陳 峰
(天成彩鋁有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
目前國(guó)內(nèi)新建的鑄軋生產(chǎn)線都愿意布局在電解鋁廠的周圍,一方面是想利用電解鋁液的熱量,來(lái)達(dá)到降低能耗成本的目的,另一方面電解鋁企業(yè)也希望通過(guò)這種合作來(lái)降低自身成本、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。這種合作共贏的方式符合國(guó)家和地方政府對(duì)于節(jié)能降耗和發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)的政策。由于電解鋁液中攜帶的雜質(zhì)太多,因此給鑄軋線的穩(wěn)定生產(chǎn)帶來(lái)較大困難,最大的困難是生產(chǎn)周期明顯偏短,因此鋁加工企業(yè)為了使生產(chǎn)周期穩(wěn)定,常常被迫減少鋁液使用量,最高使用比例也保持在65%以下,本文主要研究電解鋁液使用量>85%的狀態(tài)下,如何使得生產(chǎn)周期達(dá)到正常水平。
鑄軋過(guò)程就是鋁液通過(guò)鑄嘴進(jìn)入到鑄軋區(qū)時(shí)(見(jiàn)圖1),立即與兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)的鑄軋輥相遇,熱量不斷從輥面?zhèn)鬟f到輥芯中的水循環(huán)系統(tǒng),附著在軋輥表面的鋁液溫度急劇下降,在鑄軋輥表面被冷卻、結(jié)晶、凝固。隨著鑄軋輥的不斷轉(zhuǎn)動(dòng),晶體不斷向液體中生長(zhǎng),凝固層隨之增厚。鋁液與兩個(gè)鑄軋輥基本同時(shí)接觸,同時(shí)結(jié)晶,其結(jié)晶過(guò)程和條件相同,形成凝固層的速度和厚度相同,當(dāng)兩側(cè)凝固層厚度隨著鑄軋輥的轉(zhuǎn)動(dòng)逐漸增加,并在兩個(gè)鑄軋輥中心線以下相遇時(shí),即完成了鑄造過(guò)程,并隨之受到這兩個(gè)鑄軋輥對(duì)其凝固組織的軋制作用,并給以一定的軋制加工率。使鋁液被連續(xù)鑄造、軋制成板坯,這就是連續(xù)鑄軋的基本原理。
圖1 鑄軋機(jī)鑄軋區(qū)示意圖
鑄軋板坯的生產(chǎn)工藝流程為:配料-清爐-裝爐-熔化-攪拌-打渣-精煉-取樣-成分分析-成分調(diào)整-二次精煉-扒渣-倒?fàn)t-靜置爐保溫-加入晶粒細(xì)化劑-在線除氣過(guò)濾-測(cè)氫-鑄軋-切卷-打包-入庫(kù)。
初次生產(chǎn)時(shí)鋁液使用比例達(dá)到>85%,電熔鋁爐只需升溫1.5 小時(shí)鋁液溫度就能升至730℃以上,能耗成本比使用65%電解鋁液時(shí)低20 元/噸,成本降低效果顯著。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由于所用電解鋁液比例過(guò)高,板坯生產(chǎn)3 天后板面則出現(xiàn)縱向密集型掛渣條紋(見(jiàn)圖2),生產(chǎn)至第四天時(shí)甚至出現(xiàn)熱帶缺陷,被迫生產(chǎn)中斷。停機(jī)后發(fā)現(xiàn)鑄嘴內(nèi)腔及嘴唇前沿出現(xiàn)大量顆粒組織,嚴(yán)重時(shí)明顯發(fā)現(xiàn)鑄嘴內(nèi)腔被嚴(yán)重堵塞的現(xiàn)象(圖3)。
圖2 板面掛渣條紋
圖3 鑄嘴內(nèi)腔堵塞物形貌
通過(guò)對(duì)鑄嘴內(nèi)腔顆粒物進(jìn)行XRD 檢測(cè),發(fā)現(xiàn)堵塞物中主要成分是40.5%的η-Al2o3,32.9%的Al2o3(剛玉),11.6%的γ-AlLio2等物質(zhì)(見(jiàn)圖4),由于鑄嘴內(nèi)腔正常生產(chǎn)時(shí)不與空氣接觸,因此可以斷定鑄嘴內(nèi)腔大量的氧化鋁為電解鋁液所攜帶的氧化鋁雜質(zhì)較多,生產(chǎn)3-4 天后在鑄嘴內(nèi)腔積累,造成鑄嘴前沿掛渣甚至堵塞,從而造成生產(chǎn)中斷。
為了解決氧化鋁堵塞鑄嘴內(nèi)腔的缺陷,通過(guò)對(duì)常規(guī)固體精煉劑進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)改善效果不大,于是在生產(chǎn)過(guò)程中引入了2 次Ar+CCl4精煉,并且對(duì)精煉時(shí)間進(jìn)行延長(zhǎng),對(duì)扒渣結(jié)果進(jìn)行了約束,生產(chǎn)質(zhì)量和周期明顯改善。
圖4 鑄嘴內(nèi)腔物質(zhì)檢測(cè)
原理如下:
CCl4高溫下分解出 Cl2
6Cl2+2Al2o3→4AlCl3↑+3o2↑
反應(yīng)生成 AIC13 是氣體,溢出時(shí)除去鋁液中一部分氫,同時(shí)產(chǎn)生的氣體和Ar 氣靠負(fù)壓帶走鋁中的氫,也帶走鋁液中懸浮的氧化鋁等金屬和非金屬夾雜物。每次精煉時(shí)間從18±2min 延長(zhǎng)至24±2min,使得反應(yīng)時(shí)間更長(zhǎng)、效果更充分,在每次精煉后將鋁液表面扒至“鏡面”,最大限度的帶走鋁液中的氧化鋁雜物。
通過(guò)對(duì)精煉劑和精煉工藝進(jìn)行調(diào)整后發(fā)現(xiàn),每次立板后生產(chǎn)周期明顯延長(zhǎng),和正常生產(chǎn)周期相一致。生產(chǎn)過(guò)程中板面條紋明顯減輕(見(jiàn)表1)。
表1 板面跟蹤檢查表
高比例電解鋁液(>85%)生產(chǎn)鑄軋板坯可以顯著降低鑄軋板生產(chǎn)成本,但是常規(guī)工藝無(wú)法保證生產(chǎn)周期,通過(guò)改變精煉介質(zhì)和精煉工藝是可以改善高比例電解鋁液(>85%)生產(chǎn)鑄軋板的可持續(xù)性問(wèn)題,同時(shí)也可以保證了板面質(zhì)量的穩(wěn)定。