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        短鉆孔快速抽采工藝在長距離掘進(jìn)工作面的應(yīng)用

        2020-02-29 02:16:22向真才
        工礦自動化 2020年2期

        向真才

        (1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400037; 2.中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司, 重慶 400037)

        0 引言

        礦井瓦斯是影響煤礦安全生產(chǎn)的主要因素之一,瓦斯問題一直以來都是制約礦井生產(chǎn)能力和影響礦井安全、經(jīng)濟(jì)效益的重大問題[1-2]。隨著礦井開拓區(qū)域向深部延伸,煤層透氣性在地應(yīng)力影響下越來越差,煤巷掘進(jìn)工作面瓦斯抽采效果不佳,瓦斯異常涌出日益頻繁[3-5]。隨著礦井機(jī)械化水平的提高,設(shè)計(jì)工作面巷道較長,多數(shù)礦井面臨長距離掘進(jìn)工作面瓦斯治理問題[6-8]。目前,在高瓦斯煤巷長距離掘進(jìn)工作面常采用加大掘進(jìn)工作面風(fēng)量、加強(qiáng)掘進(jìn)前瓦斯預(yù)抽或排放、對巷道煤壁進(jìn)行噴漿處理及嚴(yán)控掘進(jìn)期間割煤工藝及速度等瓦斯治理措施。但以上措施大大增加了成本,降低了煤巷掘進(jìn)速度[9-14]。為此,本文通過分析山西霍爾辛赫煤礦長距離掘進(jìn)工作面瓦斯涌出來源,采用短鉆孔快速抽采工藝,利用檢修班時間,通過短時間、高強(qiáng)度抽采小范圍瓦斯,減小掘進(jìn)工作面及回風(fēng)流通風(fēng)壓力,提高掘進(jìn)速度,保證安全生產(chǎn),為解決高瓦斯礦井長距離掘進(jìn)工作面的瓦斯治理難題提供了新思路。

        1 掘進(jìn)工作面瓦斯治理現(xiàn)狀及瓦斯來源分析

        1.1 掘進(jìn)工作面瓦斯治理現(xiàn)狀

        霍爾辛赫煤礦為高瓦斯礦井,主采3號煤層。該煤層位于山西組下部,煤層厚度為4.49~7.17 m,平均厚度為5.65 m;煤層?xùn)|厚西薄,含泥巖、灰質(zhì)泥巖夾矸0~2層,一般1層,距底板約0.78 m左右較為穩(wěn)定,平均夾矸厚度為0.30 m。3號煤層瓦斯含量為7~14 m3/t;鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)為0.086 1~0.416 1 d-1,透氣性系數(shù)為0.091 4~0.193 6 m2/(MPa2·d);瓦斯放散初速度ΔP為12~18,煤的普氏系數(shù)為0.46~0.47,孔隙率為2.13%~3.04%。

        礦井煤巷均沿煤層頂板掘進(jìn),巷道斷面尺寸為4.8 m×3.3 m,采用綜掘工藝,全斷面一次掘進(jìn),生產(chǎn)班采用“一掘一支”施工方式,每班掘進(jìn)2~4個循環(huán),每天進(jìn)尺為4~6 m,平均進(jìn)尺為5 m,月平均進(jìn)尺為150~170 m。目前掘進(jìn)工作面均采用先探后抽再掘的方式(“耳朵鉆場+掘進(jìn)工作面抽采方式”),抽采達(dá)到《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》要求后再掘進(jìn)。掘進(jìn)工作面瓦斯抽采如圖1所示。

        1.2 掘進(jìn)期間瓦斯來源分析

        3號煤層為單一厚煤層,從礦井瓦斯涌出特征來看,掘進(jìn)工作面瓦斯主要來自本煤層。巷道正常掘進(jìn)時,其回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)波動較大,回風(fēng)流檢修班瓦斯體積分?jǐn)?shù)一般為0.3%~0.5%,平均為0.35%;回風(fēng)流生產(chǎn)班瓦斯體積分?jǐn)?shù)一般為0.5%~0.8%,平均為0.65%。由于巷道較長,煤壁暴露面積大,煤壁瓦斯涌出占回風(fēng)流瓦斯55%~60%。

        圖1 掘進(jìn)工作面瓦斯抽采Fig.1 Gas drainage on excavation face

        2 短鉆孔快速抽采原理

        目前,瓦斯抽采是影響掘進(jìn)進(jìn)尺的最主要因素,尤其是高瓦斯、低透氣性煤層煤巷掘進(jìn),瓦斯抽采時間長、抽采效果不佳,不利于礦井正常采掘銜接。掘進(jìn)工作面短鉆孔快速抽采工藝是指利用一個檢修班時間,采用快速施工鉆孔、速封及接抽的方式抽采掘進(jìn)工作面瓦斯,盡最大能力降低掘進(jìn)區(qū)域瓦斯體積分?jǐn)?shù),降低掘進(jìn)過程中的瓦斯涌出量,減輕礦井通風(fēng)壓力,從而提高煤巷掘進(jìn)速度。

