張明
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
液氯在《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》中屬高度危害物質(zhì),劇毒,被列入首批《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》,其使用安全性一再被強(qiáng)調(diào),構(gòu)成重大危險(xiǎn)源,更是被列為安全管理的重點(diǎn)對(duì)象。陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北元化工”)為有效地預(yù)防和控制液氯儲(chǔ)罐區(qū)重大危險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn),通過安全管理措施、安全技術(shù)措施、日??刂拼胧?、應(yīng)急控制技術(shù)等措施有效控制液氯儲(chǔ)存區(qū)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
北元化工為80萬t/a燒堿裝置配套一、二期兩套氯氣液化及儲(chǔ)存裝置。制冷系統(tǒng)采用氟利昂為制冷載體,配帶經(jīng)濟(jì)器的螺桿壓縮機(jī)成套機(jī)組,運(yùn)行效果相當(dāng)于雙級(jí)壓縮制冷循環(huán),且制冷系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化。一、二期各配套三臺(tái)氯氣液化器,液化能力約5.8 t/h,設(shè)4臺(tái)液氯儲(chǔ)槽,最大容積為212 m3。
北元化工氯氣液化工藝采用的是低溫低壓液化法,自氯氣處理工序來的約40 ℃干燥氯氣進(jìn)入氯氣液化器管程,與殼程流過的-35 ℃的氟利昂換熱,氯氣被液化后進(jìn)入氯氣分離器,分離出的液氯進(jìn)入液氯儲(chǔ)槽。液體氟利昂與氯氣交換熱量后變?yōu)闅怏w,再進(jìn)入壓縮機(jī)加壓后成為高溫氣體,進(jìn)入冷凝器與冷卻水換熱,放出熱量,高溫氣體降溫成為液體,再儲(chǔ)存到氟儲(chǔ)液器,見圖1。
圖1 氯氣液化工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of chlorine liquefaction
液氯裝置生產(chǎn)過程中所涉及的物料主要有氯、氫、三氯化氮等,其中氫氣、氯氣、三氯化氮等均為易燃易爆或有毒物質(zhì),一旦泄漏遇點(diǎn)火源極易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故。而氫氣、三氯化氮的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類,氯、氫又屬于國家重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,同時(shí)氯為劇毒物質(zhì),需重點(diǎn)管控。
依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018)的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)主要儲(chǔ)存設(shè)備、設(shè)施中單個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品最大儲(chǔ)存量進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),對(duì)于液氯的儲(chǔ)存量大于或等于臨界量(Q)5 t,即構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。北元化工單套液氯儲(chǔ)存單元四臺(tái)液氯儲(chǔ)槽最大容積為212 m3,最大儲(chǔ)存量(q)為311.64 t,校正系數(shù)β為4,廠區(qū)邊界外500 m范圍內(nèi)無常住人口,故α取值0.5,依據(jù)下式計(jì)算R值。
液氯儲(chǔ)存單元液氯儲(chǔ)存區(qū)的R>100,故一、二期液氯儲(chǔ)存區(qū)屬一級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
2.1.1 源頭除銨控制
北元化工通過地下采鹵制堿,鹽井返鹵無機(jī)氨含量在15 mg/L左右,鹵水通過鹵水換熱器與淡鹽水換熱后,在板換出口管道內(nèi)加入次氯酸鈉與氫氧化鈉溶液,進(jìn)入鹵水高位槽調(diào)整pH值在8~11之間,再經(jīng)高位槽溢流進(jìn)入氨吹除塔,控制溫度在55~65 ℃之間,反應(yīng)生成的一氯胺和二氯胺被鼓風(fēng)機(jī)輸送的氣體吹除后,鹵水中無機(jī)氨含量嚴(yán)格控制在1 mg/L以下后送入下一工序,見圖2。
2.1.2 三氯化氮排污控制
