何恩亮,岳如友,陳 濤,侯姝菡,魯統(tǒng)國
(臨沂會寶嶺鐵礦有限公司,山東 臨沂 277700)
充填系統(tǒng)正常有序工作的核心指標是尾砂放砂濃度的高低及其穩(wěn)定性,充填料的濃度是影響充填體強度的主要因素,充填系統(tǒng)好壞嚴重制約著充填體質(zhì)量[1,2]。1979年焦家金礦立式砂倉的成功使用,標志著立式砂倉充填系統(tǒng)開始在我國逐步推廣。但由于尾砂在立式砂倉的沉淀作用,使得若想其通過放砂管流出必須先進行造漿使其流態(tài)化。會寶嶺鐵礦充填站采用立式砂倉進行濃縮脫水,由于尾砂顆粒較細,添加絮凝劑后尾砂粘度大,容易板結(jié),造成放砂困難。同時,存在砂倉放砂濃度不穩(wěn)定,充填濃度低的弊端。研究提高充填系統(tǒng)穩(wěn)定性、放砂濃度和充填體強度關(guān)鍵技術(shù),對于實現(xiàn)礦山安全高效生產(chǎn)具有重要理論及現(xiàn)實意義。
會寶嶺鐵礦砂倉連續(xù)進砂,進砂2h后開始放砂充填,進砂流量為400m3/h,放砂流量在100m3/h。當充填濃度較低時,停止充填,繼續(xù)進砂,間隔2h~3h后,繼續(xù)放砂。經(jīng)研究總結(jié)每次放砂結(jié)束后,總有一部分尾砂在砂倉內(nèi)堆積,并且不斷提高。當砂倉砂位提高后,放砂困難,影響系統(tǒng)運行。而且,每次開始和停止放砂都要沖洗管路,影響充填綜合濃度。砂倉砂位升高至14m以后,溢流水無法保證清澈,經(jīng)常出現(xiàn)渾濁,采用新型絮凝劑也無法解決該問題。會寶嶺鐵礦充填站采用立式砂倉進行濃縮脫水,由于尾砂顆粒較細,添加絮凝劑后尾砂粘度大,砂倉尾砂容易板結(jié),導致放砂困難,出現(xiàn)充填濃度不穩(wěn)定,充填濃度低等問題。
為解決會寶嶺鐵礦現(xiàn)有技術(shù)難題,通過對現(xiàn)有技術(shù)進行分析及現(xiàn)場試驗,確定了控制砂倉砂位、將進出平衡放砂作為砂倉的最佳運行方式、改造砂倉中心桶和加藥點、風反沖造漿等施工工藝,解決了放砂困難、放砂濃度不穩(wěn)定的弊端。
為了控制砂倉砂位,盡量能夠保證砂倉處理的尾砂和砂倉放出的尾砂相同,砂倉連續(xù)運行,倉內(nèi)不積砂,保持砂倉低砂位。按照進出平衡原理,以尾砂漿中的干尾砂量為平衡點進行計算,砂倉每小時處理500m3尾砂(濃度19%)產(chǎn)出的干砂量為111.4t,折合成70%濃度的尾砂漿為93.4m3。如果將進砂流量調(diào)整至500m3/h,放砂流量控制在93m3/h,理論上砂倉不會積砂,且充填濃度非常穩(wěn)定,如圖1所示。
圖1 砂倉砂位控制圖
現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn),當尾砂濃度低時,提高砂倉的進砂量不會出現(xiàn)跑渾現(xiàn)象。因此,只需要根據(jù)選廠的來砂濃度調(diào)節(jié)好進砂流量就可以正常運行。但渣漿泵能力受限。充填站選用的渣漿泵為200ZJA-I-A63型渣漿泵,渣漿泵的額定流量為660m3/h。因此,目前砂倉的最大進砂能力為660m3/h。根據(jù)附表可知,此時對應(yīng)的選廠尾砂濃度為14.5%左右。如來砂濃度低于該濃度,無法實現(xiàn)進出平衡放砂,濃度難以保證。以砂倉處理的干尾砂量不變?yōu)樵瓌t,按照現(xiàn)階段的充填濃度70%(尾砂密度2.72t/m3),放砂流量90m3/h左右控制。根據(jù)不同的選廠來砂濃度進行調(diào)節(jié)砂倉的進砂量,具體對應(yīng)關(guān)系見圖2。
圖2 砂倉進砂放砂關(guān)系圖
根據(jù)實際測量的濃度情況進行調(diào)整進砂流量,濃度降低時,提高進砂流量,濃度達到目標濃度時,控制進砂流量。理論與現(xiàn)場實測表明,兩個砂倉實現(xiàn)了連續(xù)放砂,充填濃度相對比較穩(wěn)定,平衡放砂對于砂倉放砂及濃度控制效果顯著。
完成砂倉的中心桶及加藥點改造。改造后砂漿以旋轉(zhuǎn)狀態(tài)進入砂倉,增加了砂漿沉降時間,砂倉在中心桶的旋轉(zhuǎn)效果較好,砂倉進砂能力從380m3/h提高至500m3/h。在此基礎(chǔ)上完成砂倉加藥點改造。改造后能夠均勻投藥,增加了絮凝劑和砂漿反應(yīng)時間,提高了沉降效果,砂倉在中心桶上清液明顯,絮凝效果明顯提高,砂倉進砂能力從500m3/h提高至580m3/h。
當砂倉砂位較高時,停止進砂,開啟風反沖進行造漿放砂,能夠?qū)褰Y(jié)尾砂迅速活化,并且穩(wěn)定的放入空區(qū)。板結(jié)尾砂處理時間由6天(拉砂位4天,人工沖洗2天)降低至半天,并且可以大幅度降低人員勞動強度。通過風反沖能夠迅速的處理板結(jié)尾砂,并且板結(jié)尾砂能夠穩(wěn)定的放入井下,處理板結(jié)尾砂時放砂濃度有60%提高至67%以上。
通過技術(shù)改造,砂倉基本采用連續(xù)放砂工藝,減少了停放砂次數(shù),有效較少了放砂開機放砂困難的問題。當砂倉砂位較高時,及時開啟風反沖造漿,迅速降低砂位,避免了因砂倉砂位過高引起的放砂困難。通過連續(xù)放砂后,有效了控制了充填濃度,保證了充填濃度相對問題,通過調(diào)節(jié)進砂和放砂流量,能夠適當控制充填濃度,通過人工干預(yù)保證充填濃度。
技術(shù)手段提高了砂倉的處理能力,砂倉中心桶改造完成后,單個砂倉處理能力從、380m3/h,提高至580m3/h以上,砂倉處理能力提高52.6%。通過風反沖改造,清倉時間由兩天降低至半天,并且減少人工12個。通過平衡放砂運行,減少了設(shè)備開停機次數(shù),有效提高了砂倉的充填量,單個砂倉處理能力提高10%。研究結(jié)果對類似礦山具有較好的參考價值。