        首先在掘進(jìn)工作面采用手持式防突鉆機(jī)快速施工多個短鉆孔,短鉆孔在煤層內(nèi)呈橫向等距或縱向交叉分布,短鉆孔設(shè)計(jì)長度為12~15 m。隨后采用可循環(huán)利用的快速封孔器進(jìn)行封孔,封孔長度為2~3 m。最后進(jìn)行快速接抽,利用一個檢修班的時間進(jìn)行瓦斯卸壓抽采,在瓦斯體積分?jǐn)?shù)異常增大區(qū)域,可以適當(dāng)延長抽采時間,保障掘進(jìn)安全。

        短鉆孔快速抽采工藝的優(yōu)點(diǎn):控制距離短,控制區(qū)域范圍廣,鉆孔利用率高;采用專用的短鉆孔封孔器,接抽方式方便快捷;可在短時間內(nèi)將瓦斯從抽采管道抽走,降低礦井通風(fēng)壓力,提高掘進(jìn)速度;特別適用于高瓦斯低透氣性煤層掘進(jìn)工作面高效抽采和快速掘進(jìn),可更加安全高效地治理高瓦斯掘進(jìn)工作面及回風(fēng)流瓦斯超限問題。短鉆孔抽采如圖2所示。

        圖2 短鉆孔快速抽采Fig.2 Short-drilling rapid drainage

        3 短鉆孔快速抽采設(shè)計(jì)方案

        短鉆孔快速抽采試驗(yàn)位置位于霍爾辛赫煤礦3號煤層3605回風(fēng)巷內(nèi),煤層厚度為5.3~5.9 m,傾角為0~5°,平均為2.5°。從地質(zhì)超前探孔探測情況來看,該巷道掘進(jìn)區(qū)域無較大地質(zhì)構(gòu)造。巷道在東回風(fēng)大巷開口,由西向東掘進(jìn),掘進(jìn)工作面瓦斯主要來自本煤層。原煤瓦斯含量達(dá)到10~13 m3/t。抽采達(dá)標(biāo)后,對掘進(jìn)瓦斯涌出量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可知,巷道正常掘進(jìn)時,回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.53%~0.79%,工作面瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.33%~0.44%。

        利用生產(chǎn)班下班交接時間,采用防突鉆機(jī)在掘進(jìn)工作面施工短鉆孔(孔徑75 mm,孔深12 m)。短鉆孔按2排布置,上排鉆孔距底板2 m,下排鉆孔距底板1.2 m。每排布置4個抽采鉆孔,單排鉆孔間距為0.9 m,鉆孔投影間距為0.45 m;鉆孔開孔高度為1.2,2 m。鉆孔布置如圖3所示,鉆孔參數(shù)見表1。

        (a) A-A

        (b) A-A剖面

        表1 快速抽采短鉆孔施工參數(shù)
        Table 1 Construction parameters of short-drillings for rapid extraction

        編號開孔與巷道底板距離/m開孔與左巷幫距離/m鉆孔與掘進(jìn)工作面夾角/(°)鉆孔施工長度/m鉆孔傾角/(°)上120.459012煤層傾角上221.359012煤層傾角上322.259012煤層傾角上423.159012煤層傾角下11.20.99012煤層傾角下21.21.89012煤層傾角下31.22.79012煤層傾角下41.23.69012煤層傾角

        已施工的抽采鉆孔采用可循環(huán)利用的快速封孔器進(jìn)行封孔。鉆孔接抽時間為4~6 h或者更長。由于有效鉆孔較短,抽采時間不長,所以抽采流量不大。采用DN75匯流管連接8個鉆孔,匯流管末端安裝導(dǎo)流管。鉆孔較多區(qū)域或者抽采量較大區(qū)域可考慮增加匯流管數(shù)量,減少每個匯流管負(fù)擔(dān)的鉆孔數(shù)量。鉆孔接抽后,每天對匯流管抽采的體積分?jǐn)?shù)、流量、負(fù)壓等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時觀測。

        4 短鉆孔應(yīng)用效果分析

        4.1 抽采效果分析

        短鉆孔試驗(yàn)期間(試驗(yàn)時間為10 d),掘進(jìn)工作面抽采總混合瓦斯量為1.89~3.08 m3/min,平均為2.33 m3/min;抽采體積分?jǐn)?shù)為8.78%~15.56%,平均為11.90%;瓦斯抽采純量為0.24~0.31 m3/min,平均為0.27 m3/min;鉆孔抽采時間為4~5.5 h,平均為5 h;單日一個循環(huán)抽采總瓦斯純量為69.10~96.54 m3,單日平均抽采總瓦斯純量為80.32 m3。具體抽采效果見表2。

        抽采區(qū)域內(nèi)煤層儲量為209.8 t,瓦斯含量按8 m3/t計(jì)算,鉆孔控制范圍內(nèi)煤層瓦斯儲量為1 678.4 m3。試驗(yàn)期間,單日平均抽采總純量約為80.32 m3/min,抽采瓦斯量占瓦斯儲量的4.78%,抽采區(qū)域瓦斯含量下降約0.38 m3/t。