北元化工制定嚴(yán)格的三氯化氮排污制度,每月定期排污,確保三氯化氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.004%(見表1)。
三氯化氮排污時(shí)排污處理罐接收電解工序32%燒堿,將質(zhì)量分?jǐn)?shù)配至15%~18%。依次將分離器、液氯儲(chǔ)槽內(nèi)的液氯及污物排入液氯包裝罐底部積聚。再進(jìn)入排污處理罐與堿液發(fā)生反應(yīng),生成次氯酸鈉和氨氣,氣相去事故氯除害塔吸收,液相送往事故氯裝置循環(huán)堿液罐。排污過程中嚴(yán)格控制堿液濃度,低于5%時(shí)及時(shí)補(bǔ)充32%堿液,避免發(fā)生氯氣泄漏事故。排污處理工藝見圖3。
圖2 氨吹除工藝流程圖Fig.2 Process flow diagram of ammonia removal by air stripping
表1 2020年1—7月液氯包裝罐三氯化氮含量Table 1 Nitrogen trichloride content in liquid chlorine packaging tank between January and July 2020 10-6
2.1.3 儲(chǔ)槽日常液位控制
為了進(jìn)一步削減液氯儲(chǔ)存帶來的風(fēng)險(xiǎn),北元化工嚴(yán)格控制液氯儲(chǔ)槽液位,日常操作中不大于1 330 mm(<51%),同時(shí)為了防止液氯儲(chǔ)槽液位過低,液氯汽化,三氯化氮積聚超標(biāo),按照《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,規(guī)定下限不得低于400 mm。
2.1.4 尾氯含氫控制
由于氯氣中含有氫氣,而氯氣、氫氣在一定混合程度下有爆炸的危險(xiǎn)性,所以必須控制氯氣液化程度,在液化前氫在氯氣中的比例很小,沒有達(dá)到爆炸下限,氫的存在不會(huì)引起爆炸,但當(dāng)氯氣液化時(shí),氫沒有液化(氫氣在常壓下的液化溫度小于-216 ℃),它將在不凝性氣體中存在,氯的液化量越大,不凝性氣體中氫的含量也越多,這樣可能會(huì)達(dá)到爆炸極限范圍之內(nèi),威脅生產(chǎn)安全。所以在氯氣液化的過程中,必須根據(jù)尾氯含氫量來控制氯氣液化程度,確保液化尾氯內(nèi)含氫<3.5%,避免發(fā)生爆炸事故。
圖3 SIS聯(lián)鎖邏輯圖Fig.3 SIS interlock logic diagram
2.2.1 液氯產(chǎn)量控制
要控制液氯的風(fēng)險(xiǎn),那么不生產(chǎn)液氯就自然而然消除了風(fēng)險(xiǎn),因此,北元化工在正常的生產(chǎn)過程中加強(qiáng)節(jié)氫措施:①提高電解槽氯氣純度、降低氯內(nèi)含氧;②提升氯化氫純度;③提升制氫電解槽的運(yùn)行穩(wěn)定性;④提升變壓吸附氫氣的回收率,完全實(shí)現(xiàn)了氯氫平衡,在正常運(yùn)行情況下實(shí)現(xiàn)液氯零產(chǎn)。
2.2.2 液氯存量控制
北元化工結(jié)合園區(qū)安全防護(hù)距離安全評(píng)估,嚴(yán)格規(guī)定一期液氯儲(chǔ)存區(qū)在生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下零儲(chǔ)液氯。規(guī)定二期液氯儲(chǔ)存區(qū)兩個(gè)液氯儲(chǔ)槽分別儲(chǔ)存不超過11 t,兩個(gè)液氯包裝罐分別儲(chǔ)存不超過1 t,總量應(yīng)控制不超過24 t。同時(shí)制定液氯存量超標(biāo)的應(yīng)急防范措施并嚴(yán)格執(zhí)行。如生產(chǎn)出現(xiàn)異常,液氯儲(chǔ)存總量超出24 t,應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確記錄其產(chǎn)生的原因和采取的管控措施。同時(shí),北元化工時(shí)刻備用一輛液氯槽車待裝液氯,根據(jù)庫存情況,及時(shí)充裝銷售,降低安全風(fēng)險(xiǎn),確保安全生產(chǎn)。
2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)分析管控
北元化工結(jié)合What-If、LoPA、HAZOP等先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分析工具,定期對(duì)液氯儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,按操作工、班組長(zhǎng)、技術(shù)員、廠長(zhǎng)分層級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控,定期排查并治理隱患。
2.2.4 “兩盯一帶”管理
