王利敏,徐 燕
(重慶建峰工程技術(shù)研究院 重慶 408601)
重慶建峰化工股份有限公司現(xiàn)有1臺SF-75/4.78-Q型天然氣快裝鍋爐(以下簡稱快鍋),主要用作化肥裝置開工鍋爐及中壓蒸汽的平衡裝置。但隨著能通公司熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐系統(tǒng)的正常運行,快鍋則主要作為化肥裝置中壓蒸汽系統(tǒng)的平衡補充裝置,在裝置開停車、系統(tǒng)應(yīng)急等時段啟用,其余大多時間處于備用狀態(tài)。因此,當能通公司鍋爐系統(tǒng)遇到開停車、發(fā)生故障、系統(tǒng)波動時,就需要以最快的速度立即啟動鍋爐,及時向化肥裝置提供合格的中壓蒸汽,確保整個化肥裝置的正常穩(wěn)定運行。
鍋爐系統(tǒng)在停運期間,一般采用干法、充氣、濕法等保養(yǎng)手段[1]。采用前兩種方法均不能實現(xiàn)鍋爐裝置的快速啟動;采用濕法保養(yǎng),一旦鍋爐長期停運,必然造成鍋爐受壓元件煙氣側(cè)出現(xiàn)銹蝕、墻體嚴重吸潮等問題,雖然啟動速度較快,但對鍋爐傷害較大,因此傳統(tǒng)的保養(yǎng)方法無法滿足化肥裝置對快鍋系統(tǒng)停運后的要求。改進鍋爐的保養(yǎng)維護方法,既要適應(yīng)鍋爐的長短期靈活備用,又要實現(xiàn)鍋爐的快速啟動,是每個鍋爐管理技術(shù)人員需面對的問題。
備用鍋爐保養(yǎng)方式的選擇,必須滿足停運鍋爐達到保護效果的基礎(chǔ)上再實現(xiàn)其他功能。根據(jù)化肥裝置生產(chǎn)對備用快鍋提出的要求,停運鍋爐養(yǎng)護期必須兼具可長、可短,備用靈活,啟動迅速的條件,才能滿足裝置生產(chǎn)需要,因此,既要實現(xiàn)鍋爐停運后的養(yǎng)護,又要達到啟動迅速的目的。
鍋爐保持較高的本體溫度,可通過鍋爐換熱面加熱鍋爐煙道內(nèi)的空氣,使其溫度明顯高于環(huán)境溫度,相對濕度也較低,有利于保持鍋爐煙氣系統(tǒng)的干燥,防止鍋爐金屬受熱面積灰吸潮導(dǎo)致生銹剝蝕,延長受壓元件的使用壽命;同時,對于長期停運的鍋爐,又可以省去為防止鍋爐爐墻受潮而需定期進行烘爐的煩瑣操作,有利于鍋爐的長期保養(yǎng)。
聯(lián)胺(N2H4)與水中氧的反應(yīng)為吸熱反應(yīng),溫度越高,反應(yīng)進行得越徹底。因此,較高的鍋爐本體溫度需要較高的爐水溫度。在爐水的pH及N2H4含量一定的情況下,N2H4的化學(xué)除氧效果越好,越有利于防止鍋爐汽水側(cè)的氧腐蝕。
在鍋爐點火升壓期間,受熱傳遞速率的影響,鍋爐各部件溫差加大,熱應(yīng)力易集中在金屬材料的某一點或端面,致使受壓元件強度下降或損壞。較高的本體溫度可降低鍋爐在升壓期間的材料溫差,可適當提高鍋爐的升溫速率,縮短鍋爐升壓時間,有利于鍋爐的安全快速啟動。
干法保養(yǎng)操作需要將爐水排盡,利用鍋爐余熱將鍋筒內(nèi)殘存的水分蒸發(fā),再向鍋筒內(nèi)通入氮氣或放置干燥劑。在投運點火前,將干燥劑取出后,向鍋爐注水至正常點火水位[2]。正常情況下,完成全部點火準備工作需要2 h以上。如果上水溫度與環(huán)境溫度之差大于50 ℃,就需要延長上水時間。整個操作過程復(fù)雜,耗時較長,不利于鍋爐的快速啟動。
濕法保養(yǎng)通常是待鍋爐自然降溫冷卻后,向鍋爐注滿合格的脫鹽水并保持鍋筒處于正壓,監(jiān)控爐水pH及N2H4含量。該方法操作簡單,鍋爐點火啟動速度較快,但由于溫度低,不能用于鍋爐的長期保養(yǎng)。
