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        氨區(qū)設(shè)備改造與安全運(yùn)行

        2020-03-06 02:55:16劉兆俊
        設(shè)備管理與維修 2020年3期
        關(guān)鍵詞:液氨調(diào)節(jié)閥蒸發(fā)器

        劉 翔,劉兆俊

        (1.國(guó)電蓬萊發(fā)電有限分公司,山東蓬萊 265601;2.中國(guó)石化集團(tuán)勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠(chǎng),山東東營(yíng) 257087)

        1 勝利發(fā)電廠(chǎng)氨區(qū)概況

        勝利發(fā)電廠(chǎng)裝機(jī)總?cè)萘?70 MW,5 臺(tái)燃煤機(jī)組脫硝使用的氨氣全部來(lái)自該廠(chǎng)的氨區(qū),氨區(qū)2012年底建設(shè)完成并投入運(yùn)行,主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。另外還有2 臺(tái)卸氨鶴管、液氨管線(xiàn)等附屬設(shè)備和消防設(shè)施。

        該廠(chǎng)氨區(qū)日常儲(chǔ)量按液氨儲(chǔ)罐容積的50%計(jì)算,液氨儲(chǔ)存量約195 m3,采用加壓液化方式儲(chǔ)存。液氨是一種高度危險(xiǎn)化學(xué)品,其事故危害重、影響范圍大,該廠(chǎng)氨區(qū)屬于重大危險(xiǎn)源,氨區(qū)運(yùn)行狀況直接關(guān)系到機(jī)組煙氣達(dá)標(biāo)排放和電廠(chǎng)的安全生產(chǎn)。氨區(qū)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)無(wú)法定期排出,氨區(qū)無(wú)備用供氨管路,液氨儲(chǔ)罐之間無(wú)倒罐系統(tǒng),因此需要對(duì)氨區(qū)的現(xiàn)狀進(jìn)行研究和改進(jìn)。

        表1 氨區(qū)系統(tǒng)主要設(shè)備相關(guān)參數(shù)

        2 氨區(qū)運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)

        2.1 氨的性質(zhì)與防護(hù)

        液氨又名無(wú)水氨,為無(wú)色氣體,有刺激性惡臭味,分子式NH3,分子量17.03,相對(duì)密度0.77 g/L;熔點(diǎn)-77.7,沸點(diǎn)-33.35,自燃點(diǎn)651.11,氨氣對(duì)眼、呼吸道粘膜有強(qiáng)烈刺激和腐蝕作用,可導(dǎo)致人體呼吸困難、昏迷、休克甚至死亡,其短時(shí)間接觸容許濃度30 mg/m3,即刻致死濃度3500 mg/m3;氣態(tài)氨氣和空氣混合物的爆炸極限濃度是16%25%。其防護(hù)措施是盡量避免氨與身體直接接觸,在有可能泄漏的氨氣工作現(xiàn)場(chǎng)要佩戴能過(guò)濾氨的面罩、防護(hù)服及正壓式呼吸器等,并做好防爆措施。

        2.2 存在的問(wèn)題分析與解決辦法

        2.2.1 問(wèn)題現(xiàn)象描述

        2016年2月以來(lái),氨區(qū)出現(xiàn)供氨壓力不足、不穩(wěn)定,不能滿(mǎn)足機(jī)組需求,在設(shè)備檢修期間,發(fā)現(xiàn)供氨調(diào)節(jié)閥內(nèi)有沉積物,經(jīng)清理投入后,運(yùn)行一周又出現(xiàn)供氨不足現(xiàn)象,再次打開(kāi)調(diào)節(jié)閥和管道檢查清理,堵塞物與上次情況相同,此現(xiàn)象曾反復(fù)出現(xiàn)。

        2.2.2 原因分析與對(duì)策

        氨區(qū)設(shè)備投入運(yùn)行3年多未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,2016年初春頻繁出現(xiàn)此現(xiàn)象,堵塞部位大都在氨區(qū)供氨調(diào)節(jié)閥及其出口手動(dòng)門(mén)或蒸發(fā)器入口濾網(wǎng)等節(jié)流部位,經(jīng)深入分析,制定應(yīng)對(duì)措施。

