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        燒結(jié)煙氣氨法脫硫副產(chǎn)物氧化系統(tǒng)的優(yōu)化研究

        2020-03-09 02:32:56阮志勇黎柳升韋晉科春鐵軍
        能源環(huán)境保護(hù) 2020年1期
        關(guān)鍵詞:柳鋼四價(jià)氨法

        阮志勇,黎柳升,陳 陽(yáng),韋晉科,蔣 進(jìn),春鐵軍,賈 勇,*

        (1.廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,廣西 柳州 545002;2.廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司燒結(jié)廠,廣西 柳州 545002;3.冶金減排與資源綜合利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽工業(yè)大學(xué),安徽 馬鞍山 243032)

        0 引言

        鋼鐵工業(yè)煙氣是除燃煤煙氣外的又一主要SO2排放源[1]。煙氣脫硫是控制SO2排放的有效手段,其中氨法脫硫以氨(NH3·H2O)為脫硫劑吸收煙氣中的SO2,在控制SO2污染的同時(shí)可實(shí)現(xiàn)硫資源的回收,應(yīng)用前景廣闊[2-6]。柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)脫硫采用氨法脫硫技術(shù),利用焦化廠副產(chǎn)物氨為脫硫劑吸收煙氣中的SO2,實(shí)現(xiàn)以廢治廢。新出臺(tái)的《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 28662—2012)[7]和《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見(jiàn)稿)》等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋼鐵燒結(jié)煙氣中SO2、顆粒物等污染物的排放濃度限值有了更為嚴(yán)格的規(guī)定。柳鋼氨法脫硫系統(tǒng)建成于2007年,盡管脫硫效率能夠滿足當(dāng)前的排放標(biāo)準(zhǔn),但是噴淋塔底部的持液槽未設(shè)置空氣鼓泡氧化系統(tǒng),脫硫副產(chǎn)物正四價(jià)硫((NH4)2SO3,NH4HSO3)的氧化率不高(約70%)。(NH4)2SO3和NH4HSO3的熱穩(wěn)定性較差,分解溫度約60~70 ℃,當(dāng)循環(huán)噴淋漿液在吸收區(qū)與熱煙氣接觸時(shí),液相中的正四價(jià)硫受熱分解成為SO2和NH3,一方面造成脫硫效率和硫酸銨產(chǎn)率的下降,另一方面SO2、NH3和水蒸氣在凈煙氣中反應(yīng)生成氣溶膠顆粒,形成二次污染。因此,對(duì)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)配套的氨法脫硫正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)進(jìn)行改造,是提高該氨法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性及抑制氣溶膠逃逸的關(guān)鍵。

        為了防止液相中顆粒物沉積,柳鋼燒結(jié)煙氣氨法脫硫系統(tǒng)的噴淋塔底部持液槽中設(shè)有脈沖懸浮管,在此脈沖懸浮管的基礎(chǔ)上增設(shè)氧化風(fēng)機(jī)即可實(shí)現(xiàn)副產(chǎn)物(NH4)2SO3和NH4HSO3的強(qiáng)制氧化。氨法脫硫副產(chǎn)物(NH4)2SO3和NH4HSO3的氧化受氧化空氣量、漿液pH值、漿液濃度和停留時(shí)間等因素的綜合影響。課題組前期結(jié)合氨法脫硫工藝特點(diǎn),對(duì)正四價(jià)硫氧化動(dòng)力學(xué)過(guò)程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,建立了正四價(jià)硫氧化動(dòng)力學(xué)方程,明確了各主要因素對(duì)正四價(jià)硫氧化速率的影響規(guī)律[8]。另外,為了推進(jìn)氨法脫硫正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行的精確化控制,建立了氨法脫硫持液槽正四價(jià)硫的數(shù)學(xué)模型,計(jì)算不同正四價(jià)硫濃度、總硫濃度、停留時(shí)間和氧化空氣量等條件下正四價(jià)硫的氧化率[9-10]。

        因此,本文在前期氨法脫硫正四價(jià)硫氧化動(dòng)力學(xué)研究的基礎(chǔ)上[8-11],建立了數(shù)學(xué)模型對(duì)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)配套的氨法脫硫系統(tǒng)正四硫氧化過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬,為氨法脫硫正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)的改造和運(yùn)行提供理論和技術(shù)基礎(chǔ)。