        從瓦斯抽采純量、抽采體積分?jǐn)?shù)及抽采總量看,鉆孔抽采效果較好。由于抽采時間較短,總瓦斯抽采量偏低,鉆孔瓦斯抽采量及體積分?jǐn)?shù)衰減并不明顯。

        4.2 掘進(jìn)期間工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)分析

        為了驗(yàn)證快速封孔試驗(yàn)效果,對試驗(yàn)前后掘進(jìn)工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)分布情況及每班工作面進(jìn)尺分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表3。

        2019年5月21—30日,未采取短鉆孔抽采措施時,日平均進(jìn)尺約為5.7 m,回風(fēng)流平均瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.73%,工作面平均瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.39%。6月1—10日,快速封孔試驗(yàn)期間,日平均進(jìn)尺約為8.5 m,回風(fēng)流平均瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.63%,工作面平均瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0.29%。不考慮風(fēng)量大小及煤壁瓦斯涌出等因素影響,采用短鉆孔快速抽采前后,在日進(jìn)尺提高2.8 m前提下,工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)均下降0.1%,瓦斯體積分?jǐn)?shù)下降明顯。試驗(yàn)前后工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)變化及對比如圖4所示。

        根據(jù)生產(chǎn)班掘進(jìn)進(jìn)尺及瓦斯探頭監(jiān)測數(shù)據(jù),試驗(yàn)快速封孔期間,工作面瓦斯涌出不均勻,工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)下降明顯。

        表2 試驗(yàn)鉆孔抽采效果Table 2 Drainage effect of test drillings

        表3 掘進(jìn)期間工作面及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)Table 3 Gas volume fraction in return air flow and working face during excavation

        圖4 掘進(jìn)工作面使用短鉆孔前后瓦斯體積分?jǐn)?shù)對比Fig.4 Comparison of gas volume fractions before and after using short-drillings on excavation face

        4.3 掘進(jìn)速度分析

        實(shí)施短鉆孔快速抽采的煤巷累計(jì)月進(jìn)尺約為250 m,工作面掘進(jìn)期間回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)控制在0.7%以下。而未進(jìn)行短鉆孔快速抽采的煤巷累計(jì)月進(jìn)尺約為170 m,且在掘進(jìn)過程中回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.79%。相比傳統(tǒng)抽采達(dá)標(biāo)后直接掘進(jìn)的方法,短鉆孔快速抽采方法將部分瓦斯從抽采系統(tǒng)中抽走,減小了長距離掘進(jìn)煤巷通風(fēng)壓力,使煤巷掘進(jìn)速度提高了近50%。

        4.4 對比分析

        結(jié)合在主運(yùn)大巷進(jìn)行的定向鉆孔(400 m)抽采試驗(yàn)效果及3605運(yùn)輸巷普通鉆孔(120 m)抽采效果進(jìn)行對比分析。這2個區(qū)域瓦斯體積分?jǐn)?shù)與煤層賦存均類似,普通鉆孔需4個循環(huán),定向鉆孔需要1個循環(huán)。對比掘進(jìn)總時間及掘進(jìn)期間回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)情況,結(jié)果見表4。

        表4 各掘進(jìn)工藝效果對比Table 4 Comparison of effects of different excavation methods

        采用傳統(tǒng)的掘進(jìn)工藝時,掘進(jìn)期間上隅角及回風(fēng)流瓦斯體積分?jǐn)?shù)居高不下,采用定向鉆孔抽采效果最佳,但定向鉆孔抽采成本比普通抽采方式高出4~5倍。采用定向鉆孔、傳統(tǒng)+短鉆孔方式掘進(jìn)時回風(fēng)流體積分?jǐn)?shù)均在0.7%以下,總掘進(jìn)時間比傳統(tǒng)方式減少20~30 d。在目前的瓦斯災(zāi)害條件下,綜合考慮經(jīng)濟(jì)投入與掘進(jìn)效率,采用普通鉆孔+短鉆孔快速抽采方式是可取的。

        5 結(jié)語

        掘進(jìn)工作面短鉆孔快速抽采工藝從時間和空間上克服了現(xiàn)有技術(shù)的不足,通過利用檢修班時間將掘進(jìn)工作面瓦斯抽采由長距離長時間變?yōu)槎叹嚯x短時間的高效抽采,降低了長距離掘進(jìn)工作面通風(fēng)壓力,從而提高了掘進(jìn)效率。在山西霍爾辛赫煤礦3605回風(fēng)巷的應(yīng)用結(jié)果表明,掘進(jìn)工作面短鉆孔快速抽采技術(shù)抽采效果明顯,煤巷掘進(jìn)月累計(jì)進(jìn)尺由170 m提高到了250 m,提高了近50%。短鉆孔快速抽采技術(shù)在長距離掘進(jìn)工作面取得了良好的應(yīng)用效果,為其大范圍推廣應(yīng)用提供了參考。

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