楊 福
(中海石油舟山石化有限公司,浙江舟山 316000)
某石化企業(yè)的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置中,有3 臺(tái)高壓鍋爐給水泵是130 t/h 流化床鍋爐系統(tǒng)中的核心設(shè)備。該泵為沈陽水泵石化泵有限公司生產(chǎn)的BB4 型單殼徑向剖分兩端支撐式多級(jí)離心泵;由高壓蒸汽透平驅(qū)動(dòng);入口壓力0.5 MPa,出口壓力14 MPa,操作溫度160 ℃,介質(zhì)為除鹽水;軸封采用傳統(tǒng)的填料密封。因該泵需要定期停機(jī)更換填料,無法滿足裝置“長(zhǎng)周期”運(yùn)行的要求;在分析原有軸封結(jié)構(gòu)后,決定將原填料密封改造為機(jī)械密封。
該泵兩端填料密封函內(nèi)嵌在泵軸承箱的中間連接體上,填料為16×16 mm 碳纖維柔性石墨條,共4 層,中間帶隔水環(huán),通過循環(huán)水對(duì)填料函進(jìn)行沖洗和潤(rùn)滑;填料壓蓋為兩半式,方便拆裝更換填料。填料函外設(shè)置翅片冷卻夾套,接循環(huán)水進(jìn)行冷卻。
由于填料密封的固有特性,需要適量的沖洗水外漏;同時(shí),填料與軸套運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生相對(duì)摩擦,增加設(shè)備功耗,降低設(shè)備效率。填料磨損會(huì)使軸封泄漏量增大,必需定期停機(jī)更換填料和軸套。據(jù)統(tǒng)計(jì),每3~6 個(gè)月需進(jìn)行1 次檢修,維護(hù)成本高;除此之外,填料沖洗水無法回收對(duì)水資源造成極大浪費(fèi)。
機(jī)械密封以泄漏量小、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),被大量應(yīng)用于各類機(jī)泵中,鍋爐給水泵中也有較好的應(yīng)用業(yè)績(jī),可以滿足生產(chǎn)需求。為順利實(shí)現(xiàn)改造,盡量減少設(shè)備零部件的改動(dòng),需要對(duì)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量,并由機(jī)械密封生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)提出最佳的密封腔體尺寸要求。對(duì)比情況(表1)。
表1 填料函尺寸與機(jī)械密封需求對(duì)比
從表1 的數(shù)據(jù)對(duì)比中,腔體外端面與軸承箱的距離排除了使用外置機(jī)械密封的可能性;腔體尺寸較小,無法滿足內(nèi)置機(jī)械密封的設(shè)計(jì)要求;原軸套通過螺紋鎖緊套固定,軸上螺紋在機(jī)封安裝時(shí),易損傷軸套密封O 形圈。所以,依現(xiàn)在有條件,無法在原有填料腔體中進(jìn)行機(jī)械密封改造,需要將密封腔體尺寸擴(kuò)大。由于密封所在連接體屬單獨(dú)部件,故可以對(duì)連接體進(jìn)行改造,使其滿足機(jī)械密封安裝要求。
根據(jù)泵的運(yùn)行參數(shù)及介質(zhì)特性,最終確定采用多彈簧單端面平衡型集裝式機(jī)械密封(圖1),密封沖洗設(shè)置布水擋環(huán),實(shí)行多點(diǎn)注水;機(jī)封動(dòng)環(huán)采用硬質(zhì)合金,并在密封端面開圓弧深槽,以增加密封面的潤(rùn)滑和冷卻效果;密封沖洗方案采用PLAN32(外沖洗),沖洗介質(zhì)為40 ℃的除鹽水。
圖1 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)
為消除軸上螺紋對(duì)機(jī)封安裝的影響,方便機(jī)械密封定位,選用雙軸套結(jié)構(gòu);設(shè)計(jì)原軸套的專用備帽,保證軸肩光滑過渡。重新設(shè)計(jì)軸承箱的中間連接體(圖2),保持原有連接及安裝尺寸不變;材質(zhì)選用ZG250,去除冷卻水腔,增加加強(qiáng)筋板來提高連接體剛性;根據(jù)機(jī)械密封尺寸,設(shè)計(jì)密封腔體結(jié)構(gòu);另外,設(shè)計(jì)可拆卸的喉部節(jié)流襯套,以保證密封沖洗水的冷卻效果,降低沖洗水用量;沖洗水通過襯套,直接進(jìn)入泵體內(nèi),不再外排造成浪費(fèi)。
該汽動(dòng)給水泵完成軸封改造后,運(yùn)行狀態(tài)良好,振動(dòng)、溫度都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。軸封零泄漏,除去了循環(huán)水冷卻系統(tǒng)及填料沖洗水,并節(jié)約了循環(huán)水的用量,消除了沖洗水外漏引起的水資源浪費(fèi);機(jī)械密封軸功率損失只有填料密封的5%~10%,提高了泵的運(yùn)行效率。該機(jī)械密封已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行一年有余,未發(fā)現(xiàn)泄漏痕跡,大大減少了設(shè)備停機(jī)次數(shù),減少了設(shè)備維護(hù)量。
圖2 新中間連接體
此次鍋爐水泵的軸封改造效果非常明顯,使得整個(gè)汽輪機(jī)及泵組可以長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行;同時(shí),除去了填料冷卻水及外排沖洗水,節(jié)約了水資源消耗。機(jī)械密封在運(yùn)行工況穩(wěn)定,沖洗條件良好的情況下,其使用壽命基本>10 000 h,且不會(huì)損害軸套等其他零件,大大減少了維修成本。