北元化工多年來在“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置開停車、檢維修等過程中一直堅(jiān)決執(zhí)行人盯人、人盯事、人帶人的“兩盯一帶”管理。即各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)盯好開停車、檢維修過程中的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵事件,技術(shù)人員做好師帶徒工作,切實(shí)將各類風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)。
2.3.1 工藝參數(shù)及報(bào)警設(shè)置
經(jīng)過多次改造,液氯儲(chǔ)存區(qū)將溫度、壓力、液位、流量等參數(shù)全部實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)傳功能,并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況在DCS控制室分別設(shè)置了HH、H、L、LL報(bào)警,及時(shí)提醒操作人員調(diào)整、控制各項(xiàng)參數(shù)在安全控制范圍內(nèi),見表2。
表2 液氯儲(chǔ)槽工藝參數(shù)報(bào)警設(shè)置清單Table 2 List of process parameters alarm setting for liquid chlorine storage tank
2.3.2 安全儀表系統(tǒng)(SIS)
北元化工結(jié)合現(xiàn)有DCS控制系統(tǒng)建立了一套獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng),在液氯儲(chǔ)槽進(jìn)出口各設(shè)置1臺(tái)自動(dòng)切斷閥,在DCS實(shí)現(xiàn)開關(guān)狀態(tài)顯示,同時(shí)實(shí)現(xiàn)與液氯儲(chǔ)槽液位的安全聯(lián)鎖應(yīng)急控制,當(dāng)液氯儲(chǔ)槽V-604液位大于1 940 mm(80%)時(shí)聯(lián)鎖動(dòng)作,關(guān)閉液氯儲(chǔ)槽進(jìn)出口切斷閥,并能與現(xiàn)有DCS控制系統(tǒng)冗余切換。
SIS聯(lián)鎖邏輯圖如圖3所示。
2.4.1 事故氯吸收應(yīng)急技術(shù)
北元化工在應(yīng)急方面同樣設(shè)置了獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng),當(dāng)液氯泄漏時(shí),氯氣有毒氣體檢測(cè)器檢測(cè)氯氣體積分?jǐn)?shù)大于3×10-6時(shí)發(fā)出警報(bào),觸發(fā)聯(lián)鎖邏輯,打開風(fēng)筒閥門,啟動(dòng)風(fēng)機(jī),將泄漏的氯氣抽送至事故氯吸收裝置,防止外逸擴(kuò)散。
事故氯吸收系統(tǒng)如圖4所示。
2.4.2 消防水幕應(yīng)急技術(shù)
北元化工成立了專職消防隊(duì)伍,在液氯槽車或在槽車充裝過程中發(fā)生泄漏時(shí),消防車連接專用水帶,可在泄漏源周圍形成消防水幕,吸收泄漏氯氣,防止氯氣進(jìn)一步擴(kuò)散。
消防水幕示意圖如圖5所示。
2.4.3 崗位設(shè)置正壓室
按照以人為本的理念,液氯儲(chǔ)存區(qū)設(shè)置了正壓應(yīng)急室,目的是在緊急情況下,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急人員可進(jìn)入正壓室做救援準(zhǔn)備。正壓室24 h供應(yīng)壓縮空氣,壓力保持在40~50 Pa,門窗采用良好的密封材料,確保正壓室的有效隔離。
圖4 事故氯吸收系統(tǒng)圖Fig.4 Diagram of accidental chlorine absorption system
圖5 消防水幕示意圖Fig.5 Diagram of fire water curtain
北元化工通過以上安全管理措施、安全技術(shù)措施、崗位日常操作以及先進(jìn)的應(yīng)急技術(shù)的應(yīng)用,基本控制了液氯泄漏及NCl3爆炸的風(fēng)險(xiǎn),保障了氯堿安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高了本質(zhì)安全化水平及氯氣泄漏的應(yīng)急處置能力。同時(shí)北元化工通過化工過程安全管理的實(shí)施,定期檢測(cè)液氯儲(chǔ)存區(qū)設(shè)備、管線壁厚,適時(shí)選擇合適的密封材料對(duì)靜動(dòng)密封點(diǎn)進(jìn)行維護(hù),做到預(yù)防為主、超前管理,構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。