        (1)對(duì)供氨調(diào)節(jié)閥內(nèi)的沉積物進(jìn)行定性分析。沉積物外觀(guān)上觀(guān)察絕大部分為白色粉末狀物質(zhì),如圖1、圖2 所示,遇到空氣迅速氧化為褐色,并逐步升華,沉積物融入水后為黑色液體。對(duì)沉積物進(jìn)行化驗(yàn)經(jīng)分析,主要成分為氨基甲酸銨,還有氧化鐵及少量系統(tǒng)殘留雜質(zhì)。

        (2)從整個(gè)氨區(qū)系統(tǒng)分析。該廠(chǎng)進(jìn)入的液氨每次都進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),氨含量99.8%,各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求,排除從外界進(jìn)入氨系統(tǒng)雜質(zhì)的可能;從堵塞的位置分析,是在供氨調(diào)節(jié)閥門(mén)后至液氨蒸發(fā)器前的低壓管路段上,在堵塞部位及其后段的管道外壁有結(jié)冰現(xiàn)象,說(shuō)明此段管道內(nèi)的液氨有蒸發(fā)吸熱現(xiàn)象,導(dǎo)致管道外壁結(jié)冰。

        圖1 供氨調(diào)節(jié)閥堵塞

        圖2 沉積物在空氣中氧化

        (3)氨基甲酸銨形成。氨基甲酸銨形成的條件是在低壓、低溫和遇有二氧化碳?xì)怏w可直接合成氨基甲酸銨。2016年初,為了盡量減少液氨泵運(yùn)行時(shí)間,采用靠液氨儲(chǔ)罐自身壓力進(jìn)行供氨的方式,即壓力為0.851.25 MPa,并且把自力式減壓閥開(kāi)度調(diào)至最大值,供氨調(diào)節(jié)閥后的壓力在0.45 MPa 左右。根據(jù)液氨壓力與溫度的關(guān)系可知,液氨壓力為0.357 MPa、0.432 MPa 和0.519 MPa,對(duì)應(yīng)的蒸發(fā)溫度分別為-5、0和5,該廠(chǎng)氨區(qū)2、3月份環(huán)境溫度為(-26),致使氨區(qū)供氨管路內(nèi)的液氨蒸發(fā),同時(shí)在設(shè)備檢修后或卸氨過(guò)程中沒(méi)有采用氮?dú)庵脫Q,系統(tǒng)中存有二氧化碳,于是便生成了氨基甲酸銨,而氨基甲酸銨是一種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),對(duì)設(shè)備產(chǎn)生化學(xué)腐蝕,最終生成供氨調(diào)節(jié)閥內(nèi)的沉積物。

        (4)預(yù)防措施。根據(jù)液氨壓力與溫度的關(guān)系,首先提高供氨管道壓力,調(diào)整自力式減壓閥,提高供氨調(diào)節(jié)閥至蒸發(fā)器入口管路段的壓力在0.7 MPa 以上,同時(shí)啟用液氨泵,基本消除了供氨管路閥門(mén)堵塞現(xiàn)象。

        2.3 氨區(qū)設(shè)備系統(tǒng)改造

        初步解決了供氨管路堵塞問(wèn)題后,為了保證氨區(qū)設(shè)備定期檢修維護(hù),提高設(shè)備本質(zhì)安全可靠性,對(duì)氨區(qū)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        2.3.1 改造原因

        一是氨區(qū)3 臺(tái)液氨儲(chǔ)罐出口共用一根供氨母管,無(wú)備用管路,設(shè)備檢修維護(hù)時(shí)需要停止供氨;二是3 臺(tái)液氨儲(chǔ)罐之間無(wú)倒罐系統(tǒng),若某一液氨儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,無(wú)法將泄漏罐體中的液氨倒至另外的儲(chǔ)罐內(nèi),需增加液氨儲(chǔ)罐之間的倒罐系統(tǒng)。

