孫藝飛
(北京中科格瑞特科技有限公司 北京 101100)
鉀是植物生長所必需的三大元素之一。硫酸鉀(SOP)主要用于煙草、甜菜、甘蔗、馬鈴薯、葡萄、西瓜、菠蘿、茶葉等喜鉀忌氯作物,其不但能提高農(nóng)作物產(chǎn)量,而且還能提高農(nóng)作物質(zhì)量,如提高煙草的可燃性,提高葡萄、西瓜的糖度,提高薯類的淀粉含量等,在干旱地區(qū)施用硫酸鉀還能避免作物對有害氯化物的積累,保持穩(wěn)定高產(chǎn)[1-3]。
曼海姆法是農(nóng)用SOP的主要生產(chǎn)方法,以氯化鉀(MOP)和工業(yè)濃硫酸(SA)為原料,在反應(yīng)爐中通過高溫反應(yīng)(500~600 ℃),直接生成SOP并釋放出氯化氫(HCl)氣體,SOP經(jīng)冷卻、粉碎并添加石粉后即可得到成品。HCl氣體經(jīng)冷卻、凈化、水吸收得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)31.0%的工業(yè)鹽酸。曼海姆法除了工藝成熟、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量好之外,還可以得到副產(chǎn)品工業(yè)鹽酸[4-5]。為了進一步提高曼海姆裝置的使用壽命和可操作性,針對裝置存在的不足,本文對曼海姆法的工藝和設(shè)備布置等進行了優(yōu)化。
曼海姆反應(yīng)爐的攪拌推料系統(tǒng)主要由電動機、減速機、主軸、耙臂以及耙齒等組成(見圖1),原設(shè)計通過皮帶輪、減速機、大小齒輪等,最終將攪拌速率控制在1.1 r/min,一旦整個攪拌推料系統(tǒng)減速比確定后,反應(yīng)爐的攪拌速率將被固定。反應(yīng)爐耙臂上的耙齒磚呈螺旋狀布置,一方面主軸帶動耙臂及耙齒能起到攪拌的作用,使MOP與SA充分接觸,增加物料的接觸面積,加快熱傳遞,以促進反應(yīng)能快速高效地進行;另一方面由于耙齒的螺旋布置,主軸帶動耙臂及耙齒還起到推料的作用,將反應(yīng)物料由反應(yīng)爐中心逐漸推至出料口,整個反應(yīng)進行4.0~4.5 h。
圖1 曼海姆反應(yīng)爐傳動示意
原料粒度、物料配比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、攪拌速率、停留時間等都會影響化學(xué)反應(yīng)的進行。如果選用固定減速比,將造成攪拌推料系統(tǒng)的速率不可調(diào),即不能控制攪拌的速率和停留時間。當(dāng)原料的粒度等發(fā)生變化時,操作人員就無法根據(jù)原料特性來選擇合適的停留時間。原料粒度越大,SA擴散至MOP顆粒內(nèi)部的時間就越長,即反應(yīng)需要更長的時間或在反應(yīng)爐中停留更長的時間。如果停留時間固定,操作人員只能通過調(diào)節(jié)溫度、降低負荷或增加SA用量等方法,來保證反應(yīng)能夠較好地完成,以得到合格的產(chǎn)品。
此外,司爐工每隔一段時間就要對耙齒等部位進行清理打疤,打疤時需要暫時關(guān)閉主電動機,以保護反應(yīng)爐和操作人員,防止在打疤過程中運轉(zhuǎn)的耙臂與打疤工具相碰產(chǎn)生危害。但是,長時間停爐會造成反應(yīng)爐內(nèi)物料變硬結(jié)塊,再次啟動時有可能會損壞耙臂或主軸。
為了解決以上問題,項目選用變頻電機,增加變頻器,仍采用皮帶輪、減速機、大小齒輪等控制減速,使主軸的轉(zhuǎn)速控制在1.4 r/min,操作人員可根據(jù)原料特性、溫度等,通過增大或減小變頻器頻率,將推料系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速控制在1.0~1.2 r/min,通過改變物料在反應(yīng)爐內(nèi)的停留時間,獲得最佳反應(yīng)效果。增設(shè)變頻裝置后,司爐工打疤時可通過減小變頻速率,降低耙臂的轉(zhuǎn)速來增加打疤時間,而不必停主電動機。項目實施13個月以來,產(chǎn)品的合格率從89%提升至95%,同時也大大減輕了司爐工的工作強度,提高了反應(yīng)爐的可操作性。
曼海姆法產(chǎn)生的HCl氣體從反應(yīng)爐尾部的鹵化氫氣體箱通過管道與石墨換熱器相連,由風(fēng)機將HCl氣體引至吸收系統(tǒng)。盡管HCl氣體出口箱能夠起到一定的沉降作用,但是仍會有一部分反應(yīng)室內(nèi)的粉塵進入反應(yīng)爐與石墨換熱器之間的管道,隨著運行時間的延長,粉塵在管道內(nèi)積累會堵塞管道,增加尾氣風(fēng)機的負荷,進而破壞反應(yīng)爐內(nèi)的負壓,造成打疤時HCl氣體外泄。為了防止堵塞,司爐工要定期清理該部分管道。由于該部分管道溫度較高,清理比較困難,因此在反應(yīng)爐與石墨換熱器之間增加旋風(fēng)分離器(見圖2),司爐工只需定期打開旋風(fēng)分離器的卸料閥,就可隨時清理該部分管道,既減輕了司爐工的工作量,又可以保持系統(tǒng)尾氣風(fēng)機穩(wěn)定運行,減少反應(yīng)爐內(nèi)HCl氣體的外泄。