        1 柳鋼1#360 m2燒結(jié)煙氣氨法脫硫系統(tǒng)

        柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)配套建設(shè)的氨法脫硫系統(tǒng)由預(yù)洗滌塔和噴淋吸收塔組成。燒結(jié)煙氣從頂部進(jìn)入預(yù)洗塔并與噴淋而下的漿液順流接觸,漿液與熱煙氣發(fā)生熱量交換而被蒸發(fā)、濃縮,煙氣溫度從100~140 ℃下降至55~70 ℃,降溫后的煙氣接著進(jìn)入噴淋吸收塔并折轉(zhuǎn)向上與噴淋而下的漿液逆流接觸,煙氣中的SO2被吸收進(jìn)入液相,凈煙氣經(jīng)除霧后排入大氣,吸收了SO2的漿液落入噴淋塔底部的持液槽。柳鋼1#360 m2燒結(jié)煙氣氨法脫硫系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù)如表1所示。

        表1 柳鋼1#360 m2燒結(jié)煙氣氨法脫硫系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù)

        2 數(shù)學(xué)模型

        2.1 模型假設(shè)

        (1)持液槽液相中離子均勻混合;

        (2)持液槽液相中離子及化學(xué)反應(yīng)處于平衡狀態(tài);

        (3)氧化空氣氣泡直徑分布均勻。

        2.2 數(shù)學(xué)模型

        噴淋塔底部持液槽示意圖如圖1所示。

        穩(wěn)態(tài)運(yùn)行條件下,持液槽內(nèi)物料守恒:

        Lin=Lr+Lout

        (1)

        式(1)中,Lin為流入持液槽漿液量,L·min-1;Lr為循環(huán)噴淋漿液量,L·min-1;Lout為排出至預(yù)洗滌塔漿液量,L·min-1。Lout可按式(2)進(jìn)行計(jì)算。

        Lout(cS4++cS6+)=mSO2

        (2)

        (3)

        持液槽中,含硫離子的累計(jì)量Mi可按式(4)進(jìn)行計(jì)算:

        Mi=Linci,in-Lrci-Loutci

        (4)

        式(4)中,ci,in為落入持液槽漿液中的離子濃度,mol·L-1;為持液槽內(nèi)漿液中的離子濃度mol·L-1。

        持液槽中離子反應(yīng)速率r(mol·min-1)可按式(5)進(jìn)行計(jì)算:

        r=rIVV

        (5)

        上式中,V為持液槽體積,L;正四價(jià)硫氧化速率rIV可按式(6)進(jìn)行計(jì)算[8]:

        (6)

        (7)

        (8)

        式(8)中,H0為O2在水中的溶解度系數(shù),mol·L-1·Pa-1;比例系數(shù)h可按式(9)進(jìn)行計(jì)算:

        h=h++h-+hG

        (9)

        O2的液相傳質(zhì)系數(shù)kL可按下式計(jì)算[13]:

        (10)

        式(10)中,g為重力加速度,m·s-2;DO2為O2在漿液中的擴(kuò)散系數(shù),m2·s-1;ρ和σ分別為漿液密度(kg·m-3)和表面張力(N·m-1);DO2為氣泡平均直徑,m。

        (11)

        式(11)中,α為系數(shù);M為溶劑水的摩爾質(zhì)量,g·mol-1;μ為漿液粘度,Pa·s;v為O2的摩爾體積,cm3·mol-1。

        (12)

        式(12)中,D為持液槽直徑,m;u為氧化空氣表觀氣速,m·mol-1。

        式(6)中,持液槽內(nèi)氣-液接觸比表面積a可按式(13)計(jì)算:

        (13)

        氣含率dvs可按下式進(jìn)行計(jì)算:

        (14)

        2.3 計(jì)算方法

        穩(wěn)態(tài)運(yùn)行條件下,持液槽內(nèi)離子反應(yīng)速率r與SO2吸收率mSO2的比等于正六價(jià)硫與總硫濃度的摩爾比。當(dāng)總硫濃度(cs)、漿液pH值、停留時(shí)間和氧化空氣量等條件一定的條件下,正四價(jià)硫的氧化率也是定值。輸入模型參數(shù)計(jì)算rIVV,調(diào)節(jié)正四價(jià)硫和正六價(jià)硫的數(shù)值,直至rIVV/mSO2與正六價(jià)硫濃度比上總硫濃度的值的絕對(duì)誤差小于0.001,此時(shí)正六價(jià)硫與總硫濃度的比即為該條件下正四價(jià)硫的氧化率。模型參數(shù)如表2所示。