        2.3.2 改造方案的選擇與實(shí)施

        依據(jù)安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,研究制定設(shè)備改造方案。

        方案1:淤利用液氨儲(chǔ)罐底部的備用出口法蘭,增加一路液氨儲(chǔ)罐至液氨蒸發(fā)器的備用管路系統(tǒng),通過(guò)閥門(mén)控制實(shí)現(xiàn)2 條供氨管路互為備用,圖3 為氨區(qū)增加備用管路和倒灌系統(tǒng)。圖中虛線(xiàn)為增加的管道和閥門(mén),原主路供氨管道為:B,C 液氨儲(chǔ)罐新增加的Y 形過(guò)濾器B,C 液氨泵原供氨調(diào)節(jié)閥B,C 液氨蒸發(fā)槽自力式減壓閥氨氣緩沖罐;增加的輔助供氨管道為:A 液氨儲(chǔ)罐新增加的Y 形過(guò)濾器A 液氨泵新增供氨調(diào)節(jié)閥A 液氨蒸發(fā)槽自力式減壓閥氨氣緩沖罐;于增設(shè)倒罐系統(tǒng)。自卸氨壓縮機(jī)出口至液氨儲(chǔ)罐的新增氣相管線(xiàn),將A,B,C 液氨儲(chǔ)罐頂部備用氣相法蘭口與壓縮機(jī)氣相出口連接,通過(guò)閥門(mén)切換,氨氣經(jīng)卸氨壓縮機(jī)可在任意兩臺(tái)液氨儲(chǔ)罐間形成壓差,液氨則通過(guò)原卸氨系統(tǒng)的液相管路實(shí)現(xiàn)倒罐功能。

        圖3 氨區(qū)設(shè)備改造系統(tǒng)

        方案2:不同于方案1 的是自液氨泵到蒸發(fā)器各自形成3套獨(dú)立的供氨系統(tǒng),3 臺(tái)液氨泵與3 臺(tái)蒸發(fā)器實(shí)現(xiàn)一一對(duì)應(yīng),在蒸發(fā)器出口氨氣管線(xiàn)匯集至液氨緩沖罐的入口管道上。

        方案1 與方案2 優(yōu)缺點(diǎn)比較:若采用方案1,設(shè)備改動(dòng)少,工作量小,3 臺(tái)液氨泵和3 臺(tái)蒸發(fā)器通過(guò)閥門(mén)切換可以實(shí)現(xiàn)都互為備用或共用(該廠(chǎng)通常運(yùn)行1 臺(tái)液氨泵和2 臺(tái)蒸發(fā)器),缺點(diǎn)是主輔供氨管路之間的聯(lián)絡(luò)門(mén)必須保持良好的嚴(yán)密性,便于主輔供氨管路的檢修(該廠(chǎng)規(guī)定該聯(lián)絡(luò)門(mén)只有在主輔供氨管道隔離系統(tǒng)方可使用);若采用方案2,設(shè)備改動(dòng)相對(duì)較大,日常運(yùn)行需要2 套系統(tǒng),運(yùn)行操作量增加。綜合考量,選擇方案1 實(shí)施設(shè)備改造。

        2.3.3 完善設(shè)備改造及優(yōu)化操作措施

        在實(shí)施設(shè)備改造期間,綜合考慮并全面優(yōu)化了氨區(qū)設(shè)備系統(tǒng),提升本質(zhì)安全水平。

        (1)原液氨儲(chǔ)罐出口管道由D20 mm 碳鋼管更換為不銹鋼管道,碳鋼截止閥更換為不銹鋼截止閥。

        (2)在主輔兩路供氨管路中液氨泵的入口分別安裝一組藍(lán)式過(guò)濾器(兼用水沖洗管排水管),過(guò)濾精度300 目;液氨蒸發(fā)器出口分別增設(shè)排污管(兼用水沖洗管),可定期對(duì)液氨管道切換沖洗。

        (3)因供氨系統(tǒng)的自力式減壓閥門(mén)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生卡澀,對(duì)其進(jìn)行更換,并增加自力式減壓閥旁路系統(tǒng),便于自力式減壓閥的檢修。

        (4)優(yōu)化檢修管理。在設(shè)備系統(tǒng)檢修后使用氮?dú)獯祾?,清除管道中的積水和空氣(二氧化碳),減少對(duì)設(shè)備管路的腐蝕,同時(shí)在卸氨前對(duì)液氨槽車(chē)與卸氨鶴管之間的連接管道進(jìn)行氮?dú)獯祾?,避免空氣被帶入液氨?chǔ)罐體內(nèi)。

