渣排放量3 600 t,減少了運(yùn)輸成本36萬(wàn)元。
(2)再生水泥漿用作脫硫原料替代部分石灰石,實(shí)現(xiàn)了“以污治污”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo),每年減少石灰石、鋼球等采購(gòu)以及節(jié)約部分電費(fèi)合計(jì)約81萬(wàn)元。
(3)省掉泥漿脫水工藝,脫水機(jī)的停運(yùn),年節(jié)省廠用電、脫水劑采購(gòu)添加費(fèi)用以及脫水機(jī)檢修維護(hù)費(fèi)用等約30萬(wàn)元。
(4)再生水機(jī)械加速澄清池停止投加混凝劑、助凝劑,減少藥劑費(fèi)用57萬(wàn)元。
綜上所述,再生水泥漿實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)利用,每年可創(chuàng)造價(jià)值約204萬(wàn)元。
通過(guò)綜述可知再生水處理系統(tǒng)綜合利用優(yōu)化可以實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)效益,降低發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)成本,節(jié)約保護(hù)自然資源,提高企業(yè)資源有效利用率,在一定范圍內(nèi)具有進(jìn)行推廣價(jià)值,并就提升企業(yè)社會(huì)形象和企業(yè)社會(huì)責(zé)任有一定效果。