        表2 模型參數(shù)

        3 結(jié)果與討論

        3.1 氧化空氣量的影響

        (15)

        (16)

        (17)

        δ0、δ1和δ2隨pH值的變化如圖3所示。

        3.2 總硫濃度的影響

        3.3 pH值的影響

        控制漿液總硫濃度為1.63 mol·L-1,氧化空氣量為254 m3·h-1,漿液溫度為323.15 K,pH值對(duì)正四價(jià)硫氧化率的影響如圖5所示。

        3.4 氧化系統(tǒng)改造及運(yùn)行

        根據(jù)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)排放煙氣量、SO2濃度和氨法脫硫噴淋塔結(jié)構(gòu)尺寸,建立數(shù)學(xué)模型對(duì)正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果顯示:正四價(jià)硫的氧化率隨氧化空氣量的增大而增加,當(dāng)pH值高于5.8,總硫濃度高于2.0 mol·L-1時(shí),正四價(jià)硫的氧化率隨氧化空氣量的增加上升緩慢。正四價(jià)硫的氧化率隨pH值和總硫濃度的降低而增大,控制pH值為5.4,總硫濃度為1.63 mol·L-1,氧化空氣量為254 m3·h-1時(shí),正四價(jià)硫的氧化率約94.8%。基于上述模型計(jì)算結(jié)果,對(duì)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)配套的氨法脫硫正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)進(jìn)行改造,在現(xiàn)有脈沖懸浮管的基礎(chǔ)上增設(shè)了OSR-150H型高壓風(fēng)機(jī)(風(fēng)量570~1 740 m3/h,風(fēng)壓98 kpa),通過(guò)鼓空氣實(shí)現(xiàn)正四價(jià)硫的強(qiáng)制氧化。氧化系統(tǒng)改造后的運(yùn)行測(cè)試結(jié)果表3所示。

        表3 氧化系統(tǒng)改造后正四價(jià)硫氧化率

        續(xù)表

        4 結(jié)論

        (1)針對(duì)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)氨法脫硫系統(tǒng)正四價(jià)硫氧化率低易導(dǎo)致硫銨產(chǎn)率低和氣溶膠逃逸等不足,本文基于前期正四價(jià)硫氧化動(dòng)力學(xué)和數(shù)學(xué)模型的研究,建立了持液槽正四價(jià)硫氧化數(shù)學(xué)模型。

        (2)利用建立的數(shù)學(xué)模型計(jì)算了不同氧化空氣量、總硫濃度和pH等工藝條件下正四價(jià)硫的氧化率的變化規(guī)律。結(jié)果顯示,正四價(jià)硫的氧化率隨氧化空氣量的增大而增加,當(dāng)pH值高于5.8,總硫濃度高于2.0 mol·L-1時(shí),正四價(jià)硫的氧化率隨氧化空氣量的增加上升緩慢。正四價(jià)硫的氧化率隨pH和總硫濃度的降低而增大,當(dāng)pH為5.4,總硫濃度為1.63 mol·L-1,氧化空氣量為254 m3·h-1時(shí),正四價(jià)硫的氧化率約為94.8%。氧化槽中漿液pH和總硫濃度的控制需綜合考慮脫硫效率和結(jié)晶能耗。

        (3)結(jié)合模型計(jì)算結(jié)果對(duì)柳鋼1#360 m2燒結(jié)機(jī)氨法脫硫正四價(jià)硫氧化系統(tǒng)進(jìn)行改造,在現(xiàn)有脈沖懸浮管的基礎(chǔ)上增設(shè)了OSR-150H型高壓風(fēng)機(jī)(風(fēng)量570~1 740 m3/h,風(fēng)壓98 kpa),通過(guò)鼓空氣實(shí)現(xiàn)正四價(jià)硫的強(qiáng)制氧化。氧化系統(tǒng)改造后的運(yùn)行測(cè)試結(jié)果顯示,正四價(jià)硫的氧化率為94.3%~97.8%,有效提高了該氨法脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定性并在一定程度上可抑制二次污染。

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