        3 事故的預(yù)防與預(yù)警

        氨區(qū)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,關(guān)系到環(huán)保和區(qū)域的人身安全,當(dāng)液氨發(fā)生泄漏后,總的處理原則是在保障人身安全前提下,在第一時(shí)間采取措施對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行隔絕,快速有效地消除泄漏點(diǎn),最大限度地減少對(duì)環(huán)境的污染,保障人身安全,因此需要具備以下預(yù)防處置能力。

        (1)在第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)隔絕系統(tǒng)的人員要熟悉氨的性能,熟練掌握現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備系統(tǒng)以及個(gè)體防護(hù)技能,并定期參加氨區(qū)事故預(yù)案演練。

        (2)若氨區(qū)運(yùn)行中發(fā)生泄漏,要及時(shí)發(fā)現(xiàn)并隔離泄漏點(diǎn),因此氨區(qū)值班人員必須認(rèn)真履行崗位職責(zé),氨區(qū)泄漏報(bào)警及聯(lián)動(dòng)設(shè)備系統(tǒng)靈活好用,氨區(qū)各功能區(qū)域要有相對(duì)獨(dú)立的水幕、噴淋設(shè)施及液氨回收池、中和池,發(fā)生液氨泄漏時(shí),能夠隨時(shí)隔離、稀釋、中和、回收。

        (3)氨區(qū)設(shè)備系統(tǒng)要定期檢驗(yàn),保證液氨儲(chǔ)罐一次門(mén)之前的罐體和閥門(mén)管道不發(fā)生泄漏,同時(shí)還要具備一旦發(fā)生泄漏點(diǎn)的臨時(shí)處置辦法,比如可以臨時(shí)使用打卡子或木塞等辦法進(jìn)行暫時(shí)封堵處理。

        (4)氨區(qū)設(shè)備系統(tǒng)要具備倒灌功能。液氨管體一旦發(fā)生泄漏又無(wú)法及時(shí)消除漏點(diǎn)時(shí),應(yīng)立即采取倒灌措施。

        (5)對(duì)液氨槽車(chē)卸氨過(guò)程要求。驗(yàn)收氨罐槽車(chē)各種檢驗(yàn)合格證齊全,定期實(shí)驗(yàn)槽車(chē)上的緊急切斷閥靈活好用;槽車(chē)卸氨操作期間,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,比如卸氨期間的液氨槽車(chē)與鶴管之間必須采取硬連接方式,液氨槽車(chē)卸氨時(shí),應(yīng)按指定位置停車(chē),發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,并采取溜車(chē)制動(dòng)措施,連接好接地線(xiàn)。卸車(chē)過(guò)程中嚴(yán)禁啟動(dòng)車(chē)輛,押運(yùn)員、罐區(qū)卸車(chē)人員不得擅自離開(kāi)操作崗位,服裝符合要求,正壓呼吸器、消防設(shè)施齊全,卸氨流速控制在規(guī)定范圍內(nèi),氨區(qū)無(wú)明火作業(yè),如必須在上述地點(diǎn)進(jìn)行焊接或點(diǎn)火的工作,應(yīng)事先經(jīng)過(guò)氨氣含量測(cè)定,證實(shí)工作區(qū)域內(nèi)空氣中含氨量2.510-5。

        4 結(jié)論與建議

        通過(guò)對(duì)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,落實(shí)改進(jìn)措施及設(shè)備改造方案,消除了氨區(qū)運(yùn)行中的隱患,確保氨區(qū)安全穩(wěn)定運(yùn)行;因設(shè)備改造受場(chǎng)地和資金的制約,還存在著一些不足,比如在倒灌過(guò)程中,需要通過(guò)卸氨壓縮機(jī)給已泄漏的液氨儲(chǔ)罐加壓,漏點(diǎn)泄漏量會(huì)增大,若有合適的場(chǎng)地,建議采用低位事故備用液氨儲(chǔ)罐,發(fā)生故障的液氨儲(chǔ)罐靠液體靜壓流入備用液氨儲(chǔ)罐中,更利于事故的處置。

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