通過對鍋爐干法保養(yǎng)和濕法保養(yǎng)的優(yōu)劣分析,提出了一種新的鍋爐保養(yǎng)方式,即熱濕法保養(yǎng)。熱濕法保養(yǎng)與濕法保養(yǎng)基本一致,不同之處是采用高溫除氧脫鹽水,保護水升溫之后的保護效果優(yōu)于濕法保養(yǎng),同時升溫后鍋爐本體溫度較高,有利于鍋爐長短期備用的自由轉(zhuǎn)換,幾乎兼具干法保養(yǎng)與濕法保養(yǎng)的全部優(yōu)點,但避免了干法保養(yǎng)和濕法保養(yǎng)的缺點。
鍋爐熱濕法保養(yǎng)流程見圖1。
圖1 鍋爐熱濕法保養(yǎng)流程
(1)將低壓蒸汽引入除氧器水箱,在除氧器水箱內(nèi)將脫鹽水加熱至沸騰,實現(xiàn)熱水保護鍋爐的體外升溫,同時完成熱力除氧。
(2)通過柱塞泵將適量氨水及N2H4水溶液注入除氧器水箱內(nèi),確保鍋筒水質(zhì)pH控制在9.5~10.5,N2H4質(zhì)量濃度為100~1 000 μg/L。
(3)從除氧器底部將除氧合格的脫鹽水通過定期排污管注入鍋筒內(nèi),進入下鍋筒的除氧水經(jīng)下鍋筒、對流管束、上鍋筒,分兩路排出鍋爐裝置,一路經(jīng)飽和蒸汽管、過熱器后從過熱蒸汽取樣管溢出;另一路直接進入省煤器,從省煤器放水管排出。通過過熱蒸汽取樣管溢流保護爐管、鍋筒和過熱器,省煤器放水溢流保護省煤器,從而實現(xiàn)整個鍋爐裝置系統(tǒng)的全保護。
2.2.1 分析頻率
(1)每天白班分析一次爐水pH、ρ(溶解氧)、ρ(N2H4),給水pH、ρ(N2H4);中班、夜班各分析一次爐水pH、給水pH。
(2)每周分析一次爐水中鐵離子含量。
2.2.2 加藥系統(tǒng)控制指標
加藥系統(tǒng)每日定時加藥,控制指標如下。
給水:pH為9.5~10.5,ρ(N2H4)為100~1 000 μg/L,ρ(溶解氧)<15 μg/L。
爐水:pH為9.5~10.5,ρ(N2H4)為100~1 000 μg/L,ρ(溶解氧)<15 μg/L。
2.2.3 其他控制
除氧器水箱溫度>92 ℃。
調(diào)整鍋爐排放口水流量,確保鍋爐最高點壓力處于微正壓;檢查各排放口水溫,應(yīng)高于40 ℃。
鍋爐熱濕法保養(yǎng)運行數(shù)據(jù)如表1所示。在熱水保養(yǎng)流程投運初期,由于對系統(tǒng)不熟悉,操作控制不當,造成爐水溶解氧含量較高。隨著對系統(tǒng)研究的深入,規(guī)范操作后,溶解氧含量除了在鍋爐投熱保護初期較高外,其余指標全部達到鍋爐保養(yǎng)控制指標要求。
表1 鍋爐熱濕法保養(yǎng)運行數(shù)據(jù)
在鍋爐熱濕養(yǎng)護中,又在汽包上增設(shè)了氮氣管道,加快了鍋爐的排水速率,相比常壓放水節(jié)約時間25 min左右,縮短了鍋爐熱狀態(tài)下的啟動時間。
(1)接到調(diào)度的啟動指令后,立即關(guān)閉鍋爐的熱水保護閥、省煤器放水閥,開啟定期排污閥,啟動氮氣頂壓放水,同時注意檢查汽水受壓元件的嚴密性。
(2)在汽包排水期間,同時進行燃氣系統(tǒng)點火前的準備。當汽包水位降至-10~0 mm時停止氮氣頂壓放水,同時關(guān)閉定期排污閥,打開生火排汽閥、汽包放空閥及飽和蒸汽放空閥。
(3)調(diào)整點火壓力及流量,在DCS上確認點火。
通過近4年的探索,75 t/h天然氣鍋爐由2個人操作,可實現(xiàn)30 min內(nèi)一次點火成功。
通過改進鍋爐保養(yǎng)流程,實現(xiàn)了鍋爐的快速啟動,提高了響應(yīng)速度,為化肥裝置處理蒸汽供應(yīng)事故爭取了時間。全年快鍋裝置啟動5次,直接經(jīng)濟價值約10萬元。由于縮短了鍋爐升壓時間(約30 min),實現(xiàn)了節(jié)能減排,減輕了環(huán)境污染。完善的鍋爐保養(yǎng)措施延長了鍋爐的使用壽命,具有較高的間接經(jīng)濟效益。