SA作為反應(yīng)原料從反應(yīng)爐頂部通過插入到爐內(nèi)的硫酸下料管進入爐內(nèi)的硫酸分布器,再由硫酸分布器將硫酸投送到固定的位置與MOP混合。反應(yīng)爐內(nèi)反應(yīng)室的平均溫度為550 ℃,室溫的SA進入高溫的爐內(nèi)部,由于溫差太大,大大縮短了硫酸下料管的使用壽命,平均每40 d就需要更換一次。為了延長硫酸下料管的使用壽命,將原來的單管改為帶夾套的夾套管,用鼓風(fēng)機引來的空氣作為冷卻媒介對硫酸下料管進行冷卻,控制SA沿下料管進入反應(yīng)爐時的溫度在150 ℃左右,大大降低了SA在低溫環(huán)境下對硫酸下料管的腐蝕速率。硫酸下料管改用帶夾套的結(jié)構(gòu)后,其使用壽命延長至8個月,降低了裝置的運行成本。
圖2 增設(shè)旋風(fēng)分離器前后的對比
MOP加入量的精確控制能夠提高產(chǎn)品的質(zhì)量和反應(yīng)爐的可操作性。項目在MOP中間料倉下方(見圖3a)和MOP進料螺旋之間增設(shè)了皮帶計量秤,該皮帶計量秤可以精確控制MOP的加入量,皮帶秤的引入提高了反應(yīng)爐的可操作性。但由于打疤或者誤操作造成爐區(qū)HCl氣體外泄,酸性氣體會腐蝕皮帶秤的傳感器,經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的情況,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定;使用一段時間后,皮帶秤就需調(diào)校,甚至更換稱重傳感器。為了解決上述問題,對原設(shè)計進行了改造。原設(shè)計MOP中間料倉和皮帶秤都在反應(yīng)爐的正上方,此區(qū)域酸性氣體的含量較高,氣體發(fā)生泄漏的概率較大,易造成皮帶秤敏感元件腐蝕。將MOP料倉移到反應(yīng)爐的側(cè)面(見圖3b),料倉和皮帶秤遠離腐蝕性氣體,通過增設(shè)隔擋的方式,有效降低了酸性氣體對皮帶秤中敏感元件的腐蝕,皮帶秤可以長期無故障地工作,大大延長了皮帶秤的使用壽命,徹底解決了皮帶秤高故障率的問題。改造后皮帶秤已使用13個月,未發(fā)生重力傳感器腐蝕的情況,大大節(jié)省了項目的運行成本,同時也提高了SOP生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定性。
圖3 優(yōu)化前后MOP給料系統(tǒng)對比
在SOP生產(chǎn)過程中,不可避免地會產(chǎn)生粉塵,為了有效降低粉塵含量,減輕粉塵污染,項目配置2臺反吹袋式除塵器,對成品斗提機、振動篩、粉碎機進行收塵,布置圖如圖4所示。2臺除塵器支撐在二層樓面上,除塵器出口氣體含塵質(zhì)量濃度低于100 mg/m3。除塵器收集的粉塵通過星形卸料閥經(jīng)由遛管返回成品輸送皮帶機,再經(jīng)過成品斗提機和振動篩進入成品料倉。由于SOP粒度較細且有一定的黏度,因此容易造成遛管堵塞,需要定期清理維護遛管。另外,除塵器收集的粉塵返回成品皮帶輸送機,然后進入成品斗提機和振動篩,會再次形成粉塵,增大了除塵器的負荷,影響除塵效果。粒度越細的粉塵越容易附著在振動篩的篩網(wǎng)上,造成振動篩堵塞,影響生產(chǎn),因此對除塵器的布置進行了調(diào)整(見圖4b),除塵器被支撐到了四層樓面,位于SOP成品料倉的正上方,除塵器收集的粉塵通過垂直遛管直接輸送至成品料倉,這樣不僅避免了除塵器下料管的堵塞,還可以避免二次揚塵,減輕成品斗提機和振動篩的負荷,避免振動篩因細粉過多而發(fā)生堵塞。除塵器位置調(diào)整后,在實際運行過程中未發(fā)現(xiàn)下料管堵塞,且除塵器附近的空氣含塵量明顯下降,優(yōu)化了操作環(huán)境。
圖4 調(diào)整前后除塵系統(tǒng)對比
(1)通過對曼海姆反應(yīng)爐的主減速機電動機增設(shè)變頻器,實現(xiàn)了對反應(yīng)物料停留時間的控制,極大地提高了反應(yīng)爐的可操作性,產(chǎn)品的合格率由89%提高至95%。
(2)通過增設(shè)空冷夾套管,延長了硫酸下料管的使用壽命,減少了反應(yīng)爐停料的次數(shù),下料管的更換時間由40 d更換一次,延長至8個月更換一次。
(3)通過增設(shè)旋風(fēng)分離器,解決了HCl氣體出口管道易堵及不易清理的問題。
(4)通過調(diào)整MOP料倉位置,解決了皮帶秤壽命過短、不穩(wěn)定的問題。
(5)通過調(diào)整除塵器位置,解決了除塵器卸灰口易堵的問題,有效降低了除塵器附近空氣中的含塵量。